高軍飛
(大慶鉆探國際事業(yè)部哈法亞項目部,黑龍江大慶163411)
Y區(qū)塊的P油層儲層的巖石類型主要為長石質(zhì)巖屑砂巖和巖屑質(zhì)長石砂巖,少數(shù)為長石砂巖。石英含量一般為15.56%~34.88%;長石含量一般為23.33%~48.42%;巖屑含量為19.57%~61.11%。砂巖結(jié)構(gòu)以細砂巖、粉砂巖為主,部分有中砂巖、中細砂巖、細中砂巖、粉細砂巖、細粉砂巖,主要粒級為0.03~0.30mm,部分可達0.4mm以上。全區(qū)砂巖分選性基本上都為好—中等,顆粒磨圓程度中等,以次棱狀為主,部分為次棱—次圓狀,風化程度為中等,少數(shù)為中—深,接觸關系有點式、點線式及線點式,個別井發(fā)育有線式。據(jù)砂巖粘土礦物X-衍射分析和掃描電鏡資料分析結(jié)果看,本區(qū)常見的粘土礦物有蒙脫石、伊利石/蒙脫石混層、伊利石、高嶺石、綠泥石和少量的綠泥石/蒙脫石混層,葡萄花油層儲層粘土礦物以伊利石為主,一般在22.00%~93.00%,平均50.08%;其次為綠泥石,一般在8.00%~70.00%,平均19.91%;高嶺石一般在0.45%~65.00%,平均14.65%;伊蒙混層一般在0.39%~25.00%,平均8.29%。通過調(diào)研該區(qū)塊以往施工的定向井鉆井施工數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),該區(qū)塊的平均建井周期在13d左右,相比較其它區(qū)塊施工效率低、鉆井成本高、影響該區(qū)塊的經(jīng)濟有效開發(fā)。
通過調(diào)查以為在該區(qū)塊施工的定向井井史數(shù)據(jù)可以知道,影響該區(qū)塊定向井施工效率低下的原因是比較多的,但是最后的所有影響因素進行總結(jié)歸納我們發(fā)現(xiàn)主要有以下幾個大的方面。
通過對該區(qū)塊的地質(zhì)巖芯進行三壓力試驗分析發(fā)現(xiàn),該區(qū)塊屬于軟—中硬地層,而且該區(qū)塊的上部300m左右還存在大段的流砂層,以往鉆井施工選用的鉆頭都難以實現(xiàn)一個鉆頭完鉆,中間往往要起下鉆一次進行更換鉆頭,所以造成該區(qū)塊施工的定向井行程鉆速低,增加了該區(qū)塊施工的定向井的周期。
通過對某區(qū)塊以往施工的定向井施工井史資料進行調(diào)研分析發(fā)現(xiàn),該區(qū)塊施工的定向井井眼軌跡剖面主要為三段制的直—增—穩(wěn)形式,這種剖面雖然設計簡單,有利于現(xiàn)場定向操作,但是在該區(qū)塊的施工過程中穩(wěn)斜井段過長(800m以上),井斜和方位總是與設計的井斜、方位出現(xiàn)偏差,不得已而二次上車進行定向才能中靶,因此造成該區(qū)塊的定向井施工效率低。
通過影響施工效率的難點分析我們可以發(fā)現(xiàn),鉆頭是影響該區(qū)塊定向井施工效率的一大因素,因此要針對該區(qū)塊的地質(zhì)巖性特征進行鉆頭優(yōu)選和個性化設計,通過調(diào)研國內(nèi)外各個鉆頭廠家生產(chǎn)的PDC鉆頭的特點,由針對性的對適合該區(qū)塊巖性特征的鉆頭在冠部結(jié)構(gòu)、布齒密度和鉆頭的保徑方面進行個性化設計,生產(chǎn)出了適合該區(qū)塊巖性特點的R4624型號的PDC鉆頭。該鉆頭采用中長拋物線結(jié)構(gòu),單排布齒,適合軟至中硬地層巖性,優(yōu)化了噴嘴與流道結(jié)構(gòu),對井底的清洗效果更好,減少了鉆頭對巖屑的重復破碎,提高了機械鉆速,同時在保徑方面采用中長保徑,提高了對鉆頭的扶正作用,更適合定向井施工中井斜角與方位角的穩(wěn)定性,有利于井眼軌跡控制。
