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新型高效直通道低溫省煤器在高溫高壓鍋爐中的應(yīng)用

2018-03-01 03:44:17楊繼銳
冶金動力 2018年3期
關(guān)鍵詞:煙氣

劉 祿,楊繼銳

(河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼集團(tuán)公司邯寶能源中心,河北邯鄲 056015)

前言

排煙損失是工業(yè)鍋爐生產(chǎn)中最重要的一項(xiàng)熱損失,一般占到了損失熱量的5%~12%,甚至占到鍋爐總熱損失的80%或者更高。煤氣鍋爐排煙溫度大多在150℃左右,減少排煙損失,降低排煙溫度,可以有效節(jié)約能源、提高鍋爐設(shè)備的熱效率,其帶來的環(huán)保效益、社會效益以及經(jīng)濟(jì)效益都是相當(dāng)客觀的。

1 降低鍋爐排煙溫度的技術(shù)方案

1.1 提高空氣預(yù)熱器性能,增強(qiáng)空氣與煙氣換熱,提高空氣出口溫度,降低煙氣排煙溫度

(1)增加空氣預(yù)熱器面積

空氣——煙氣換熱增加傳熱性能導(dǎo)致設(shè)備體積增大和投資增加,現(xiàn)場改造不具備條件;另外,排煙溫度降低腐蝕加劇,導(dǎo)致整臺設(shè)備腐蝕等級提高,投資進(jìn)一步增大,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際的需要,新建或改造均實(shí)施困難。

(2)設(shè)置熱媒水式空氣-煙氣換熱器

利用空氣預(yù)器出口的煙氣加熱熱媒水,再利用熱媒水對空氣進(jìn)行預(yù)熱,預(yù)熱后空氣再進(jìn)入空預(yù)器。結(jié)合工廠生產(chǎn)實(shí)際,該方案系統(tǒng)復(fù)雜,投資大,運(yùn)行維護(hù)成本高。

1.2 增設(shè)低溫省煤器

利用煙氣加熱凝結(jié)水降低排煙溫度,凝結(jié)水被加熱、升高溫度后再返回汽輪機(jī)低壓加熱器系統(tǒng),代替部分低壓加熱器的作用,是汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)的一個組成部分。

低溫省煤器將節(jié)省部分汽輪機(jī)的回?zé)岢槠谄啓C(jī)進(jìn)汽量不變的情況下,節(jié)省的抽汽在汽輪機(jī)內(nèi)部繼續(xù)膨脹做功。在鍋爐燃料消耗量不變的情況下,提高機(jī)組的熱效率,降低機(jī)組發(fā)電單耗,進(jìn)而提高發(fā)電量。經(jīng)過現(xiàn)場勘察,反復(fù)論證,認(rèn)為該方案實(shí)施較為簡單,投資適中,節(jié)能效益高。

1.3 兩個技術(shù)方案的優(yōu)、缺點(diǎn)分析

經(jīng)過對兩個技術(shù)方案進(jìn)行論證分析,增設(shè)低溫省煤器降低排煙溫度在國內(nèi)外發(fā)電廠得到廣泛應(yīng)用。經(jīng)過多年的運(yùn)行實(shí)踐,國內(nèi)傳統(tǒng)的低溫省煤器主要存在腐蝕、積灰、維護(hù)量大、使用壽命短等問題。邯鋼260 t/h高溫高壓鍋爐煙氣余熱回收項(xiàng)目采用了新型高效直通道的低溫省煤器,具有耐腐蝕、抗積灰、壽命長等特點(diǎn),可以有效的解決傳統(tǒng)低溫省煤器出現(xiàn)的問題。

2 傳統(tǒng)低溫省煤器和新型高效直通道低溫省煤器的特點(diǎn)

2.1 傳統(tǒng)低溫省煤器存在的問題

邯鋼西區(qū)自備電廠有3臺杭州鍋爐有限公司制造的260 t/h高溫高壓鍋爐,低溫省煤器的換熱元件主要采用螺旋鰭片管,材料選用20GB3087-99鋼。經(jīng)過幾年的運(yùn)行,主要存在以下幾方面的問題:

腐蝕:煙溫降至90℃,低于酸露點(diǎn);

積灰:酸結(jié)露后吸附灰塵,堵塞嚴(yán)重;

吹灰:無法徹底吹掃干凈;

壓降:風(fēng)機(jī)能力有限,阻力影響運(yùn)行;

安裝空間:體積龐大,實(shí)施困難;

