郭建強
1.緒論
為了更好地利用“因果連鎖理論”保障火電廠的安全運行,本文以某火電廠鍋爐系統(tǒng)發(fā)生的事故為實例進行事故致因分析,指明事故的直接原因和間接原因,并提出事故預防的對策。
2.制粉系統(tǒng)爆鳴
2.1 案例描述
2011年1月10日,鍋爐操作間的副司爐發(fā)現5號球磨機出口溫度短時間內由52℃急劇上升到91℃,為了了解原因,來到球磨機現場查看原因。隨后制粉系統(tǒng)發(fā)生爆鳴,5號球磨機出入口、排粉機出入口、粗粉分離器防爆門、細粉分離器防爆門共23個防爆門沖開,副司爐躲閃不及,被熱浪灼傷,發(fā)生輕傷事故。當班人員發(fā)現情況立即停止5號制粉系統(tǒng)運行,同時匯報工廠調度室和車間值班人員進行現場處理。該事故共造成1人輕傷,5號制粉系統(tǒng)部分部件損壞,非正常停機8小時,直接經濟損失約合6.3萬元。
2.2 事故原因分析
根據“因果連鎖理論”,筆者認為在該事故中,“第一塊骨牌”——社會因素,是指的所在單位的安全環(huán)境等因素,并非遺傳因素、社會環(huán)境等;而“第二塊骨牌”——人的缺點,則是由于所在單位的安全環(huán)境影響,導致的人的安全意識、知識和習慣的養(yǎng)成,這也是事故發(fā)生的直接間接原因。而“第三塊骨牌”——不安全行為和不安全狀態(tài),則是事故發(fā)生的直接原因,是由人的不良習慣導致的誤操作和設備的故障。
2.2.1 直接原因
1. 物的不安全狀態(tài)
由于爐前煤水分含量高,造成煤粉潮濕,系統(tǒng)內容易出現積粉,積粉過多則容易出現爆燃爆炸事故,按照規(guī)定,爐前煤的收到基水分含量不得大于8%,而實際含水量為18.5%,超過了規(guī)定值的1倍多。另外,爐前煤的揮發(fā)份較高,煤粉在熱風烘烤下易自燃,按照規(guī)定,爐前煤的收到基揮發(fā)分的范圍在18%-25%之間,而實際的揮發(fā)分為38.5%,遠遠超過最高限值。
2. 人的不安全行為
按照操作規(guī)定,在鍋爐系統(tǒng)運行前,必須對爐前煤的水分和揮發(fā)分進行檢驗,達到規(guī)定要求以后才能開動制粉系統(tǒng),而當值人員為了取巧并未對其進行檢測。按照檢查要求,在制粉系統(tǒng)出現異常情況而需要檢查時,人不得直接面對防爆口,副司爐忽視了此項規(guī)定。而且在溫度異常升高到95℃時,宜直接關閉設備。另外,在明知煤粉質量不達標時,應該禁止抽粉、倒風作業(yè),防止粉塵的濃度達到爆炸極限,司爐人員依然進行了倒風作業(yè)。
2.2.2 間接原因
在技術上,主要是未重視爐前煤的化學檢驗工作;在制粉系統(tǒng)出現嚴重異常時,未及時關閉設備;在鍋爐運行過程中違規(guī)倒風作業(yè);在教育上,司爐人員對鍋爐系統(tǒng)的作業(yè)規(guī)范不熟悉,未按規(guī)定操作;對安全知識和經驗的不足,對處理突發(fā)事故的訓練不足,安全作業(yè)習慣很差;在管理上,企業(yè)對入廠原煤的質量監(jiān)督管理不足,對司爐人員現場規(guī)范作業(yè)的監(jiān)督管理不足,整個鍋爐操作間當天僅2人值班。
2.3 事故預防對策
根據因果連鎖理論,就本事故而言,有必要從下面幾個方面進行考慮。
1. 加強入廠原煤及混配煤管理,在揮發(fā)份高與揮發(fā)份低的原煤進行混配時,增加揮發(fā)份低的原煤的比例,降低爐前煤揮發(fā)份。
2. 針對冬季煤濕問題,在原煤的存儲、上爐、制粉等環(huán)節(jié)制定有效措施,確保生產用煤的安全。
3. 增加制粉系統(tǒng)巡檢頻次,尤其加強球磨機入口巡檢頻次,發(fā)現煤濕時,及時進行清理,避免出現積煤、棚煤、斷煤現象,確保球磨機入口無積煤。
4. 舉一反三,組織對制粉系統(tǒng)啟停、給煤機斷銷子、煤倉棚煤等容易產生風險的操作和作業(yè),以及作業(yè)環(huán)境重新進行風險識別,提出有效的防范措施。
5. 認真組織相關單位各級人員學習此次爆鳴的原因、教訓及應采取的措施,提高全員安全意識和操作技能。
