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某1 000 MW機組鍋爐空預器跳閘原因分析及處理措施

2018-02-05 02:30:52韓麗娜李紹剛
綜合智慧能源 2018年1期
關鍵詞:變頻器

韓麗娜,李紹剛

(華電萊州發電有限公司,山東 萊州 261400)

1 機組及空氣預熱器概況

華電萊州發電有限公司一期工程為2臺1 000 MW燃煤機組,鍋爐為單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、運轉層以上露天布置、固態排渣、全鋼構架、全懸吊結構、Π型高效超超臨界參數變壓直流爐[1]。采用LAP17286/2250型三分倉轉子回轉再生式空氣預熱器(以下簡稱空預器),電動機功率22 kW,額定電流45 A。

空預器分為甲、乙兩側,每一側空預器分別由獨立的驅動裝置驅動。為提高空預器運行的可靠性,每一側空預器的驅動裝置都由主驅動和副驅動組成,主、副驅動均為變頻啟動方式。正常運行情況下由主驅動拖動空預器運行,在主驅動故障時副驅動將代替主驅動運行。主驅動、副驅動聯鎖保護,分別采用不同的供電電源。

主驅動和副驅動分別由控制柜內的2臺同型號變頻器(inv1,inv2)啟動。完成啟動過程后,主、副驅動的電機將自動切換到工頻電源運行。副驅動在清洗模式下一直由變頻器VF2拖動,不切換到工頻電網。

為提高空預器運行的可靠性,驅動系統配置有氣動馬達。當主、副驅動同時故障或系統斷電時,氣源控制閥自動打開,由氣動馬達驅動空預器旋轉。氣動馬達與主副驅動聯鎖保護,禁止同時運行。

2 事件經過[2-4]

2016-03-21 T 02:23,#2鍋爐A空預器主電機跳閘,輔助電機聯啟后運行4 min左右跳閘,分散控制系統(DCS)發出空預器異常跳閘信號,運行人員在空預器轉速允許條件下復歸異常信號,手動啟動#2鍋爐A空預器主電機,#2鍋爐A空預器變頻器啟動。空預器DCS運行狀態發出,DCS查看主電機電流幾乎為0,檢查接觸器KM1在吸合狀態,空預器主電機在轉動。06:40,運行人員拉開#2鍋爐A空預器主電機、輔電機電源斷路器及控制電源斷路器,空預器主電機停止。06:45左右,運行人員送上#2鍋爐A空預器主電機、輔電機電源斷路器及控制電源斷路器,可編程邏輯控制器(PLC)重新上電,啟動#2鍋爐A空預器輔助電機,后切換至#2鍋爐A空預器主電機,啟動狀態、變頻工頻切換、電流指示全部正常。07:05,經處理后#2鍋爐A空預器輔助電機運行正常,電流20.1 A保持穩定,主電機試轉正常投入備用。

2016-03-21 T 19:57,機組負荷970 MW,A,B,C,E,F磨煤機運行,煤水比在7.6~7.9之間,過熱度31 ℃,#2鍋爐A空預器輔助電機跳閘,主電機聯啟不成功,A空預器跳閘,快速減負荷(RB)發出。跳閘后就地檢查,A空預器輔電機變頻柜變頻器顯示代碼1(正常),A空預器主電機變頻器顯示代碼F04(制動斬波器)。21:40,電氣分場將#2鍋爐A空預器主電機變頻器和PLC隔離,主電機只進行工頻運行,輔助電機控制回路保持不變,仍然變頻啟動然后自動切至工頻運行。經試運、切換等狀態正常后,主電機工頻運行、輔助電機保持備用的方式投運。機組主要參數曲線如圖1所示。

