(連云港堿業有限公司,江蘇 連云港 222042)
輕灰蒸汽煅燒爐是純堿生產的重要設備,其生產能力大小和連續穩定運行,對輕質純堿生產至關重要。目前我公司有4臺φ3600×30000輕灰蒸汽煅燒爐,設計生產能力800 t/d;1臺φ3000×30000輕灰蒸汽煅燒爐,設計生產能力700 t/d。正常生產時5臺爐全開無備用,當1臺爐出現故障時,對生產負荷影響較大。為保證輕灰生產連續穩定運行,提高單臺輕灰蒸汽煅燒爐的生產能力是較好的途徑,2017年8月10日至27日我公司對輕灰3#爐主要設備進行技術改進,改造后緩解了我公司輕灰蒸汽煅燒爐無備用爐的缺陷。
輕灰3#蒸汽煅燒爐原設計生產能力為800 t/d,經過多年運行,爐體狀況下降,在目前3 400 t/d的生產條件下,需5臺爐全開無備用煅燒爐,當系統出現問題時,基本都是減量生產,對生產系統的穩定性造成了影響。
為提高單臺輕灰蒸汽煅燒爐的生產能力,通過冷凝水系統進行改造,增大冷凝水流通截面提高輕灰蒸汽煅燒爐換熱能力,達到提高輕灰蒸汽煅燒爐產量,改造后輕灰蒸汽煅燒爐的生產能力由800 t/d提升到964 t/d。
1.2.1 汽軸的改進
汽軸疏水外套筒通徑加大。進汽中心套筒內徑φ219保持不變,出水外套筒內徑由φ350增加到φ440,出水外套筒內徑的加大,不但抗扭矩力增加,而且保證了出水量的暢通,流通截面積顯著增加,在提高輕灰蒸汽煅燒爐生產能力的同時,又使得加熱裝置的進汽與出水保持暢通。
1.2.2 旋轉接頭的改進
旋轉接頭的進汽管線由原兩支φ159改為φ219單管路對接(與進汽管等徑),出水管線原兩支φ159改為φ273單管路對接(與出水管等徑),出水管流通截面積增加,同時出水管開口位置更低,有利于冷凝水快速排出;旋轉接頭進汽中心套筒內徑保持φ219不變,回水外套筒內徑由φ350增加到φ440與汽軸保持一致,流通截面積增加。
返堿刮板運輸機是輕灰蒸汽煅燒爐系統的重要設備之一,返堿刮板運輸機技術規格:B=580 mm,L=415 848 mm,N=45 kW,η1=980 r/min,輸送能力135 t/h,經過近30年的使用以及反復修理,目前存在以下問題:
1)頭輪驅動不同程度存在竄軸、擺動、振動現象,雖經過多次修理后,效果不太明顯。
2)整條刮板箱體破損嚴重,四處漏堿,導致刮板巡檢通道及刮板箱體上積堿較多。
3)運輸鏈導軌多處損壞不平、不齊,運輸鏈節磨損嚴重,備件使用周期變短,費用增加50%。
4)輕灰蒸汽煅燒爐量大或出料擁堿時,返堿刮板運輸機電流波動大,易造成返堿刮板運輸機堵停。
返堿刮板運輸機加寬,由580 mm加寬到700 mm。改造后返堿刮板運輸機技術規格:B=700 mm,L=415 848 mm,N=75 kW,η1=985 r/min,輸送能力150 t/h。實施后消除了返堿刮板運輸機頭輪驅動竄軸、擺動、振動,箱體漏堿,運輸鏈導軌、鏈節磨損的現象,輸送能力增大,使設備長周期穩定運行。
輕灰3#雙筒旋風分離器1989年安裝使用,外形尺寸φ1325×7900,2001年曾進行整體更換,至今已使用16年,旋風分離器器壁腐蝕結疤較重,整體狀況老化。旋風分離器的爐氣處理能力下降,分離效率差,造成熱堿液濃度高,補水量增大,熱堿液系統膨脹,熱堿液塔阻力增大,停爐清理頻繁,縮短輕灰煅燒爐爐氣系統的運行周期,生產能力受限。