維護(hù)費(fèi)用高:換熱器每1~3年就需要更換一次換熱元件,定期需要除塵除垢,工程量大,維護(hù)費(fèi)用高。

螺旋鰭片管式省煤器運(yùn)行半年后會出現(xiàn)積灰堵塞、低溫腐蝕嚴(yán)重的現(xiàn)象,運(yùn)行幾年后,影響鍋爐引風(fēng)機(jī)的出力,導(dǎo)致爐膛負(fù)壓降低,使鍋爐不能高負(fù)荷運(yùn)行,影響鍋爐的熱效率和經(jīng)濟(jì)性。為了解決影響鍋爐出力這一難題,對2#鍋爐低壓省煤器的換熱管束進(jìn)行拆除,有效解決了2#鍋爐不能高負(fù)荷運(yùn)行的難題。(圖1是邯鋼西區(qū)自備電廠2#鍋爐拆除腐蝕堵塞的低壓省煤器換熱管)。

圖1 邯鋼260 t/h鍋爐低壓省煤器積灰堵塞

2.2 新型高效直通道低溫省煤器的特點(diǎn)

邯鋼西區(qū)自備電廠2#高溫高壓煤氣發(fā)電鍋爐,在引風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙道安裝新型高效的直通道低溫省煤器,省煤器采用“直通道、無觸點(diǎn)”的板式結(jié)構(gòu)和“雙相不銹鋼2205”優(yōu)質(zhì)材料,見圖2,相比傳統(tǒng)的低溫省煤器有更多的優(yōu)點(diǎn):

圖2 新型高效直通道煙氣換熱器三維圖

(1)傳熱效率高。直通道板式傳熱元件,與管式相比總傳熱系數(shù)提高1倍以上。

(2)重量輕、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊。換熱器重量僅為螺旋鰭片管結(jié)構(gòu)的1/3,體積小并作為煙道的一部分進(jìn)行安裝,實(shí)施簡單。

(3)抗腐蝕性能良好.選用高級耐蝕材料雙相鋼2205,具有良好的耐腐蝕性能,無論燃煤、焦?fàn)t煙氣、高爐煤氣,煙溫均降至90℃。

(4)優(yōu)良的抗積灰性能。光滑直通道板型,沒有背風(fēng)面和遮擋面;較高的煙氣流速,煙氣的湍流程度高,均勻的流動場,無滯流區(qū);

(5)吹灰方便、徹底.煙氣的通道為直通道板型,無死區(qū),無遮擋,且煙氣的行程在600~800 mm,相比管式結(jié)構(gòu)的煙氣行程3~6 m,吹灰更方便、徹底。

(6)優(yōu)良的抗磨損性能.傳熱元件硬度較碳鋼提高近一倍;光滑直通道板型抗磨損性良好。材質(zhì)硬度見表1。

表1 材質(zhì)硬度表

(7)阻力降低

光滑直通道板型,短行程的特點(diǎn)使煙氣阻力降可長周期保持500~800 Pa。

3 煙氣余熱回收系統(tǒng)

3.1 系統(tǒng)工藝流程

邯鋼西區(qū)能源中心2#鍋爐出力在230 t/h左右,其中鍋爐燃燒系統(tǒng)煙氣在700℃左右,經(jīng)過上省煤器、下省煤器、空氣預(yù)熱器、低壓省煤器后溫度降至140℃左右排放至大氣。采用SD新型高效直通道煙氣余熱回收技術(shù)將排煙溫度由140℃降低至90℃,回收煙氣的熱量將2#汽機(jī)低壓加熱器出口凝結(jié)水由65~90℃加熱至90~115℃。低溫省煤器水系統(tǒng)串聯(lián)在汽機(jī)2#、3#低加之間,60 MW汽輪機(jī)組在運(yùn)行時(shí),2#低加出口的純凝水經(jīng)低溫省煤器加熱后進(jìn)入3#低加入口,經(jīng)3#低加再次加熱以后,最終進(jìn)入除氧器,使系統(tǒng)熱量利用更充分。減少了汽機(jī)進(jìn)入低壓加熱器的蒸汽量,使更多的蒸汽用來膨脹做功,提高機(jī)組的熱效率,降低汽機(jī)單耗,提高機(jī)組發(fā)電量。同時(shí),進(jìn)入除氧器的水溫度升高,減少了除氧加熱蒸汽的消耗,使熱力系統(tǒng)的熱能循環(huán)利用率提高。(余熱回收系統(tǒng)的工藝流程如圖3)

