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塔里木山前構造克深某區塊鹽膏層井漏技術處理

2018-03-02 03:30:15任保友劉鋒報徐興梁羅威
西部探礦工程 2018年2期

任保友,劉鋒報,徐興梁,羅威

(1.西南石油大學石油與天然氣工程學院,四川成都610500;2.中國石油塔里木油田公司,新疆庫爾勒841000)

克深某區構造帶屬于塔里木山前地區庫車坳陷克拉蘇構造,第三系鹽膏層普遍發育,巖性復雜,在鉆探施工過程中經常發生井漏現象,常規鉆井技術難以保障井下安全。針對鹽膏層高密度鉆井液漏失形成了一套單項集成技術。通過前期現場試驗形成的,解決鹽間及目的層的漏失問題,具有較好的實用性。形成了較成熟的山前防漏堵漏技術體系,降低了對油氣層的傷害,提高了地層的承壓能力,縮短了鉆井周期。針對以上的鉆完井液面臨的難題,有必要開展持續的攻關,解決生產技術難題,保障深部地層勘探開發的需要。

1 克深區塊井漏統計與地質特征

1.1 克深某區塊漏失情況統計

2013~2016年,統計顯示庫車山前克深某區近4年共完鉆井70口余井,漏失井平均單井漏失鉆井液671.51m3,平均單井損失時間281.14h。平均91%的井會發生漏失,漏失主要發生在鹽膏層,占全井段的53.4%,其次是目的層漏失,占34.7%。

1.2 克深某區地質特點

根據對地質錄井資料和測井資料的綜合分析,庫車山前復合鹽層屬于古近系地層,鹽層分布在1526~7945m,最大厚度3914m,預測地層孔隙壓力系數自新近系康村組底部開始升高為異常高壓,為1.25g/cm3左右,至庫姆格列木群地層孔隙壓力升至最高為1.96g/cm3,從上至下細分4個巖性,依次是泥巖段、膏鹽巖段、白云巖段、膏泥巖段。地層破裂壓力當量鉆井液密度為2.30~2.45g/cm3,而鹽間高壓鹽水,壓力系數最高2.47,鹽間最高鉆井液密度2.55g/cm3,鉆進鹽層時無法實現近平衡鉆進,對鉆井液密度難以把控,同時增加了井漏卡鉆的風險。預計本區鉆探風險將在古近系庫姆格列木群鉆遇膏鹽巖地層,巖性為巨厚白色膏鹽巖、石膏、膏質泥巖與厚層褐色泥巖不等厚互層,分層性較強,偶夾薄砂層,中下部見區域性標志層白云巖。鹽層厚度較大,埋藏深,鄰井在鉆達此層段出現溢流,本區段存在高壓鹽水層,注意預防溢流、井漏卡鉆等事故。該地區已鉆井表明,鹽層分布的深度、厚度縱橫向差異大。導致地層速度縱橫向變化劇烈,在速度場建立的過程中還存在不確定因素,造成安全和鉆井壓力窗口窄、井漏、溢流等復雜情況,由于該區淺層礫巖、膏鹽巖發育,膏泥巖段過程中可能鉆遇反沖斷層,鉆遇多套膏泥巖段巖性組合。因此,設計的構造形態、層位預測可能與實鉆存在一定的差異。

2 堵漏技術難點分析

2.1 鹽膏層鹽間富含薄弱層,在高密度鉆進中超出井段安全承壓能力

在常規鹽膏層不用擔心井漏問題,由于該地區復合鹽膏層巖性與礦物組成復雜,在同一井段存在不同地層壓力系統,若共處同一密度鉆井液壓力維持下,難以保證地層失穩、井漏等問題,通過堵漏等方法提高鹽間地層的承壓能力。就鹽膏層的物理及化學性質看,純鹽或純膏層不存在漏失條件,但當出現泥巖、砂巖或泥巖與鹽共生的情況時,由于井壁的均質性受到破壞,承壓能力降低,發生漏失的可能性增大,因此如何避免這種現象有待于進一步探索[1-2]。對于超高壓高產鹽水層中的裂縫以及膏泥巖弱薄弱的膠結面,地層本身承壓能力較弱,高密度的鉆井液必然會引起鹽間薄弱地層漏失,若在高壓差條件下,物性較好、滲透性較強、欠壓實砂巖,則表現為孔隙發育地段極易發生漏失,例如在X4井段庫姆格列木群(E1-2Km)6616.0~7714.5m,鉆厚1098.5m。在該層泥巖段、膏鹽巖、膏泥巖段、底砂巖段都夾薄層泥質粉砂巖、粉砂巖和鹽巖條帶,特別是底部中厚層狀灰褐色細砂巖、膏質細砂巖(各一層)、含膏泥巖、粉砂質泥巖(各一層)為漏失高發井段。