通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)三段制井眼軌跡既然不適合該區(qū)塊定向井施工,造成二次定向施工的現(xiàn)象比較普遍,因此需要對該區(qū)塊施工的定向井井眼軌跡進行重新優(yōu)化設計。在對定向井井眼軌跡剖面進行重新優(yōu)化設計的原則首先是要保證定向井施工過程中的井下安全、實現(xiàn)高效、快速施工;其次是要滿足現(xiàn)有鉆機的提升能力,盡力地減小施工過程中的摩阻與扭矩;第三是要實現(xiàn)地質(zhì)目的,滿足后期采油工程的需求。基于以上3個方面的原則對定向井進行重新設計。從力學方面的分析我們可以知道,隨著定向井井斜角的產(chǎn)生,鉆具與井壁之間的張力在不斷地增加,這也就是增加了鉆具與井壁之間的摩擦阻力,所以要盡力地減少造斜井段的長度,而且該區(qū)塊的上部還存在大段地流砂層,所以造斜點的選取可以適當?shù)厣钜稽c,三段制定向井既然不適合該區(qū)塊施工,根據(jù)該區(qū)塊的地層傾角特點設計了四段制定向井軌跡剖面,即直—增—穩(wěn)—降形式,這種剖面的好處是減少了穩(wěn)斜井段的長度,利用了地層的造斜規(guī)律,提高了一次定向準確中靶的成功率。入到定向井井眼軌跡設計與施工軟件中進行計算,發(fā)現(xiàn)井斜與方位有偏離設計的時候及時進行調(diào)整,保證井眼光滑。當井底位移達到設計位移后把井斜降到1°左右,起鉆更好常規(guī)鉆具組合進行施工,以此提高機械鉆速,縮短鉆井周期。
以上技術(shù)措施在Y區(qū)塊53口定向井施工中進行了應用,平均機械鉆速由原來的20.5m/h提高到26.7m/h,平均建井周期由原來的13d縮短到9d,定向一次成功率達到100%,大大提高了施工效率,同時由于井眼軌跡控制過程中比較平滑,使完井中沒有發(fā)生測井遇阻與下套管遇阻的現(xiàn)象,取得了非常好的鉆井提速、提效與提質(zhì)的效果。
(1)通過鉆頭個性化設計與優(yōu)選,確定了某區(qū)塊的施工鉆頭型號為R4624的PDC鉆頭,實現(xiàn)了一只鉆頭完鉆,提高了施工效率。
(2)充分利用地層特點,優(yōu)化設計了“直—增—穩(wěn)—降”的四段制井眼軌跡剖面形式,保證了定向井的中靶率。
(3)在井眼軌跡控制過程中應用螺桿+MWD無線儀器進行跟蹤控制,保證了一次定向成功率,同時也使井眼軌跡更加光滑,為后期的完井施工奠定了基礎。
在井眼軌跡控制過程中,為了增加一次定向成功率,減少因起下鉆倒換鉆具組合而影響行程鉆速,增加鉆井周期,所以在該區(qū)塊施工中首選應用螺桿鉆具+MWD無線隨鉆儀器進行跟蹤控制,在增斜過程中,嚴格按照設計的井眼曲率剖面進行施工,避免井眼軌跡大起大落,減小施工的狗腿度,保證井眼光滑。穩(wěn)斜井段采用勤調(diào)整、少調(diào)整的施工原則,勤進行測量,并輸
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