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無水氟化氫生產節能減耗的技術措施

2018-02-04 03:00:22金正義應學來
浙江化工 2018年3期
關鍵詞:生產

金正義,應學來

(1.杭州一碳化工研究所,浙江 杭州 310012;2.浙江鷹鵬化工集團,浙江 永康 321300)

0 前言

隨著社會的發展和人類的進步,出現了具有優越性能的含氟滅火劑、含氟制冷劑、含氟表面活性劑、氟醫藥、氟農藥、氟涂料、氟塑料、氟橡膠、氟潤滑油,以及原子能所需求的氟化鈾、氟化鈹、航天工業推進劑 (氟鹵化物),導彈工業氟氧化劑、軍工激光應用的氟氮化物,氟稀土化物……等等,所有這些性能優越的氟化工產品都需要基礎原料無水氟化氫。它在國民經濟、國家發展中起著重要作用。

全球無水氟化氫總生產能力大約180萬t,我國改革開放的近40年來發展迅速,生產能力大約已有70萬t。可見在國際上占有重要位置。國外具有10萬t級生產能力的公司有美國聯合化學(Allied 化學)、美國杜邦(DuPont),七萬噸級的有法國阿托化學(Atochem)、墨西哥Quimica Flu or。此外三萬噸級以上的有美國鋁業化學(Kaiser)、美國 Alccoa 公司、英國帝國化學(ICI)、德國拜爾(Bayer)及加拿大安大略省Amberstbnrg。國內主要生產的大裝置有浙江東瑩、巨化、南高峰、三美化工、山東東岳集團、江西中氟化工、崇仁天行、安徽亨元等企業。

在上世紀50年代,由于國防和軍工行業的需要,我國開始研究開發無水氟化氫。早期的生產工廠有上海制冷劑廠、濟南化工廠、浙江東陽化工廠,當時都是百噸級落后生產裝置。改革開放之后,引進國外先進技術,消化吸收,開發了萬噸級生產裝置,使無水氟化氫生產技術逐步提高,目前已接近國外生產水平。比較如下:產品質量已同國外一致,但同國外較先進的生產技術相比,我國仍有一定差距,總觀原料單耗,較先進的瑞士Buss公司其原料瑩石粉(CaF2≥97%)消耗為2.165 t/t AHF,而國內瑩石粉消耗為2.260~2.450 t/t AHF,相比較多消耗的瑩石粉,以1萬t/a規模計算,損失的無水氟化氫量為438.8~1362.6 t,無水氟化氫價格按1.35萬元/t計,損失592~1839萬元。據此,按我國60萬t/a總產量計算,相當于損失無水氟化氫26328~81816 t,價值35243萬~110451.6萬元。

1 無水氟化氫生產節能降耗關鍵技術要點

1.1 轉爐提高反應轉化率

氟化氫的生產工藝、轉爐的大小、結構、操作條件和參數控制,決定反應產氣量和轉化率。

(1)國內轉爐萬噸級的通常采用:

Φ3000 mm×25000 mm, 產量可達 10000~15000 t/a

Φ2500 mm×23000 mm,產量可達10000 t/a左右

Φ2200 mm×22000 mm, 產量可達 6000~8000 t/a

設計采用Φ3000 mm×25000 mm比較好,反應可完全些。

(2)必須采用外混預反應器(雙螺桿型),轉爐內必須安裝爐內螺旋返渣裝置,促使瑩石粉同硫酸充分反應。

(3)煙道氣通過夾套加熱,控制轉爐爐前、中、后最佳溫度,不同的爐型,爐內螺旋返渣裝置,控制條件有差異,要調試每段反應器最佳反應溫度,通過測定爐渣中未反應的氟化鈣含量,來確定最佳反應爐溫。對爐渣中氟化鈣含量最好控制在2%~3%以下,甚至更低;以年產10000 t AHF計,表明同樣投料量,裝置排出爐渣中氟化氫含量大約每降低1%,全年可節省瑩石粉約330 t,可多生產145 t無水氟化氫,以無水氟化氫13500元/t計,可增效益196萬元/a。目前多數企業渣中含氟化鈣3.5%~4.5%,如能降低2%,增效可超過390萬元/a。

1.2 反應氣水洗前回收氟化氫

生產工藝中反應器出來的氣體進入預洗滌塔再經硫酸吸收塔,然后去二級、一級水洗滌塔,制氟硅酸,氟硅酸中含氟化氫5%~10%。以一萬噸氟化氫計,每年流失氟化氫量68~136 t,相當于價值91.8~183.6萬元。

回收方法可以采用選擇性吸附、吸收劑、吸收、脫吸回收氟化氫和四氟化硅(制氟硅酸鈉),可以應用本人發明的專利 “氟化氫吸附劑及其制法和應用”國家發明專利證書ZL200510060028.5,高效率的完全回收氣體中HF及SiF4制氟硅酸或氟硅酸鈉。

1.3 尾氣中排放的氟化氫回收

通常尾氣中排放氟化氫,國家允許標準為≤1.8 kg/h,生產中高空排放一般在0.2%~0.4%,年排放量4~8 t/a(相當于國家指標33%~61%)。雖達到國家排放標準,但也會造成一定氟污染,采用選擇性回收HF工藝之后,尾氣中含氟量可以達到0.002%~0.004%,相當于20~40 ppm(即降低100倍)。回收全年排放的4~8 t氟化氫,價值5.4~10.8萬元。

1.4 從廢渣(氟石膏)中回收殘留氟化氫

廢渣中殘留氟化氫含量一般0.2%~0.4%,按1000 t/a裝置計,產生氟石膏量約36600~37500 t,以37000 t計,回收其中0.3%HF,即一年可回收無水氟化氫111 t,計149.9萬元。

1.5 生產及檢修

生產及檢修時冒氣,回收氟化氫可連接吸風管,在生產中轉爐易泄漏點及其他設備管道檢修時排空口,通往備用吸收、吸附塔,確保氟化氫氣體不泄漏生產空間,達到全部或基本回收,確保安全生產并回收產品氟化氫。

2 綜合節能減排增效的效果

以1萬t/a規模計,計算以上五項合計可以節約、增收價值.

氟化氫回收量:145+(68~136)+(4~8)+111=328~400 t/a,企業增加效益442.8~540萬元/a。我國無水氟化氫總產量已達60萬t,隨著國家對環保的重視,企業認識的提高,并在行動中,現設想,如果全國采用先進工藝技術,節能降耗,回收氟化氫,將可節省可觀的瑩石資原,并創造巨大經濟效益,總增加回收無水氟化氫數量:60×(328~400)=2~2.4萬t。相當于增加效益2.7億元~3.24億元。除了經濟意義外,也明顯體現了環境改善,具有很好的社會效率。

備注:以上效益還沒有包括因為回收了無水氟化氫,減少了中和用石灰(或燒堿)用量的經濟賬。

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