2017年8月10日對輕灰3#雙筒旋風分離器進行擴徑改造,外形尺寸φ1425×7900,內徑增大100 mm。通過擴徑改進的改造,提高了旋風分離器的爐氣處理能力,分離效率提高,減少堿粉進入液相量,每年減少熱堿液過剩量500 m3,減少熱堿液系統膨脹,減少往熱堿液系統補充脫鹽水量,每個班減少補充脫鹽水約40 m3,降低了噸堿成本消耗。
由于重堿車間過來的濕重堿進輕灰煅燒爐順序為:輕灰4#煅燒爐→輕灰0#煅燒爐→輕灰1#煅燒爐→輕灰2#煅燒爐→輕灰3#煅燒爐。在實際生產操作過程中,重堿車間濕重堿的來量不穩,有時波動值達到40~50 t/h,出現波動時,若不及時將增大的濕重堿均勻分配到各臺輕灰煅燒爐內,最后這部分濕重堿進入輕灰3#煅燒爐內,造成輕灰3#煅燒爐正壓、出堿溫度低于160 ℃、爐轉頻繁調整、爐內料層忽高忽低、出料擁堿等不穩定狀況。
輕灰3#蒸汽煅燒爐技術改進中,在輕灰3#出料螺旋運輸機上方增設出料閥,具體設備參數:
主電機:N=11 kW,n=1 450 r/min。
主減速機:I=1∶27.58。
通過增設出料閥,使煅燒爐內輕灰料層保持在穩定狀態,勻速的將爐內輕灰輸送至出料螺旋運輸機,避免了爐內輕灰料層不穩,出料擁堿憋停隱患。
輕灰3#熱堿液塔外形尺寸:φ2800×11362,主體材料:熱軋碳素結構鋼,操作壓力:P=-0.001 MPa,操作溫度:T=100 ℃,設備內介質為Na2CO3、CO2、H2O、NH3,隨著多年運行后,設備主體出現很多問題,主要如下:
1)塔體腐蝕嚴重,塔體漏液,已經多次補焊。
2)塔內件腐蝕嚴重,柵板、支架等隨時有斷裂坍塌的可能,嚴重影響輕灰3#蒸汽煅燒爐系統穩定運行。
根據輕灰3#熱堿液塔的實際情況,利用本次輕灰3#蒸汽煅燒爐技術改進機會,將輕灰3#熱堿液塔主體材料進行更換,主體材料更換為熱軋不銹鋼S30408。該設備投用后,消除了塔體腐蝕漏液,促進了輕灰3#蒸汽煅燒爐系統穩定運行和節能降耗工作。
我公司輕灰3#蒸汽煅燒爐由于使用年限長,前后滾圈磨損嚴重,爐體振動大,雖然經過滾圈車削等工作,短時間內效果較明顯,運行一段時間后爐轉30 Hz爐體仍然振動大,被迫爐轉降至27 Hz維持運行。
當輕灰蒸汽煅燒爐整體負荷加大,主減速機、小齒輪和大齒圈的傳動結構需改變,原傳動結構為減速機直接安裝小齒輪,在爐體產生振動時,大齒圈將振動通過小齒輪傳遞到主減速機上,很容易造成主減速機的損壞。
輕灰3#蒸汽煅燒爐技改后,整體負荷加大,根據其他堿廠的技術經驗,增加驅動小齒輪、彈性柱銷聯軸器和爪形聯軸器各一套,更換新的大齒圈,改造成將小齒輪單獨進行用軸承座固定,通過爪形聯軸器與減速機相連,主減速機與電機之間采用彈性柱銷聯軸器。改造后消除了存在的傳動缺陷,爐轉增加到35 Hz,爐體運行穩定。
輕灰3#蒸汽煅燒爐主要設備進行技術改進后,通過對技術改進前、后數據對比分析,從分析數據看,技改后效果顯著,輕灰3#蒸汽煅燒爐生產能力明顯增大,超出原設計能力20%,具體對比分析數據見表1。

表1 輕灰3#蒸汽煅燒爐技術改進前、后數據對比
輕灰3#蒸汽煅燒爐主要設備技術改進后,生產能力提升20%左右,本次技術改進實現了節能高效的目的,同時也為輕灰煅燒爐類似改進積累了經驗,我公司計劃將對另外4臺輕灰煅燒爐進行技術改進,實現當1臺輕灰蒸汽煅燒爐出現故障時,對生產負荷無影響,輕灰蒸汽煅燒爐連續穩定運行。
[1] 馬樂騁,范丹桂,田金彪. 輕灰煅燒爐冷凝水系統改進[J].純堿工業,2016(5):34~36