李景濤,柳志國,孟祥武
(中油吉林石化建修公司,吉林吉林 132000)
苯乙烯裝置2臺氫化反應器1998年投用,設計壓力0.21 MPa,設計溫度 898.8 ℃,根據工藝操作條件,每(1~2)a對反應器內觸媒更換1次,共95 t。由于苯乙烯裝置更換觸媒工作是整個檢修的關鍵節點,直接影響裝置的正常開車投產,要求3 d結束;根據最新國家環保要求,現在更換觸媒要做到“煙不上天,料不落地”。針對這2點要求,設計了專用的卸料工具,經過實踐應用,既達到了環保的要求,又按工廠進度完成了更換觸媒工作。
針對2臺反應器的實際情況,設計了2個專用卸料斗(圖1),由于2臺反應器缷料孔1個是垂直朝下,1個是朝下斜角20°,所以卸料斗設計1個是直通式,1個是斜角20°,并配備專用盲板,盲板按人孔法蘭上所分布螺栓數量開直徑16 mm的螺栓孔。
在不完全打開人孔門的情況下加入盲板,然后打開人孔門,安裝卸料工具,抽出盲板,這樣就把觸媒完全和外界隔開。在卸料工具上設計了1個插板,卸料時抽出,不卸料時插上,這樣就很好的控制了觸媒的外泄,污染外部環境。
裝置設備置換合格,由工藝交檢修。檢修人員對反應器進行卸料斗安裝。先將下人孔門上所有直徑35 mm螺栓每間隔1個螺栓拆掉1個,最后剩余螺栓全部松開,使人孔門與人孔有(5~6)cm間隙,然后將厚度為4 cm的2個半圓形盲板從2個螺栓的縫隙中塞進人孔門與人孔的間隙中,在原直徑35 mm的螺栓孔中穿入直徑16 mm螺栓(由于人孔法蘭上仍為直徑35 mm螺栓孔,可加用鋼板制作的直徑16 mm墊片)),然后把兩個半圓形盲板用直徑16 mm螺栓完全固定在人孔法蘭上,這樣就可以完全打開人孔門。
用同樣的方法把卸料斗先固定在人孔法蘭上,抽出盲板,緊固卸料斗螺栓,在卸料斗下方連接用帆布做的下料管,直接與地面的裝料袋相連,這樣抽出盲板,就可以將反應器內觸媒直接裝排入在地面的裝料袋中,實現了全封閉,無污染卸劑。經過3 d的工作,既快速,又環保,很好的完成了2臺反應器的更換觸媒工作。

圖1 專用卸料斗
新措施達到環保要求,節省檢修時間,降低成本的良好效果。考慮綜合效益有2點。
(1)如果用抽真空的特種設備完成更換工作,整個卸料周期為15 d,費用80萬元人民幣。
(2)采用自己設計的卸料工具既簡單,又環保,還經濟,更能快速地完成裝置的更換觸媒任務。制作專用工具費用約2000元人民幣。