李艷奇+佟興強(qiáng)+劉磊+李輝+唐文龍
摘要:本文針對(duì)抽汽背壓汽輪機(jī)汽耗升高現(xiàn)象進(jìn)行分析研究,并對(duì)梳齒式汽封和蜂窩式汽封的特點(diǎn)進(jìn)行比較說明,介紹接觸式蜂窩汽封在汽輪機(jī)組上的應(yīng)用情況,以及汽封改造后所取得的效果。
關(guān)鍵詞:背壓式汽輪機(jī);蜂窩汽封;熱效率;可靠性;經(jīng)濟(jì)性
1 背景
熱電作業(yè)區(qū)25MW抽汽背壓汽輪機(jī)采用的是曲徑梳齒汽封,在使用3年后,汽輪機(jī)汽耗較投產(chǎn)初增加0.03kg/KW·h,另外經(jīng)常出現(xiàn)由于運(yùn)行工況變化后,軸封蒸汽壓力調(diào)整不及時(shí),造成前汽封泄漏,部分蒸汽進(jìn)入油中,嚴(yán)重影響到了汽輪機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行;后軸封內(nèi)漏,造成排汽溫度升高。為徹底解決這一問題,減少汽輪機(jī)內(nèi)部及外部的漏汽損失,提高機(jī)組熱效率和安全可靠性,對(duì)汽輪機(jī)各級(jí)隔板(通常稱為級(jí)間)汽封及軸端汽封由原來的梳齒式汽封改造為新型接觸蜂窩式汽封,達(dá)到提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性目的。
2 梳齒汽封與蜂窩式汽封的對(duì)比
2.1梳齒汽封
梳齒汽封是通過齒的多級(jí)節(jié)流作用,減少汽體沿軸向泄漏,一般每圈汽封環(huán)分成6~8塊,每個(gè)汽封塊的背部裝有平板彈簧片,彈簧片將汽封塊壓向汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子,使得汽封齒與轉(zhuǎn)子軸向間隙保持較小值(見圖1),在運(yùn)行中汽封間隙不可調(diào)整。主要優(yōu)點(diǎn)就是安全。
主要缺點(diǎn):(1)汽輪機(jī)在啟停機(jī)過程中過臨界轉(zhuǎn)速時(shí),轉(zhuǎn)子振幅較大,若汽封徑向安裝間隙較小,汽封齒很容易磨損,且磨損是永久性的;
(2)由于軸封漏汽量較大(尤其在汽封齒被磨損后),蒸汽對(duì)軸的加熱區(qū)段長(zhǎng)度有所增加,并且溫度也有所升高,使脹差變大,軸上凸臺(tái)和汽封塊的高、低齒發(fā)生相對(duì)位移而倒伏(見圖2),造成漏汽量增加,密封效果得不到保證;
(3)汽封齒與軸發(fā)生碰磨時(shí),瞬間產(chǎn)生大量熱量,造成軸局部過熱,甚至可能導(dǎo)致大軸彎曲。所以在機(jī)組檢修安裝時(shí),電廠只能把汽封徑向間隙調(diào)至設(shè)計(jì)高限,以犧牲經(jīng)濟(jì)性為代價(jià)來確保機(jī)組的安全性,容易導(dǎo)致油中進(jìn)水,滑銷系統(tǒng)卡澀等不良后果。
2.2蜂窩汽封
蜂窩式汽封是根據(jù)蜂窩狀阻汽原理設(shè)計(jì),氣流在六角形汽室中形成蝸旋,使氣流由水平方向改變?yōu)橄蛳碌拇怪狈较颍M(jìn)而借助氣流壓力形成一道汽墻,并形成一道汽密封,達(dá)到阻流、擾流的作用,組件包括汽封環(huán)、蜂窩帶、調(diào)整塊和調(diào)整墊片等部件(見圖3)。
蜂窩汽封特點(diǎn):(1)蜂窩帶由合金制成,耐高溫、質(zhì)地較軟,與轉(zhuǎn)子碰磨時(shí),對(duì)轉(zhuǎn)子傷害較輕;
(2)蜂窩式汽封的安裝間隙可取原標(biāo)準(zhǔn)間隙的下限,密封間隙較小,能保持良好的密封間隙。此外蜂窩結(jié)構(gòu)相對(duì)于曲徑汽封的環(huán)形腔室可大大降低泄露蒸汽的流速,使渦流阻尼作用增強(qiáng),進(jìn)入蜂窩孔的蒸汽充滿蜂窩孔后反流出,對(duì)迎面泄漏來的蒸汽產(chǎn)生阻滯作用,因此密封效果較好,試驗(yàn)表明,在相同汽封間隙和壓差的條件下,蜂窩式汽封比曲徑汽封平均減小泄漏損失約30%~50%;
(3)每個(gè)蜂窩帶都可收集水,并通過背部的環(huán)形槽將水疏出,提高濕蒸汽區(qū)葉片通道上的去濕能力,減少末幾級(jí)動(dòng)葉的水蝕,其缺點(diǎn)是易于結(jié)垢;
(4)蒸汽充滿蜂窩孔后反流出,在軸的汽封套表面形成一層汽墊,增強(qiáng)了軸的振動(dòng)阻尼,削弱軸的振動(dòng),阻礙了汽流激振的形成。
3 改造情況及效果
根據(jù)汽輪機(jī)揭缸原汽封的相對(duì)位置及外形尺寸情況結(jié)合接觸式蜂窩汽封的特點(diǎn)進(jìn)行改造。對(duì)前軸封、后軸封及部分隔板汽封改造。
(1)從上述數(shù)據(jù)表可以看出,4號(hào)機(jī)組汽耗降低0.09kg/KW·h。
(2)改造后定期油質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)。
3.1降低發(fā)電機(jī)組汽耗,提高熱效率
實(shí)踐證明同等發(fā)電負(fù)荷條件下,主蒸汽量減少1.5~2t/h。汽封改造為接觸式蜂窩汽封,有效降低機(jī)組的內(nèi)部及外部漏氣損失,降低機(jī)組汽耗,大幅度提高機(jī)組熱效率。
3.2 提高了密封可靠性
通過汽封改造,可減少汽輪機(jī)內(nèi)部及外部的漏汽損失,消除汽流激振的發(fā)生,防止機(jī)組振動(dòng),提高了密封的可靠性,有效解決油中進(jìn)水問題和排汽溫度高問題,確保機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到降能節(jié)耗的效果。
參考文獻(xiàn):
[1]陳成學(xué),何珊,卓鄭煒.提高背壓式汽輪機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的結(jié)構(gòu)改進(jìn).動(dòng)力工程,1991(6):63-69.
[2]楊璟.汽輪機(jī)汽封改造.科學(xué)之友,2011:26-29.
[3]寧哲,趙毅,王生鵬.采用先進(jìn)汽封技術(shù)提升汽輪機(jī)效率.熱力透平2009(1):15-17.
作者簡(jiǎn)介:李艷奇(1981-),男,河北省唐山市人,碩士,工程師,從事電力系統(tǒng)發(fā)電研究.