3 原因分析

(1)#2鍋爐A空預器主電機正常運行時跳閘,熱繼電器未動作,變頻器無報警和動作記錄,排除機務過載和變頻器故障原因。

(2)#2鍋爐A空預器副電機運行4 min左右跳閘,熱繼電器未動作,變頻器無報警和動作記錄,排除機務過載和變頻器故障原因。

圖1 機組主要參數曲線

(3)再次啟動#2鍋爐A空預器主電機,#2鍋爐A空預器DCS運行狀態發出,DCS查看主電機電流幾乎為0,檢查接觸器KM1在吸合狀態,空預器主電機在轉動,變頻器不升頻率,判斷PLC調節變頻器異常,軟啟動失敗,不能切換到工頻運行。

(4)對變頻器和PLC重新上電,再次啟動#2鍋爐A空預器主、副電機,主、副電機運行正常,聯鎖切換正常,判斷之前故障為PLC調節變頻器異常。

(5)綜上所述,判斷#2鍋爐A空預器主電機運行中跳閘原因為PLC調節變頻器異常。

4 處理措施[5]

#2 鍋爐出現 A 空預器主、輔電機異常跳閘,機組發生 RB,參數波動較大。為防止發生人員誤操作,保證機組安全運行,空預器監視調整采取以下措施。

(1)#2 鍋爐A空預器主電機控制回路優化改造:拆除PLC控制回路,改為DCS指令信號經硬接線直接控制電機啟停;增加一部分DCS測點信號,如主電機工頻運行、主電機變頻運行等,優化后控制回路如圖2所示。

#2鍋爐A空預器2臺電機現在的運行方式為主電機運行(控制回路改造后的工頻電機),副電機備用(帶變頻器軟啟動功能)。如果正常操作,先啟動副電機,軟啟動轉工頻后再切換到主電機運行,避免對空預器軸承造成沖擊。

(2)若輔電機不能正常啟動,必須工頻啟動時,必須聯系維護人員手動盤車,確認空預器無動靜摩擦方可使用工頻方式啟動。

(3)空預器正常運行時,運行人員應連續監視空預器電流,其電機電流穩定在正常范圍內(30 A)。若電流異常擺動,應立即手動提升空預器扇形板,投入空預器吹灰、降負荷等措施,防止空預器跳閘。

(4)空預器運行中跳閘時,檢查跳閘前電機無超電流現象,可立即強合一次,成功則繼續運行,強合不成功或啟動后電流超限,不得再次強合。及時查明故障原因,并聯系維護人員連續手動盤車,防止空預器停轉造成轉子變形。

(5)在#2機組升負荷時,應嚴密監視#2A空預器運轉情況,注意電流變化幅度,發現電流波動增大時,應匯報值長,申請減慢升負荷速度或停止升負荷。

(6)巡檢應每2 h就地全面巡檢空預器,發現軸承、驅動裝置、轉子等有異音等異?,F象時,及時匯報單元長聯系維護人員查找原因。監盤人員應密切監視空預器電流運行情況,發現異常及時采取相應措施。

(7)單臺空預器運行期間,應加強另一臺空預器監視調整。

#2鍋爐A空預器副電機停運、主電機未聯啟,RB發出,RB程序自動執行,跳C,E磨煤機,A,F油槍自動投入,再熱器煙氣擋板自動全開,RB執行完畢后,停運A側送、引風機,檢查A空預器入口煙氣擋板、出口熱風擋板、聯絡擋板關閉正常,解除一次風機自動,調整爐膛氧量至正常值,檢查跳閘磨煤機相關擋板關閉正常,投入跳閘磨煤機消防蒸汽沖惰,檢查油、給水、凝結水、高低壓加熱器(以下簡稱高低加)、除氧器等系統運行正常、參數自動調節正常,檢查煤水比正常,主再熱蒸汽參數正常,逐步退出油槍。

