楊敬德,陳 永,劉 武
(獨山子石化設備檢修公司煉油鉗工車間,新疆克拉瑪依 833699)
蠟油加氫裝置C-3002A/B是由沈陽壓縮機公司制造,型號為2D20-86/5-BX,二級壓縮,一級排氣壓力0.154 MPa,二級排氣壓力0.5 MPa,有油潤滑,輸送介質為氫氣。壓縮機采用的是環狀金屬閥,在使用過程中閥片頻繁斷裂,嚴重影響裝置運行。經技術改進后,閥片不再斷裂,壓縮機平穩運行。
該壓縮機氣閥是由溫州大路生產,閥片是環狀金屬閥片,在投用后多次出現氣閥溫度升高,氣閥異響,機組排氣量減少的故障現象,使壓縮機不能正常工作,拆檢后發現均是氣閥閥片斷裂,增加了非計劃檢修頻次,嚴重影響裝置安全平穩運行。
經多次拆卸統計發現,損壞閥片以最外環閥片為主,伴隨有氣閥閥片補償彈簧損壞。排氣閥拆下過程中氣閥表面及閥窩均有大量油泥(圖1)。

圖1 閥片斷裂特征
(1)介質中帶液。壓縮機入口介質比較臟,介質中帶液使介質的比重增大,在工作過程會對氣閥造成液擊閥片受到的壓強增大。液擊是指介質中的液體具有不可壓縮性,在高壓氣體的作用下,對氣閥的各個零部件造成較強沖擊,損壞閥片。
(2)壓縮機注油量過大。由于壓縮機在運行時注油量過大,缸內潤滑油不能及時消耗,閥內積油,通過壓縮后殘留在氣閥表面,最后導致油泥較多,閥片在開啟和關閉過程中產生油黏滯力。油黏滯就是介質中的油液在閥片與閥座之間形成的油膜,產生較大的吸附力,造成閥片的傾側運動和延時關閉,(介質作用于閥片開啟的最小壓差必須等于彈簧預置力和黏滯力之和,當壓差增高并達到最大值,閥片開啟因有黏滯力而延時,一旦閥片離開閥座,油黏滯力降為零,此時氣流力很大,而彈簧力過小造成閥片以很大加速度運動,在升程過大的情況下閥片撞擊閥座的沖擊速度過大造成閥片損傷,同時氣閥關閉時彈簧力必須克服氣流力和閥蓋對閥片的黏滯力,由于彈簧力過小活塞過了死點后閥片才關閉,導致氣流回流,閥片在氣流力作用下關閉時對發作產生過大沖擊力。
由于閥片采用剛閥片,韌性、塑性較差,在承受較大沖擊的過程中使氣閥閥片提前產生疲勞斷裂,達不到使用要求,影響機組運行。
(1)降低壓縮機注油量。針對目前注油量過高的情況逐步降低注油量,將壓縮機缸體注油量控制在(5~7)滴/min,改善閥窩大量積液情況。
(2)對閥片彈簧力進行適當加大。增大彈簧力可以再一定程度上解決閥片延遲關閉的問題,但過大的彈簧力會造成閥功率損失過大,嚴重的情況還會造成閥片的振顫,同樣會造成閥片受損,所以必須經過精確的計算,適量的增大彈簧力。
(3)改善閥片材料,提高閥片抗沖擊能力。對閥片的材料進行升級更換,由原來的鋼閥片改為PEEK(Polyethere Therketone,聚醚醚酮)填充碳纖維,提高閥片的韌性及抗沖擊能力。
PEEK的密度比金屬小的多,彈性模量也比金屬小的多,因而在撞擊速度相同時,與閥座、升程限制器之間的撞擊接觸應力PEEK閥片比金屬閥片小的多。PEEK閥片有很高的沖擊韌性,能吸收大量的沖擊能量,其抗沖擊、抗疲勞能力是金屬閥片的2倍。PEEK閥片能適用于含有液體和微小異物的氣體。PEEK閥片的自潤滑性、耐磨性、耐腐蝕性較金屬閥片優異的多。可以減免閥片的磨損及腐蝕。
2017年3 月更換為賀爾碧格產PEEK閥片,同時對注油量進行控制。到目前為止壓縮機運行平穩,未發生因氣閥故障產生的檢修壓縮機作業。