根據(jù)運(yùn)行工況,鍋爐低溫省煤器與汽機(jī)低壓加熱器即可串聯(lián)運(yùn)行又可并聯(lián)運(yùn)行,隨時(shí)調(diào)整運(yùn)行方式,可以防止省煤器的低溫腐蝕,保證運(yùn)行的安全性及可靠性。

為防止煙氣溫度過低會腐蝕低溫省煤器及引風(fēng)機(jī)葉輪,在省煤器凝結(jié)水側(cè)設(shè)置自動調(diào)節(jié)旁路,調(diào)節(jié)凝結(jié)水量控制排煙溫度,使鍋爐排煙溫度在合適的范圍內(nèi)運(yùn)行。

圖3 系統(tǒng)工藝流程圖

3.2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)

2#鍋爐最大運(yùn)行負(fù)荷工況下煙氣量:350000 m3/h,排煙溫度:140℃,系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)如下:

煙氣量:350000 m3/h,

煙氣進(jìn)口溫度:140℃,

煙氣出口溫度:95℃,

配置系統(tǒng)熱量:6.24 MW,

凝結(jié)水:

進(jìn)換熱器溫度:69.0℃,

出換熱器溫度:94.71℃,

流量:180 t/h。

3.3 低溫省煤器布置

鍋爐配套兩臺引風(fēng)機(jī),有兩個排煙煙道,將新型高效的低壓省煤器布置在兩臺引風(fēng)機(jī)入口水平煙道上,并作為煙道的一部分安裝。

4 新型高效低溫省煤器經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算

2#發(fā)電機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益按照平均每小時(shí)發(fā)電35000 kWh,年運(yùn)行7500 h計(jì)算,節(jié)能效益計(jì)算如下:

4.1 煙氣回收熱量

2#發(fā)電機(jī)組在上述工況下運(yùn)行,鍋爐煙氣的體積流量為219000 m3/h,設(shè)計(jì)煙氣溫度由130℃降至92℃,回收煙氣熱量P=3.29 MW。

回收熱量計(jì)算公式如下:Q=C·M·(T1-T2)

式中:Q為熱量,單位J;

C 為比熱容,水的比熱容為 4.2×103J/(kg﹒℃);M為凝結(jié)水質(zhì)量,單位kg;T1為凝結(jié)水出口溫度,℃;T2為凝結(jié)水進(jìn)口溫度,℃。

4.2 增加發(fā)電量

根據(jù)汽機(jī)廠THA工況下熱平衡圖,3#低加抽汽參數(shù)和汽輪機(jī)出口蒸汽參數(shù)如表2。

表2 3#低加抽汽參數(shù)和汽輪機(jī)出口蒸汽參數(shù)

每小時(shí)可減少3#低加抽汽量=P×3600/(H3-H2)=3.29×3600/(2800-502)=5.16 t/h;按汽機(jī)的發(fā)電效率為90%計(jì)算每噸蒸汽的發(fā)電量:少抽每噸蒸汽的發(fā) 電 量 =(H2-H1)×1000 ×0.9/3600=(2800-2332)×1000×0.9/3600=117.00 kW·h/t;減少 5.16 t抽汽的發(fā)電量=117.00×5.16=603.72 kW·h。

4.3 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算

安裝低溫省煤器增加了煙氣系統(tǒng)的阻力約500 Pa,增加了鍋爐兩臺風(fēng)機(jī)的功率;同時(shí),煙氣經(jīng)換熱裝置后溫度降低,體積流量減小約30%,由此會減小風(fēng)機(jī)的功率。根據(jù)風(fēng)機(jī)的參數(shù)進(jìn)行相關(guān)計(jì)算論證,低溫省煤器運(yùn)行時(shí)基本不增加風(fēng)機(jī)的功率。

2#發(fā)電機(jī)組的發(fā)電負(fù)荷平均每小時(shí)為35000 kWh,減少進(jìn)入3#低加抽汽可使機(jī)組發(fā)電量提高約1.7%;機(jī)組每年增加的發(fā)電量=7500×5.16×117.0=4527900 kW·h;年節(jié)約標(biāo)煤 0.1808萬t;年減少溫室氣體CO2排放量0.45064萬t、SO2排放量0.01356萬t、NOX排放量0.00678萬t;發(fā)電電價(jià)按0.48元/kW·h計(jì),每年機(jī)組增加的發(fā)電量可創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益為217.33萬元。由此可見,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著,為企業(yè)綠色發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

[1]朱全利.鍋爐設(shè)備系統(tǒng)及運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2016.(12).

[2]李學(xué)忠.鍋爐運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2014.(5).

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