在鹽底薄層泥巖(或提前鉆遇目的層)易發生惡性井漏。如克深X1井剛鉆穿鹽層底部進入白堊系巴什基奇克組7432.45m用密度為1.91g/cm3的油基鉆進液發生井漏(漏失0.4m3,漏速12m3/h),隨后鉆進7440m后又發生井漏,調整鉆井液降密度處理1.82g/cm3并配合隨鉆堵漏劑堵漏成功,本次累計漏失油基鉆進液93.1m3。

2.2 鉆進液密度窗口窄,井漏溢流并存

塔里木油田山前構造高壓鹽水層壓力梯度高,高壓鹽水層分布無規律性,鉆進過程中難以預測鹽水層,同一裸眼段的安全密度窗口窄,裂縫、微裂縫發育,導致溢漏同存現象頻繁,井漏和溢流交替,鉆井液漏失嚴重,處理過程復雜,存在較大的井控難題。高壓鹽水層一般集中于抗張能力低、膠接弱面的粉砂巖中,想要提高薄砂層的承壓能力就難以保證井底不漏失,很難找到維持壓力平衡密度區間,鹽膏層發育高壓鹽水層,鹽水溢流后,維持更高鉆井液或壓井液密度,致鹽下異常高壓形成的高壓非構造裂縫,加劇了薄弱層的漏失。伴隨鹽水入浸、井漏的反復,此過程中往往會造成鉆井液的嚴重污染,引發井下的復雜,甚至造成井下發生惡性卡鉆。

在克深X5、X3、X4井鉆進鹽層時均出現高壓鹽水層溢流壓井后出現的井漏,克深X5井鉆進至井深6975.28m,發現溢流,采用相對密度2.58g/cm3油基鉆井液及濃度15%堵漏鉆井液邊滲漏邊鉆進至井深7229m。井段7148.58~7229m,漏失鉆井液3次,累計漏失201.0m3,節流循環壓井成功后,開始實施鹽間高壓鹽水層放水泄壓。同樣在X3鉆進至7175.79m膏鹽巖段下部循環鉆井液時發現溢流,壓井時發生井漏;井段7234~7433.34m膏鹽巖段下部鉆進時發生井漏。

3 鹽間及鹽底薄弱層漏失治理技術

3.1 鉆井液體系選擇

高密度抗高溫油基鉆井液是以柴油為基礎油,采用了抗高溫的乳化劑、潤濕劑、親油膠體等主要添加劑形成的油包水型高密度油基鉆井液體系。適用于高難度深井、超深高溫井;強水敏性泥巖地層;大段含鹽膏地層,高壓力系數地層等。該體系主要優點有抗高溫性;抗污染性;潤滑性;對高壓頁巖地層,可以更低密度鉆進等。

該鉆井液技術是為了解決山前7000m左右埋深鹽膏層及大段鹽膏層而引進的新技術。該技術在X2井應用,解決了超深鹽膏層鉆井、溢漏同存、“三高”鉆井液技術等諸多難題,保障了該井成功鉆至8023m。該技術的應用,避免了因鹽底井漏而易發生的卡鉆事故,增強了X2、X6等井目的層易垮塌井段的井壁穩定性,克深區塊的鹽膏層、目的層機械鉆速大幅度提高,井身質量得到明顯改善,使鉆井液的總體成本得到大幅度下降。

