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汽輪發電機組軸承振動大原因淺析

2018-03-07 04:56:37夏兵初
科技創新導報 2017年32期
關鍵詞:發電廠

夏兵初

摘 要:汽輪發電機組是發電廠的重要生產設備,當其工作狀態不佳,尤其是機組振動大,會造成生產效率低下,甚至停產,本文是某25MW余熱補汽式節能機組軸承振動大的原因分析、處理過程的經驗總結,可作為發電廠生產現場類似故障發生時的參考。

關鍵詞:發電廠 汽輪發電機組 軸承振動大 原因分析

中圖分類號:TK478 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)11(b)-0084-02

1 機組簡介

本項目汽輪機采用中國長江動力集團有限公司生產的NB20-1.6/0.46型汽輪機,為沖動式低壓、單缸、單軸、補汽凝汽式汽輪機,額定進汽壓力1.5MPa、額定進汽溫度290℃、轉子一階臨界轉速為1916r/min。配套的發電機采用南陽防爆電機集團有限公司生產的QF-20-2型發電機,轉子一階臨界轉速為1650r/min。

2 振動現象簡介

本次沖轉采用的蒸汽參數穩定且基本接近額定參數:1.51MPa、261.4℃,但在機組沖轉過程中,各軸承振動隨著轉速的升高在持續增大,當達到額定轉速3000r/min時,#3軸承振動162μm(最大)、#4軸承振動152μm(最大),且一直穩定不變,各軸振動見表1。

由表1知:機組振動嚴重超標(正常運行值≤126μm),危害汽輪發電機組的安全運行,需盡快處理,降低振動值。

3 振動原因分析

排除測點誤報,停機后,檢查各測點檢驗報告、接線線路、安裝間隙電壓等,均符合規程規范、廠家安裝要求,排除測點誤報問題,做進一步分析。

汽輪發電機組的振動大一般由以下原因造成:(1)動靜部位碰摩振動;(2)油膜建立不穩定或破壞,油膜振動;(3)軸系中心不在同一位置、軸系質量不平衡,動平衡振動。

引起第一項振動的主要因素一般有以下幾種:(1)安裝時,動靜部位的間隙過小,主要有軸瓦與軸承間隙、油擋間隙、發電機風擋間隙、汽輪機葉片與缸體通流間隙、發電機葉輪與定子間隙、汽封凹窩間隙;(2)汽缸受熱膨脹受阻,相對轉子傾斜。

引起第二項振動的主要因素一般有以下幾種:(1)潤滑油供油量過小;(2)軸瓦底部油囊油孔卸油;(3)潤滑油油溫過高或過低;(4)潤滑油油質不合格。

引起第三項振動的主要因素一般有以下幾種:(1)聯軸器找中未合格,軸系中心不一致;(2)進汽蒸汽參數過熱度太低或變化頻繁,汽輪機轉子中心變化;(3)疏水不充分或暖缸時間不足,轉子、缸體膨脹未同步;(4)汽封溫度過高,凹窩中心上移,軸系中心被破壞;(5)真空、排汽溫度過高或過低;(6)軸承座松動;(7)軸承磨損;(8)汽輪發電機組大軸彎曲;(9)聯軸器螺栓配重未合格,轉子質量不平衡;(10)輪機掉葉片;(11)發電機轉子配重塊松動或掉落;(12)汽輪機轉子質量不平衡;(13)發電機轉子質量不平衡。

4 振動問題處理

按照以上所列原因,組織人員進行逐項排查。

(1)安裝時,動靜部位的間隙過小。

停機后,對各瓦口間隙、軸瓦與軸承間隙、油擋間隙、發電機風擋間隙、汽封間隙等動靜部位的間隙全部進行了檢查和處理,尺寸在廠家要求的范圍內且無碰摩痕跡。

(2)汽缸受熱膨脹受阻,相對轉子傾斜。

沖轉過程中檢查汽缸軸向、徑向膨脹無阻礙,且相對側膨脹同步。

(3)潤滑油供油量過小。

沖轉過程中,各軸瓦溫度、回油溫度符合要求,其中軸瓦最高溫度為#4瓦支撐軸承瓦溫61.06℃、回油最高溫度為#4瓦57.44℃,且在廠家的指導下,將#4瓦進油節流孔由原設計值8mm擴大至10mm,第二次啟機檢查:#4瓦軸承最高溫度為56.33℃、回油最高溫度52.65℃,對振動無影響。

(4)軸瓦底部油囊油孔卸油。

安裝時已將各瓦的底部油囊油孔全部焊死,不會卸油。

(5)潤滑油油溫過高或過低。

首次沖轉過程中,對潤滑油油溫在32℃~47℃之間進行多次調節,當母管油溫<43℃后,#4振動略微下降8μm,后續沖轉,母管油溫都控制在37℃~41℃間。

(6)潤滑油油質不合格。

停機后,對潤滑油油箱進行清理、各瓦進行翻瓦,僅發現#1軸承處有輕微磨痕且由生產單位對油質進行了檢查,符合要求。

(7)聯軸器找中未合格,軸系中心不一致。

檢查安裝單位的原始施工記錄,符合廠家要求。并對聯軸器螺栓緊固度進行檢查,無松動。

(8)進汽蒸汽參數過熱度太低或變化頻繁,汽輪機轉子中心變化。

整個沖轉過程,進汽蒸汽參數一直保持未變。

(9)疏水不充分或暖缸時間不足,轉子、缸體膨脹未同步。

就地測量疏水管道管壁溫度,均>110℃。

(10)汽封溫度過高,洼窩中心上移,軸系中心被破壞。

對軸封送汽溫度在設計值126℃~190℃范圍內調整,各瓦振動無變化。

(11)真空、排汽溫度過高或過低。

對真空在設計值-60~-89kPa、排汽溫度在設計值56℃~78℃之間調整,各瓦振動無變化。

(12)軸承座松動。

遠方瓦振不大,就地測量、感觸,無明顯振動。

(13)軸承磨損。

翻瓦檢查,#1瓦有輕微磨痕外,其他各軸承無磨損,且在翻瓦后進行了處理,第二次啟機振動無明顯改善。

(14)聯軸器螺栓配重未合格,轉子質量不平衡。

檢查安裝單位螺栓配重記錄,符合廠家要求。

(15)汽輪機掉葉片。

汽輪機振動不大,就地也未聽見異音。

(16)發電機轉子配重塊松動或掉落。

沖轉停機后,打開發電機兩端端蓋,檢查配重塊未松動或脫落。

(17)汽輪機或發電機大軸彎曲。

轉子熱變形引發的振動特征是與轉子溫度和蒸汽參數有密切關系,大都發生在機組冷態啟機定速后帶負荷階段,此時轉子溫度逐漸升高,材質內應力釋放引起轉子熱變形,振動增大。而本次振動大發生在機組沖轉階段,故可排除。

(18)汽輪機、發電機轉子質量不平衡。

架設振動分析儀,確定#3、#4軸承振動都集中在1倍頻,即質量不平衡引起軸承振動,對發電機平衡塊重新進行配重,再次開機,各軸承振動最大值不超過70μm,完全符合廠家及規范要求,能夠滿足機組安全、穩定運行需要。

5 結語

通過本次機組振動大原因的詳細分析,讓參與人員對軸承振動有了更深入的理解,也讓運行人員懂得如何調整、才能更好地防止機組因振動大跳機。endprint

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