圖2 #2鍋爐A空預器主電機優化后的控制回路

由于高負荷下機組RB,過熱度偏高,給水大幅減少,RB后機組只剩下3臺磨煤機,燃燒偏斜嚴重,雖進行了燃盡風、一級減溫水、再熱器煙氣擋板、煤水比的調節,但屏式過熱器(以下簡稱屏過)兩側壁溫偏差最大仍達到110 ℃,且在發現B側屏過壁溫、汽溫參數開始上升后,立即投入一級減溫水逐漸開至最大,過熱度由31 ℃快速上升至37 ℃,此過程中值班員進行了快速減煤增加給水、全開屏過B側一級減溫水、B側省煤器煙氣擋板開度由70%關小至35%,A側省煤器擋板開度關小至70%,仍然無法控制屏過壁溫快速上升,經過一段時間反應后,壁溫、過熱度逐漸降至正常范圍,主要參數曲線如圖3所示。

針對#2A 空預器RB過程中出現屏過超溫、汽溫大幅波動及其他參數異常的現象,通過梳理具體操作調整如下。

(1)一旦發生空預器RB,監盤人員應明確分工,各司其職,及早調整異常參數,同時單元長應到盤前指導、指揮并安排現場運行人員操作,聯系維護人員就地手盤空預器,聯系相關維護人員處理相關缺陷。

(2)監視磨煤機人員,首要原則是隔離故障設備,防止事故擴大,投運備用設備。發生空預器RB時應完成以下工作:

1)檢查 RB 動作執行正常,油槍投入,監視調整鍋爐膛負壓、燃燒穩定。

2)空預器停轉后,若非卡澀跳閘但主、副電機再次啟動失敗后或因空預器過流卡澀跳閘后,應立即隔離跳閘空預器,避免跳閘空預器長時間停轉狀態下通冷風、過高溫煙氣而造成空預器嚴重變形。

3)立即檢查關閉跳閘空預器的入口煙氣擋板、出口熱二次風擋板,手動關閉熱一次風擋板,并安排巡檢就地檢查關閉到位,否則聯系維護處理,并盡快停運跳閘側送引風機、關閉聯絡擋板。

4)立即解除送風機氧量自動,手動調整氧量在正常范圍內。

圖3 屛過溫度、過熱器一級減溫水流量等曲線

5)立即停止跳閘側噴氨,調整另一側噴氨量,防止NOx排放超標,同時應在保證小時均值不超標的情況下,盡量提高NOx排放值,降低氨逃逸量。

6)快速提升跳閘空預器扇形板至最高位。

7)為防止單空預器運行期間送、引風機低出力發生風機搶風失速,待燃燒穩定后,應盡快解列送、引風機;若1 h內不能啟動第4臺磨煤機,應停運1臺一次風機;2臺一次風機、3臺磨煤機運行期間保持較低的一次風壓,可增加1臺備用磨煤機通風,防止2臺一次風機出現搶風、失速。

8)啟動第4臺磨煤機。在磨煤機運行方式允許的情況下,啟動非跳閘備用的磨煤機,減少低負荷啟動磨煤機的擾動。

9)跳閘磨煤機在負荷較低時,可延時吹粉管,投入疏水充分的消防蒸汽,沖5 min。

10)因現在屏過吹灰恢復,低負荷單側風機運行偏燒明顯,故粉管吹掃優先吹對應跳閘側的粉管(如 1,2或3,4),把磨煤機內存粉抽凈后,切到另一側進行單管吹掃,吹掃加風應緩慢,注意壁溫變化趨勢。吹掃前保持屏過壁溫余量在70 ℃左右,發現壁溫異常升高,應盡快收起磨煤機吹掃風;發現低負荷吹掃影響燃燒或壁溫擾動過大時,可待負荷恢復至650 MW 左右時進行吹掃。

11)發現鍋爐偏燒嚴重時,可通過燃盡風進行偏差調整,屏過壁溫單屏或少數局部屏壁溫異常高時,可通過停運磨煤機對應的粉管通風來減少壁溫偏高現象。本條措施在送、引風機恢復雙側運行后,及時恢復偏差調整、停止停運磨煤機粉管通風。

12)燃燒穩定后逐步撤出油槍,撤油時通知汽溫調整人員。

(3)調整汽溫的監盤人員,首要原則是保證水煤比不失調,防止超溫或汽溫過低??疹A器RB時應完成以下工作:

1)RB時切勿大幅調整煤水比。參數極端異常需要過調調整時,水煤失調時間應控制在1 min以內,任何情況下不要超過3 min,應及時回調部分煤水比,一旦汽溫、壁溫有所體現,將難以控制。

2)煤水比可參照DCS畫面底部水煤比系數進行調整,調整幅度盡量不要長時間超過RB前的±0.4。

3)50%RB時,控制主再熱蒸汽溫度在580~585 ℃之間,再熱器擋板盡快開大,過熱器一、二級減溫水調門開度30%左右,微調水煤比,單獨調燃料大約5 min后可見效果,盡量避免水、燃料同時調節,若給水偏置有余量,應盡量調給水,穩定燃料量。

4)參數未出現大幅異常,盡量維持協調方式下調整,但機組協調異常時(如煤水、主汽壓力大幅波動、偏離),應及時解除協調,穩定燃料,單獨調給水。

5)50%RB時,過熱度可能出現過低現象,此時應監視汽水分離器內壁溫和頂棚出口溫度,保障各級過熱器有足夠的溫升,避免過熱器進水而造成事故。

6)RB后,發現汽溫優化調整異常時,應解除優化模式,必要時手動干預調整,因汽溫優化只調整正常工況下的汽溫。

7)RB后,受熱面壁溫余量應充足,放大壁溫監視區間,及早投入運行側空預器對應的低過出口減溫水,避免出現較大的屏過入口汽溫波動而造成屏過超溫,切勿以正常監視余量進行調整。如平時控制屏過壁溫,在余量50 ℃時進行干預調整,異常工況時就應將監視區間擴大到70 ℃以上,在余量達到70 ℃時就應進行干預調整。

(4)空預器恢復后應充分暖透空預器(以空預器運行電流是否穩定為參考),切勿過早快速帶負荷,帶負荷速率應以實際運行參數為準,參數異常應及時匯報值長降低負荷變化率或緩帶負荷。

(5)調整空預器恢復通煙氣后,及時投入噴氨運行,嚴防NOx排放小時均值超標。

5 建議

(1)完善邏輯,當一次風壓超過某一速率變化快速上升時,側壁風調節擋板全開或按照一定比例開大,防止RB時一次風壓過高、短時過量煤粉進入爐膛引起壁溫超限,此次空預器停轉RB時,一次風壓快速上升而側壁風調門自動沒有動作。

(2)完善邏輯,機組RB時,為減小兩側壁溫偏差,維持底層4臺磨煤機運行,剩余運行磨煤機強化正塔式燃燒,以一定速率調節,增加下層磨煤機出力,盡量減小上層磨煤機出力,盡量降低壁溫超限的條件。

(3)高負荷RB時,剩余3臺磨煤機運行的情況下,為防止壁溫偏差大、壁溫快速上升超限,除自動執行RB外,監盤人員應適當通過綜合調節給水、燃煤、省煤器煙氣擋板、燃盡風、減溫水調門、側壁風、強化正塔式燃燒等調整手段,以汽溫、壁溫變化率、負荷與過熱度的匹配、負荷與燃料給水的匹配、煤水比等作為監視,盡一切可能降低參數超限的風險。

6 結論

設備改進后,空預器主電機沒有發生跳閘現象,大幅度提高了變頻器的可靠性,保證了機組的安全、穩定運行。

[1]華電萊州發電有限公司集控運行規程:QB/HD-104.1.1601—2015[S].

[2]李東.600 MW空預器跳閘引起的滅火分析與對策[J].江西電力職業技術學院學報,2015,28(3):28-29,35.

[3]楊利忠,任秀勤, 趙建軍,等.空預器變頻器跳閘原因分析及改進措施[J].內蒙古電力技術,2009,27(4):55-56.

[4]韓安榮.通用變頻器及其應用[M].2版.北京:機械工業出版社,2004.

[5]張新聞.變頻器在空預器控制應用中跳閘的原因及對策[J].電機與控制應用,2009,36(2):7-9,14.

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