3.2 高密度控壓鉆井

控壓鉆井主要是用于解決窄安全密度窗口帶來鉆井時出現的“噴漏同層、噴漏同存”的復雜事故有顯著的效果,因為作業時采用閉式壓力控制系統,更適合于控制井涌、井漏,通過動態壓力控制或自動節流控制,可以快速控制地層流體侵入井內,安全性高[3]。控壓鉆井起源于欠平衡鉆井,控壓鉆井屬于過平衡鉆井,通過精確控制鉆進、起下鉆作業過程中的環空壓力剖面,保持井底壓力大于或等于地層的孔隙壓力,限制了地層流體的溢出[4]。使井筒壓力保持在地層孔隙壓力與破裂壓力區間,進行平衡或近平衡鉆井,控壓鉆井主要通過對井口套管壓力、流體密度、水力摩阻等的綜合控制,非常適宜孔隙壓力和破裂壓力窗口較窄的地層作業[5]。

X3、X4井鉆遇高壓鹽水層(密度2.59g/cm3),采取控壓鉆進方式(控壓0.5~2MPa),成功鉆進至中完井深,避免了再壓井提密度發生井漏。X3鉆至7234m,密度2.58g/cm3,循環發現液面上漲0.9m3,循環后更換旋轉控制頭旋轉總成,靜止3.5h后循環發現溢流0.9m3,提密度至2.59g/cm3循環漏失20m3。配合隨鉆堵漏泵入相對密度2.7g/cm3的重漿,控制套管壓力(2~3MPa),循環排重漿完成后接單根關旋轉控制頭、后續采用不提密度壓井控制套壓0.5~1MPa鉆進,原密度控壓0.5~2MPa(帶旋轉控制頭)鉆進,每天漏5~9m3,順利鉆至中完。

3.3 常規橋堵技術

控壓鉆井技術的成功應用減少再壓井提密度后井漏發生的概率,但在控壓鉆井期間針對鹽間薄弱層承壓堵漏工作不容忽視,引起高壓鹽層井漏的原因既有壓差性漏失,也有誘導性漏失和壓裂性漏失,集中在鹽下異常高壓形成的高壓非構造裂縫;膏泥巖弱的膠結面、薄弱的膏泥巖層[6];超高壓高產鹽水層壓裂鹽膏層中的裂縫,以及人為提高承壓能力而致地層壓裂的井漏。當前處理井漏最廣泛應用的是橋接堵漏技術,通過用固體顆粒堵塞裂縫孔隙通道,在漏失孔道中起架橋和支撐作用,改變不同顆粒極配,可以在不同尺寸的裂縫孔道中起到架橋和支撐作用,在裂縫中形成穩定封隔區域阻止鉆進液漏失。

X3井在鉆進7433m時發生井漏失返,該次漏失先后堵漏3次,先前2次堵漏調整濃度,材料選取,顆粒極配,再次失返性漏失,最后研究決定選取堵漏配方:8%GT-4+4%GT-3+4%GT-2+2%GT-1+3%核桃殼(粗)+6%核桃殼(中粗)+4%雷特超強堵漏劑+1%雷特酸溶堵漏劑成功堵漏,加入雷特超強堵漏劑,提高了堵漏成功率,節約了生產成本。

X4井鉆進至井深7040m鉆進發現井漏(排量16L/s,漏失油基鉆井液1.2m3,漏速6m3/h),降排量至6L/s循環觀察,不漏(地面配制KGD隨鉆堵漏鉆井液32m3,濃度9%KGD-2+3%KGD-3),泵入隨鉆堵漏鉆井液20m3循環(排量6L/s,泵壓6MPa)。短起至井深6724m,關井求壓(套壓0↗0.6↘0.5MPa,立壓0↗1.1MPa,地面配制堵漏鉆井液30m3,10%KGD-3+6%KGD-2+4%KGD-1+0.5%雷特+4%SQD-98細+3%核桃殼(中粗)+0.2%雷特纖維),試擠(泵入鉆進液1m3,立壓0.5↗4.5↘2.8MPa,套壓1.1↗2.3↘2.1MPa),泵入堵漏鉆井液20m3至21:10替鉆井液45.5m3完至23:45關井、正擠鉆井液24m3(排量2~3L/s,立壓6.8↘4.3↗4.4MPa,套壓3.2↘2.5↗2.6MPa),停泵觀察(立壓4.4↘2.6MPa,套壓2.6MPa未變),開井循環(排量11L/s,立壓10.5MPa,漏失油基鉆井液0.4m3,漏速2.4m3/h,降排量至7L/s,立壓7MPa,不漏)。其余井漏情況如表1所述。

