周 石
(大慶鉆探工程公司鉆井一公司,黑龍江大慶 163411)
徐家圍子地區深層天然氣儲層類型比較豐富,在不同層位存在致密砂巖、砂礫巖、火山巖、花崗巖及變質巖風化殼等5大類儲層,在儲層上均存在“三高一強”的地質特點,即巖石硬度高、可鉆性基值高、地溫高、研磨性強,雖然近年來通過技術攻關,深井鉆井速度有了大幅度提高,但仍存在很多技術問題,給深井提速帶來很大困難,主要表現為鉆頭斷齒、縮徑、使用指標低,導致井下復雜事故頻繁、機械鉆速慢、鉆井周期長、鉆井費用高等諸多問題,直接影響到油田的勘探鉆井效益。因此,進一步提高深井深層鉆井速度,降低復雜的發生,對加快勘探開發步伐具有重要意義。
松遼盆地徐家圍子區塊勘探面積28860km2。所認識的儲層為5套:即登三、四段及泉一、二段的砂巖儲層、登一段和侏羅系的砂礫巖儲層、侏羅系的火山巖儲層、基底花崗巖儲層、變質巖儲層。深井深層其深度大都在2900m以下,即登婁庫組及以下地層,其地層特點歸納如下3點:
一是深層巖石硬度大,可鉆性差,縱向上存在砂泥巖互層和礫石層。地層巖性一般為上軟下硬。鉆進至登婁庫以后,地層巖石可鉆性差、研磨性強、硬度高,井深2700m左右地層可鉆性級值為6~10級,其中礫石層可鉆性級值高達10.38級,嚴重影響鉆頭和鉆具使用壽命。
二是地層傾角大,易發生井斜。在青山口組、泉頭組及登婁庫組等曾傾角最高可達10.8°,極易造成井斜,導致井身質量超標。
綜上可知提速難點主要為地質條件復雜,深層地層硬度高、研磨性強,導致機械鉆速低,鉆井周期長。
通過理論和現場應用分析,優選復合鉆頭、應用液動旋沖工具配合PDC鉆頭,在深層施工中取得了較好的提速效果。形成了一套適合深層提速的鉆頭序列,即登婁庫組—營城組上部采用液動旋沖工具配合單排齒PDC+營城組下部—沙河子采用液動旋沖工具配合雙排齒PDC及動力鉆具配合復合鉆頭。
復合鉆頭適合在定向井、直井和水平井等各種井型施工,其冠部結構包含PDC部分和牙輪部分,在鉆進時,具有機械鉆速快、PDC崩齒少和壽命長等特點。在鉆進過程中,改變了以往常規牙輪或者PDC的單一破巖機理,而是將兩者進行了整合應用,即先用牙輪齒的沖擊壓入作用對井底巖石進行撞擊預破碎,降低了PDC切削齒的切削載荷,然后用PDC齒的剪切作用進行刮削,兩者共同破碎鼻部和肩部的巖石,從而大幅度提高了機械鉆速和延長了鉆頭使用壽命。
鉆頭規格及參數:
外徑:215.9mm;刀翼數:4;PDC切削齒數:30;牙輪數:2;
牙輪切削齒數:103;保徑長度:100mm;排削槽面積:7985.2mm2;
鉆壓:40~120kN;轉數:60~180r/m in;鉆井液流量:25~34L/s。
鉆頭特點:
(1)采用混合切削結構。復合鉆頭同時包含牙輪和刀翼,牙輪切削齒形成不連續的齒坑,對巖石產生預破碎,PDC切削齒通過切削,蔣牙輪切削齒形成的不連續齒坑聯通,從而形成完整的破碎環帶,復合鉆頭在硬塑性地層中具有較高的機械鉆速。
(2)在不均勻及軟硬交錯地層,復合鉆頭上的牙輪切削齒對巖石產生預破碎,降低了PDC切削齒的切削載荷,提高了鉆頭穿越夾層的能力,避免在穿越軟硬交錯地層時損壞切削齒。
(3)采用動態流場模擬技術,優化鉆頭水利設計,增強鉆頭清洗、冷卻能力和防止鉆頭泥包。
(4)采用高耐沖蝕性能的堆焊材料和先進的基體表面強化技術,防止鉆頭表面沖蝕。
鉆具組合:?215.9mmBIT×0.38m+?172mm LZ×7.12m+?165mm JHF×0.50m+?178mm LWD×12.05m+?165mmMDC×8.87m+?165mmDC×27.65m+?127mmHWDP×56.02m+?127mmDP×579.35m+?127mmHWDP×223.48m+?127mmDP。
鉆進參數:定向鉆壓40~80kN,復合鉆壓30~50kN,轉速20~30r/m in,排量29~31L/s。
達深22H造斜段應用江鉆KPM 1642ART復合鉆頭,在營城組地層見到了明顯提速效果。鉆進中經優選參數,鉆速較快,累計施工8d,最高日進尺39m,施工中工具面穩定,相比本井三開造斜的2只PDC鉆頭,鉆速提高59.57%,相比2014年在安達汪深區塊貝克使用的復合鉆頭,鉆速提高15.69%,單只鉆頭進尺和純鉆都得到提高,相比斜井段機械鉆速提高了45.16%,提速效果明顯。
在登婁庫組及以下地層應用液動旋沖工具,通過對深層巖性分析,合理優選單、雙排齒專用PDC鉆頭,即在登婁庫組及營城組上部地層應用單排齒PDC,在營城組下部地層使用雙排齒PDC鉆頭,解決了登婁庫組-營城組地層鉆速慢的問題。
在?215.9mm井眼累計使用12口井,在直井、斜井和水平井累計使用32只工具配合PDC鉆頭進行提速鉆進,累計施工165d進尺12251.91m,平均機械鉆速3.64m/h,若按照牙輪每只鉆頭4.5d進尺100m計算,累計需要123趟鉆施工553d,相對縮短了388d,節約91趟鉆,平均每口井縮短32d,減少8趟鉆。相比同型井段機械鉆速分別提高了118.09%、129.63%和90.28%。
通過優選復合鉆頭、PDC鉆頭和提速工具、鉆井參數優化等技術等多方面綜合配套集成應用,整體上登婁庫及以下層位鉆井提速效果明顯,現場累計應用12口井,相比試驗井段平均機械鉆速分別提高了110.70%、108.94%和89.95%;按照不同井型分別比提高了10.03%、9.04%和4.40%,提速效果明顯。
(1)針對徐家圍子區塊提速難點,并結合理論與實踐分析,通過12口井試驗優選出高效提速技術措施,即在登婁庫及以下地層的提速模式:登婁庫組至營城組上部地層使用液動旋沖工具配合單排齒PDC鉆頭+下部地層使用液動旋沖工具配合雙排齒PDC鉆頭+動力鉆具配合復合鉆頭。現場應用表明多種技術綜合使用實現了大幅度提高平均機械鉆速。
(2)建議在徐家圍子區塊大力推廣已固化的鉆頭序列,同時優選適合的鉆井液體系與鉆井、水利參數,充分發揮多種技術綜合應用的提速效果。
[1]楊春和,呂長文,李富.鉆井新技術在大慶外圍油田SS2井應用[J].西部探礦工程,2017(8).