6. 在生產受控方面,按照“作業(yè)和操作要受控”的要求,加強制粉系統(tǒng)現場巡檢,做到操作有卡片,步步有確認,確保生產全面受控。
7. 從崗位職責、應急處理等方面完善應急預案和應急設施,組織學習和演練,不斷提高應對突發(fā)事故的處理能力。
3.鍋爐回水泵故障
3.1 案例描述
2014年3月13日,3#回水泵在運行過程中突然不打量,緊急啟動4#回水泵。4#回水泵運行約30分鐘,運行期間發(fā)現回水泵打量十分小,12點50分,停4#回水泵,此時檢查兩臺泵盤車正常。由于泵不打量,組織保全人員對3#、4#進行拆檢,3#泵更換對輪螺栓、軸套螺栓緊固,4#泵未檢查出問題。當日3#、4#泵檢修完畢,回裝。14日試運行,仍不打量。考慮除灰室外地面較多積水,聯系建修人員開小溝引流至灰溝,地面積水消除。由于未發(fā)現水泵自身原因,于是對管路進行排查。14、15日先后排查出口管、出口兩道逆止門、出口閥、入口閥,未發(fā)現異常情況。16日車間再次對3#回收水泵進行拆檢,檢查時發(fā)現軸套與滑動軸承間隙量較大,于是聯系機動科外協檢修。期間對入口管進行檢查,考慮到泵入口有可能存在漏氣可能性,在入口管加裝底閥。18日,3#回收水泵回裝完畢后試運,運行正常。該事故未造成任何人員損失,但是造成了系統(tǒng)非正常停機5天,直接經濟損失約合23.6萬元。
3.2 事故原因分析
3.2.1 直接原因
1. 水泵經過多年運行,性能下降,該泵自2012年初至今,已經有3次2臺泵同時出現問題,日常檢修多達10次,泵檢修后運行周期十分短。
2. 泵入口吸程過長,管線長度約16m,入口彎頭多達6個,加之水深5m,泵現有的自吸能力不能滿足要求。本次加裝底閥后效果明顯。
3. 入口有漏氣點,在泵入口第一個彎頭下部,距地面5cm高處。
4. 軸套與滑動軸承間隙量大,泵主葉輪運行時擺動,使泵不能形成離心力。該泵自2008年運行至今,一直沒有圖紙,泵在運行過程中滑動軸承與外套間隙量不清楚,每次檢修均依靠廠家所供的備件直接安裝。
5. 車間對此泵研究不足,檢修時原因判斷不準確。
3.2.2 間接原因
在技術上,3#、4#回水泵為單級單吸離心泵,此泵為國內仿照WFB型無密封自控自吸泵自行開發(fā)的自控自吸泵。在無震動的情況下,該泵理論運行時間較長,泵內部設計無滾動軸承。該泵較其他泵設計的主要優(yōu)點為采用“電動空氣控制閥”,目的是實現“一次引流,終身自吸”。該泵用于該廠存在如下問題:沒有安裝“電動空氣控制閥”,每次啟泵均需要注水,起泵十分費力;該泵停機液體沿軸方向往外泄漏且頻繁起動,不適用該電廠的回水系統(tǒng);副葉輪消耗的功率太大、水泵效率低;泵內密封套固定螺栓為4根M8普通內六角螺栓,承載能力較弱;泵本身設計無軸承,承載力全部集中制電機軸承上,一旦電機軸承間隙量較大或泵體無水運行,短時間就會造成泵軸套(材質為Cu銅合金)磨損,抱軸;
在教育上,未對企業(yè)鍋爐系統(tǒng)的維修人員進行系統(tǒng)性培訓操作,導致實際經驗不足,對水泵的故障分析失誤,檢修耗費周期長;未深入研究廠家提供的相關圖紙,軸套制造時與軸間隙量未知,現僅依靠傳統(tǒng)經驗值進行制作(規(guī)范泵設計值為軸套與軸間隙量0.05-0.07mm,該車間現采用0.2-0.5mm),縮短了其使用壽命。
在管理上,沒有對操作文件和設備圖紙進行合格的歸類整理,導致故障發(fā)生時找不到相關的技術資料;未對每次的檢修歷史進行認真統(tǒng)計,對檢修廠家的選擇有一定的隨意性。
3.3 事故預防對策
從上述事故可以看出,該火電廠的日常巡檢工作較為細致,但是企業(yè)的內部管理尚存在短板。建議日后繼續(xù)做好備用設備的日常檢查工作;定期組織操作工對備用設備進行專業(yè)培訓;加強新技術的應用,更新不便于使用的舊部件(例如安裝水泵電動空氣控制閥);建立健全設備的維護和資料管理工作,與合格的維修廠家建立長久有效的合作關系。
4.總結
上面所講的制粉系統(tǒng)和給水系統(tǒng)事故屬于日常較易發(fā)生的一般性事故,通常不會造成人員傷亡和財產損失等后果,而且事故的致因較為簡單,通過案例即可很容易地分析事故的直接原因和間接原因,制定措施防止事故發(fā)生。