邢士建
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司,山東 萊蕪 271100)
萊鋼5#高爐2008年10月因限產(chǎn)停爐,期間對六層冷卻壁進行了更換,冷卻壁內(nèi)測鑲磚(鋁碳磚)材質(zhì)為QT400—18。2008年12月18日重新開爐,開爐后爐況順行,各項指標位于行業(yè)領(lǐng)先水平,然而2009年1月更換不久的六層冷卻壁出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,并且裂化趨勢發(fā)展很快,狀況十分嚴峻,截至2009年5月六層冷卻壁水管損壞數(shù)量達99根,損壞比例達60%。在冷卻系統(tǒng)正常,爐況順行的情況下,冷卻壁損壞到如此程度十分少見。為此,高爐大修期間對損壞的冷卻壁進行了調(diào)查研究。
以往對冷卻壁損壞原因只是定性地估計分析,本次損壞情況極其異常,為了準確找到本次冷卻壁的損壞機理,大修時對更換下來的冷卻壁進行標號登記,定點存放,對試樣的制作和檢驗項目都按照相應(yīng)的標準進行了安排。對舊冷卻壁進行解剖,按試樣標準制備了冷卻壁冷面、熱面、水管試樣。檢測內(nèi)容主要有:拉力強度、屈服強度、延伸強度、延伸率和面收縮率;化學(xué)成分;金相組織、鐵素體含量、滲碳層、內(nèi)部有無氧化進行了測試。

表1 化學(xué)成分

表2 力學(xué)性能
按QT400-18制造技術(shù)要求,球墨鑄鐵冷卻壁化學(xué)成分為:C 3.2%~4.0%;Si≤2.6%;Mn≤0.5%;P≤0.07%;S≤0.03%。由檢測表1可知,萊鋼5#高爐冷卻壁化學(xué)指標達標。
球墨鑄鐵冷卻壁抗拉強度、延伸率和面收縮率受溫度影響很大。力學(xué)性能要求應(yīng)滿足:室溫下抗拉強度大于400N/mm2;室溫下延申率δ≥18%。由檢測表2可知,萊鋼5#高爐冷卻壁遠遠沒有達到此技術(shù)要求。冷卻壁在工作過程中受到熱應(yīng)力作用時,熱應(yīng)力大于材料的強度極限致使龜裂損壞。

圖1 熱面中部 50×

圖2 熱面中部 視場 100×
圖1、圖2為冷卻壁熱面中部視場,水管滲透4mm。從圖中可以看出管子大部分是珠光體,滲碳比較嚴重,個別地方基本整個管子全滲。在試樣中未發(fā)現(xiàn)球狀石墨,石墨大部分呈片狀,為灰鑄鐵。

圖3 水管與鑄鐵接觸面 100×

圖4冷卻壁冷面中部 100×

圖5靠近水管部位熱面 100×

圖6 熱面中部 100×
通過圖3、4、5、6理化指標分析數(shù)據(jù)顯示,整個冷卻壁所有的金相顯示為灰鑄鐵的特征,石墨呈現(xiàn)片狀沒有球化,延伸率很低,金相組織中大量珠光體甚至萊氏體,及滲碳體,呈灰鑄鐵特性。這與力學(xué)性能試驗結(jié)果相吻合,使用過程中由于熱應(yīng)力左右,導(dǎo)致冷卻壁斷裂。
通過圖1、3可以看出水管滲碳較為嚴重,個別部位已經(jīng)把整個管子在厚度方向上全部滲透,90%為珠光體,導(dǎo)致水管材質(zhì)變硬、變脆、延伸率降低。冷卻壁在使用過程中,因應(yīng)力作用使冷卻壁水管斷裂漏水。
針對上述對舊冷卻壁的理化性能、機械性能的定量分析,萊鋼5#高爐冷卻壁的異常損壞原因已比較明確。
(1)冷卻壁的材質(zhì)應(yīng)為球墨鑄鐵QT400-18,而實際檢驗指標表明,壁體的球化率極低,呈灰鐵狀,自然機械性能變差,不能滿足生產(chǎn)要求,屬于制造過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制不當,材料不達標造成。
(2)作為冷卻壁制造的關(guān)鍵點,冷卻水管在澆注前應(yīng)做好防滲碳涂層,且厚度要到達技術(shù)要求,太薄起不到有效防護作用,易造成水管滲碳和熔合;涂層過厚會降低水管的導(dǎo)熱性能,壁體與水管的熱交換變差,同樣會加快冷卻壁的損壞。檢測表明,水管涂層保護失效,水管滲碳脆裂,也是水管漏水的直接原因。由于水管漏水,控制水量和倒流循環(huán),進而影響整個冷卻系統(tǒng)的冷卻強度,又加速了冷卻壁的損壞,發(fā)展成了一種惡性循環(huán)。
(3)冷卻壁水管呈“U”形,在彎頭部位的防護和套管的固定和封堵存在細節(jié)上的疏漏,導(dǎo)致套管滲碳,使得水管彎頭部位極易損壞。
冷卻壁的損壞原因是多種多樣的,常常與制造過程、安裝和使用過程密不可分,科學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計和材料選型,嚴格的制造工藝流程控制非常重要。
[1]程樹森,楊天鈞等,長壽高爐設(shè)計指標及設(shè)計方案評價系統(tǒng)初探[J].鋼鐵,2000(5):10-13.