陳寶江
(廣西春茂電氣自動化工程有限公司,廣西 南寧530000)
廢沙為鑄造固體廢棄物的主要成份,約占70%.廢沙的回收利用,不僅能提高資源的利用率,降低生產的成本,而且非常有利于環境保護。實踐證明,廢沙通過搓磨、除雜、高溫焙燒等工藝完全可以實現再生。
西門子S7-300 PLC為西門子公司中型PLC,其具有運行可靠性高、組合靈活、功能強大和維護方便等優點,在工業自動化生產領域中的應用非常廣泛[1]。TP1200屬于西門子新一代HMI精致面板系列產品,精致面板系列產品具有分辨率高、多種下載方式、組態更方便、性價比更高等優點。通過對工藝及設備的分析,選擇西門子S7-300 PLC作為生產線的核心控制器,選用西門子TP1200觸摸屏為主要監控設備,基于TIA平臺開發出設計相應的控制軟件,TIA開發平臺具有界面友好、操作方便、組態效率高等優點,十分有利于系統設計及縮短工程周期[2]。
鑄造廢沙回收再生生產線主要工藝流程為:前處理區廢沙、濾芯入料破碎、搓磨磁選除雜高溫焙燒冷卻再生。主要的工藝設備有圓磨破碎機、主線篩、磁選機、焙燒爐、沸騰冷卻床、沙庫等。
根據工藝及設備的分布,將整個生產線劃分為廢沙入料段、焙燒給料段、焙燒再生段。廢沙入料段主要功能:將廢沙、濾芯磨細除掉粗雜質,并放入廢沙庫;焙燒給料段主要功能:將已破碎磨細的廢沙,通過直線篩、振動篩、磁選機等設備將雜質清楚干凈,再送入焙燒爐。焙燒再生段主要功能:將廢沙進行高溫焙燒再生。其中焙燒再生為正生產線的核心工藝,焙燒爐內的溫度直接影響再生沙的品質。焙燒爐主要靠燃燒天然氣來升溫,一共配有四套燒嘴,每套燒嘴均配有燒嘴控制器及閥門組件。
該生產線控制系統由控制柜及現場設備(如:接近開、熱電偶、壓力變送器、電磁閥、燒嘴控制器、燒嘴等)組成。控制柜主要完成現場設備信號采集、處理,實時動態顯示生產線的實際運行狀態,通過邏輯運算控制現場設備運行,診斷現場設備的運行狀態,自動生成故障報警信息,歸檔生產數據,自動生成生產報表,同時提供曲線功能。
通過分析工藝的要求,設計了工藝控制流程圖;編寫了控制方案書,細化控制任務;分析主要設備功能,根據要求設計相應的電氣控制原理圖;根據電氣控制需求選擇PLC系統的IO模塊并進行硬件組態,編寫控制程序;根據實際生產線布局及操作需求,設計HMI畫面;單體設備調試,系統聯調,優化控制程序;總結及整理項目存檔資料。
2.1.1 系統工藝
根據客戶提供的資料,對鑄造廢沙回收再生產線的工藝進行深入的分析,對生產設備功能進行深入的了解,經過與客戶共同仔細的研究、討論,最終確定整個產線的生產工藝流程。最終制定的工藝流程如圖1所示。

圖1 鑄造廢沙回收再生產線工藝流程圖
2.1.2 主要設備功能及控制
根據設備功能及控制任務,選擇相應的控制方案,并設計電氣控制原理圖,主要設備及控制任務如表1.

表1 主要設備一覽表
2.1.3 整體控制方案設計
深入分析生產工藝流程圖以及主要設備的控制任務及聯鎖關系,選擇將整個生產線分段管理的控制方案。根據實際情況將產線劃分為廢沙入料段、焙燒給料段、焙燒再生段。根據生產線控制要求,PLC做為核心控制器完全滿足生產線控制要求。根據設備的控制任務及動作的特點,選擇相應的傳感器,并詳細列出詳細的I/O需求表,如表2系統I/O需求表,并設計相應的系統結構圖,如圖2系統結構圖。

表2 控制系統IO需求表

圖2 系統結構圖
根據對工藝及設備的分析,選用S7-300系列PLC中的S7-315 2PN/DP CPU作為核心控制器,S7-315 2PN/DP CPU集成有PROFIBUS DP接口及PROFINET接口,無需添加硬件就可以實現PROFIBUS DP、PROFINET通訊[3]。根據控制系統IO需要,系統硬件配置如表3所示,并設PLC系統電氣控制原理圖。

表3 控制系統硬件配置表
控制系統軟件分為PLC程序和HMI監控系統軟件兩部分,采用西門子TIA V13軟件進行編程,PLC程序主要實現對現場設備控制、信號采集處理、故障診斷及報警輸出。HMI監控軟件主要實現實時監控現場設備、顯示生產數據、實時顯示報警信息、歸檔和存儲生產線數據。系統控制流程如圖3所示。

圖3 系統控制流程圖
2.3.1 物料控制
物料控制為產線基礎控制功能,物料控制的依據是實時料位信號,沙庫的料位信號由料位器檢測;焙燒爐內料位采用差壓變送器檢測。根據料位信號調整產線的運行狀態,通過改變變頻器運行速度,調整焙燒爐進沙出沙速度,保證產線在最高效率下運行。如圖4所示。

圖4 焙燒爐料位控制功能圖
2.3.2 爐溫控制
爐溫控制為整個產線控制的核心功能,爐溫直接影響再生沙的品質。使用四個熱電偶對爐內溫度進行檢測,采用四個熱電偶的平均值為當前的平均爐溫,將平均爐溫與設定爐溫進行PID運算,PID運算結果通過PROFIBUS DP傳送到燒嘴控制器,燒嘴控制器根據控制系統的給定量,調節燃氣閥的開度,從而控制燒嘴火的大小,實現對爐內溫度的控制。如圖5所示。

圖5 爐溫控制功能圖
2.3.3 實時監控
該系統采用TP1200面板配2GB的數據存儲卡,實時動態顯示生產線運行狀況及歸檔存儲運行的數據。HMI軟件使用TIA V13編程開發,HMI的主要功能有實時動態顯示生產線設備運行狀態、提供操作員操作設備的接口、設備故障報警信息提示、運行數據的歸檔存儲。
本項目已于2018年4月28日順利投產,運行穩定,操作方便,功能豐富,產品質量極高,得到了客戶非常高的評價,為后續的合作打下了堅實的基礎。該生產線所達到的技術指標如表4(熱法焙燒再生生產線達到技術指標統計表)。

表4 熱法焙燒再生生產線達到技術指標統計表
采用西門子TIA平臺軟件,開發S7-300 PLC控制系統項目,PLC程序與HMI程序融合程度非常高,變量連接方便快捷,且不容易出錯。同時TIA平臺有十分強大的幫助系統,有助于提高編程調試的效率,縮短系統開發的時間。