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基于信息化技術(shù)的冷軋?jiān)O(shè)備優(yōu)化

2018-02-18 20:26:20孟艷娜
信息記錄材料 2018年2期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化生產(chǎn)產(chǎn)品

孟艷娜

(河鋼集團(tuán)唐鋼公司冷軋部 河北 唐山 063000)

基于信息化技術(shù)的冷軋?jiān)O(shè)備優(yōu)化

孟艷娜

(河鋼集團(tuán)唐鋼公司冷軋部 河北 唐山 063000)

以唐鋼冷軋廠生產(chǎn)線的自動(dòng)化維護(hù)過程中,結(jié)合質(zhì)量管理要求在自動(dòng)化領(lǐng)域做到確保生產(chǎn)線連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行、提高設(shè)備控制精度、完善生產(chǎn)線質(zhì)量控制功能等措施達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

冷軋?jiān)O(shè)備;自動(dòng)化控制;質(zhì)量

1 引言

任何一個(gè)生產(chǎn)企業(yè),設(shè)備決定了它的產(chǎn)品品種和質(zhì)量,使用什么樣的設(shè)備,就會生產(chǎn)什么樣的產(chǎn)品;使用什么技術(shù)水平的設(shè)備,就會生產(chǎn)什么質(zhì)量的產(chǎn)品。隨著冷軋產(chǎn)品品牌低位不斷提升,鍍鋅生產(chǎn)任務(wù)飽滿,首先鍍鋅生產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)過程中的各種停車造成大量的廢品和協(xié)議品產(chǎn)生,嚴(yán)重影響成材率,造成效益的流失。其次鍍鋅產(chǎn)品發(fā)貨后的表面鋅渣、翹皮、鋅層脫落、各種卷形缺陷等質(zhì)量問題嚴(yán)重影響著產(chǎn)品售價(jià)和唐鋼產(chǎn)品聲譽(yù)。進(jìn)入11年五月唐鋼公司開始加大力度抓質(zhì)量,并提出“將技術(shù)質(zhì)量管理工作變成全員行動(dòng),以壓倒一切的、空前的工作力度和過硬的措施抓技術(shù)質(zhì)量管理工作”,可見,結(jié)合現(xiàn)場情況完善設(shè)備功能、優(yōu)化質(zhì)量相關(guān)控制的工作刻不容緩,設(shè)備優(yōu)化是提高產(chǎn)品質(zhì)量的有力保障。

以冷軋廠鍍鋅生產(chǎn)線為例,為了適應(yīng)市場的需求,冷軋廠提出研發(fā)3#鍍鋅線的新產(chǎn)品、拓寬產(chǎn)品規(guī)格,由原來的0.3~1.6mm實(shí)現(xiàn)1.6~2.0mm鍍鋅板的生產(chǎn)目標(biāo)。自動(dòng)化公司冷軋維檢中心為了適應(yīng)生產(chǎn)要求,需要進(jìn)行功能優(yōu)化、完善自動(dòng)控制。涉及到的項(xiàng)目有:對焊機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,以保證超厚板帶鋼的焊縫質(zhì)量;對光整機(jī)系統(tǒng)的優(yōu)化,摸索出針對不同超厚基板所對應(yīng)的軋制力和延伸率,以保證平整的效果;完善所需規(guī)格鋼種的一級、二級相應(yīng)功能;在鍍鋅生產(chǎn)線鍍鋁鋅硅生產(chǎn)過程中,在自動(dòng)化控制系統(tǒng)角度進(jìn)行確保穩(wěn)定的優(yōu)化,避免停車造成的鋅渣等協(xié)議品和斷帶事故發(fā)生;對電解水清洗系統(tǒng)的優(yōu)化大大提高了電解清洗的效果,確保了鍍鋅之前鋼帶表面的清潔度。

2 鍍鋅焊機(jī)完善

3#鍍鋅線采用日本三菱公司的窄搭接焊機(jī),原理為電阻焊,使用上、下兩個(gè)焊輪用大電流將帶鋼融化,同時(shí)使用焊輪后面的碾壓輪將融化的帶鋼壓牢、平整,實(shí)現(xiàn)兩卷帶鋼的焊接。要想實(shí)現(xiàn)超厚帶鋼的焊接,必須從多個(gè)方面考慮,如焊接電流、焊接速度、焊輪壓力、搭接長度、碾壓壓力、補(bǔ)償量等,通過對正常厚度帶鋼的焊接參數(shù)的研究,逐步測量,反復(fù)試驗(yàn),終于摸索出超厚帶鋼焊接時(shí)的主要技術(shù)參數(shù):加大焊接電流,觀察測量帶鋼熔化量;減慢焊接速度以保證帶鋼充分融化;加大焊輪壓力,使焊輪與帶鋼接觸充分;增加搭接量,以保證前后兩卷帶鋼的接觸面積;加大碾壓壓力,以保證焊縫的質(zhì)量和焊縫的平整度;增大補(bǔ)償量,以補(bǔ)償焊接時(shí)的帶鋼消耗。

