劉鑫光
(唐山不銹鋼有限責任公司煉鋼分廠轉爐作業區,河北 唐山 063100)
雙聯法與雙渣法通常對磷含量要求并不高,如果磷在鋼液中含量為0.010%~0.025%,脫磷時使用單渣法。現階段為利用更多的廢鋼,減少鋼鐵料的損耗,獲得更大的經濟價值,當鐵水量供應匱乏情況下,需要兌入更多的廢鋼,一般廢鋼控制比加入量保持在8.4%~20.4%,高廢鋼比將阻礙冶煉生產,比較突出的原因就是使得終點鋼液磷含量過高,進而使得鋼材性能變弱,不能達至客戶對鋼材性能的需求[1-2]。為減少這種不利影響,滿足鋼種所需的磷含量,筆者結合自身對此的相關認識進行分析,以期推動企業順利生產。
如果試驗爐次入爐鐵水溫度保持在1 266~1 361℃時,入爐鐵水溫度升高,終點鋼液磷含量反而會降低。例如,鐵水由1 266℃變為1 361℃,而終點鋼液磷含量則由0.035%降低到0.013%。原因在于,轉爐冶煉時加入的廢鋼比、入爐鐵水溫度與鐵水Si含量提供主要的熱量來源,兩爐次相對的Si含量變化與加入的廢鋼比呈反比關系,對應的廢鋼比分別為15.10%、17.85%。
從中可見,高廢鋼比情況下鐵水溫度過高,有助于脫磷,入爐鐵水溫度增高,冶煉時添加的輔料造渣快速,化渣效果好,便于脫磷。所以,為讓終點鋼液磷含量在0.015%范圍內,需要將重點溫度控制在1 300~1 360℃。
試驗爐次入爐磷含量分布在0.102%~0.122%,許多終點鋼液磷含量往往維持在0.015%~0.025%。許多爐次入爐鐵水磷含量維持在0.111 4%~0.112 0%,從中可見,入爐鐵水具有比較穩定的磷含量。以入爐鐵水磷含量為依據不難發現,當入爐磷含量偏低,冶煉過程脫磷則承受更小的壓力,終點鋼便含有較低的液磷。
從真實情況看,終點鋼液磷含量和入爐鐵水磷間無線性關系可言,換言之,當入爐鐵水磷含量趨于較為平穩時,終點鋼液磷含量和鐵水磷含量間的關系并不突出。在冶煉中,鐵水條件與過程吹煉條件等往往影響終點鋼液磷含量的高與低,其中,冶煉中溫度與造渣效果的控制是主要因素。
如果將鐵水Si含量調控在0.72%~0.98%,終點鋼液磷含量與入爐鐵水Si含量呈正比,如鐵水Si含量0.074%、終點鋼液磷含量0.022%,則鐵水Si含量0.098%時,終點鋼液磷含量為0.026%。原因在于,Si含量較高,添加更多的渣料,使得冶煉熱量匱乏,阻礙化渣,不易脫磷,且冶煉時,為降低生產成本,將成本因素考慮在內,高鐵水Si條件下,相比理論加入量,實際造渣料加入量較少,對脫磷無益[4]。如果鐵水Si含量保持在0.40%~0.67%,終點鋼液磷含量與入爐鐵水Si含量呈反比,如果將鐵水Si含量控制在0.054%,至少會讓終點鋼液磷含量維持在0.009%。原因在于,鐵水含有較高的Si含量,冶煉時供給更多的熱量,且添加的渣料較大,有助于脫磷。總之,為讓終點鋼液磷含量在0.010%范圍內,最好把鐵水Si含量調控在0.55%~0.65%。
理論終點鋼液磷含量與終渣堿度呈反比。當終渣堿度不超過2.6時,終點鋼液磷含量明顯受到終渣堿度的影響。當終點磷含量調整到0.015%之內,終點溫度為1 600℃時,終渣堿度控制在2.4以上;當終點溫度為1 640℃時,終渣堿度控制在2.8以上;當終渣堿度為2.65時,相應的終點鋼液磷含量為0.009%。原因在于,如果終渣堿度在3.0以下,則需更多的爐渣堿度,與常規冶煉工藝相比,造渣輔料中的石灰石與石灰等則會添加更多,產生非常多的渣量,且熔池提供充足的熱量,保障了良好的化渣效果,便于轉爐脫磷;終點溫度為1 680℃時,終渣堿度控制在3.4以上[3]。實際終點鋼液磷含量與渣堿度呈反比,如果終渣堿度為2.07,相應的終點鋼液磷含量為0.035%。所以,為讓終點鋼液磷含量不超過0.015%,調控終點堿度,使之大于2.6。