表1 克深某區鹽膏層堵漏經過

通過對克深某區庫姆格列木群的堵漏施工總結,根據現場多次堵漏失利總結教訓,不同漏失性質選取橋接材料合理的比例,提升堵漏漿濃度和級配復合使用得到良好的效果。通過對雷特堵漏材料的引進提高承壓效果明顯,封堵漏失層能力強,解決了高密度鉆井液條件下常規堵漏技不能起作用的漏失問題,形成了一套具有代表性的山前防漏堵漏技術;橋接堵漏技術作為一種常規且經濟方便的處理井漏方式,為塔里木山前高密度條件下堵漏提供有效有效解決方案。

3.4 放水降壓技術

放水降壓技術是針對高壓鹽水層通過控制環空液柱壓力剖面,使地層鹽水有控制的進入井眼,將其循環至地面進行處理或分離的技術[7]。放出高壓鹽水之后,改變了地層壓力系統,使井段的壓力非均向變得均一,降低了地層壓差范圍,有利于后續固井,提高承壓測試,降低井漏和溢流風險,改變了窄密度窗口下噴漏同存的限制條件。

X5井采用相對密度2.45g/cm3油基鉆井液鉆進至井深6975.28m,發生高壓鹽水溢流0.5m3,套管壓力11MPa,泵入2.58g/cm3壓井液,出口密度2.45↘2.40↗2.58。最后采用相對密度2.58g/cm3油基鉆井液節流循環壓井成功。鉆進至7159m與7226.5m滲流,采用相對密度2.58g/cm3油基鉆井液及濃度15%堵漏鉆井液(2次共40.0m3)邊滲漏邊鉆進,鉆進7229m發生漏失(6m3/h),進行常規堵漏,總共漏失3次,累計漏失201.0m3。停泵觀察,出口未斷流,開始實施鹽間高壓鹽水層由被動放水改為主動放水泄壓。關井觀察套壓穩定在3.1MPa,控壓放水,節流閥全開(排量8↘7↘6L/s,立壓5.2↘4.8↘4.2MPa,放水速度1.2↘0.8↘0m3/h),累計放水1.8m3,觀察(套壓2.1MPa穩定)。停鉆重復作業排水33d,鉆井液密度由2.58g/cm3降至2.40g/cm3,總計排水18次,排水215m3,順利鉆進至中完井深,鹽底卡層也未發生漏失。

采用放水降壓工藝,可降低泥漿密度,但要注意3點:一是控制好壓力逐步放水,減少地層壓力波動過大而影響井壁穩定,過量的鹽水污染會使油基鉆井液的油水比失衡,改變了鉆井液流變性與穩定性,同時影響裸眼井段受鹽水浸泡而失穩定;二是只能針對定容鹽水有效(透鏡體型閉圈);三是油基泥漿條件下。

4 認識與結論

(1)針對庫車山前的鹽層復雜地質的漏失問題,形成了一套控壓鉆井與放水降壓、常規橋堵技術的單項集成配套一體化技術,具有廣泛的實用性,值得推廣應用。

(2)在鹽膏層鉆進過程中,要精準預測好地層壓力,銜接好不同層段連續性鉆井工作,調整鉆井液密度,防止井漏與溢流。

(3)根據地震資料對地層孔隙壓力和地層破裂壓力預測,正確進行井身結構和套管程序設計。同一裸眼井段內,避免有噴漏同存的地層存在,應用動平衡壓力快速鉆穿高壓鹽水層,提高鉆進效率。

(4)在鉆開高壓層之前,應先加重鉆井液,試驗地層承壓能力,鉆遇高壓層發生溢流時,要立即關井檢查,發生入侵和溢流將會對高密度鉆井液產生嚴重污染,若未能及時關井壓井要將溢流循環出來。

[1]陳亮,王立峰,蔡利山,劉貴傳.塔河油田鹽上承壓堵漏工藝技術[J].石油鉆探技術,2006(4):63-66.

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