3 光整機(jī)優(yōu)化

為實(shí)現(xiàn)工藝要求,在光整機(jī)原有控制程序的基礎(chǔ)上,新增加變量近百個(gè),新添程序段數(shù)處,程序修改多達(dá)100處,使得光整機(jī)實(shí)現(xiàn)了在HMI上添加了減壓模式控制選項(xiàng),當(dāng)選擇此按鈕后,可以由傳輸指令發(fā)送到一級PLC控制系統(tǒng),再由PLC控制系統(tǒng)傳遞到TDC控制系統(tǒng),經(jīng)TDC處理后,指揮光整機(jī)按照控制程序進(jìn)行預(yù)定方案動(dòng)作;在出口主控室和現(xiàn)場控制臺上添加減壓模式控制按鈕,方便操作工操作,現(xiàn)場操作時(shí)可以根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況,主要是焊縫的焊接質(zhì)量,來及時(shí)的選擇操作模式;修改現(xiàn)場人機(jī)界面中Protool的設(shè)置,現(xiàn)場操作時(shí),可以直觀的了解目前選用的控制方式,并且在更換設(shè)置后,可以直觀的看到,避免出現(xiàn)誤操作;對原有的PLC控制程序進(jìn)行修改,并添加部分程序;現(xiàn)場添加兩套按鈕合理布線,在RIO控制柜中,添加西門子的ET200模塊且分配好地址等內(nèi)容。系統(tǒng)優(yōu)化的同時(shí),為了生產(chǎn)出性能合格的鍍鋅卷摸索出不同規(guī)格厚度,達(dá)到性能要求所對應(yīng)的軋制力及延伸率,為更好的生產(chǎn)提供可靠數(shù)據(jù)。

4 厚規(guī)格生產(chǎn)的L1級和L2級功能完善

根據(jù) DANIELI設(shè)計(jì),三期鍍鋅生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)格來料厚度限制在0.3mm~1.6mm之間,也就是說只能生產(chǎn)來料厚度在0.3mm~1.6mm之間的產(chǎn)品,也就是說關(guān)于來料厚度大于1.6mm的產(chǎn)品工藝參數(shù)是在設(shè)計(jì)中是沒有給出的,同樣,控制系統(tǒng)也不包括和這些規(guī)格相關(guān)的控制軟件,連最基本的從一級、二級界面輸入該規(guī)格的PDI數(shù)據(jù)輸入接口都不存在,控制系統(tǒng)不能對生產(chǎn)線上超厚鋼卷進(jìn)行跟蹤,控制系統(tǒng)不能準(zhǔn)確下達(dá)各個(gè)設(shè)備的控制參數(shù),尤其是生產(chǎn)線各個(gè)張力點(diǎn)參數(shù)的設(shè)定與優(yōu)化。

經(jīng)過對鍍鋅現(xiàn)場情況進(jìn)行調(diào)查、實(shí)踐,并通過對控制系統(tǒng)進(jìn)行分析研究,提出并實(shí)施了幾種調(diào)試方案,對控制程序進(jìn)行了根本性地改進(jìn)。經(jīng)過一步一步地修改、調(diào)試,目前,已經(jīng)可以從一級界面輸入規(guī)格,鋼卷跟蹤系統(tǒng)能夠正常跟蹤,通過對控制程序和設(shè)定數(shù)據(jù)進(jìn)行根本性的改進(jìn),達(dá)到了自動(dòng)獲得設(shè)定工藝參數(shù)(包括張力設(shè)定等)的目的,冷試參數(shù)較正常;

在以后的調(diào)試過程中,又對光整機(jī)壓下時(shí)的光整機(jī)前后張力設(shè)定值進(jìn)行了重點(diǎn)優(yōu)化。目前,鍍鋅生產(chǎn)線已經(jīng)能夠按照客戶要求,將1.6mm~2.0mm厚度的基板進(jìn)行鍍鋅。

5 熱鍍鋁鋅硅產(chǎn)品的自動(dòng)化針對性優(yōu)化

熱鍍鋁鋅硅產(chǎn)品是一種具有優(yōu)良耐大氣腐蝕的鋼材,在國內(nèi)外各個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,市場需求量較大。鋁鋅硅鍍層產(chǎn)品比鍍鋅產(chǎn)品耐腐蝕性、彎曲成型性和焊接性好,比鍍鋁產(chǎn)品抗氧化性強(qiáng)。比鍍鋅和鍍鋁產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,經(jīng)濟(jì)性良好。

但是在生產(chǎn)鍍鋁鋅硅產(chǎn)品時(shí),鋅鍋的溫度需要控制在650℃的高溫,并且鋅鍋內(nèi)的液態(tài)高溫鋁鋅硅具有強(qiáng)烈的腐蝕性,一旦由于設(shè)備事故導(dǎo)致停車超過5分鐘,鋅鍋內(nèi)的鋼帶肯定斷掉。所以,確保鍍鋁鋅硅生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定不僅僅像普通鍍鋅那樣減少了質(zhì)量協(xié)議品,還避免發(fā)生斷帶等重大生產(chǎn)事故。