終點鋼液磷含量與終點溫度呈反比,如果終點鋼液溫度維持在1 627℃時,至少可讓終點鋼液磷含量達至0.009%。所以,為讓終點鋼液磷含量在0.015%范圍內,調控終點溫度,使其小于1 660℃。終點鋼液磷含量與終點溫度呈正比。在溫度控制不變條件下,終點鋼液磷含量與堿度的增加呈反比。為讓終點鋼液磷含量在0.010%范圍內,堿度2.5,需要的溫度為1 620℃;堿度3.0,需要的溫度為1 660℃;需要的溫度1 620℃;堿度3.5,需要的溫度為1 700℃。所以,為達到終點出鋼條件的要求,在保持終點溫度不變的情況下,可通過提升爐渣堿度來獲得較好的脫磷效果。
如果MnO含量升高,MnO含量與爐渣內部FeO的活度系數呈反比,P2O5活度系數變大,且無疑稀釋了爐渣中CaO濃度與TFe濃度,這對脫磷反應是不利的。所以,為讓終點鋼液磷含量在0.015%內,則爐渣MnO含量需要調控在2.5%~4.0%。當終渣MnO含量增高時,終點鋼液磷含量首先是降低的,然后是增加的。如果終渣MgO含量被調控在3,至少會讓終點鋼液磷含量在0.009%內。原因在于,如果MnO含量在3.2內,因為MnO屬于氧化物的一種,有著較低的低熔點,同時結合爐渣內部SiO2等單一氧化物生成復雜氧化物,這種物質具有較低的熔點,使得爐渣熔點變低,轉爐煉鋼時,便于進行化渣,營造良好的爐渣流動環境,讓渣鋼反應更好地進行,高效脫磷。
如果終渣FeO含量超過20%時,終點鋼液磷含量與FeO含量呈反比。原因在于,如果爐渣FeO含量太高,爐渣FeO含量越來越高,經過稀釋,使得爐渣堿度變低,對脫磷無益,FeO含量變高,反而會減弱這種有利作用。但當終渣FeO含量變高時,終點鋼液磷含量首先降低,然后升高。如果終渣FeO含量小于20%,終渣FeO含量為12.49%,相應的終點鋼液磷含量為0.036%;終渣FeO含量為17.7%,相應的終點鋼液磷含量為0.010%。原因在于,如果終渣FeO含量在20%內時,終渣FeO含量與添加的礦石等冷料、化渣效果呈正相關,便于脫磷。
在高廢鋼比情況下,本文分析了影響轉爐脫磷的因素,以解決轉爐終點鋼液磷含量過高的問題[5]。現以唐鋼65 t轉爐為對象,對入爐鐵水條件與終點條件進行分析。
(1)脫磷影響因素——入爐鐵水條件:終點鋼液磷含量和入爐鐵水溫度呈反比,當入爐鐵水Si含量變高時,終點鋼液磷含量首先是降低的,接著升高;當入爐鐵水磷含量趨于穩定時,終點鋼液磷含量和鐵水磷含量間的關系并不明顯。為讓終點鋼液磷含量在0.015 0%內,需要把鐵水溫度控制在1 300~1 360℃,Si含量控制在0.55%~0.65%。
(2)脫磷影響因素——終點溫度:終點鋼液磷含量與終點溫度呈反比,如果終點鋼液磷含量被調控在1 627℃,至少會讓終點鋼液磷含量達至0.009%。為讓終點鋼液磷含量在0.015%內,則將終點溫度調控在1 660℃內[5]。
(3)脫磷影響因素——終點爐渣成分:終點鋼液磷含量與終渣堿度呈反比,當終渣FeO和MnO含量增多時,終點鋼液磷含量首先是升高的,然后變高。為讓終點鋼液磷含量在0.015%內,則終點堿度至少應控制在2.6,FeO控制在16%~22%,MnO控制在2.5%~4.0%。
此外,后續有關高廢鋼比冶煉條件下的轉爐脫磷技術還需深入研究,以豐富和完善具體理論內容。
1 周朝剛,李 晶,羅開敏,等.轉爐雙渣法脫磷一次倒渣工藝研究[J].鋼鐵釩鈦,2016,37(4):119-126.
2 周朝剛,王書桓,王文輝,等.基于高廢鋼比的轉爐脫磷工藝研究[J].鋼鐵釩鈦,2017,38(5):123-128.
3 杜玉濤,董大西,朱 榮,等.轉爐石灰石雙渣低成本工藝研究與實踐[J].工業加熱,2014,(6):20-22.
4 張同波.新興鑄管80 t轉爐髙效低成本脫磷工藝研究[D].北京:北京科技大學,2014.
5 周朝剛,王書桓,王文輝,等.基于高廢鋼比的轉爐脫磷工藝研究[J].鋼鐵釩鈦,2017,38(5):123-128.