并且,唐鋼冷軋的鍍鋁鋅硅產(chǎn)品合同存在基板薄、鍍層厚的特點(diǎn),在生產(chǎn)過程中對鋅層的厚度控制提出了更高的要求。

根據(jù)以往鍍鋅生產(chǎn)線的維護(hù)經(jīng)驗(yàn),清洗段的擠干輥、刷輥等由于輥面會出現(xiàn)脫膠、脫毛等狀況,清洗段的輥系過載等報(bào)警將直接導(dǎo)致工藝段停車。因此從程序控制角度進(jìn)行了優(yōu)化,每當(dāng)擠干輥或刷輥的傳動(dòng)產(chǎn)生了類似過載、過電壓、編碼器故障等報(bào)警,將觸發(fā)擠干輥或刷輥的壓輥打開,并產(chǎn)生明顯報(bào)警提示操作工,但是不會產(chǎn)生影響運(yùn)行的停車命令。生產(chǎn)線維護(hù)人員可以在線下或待更換沉沒輥的機(jī)會更換損壞的輥?zhàn)印_@一優(yōu)化實(shí)施后大量減少了工藝段因?yàn)榍逑炊屋佔(zhàn)尤毕菰斐傻耐\嚹酥翑鄮А?/p>

自動(dòng)化還根據(jù)鍍鋁鋅硅的特點(diǎn)完善鋅鍋溫度檢測熱電偶的硬件、完善爐底輥電機(jī)電磁抱閘使用缺陷、適當(dāng)提升PLC遠(yuǎn)程IO站輸入、輸出保險(xiǎn)的額定電流容量等工作大大減少了鍍鋁鋅硅生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的自動(dòng)化設(shè)備故障,確保了生產(chǎn)的連續(xù)和穩(wěn)定運(yùn)行。

6 結(jié)語

隨著鍍鋅生產(chǎn)的進(jìn)行,自動(dòng)化發(fā)現(xiàn)、解決了一些嚴(yán)重影響生產(chǎn)的問題,并進(jìn)行了一些技術(shù)改造,使整個(gè)生產(chǎn)線在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品數(shù)量方面得到很大提高,設(shè)備運(yùn)行比較穩(wěn)定,生產(chǎn)正常。各項(xiàng)措施都不同程度地取得了預(yù)期的效果,設(shè)備得到優(yōu)化,進(jìn)一步滿足了生產(chǎn)工藝的要求,為整條生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)取得了有力保障。

在自動(dòng)化的設(shè)備維護(hù)理念落實(shí)下,針對最容易產(chǎn)生質(zhì)量協(xié)議品的鍍鋅生產(chǎn)線,冷軋維檢中心二作業(yè)區(qū)首先做到了保證生產(chǎn)線的連續(xù)運(yùn)行減少停車造成的大量鋅渣協(xié)議品。其次在提高設(shè)備精度方面,完善鋅層測厚儀的標(biāo)定功能,優(yōu)化鋅層測厚儀結(jié)合生產(chǎn)規(guī)格的測厚范圍,實(shí)現(xiàn)鋅層精準(zhǔn)控制。杜絕生產(chǎn)過程出現(xiàn)的鋅層超厚缺陷、鋅錠使用量浪費(fèi)、鋅層厚度不夠造成的質(zhì)量異議等問題。然后在完善設(shè)備功能方面,實(shí)現(xiàn)了光整機(jī)和拉矯機(jī)的優(yōu)化板形功能,優(yōu)化清洗段電解水清洗控制功能,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的過電壓自動(dòng)切換極性確保電解清洗效果、保證板面的鐵成份雜質(zhì)影響產(chǎn)品表面質(zhì)量。

總之,自動(dòng)化冷軋維檢中心配合冷軋廠在質(zhì)量工作方面實(shí)現(xiàn)了每月質(zhì)量協(xié)議品減半的指標(biāo)。在提升產(chǎn)品質(zhì)量方面配合冷軋廠完成了鍍鋁鋅硅新產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn),克服了鍍鋅生產(chǎn)線經(jīng)常產(chǎn)生的各種質(zhì)量缺陷,使冷軋廠鍍鋅產(chǎn)品的質(zhì)量和聲譽(yù)都更上了一個(gè)臺階。

[1]郭巨,張曉偉.冷軋薄板連續(xù)退火技術(shù)簡介[J].一重技術(shù),2007(06).

[2]洪強(qiáng),沈月嶺.冷軋薄板工程酸軋聯(lián)合機(jī)組設(shè)備特點(diǎn)[J].冶金設(shè)備,2006(04).

[3]宋加.縱談我國冷軋板生產(chǎn)[J].軋鋼,2001(04).

[4]劉軍.現(xiàn)代冷軋帶鋼生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展概述[J].鞍鋼技術(shù),2000(05).

TG333 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1009-5624(2018)02-0138-02

孟艷娜(1986-),女,助理工程師,本科,2011年畢業(yè)于燕山大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化專業(yè),現(xiàn)在河鋼集團(tuán)唐鋼公司冷軋部工作,研究方向:機(jī)械。

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