張 鵬 趙青山 劉 賓
(兗州煤業股份有限公司濟寧二號煤礦煤礦,山東 濟寧 272072)
《國家煤礦安監局關于印發〈煤礦安全監控系統升級改造技術方案〉的通知》(煤安監函〔2016〕5號)主要內容中第六條規定:多系統的融合可以采用地面方式,也可以采用井下方式,鼓勵新安裝的安全監控系統采用井下融合方式。濟寧二號煤礦原有各系統并存且相互獨立,由此帶來成本、管理、數據共享等多方面的問題。為解決這些問題,濟寧二號煤礦監控系統升級改造采用井下融合方式,將安全監控系統、人員定位系統及應急廣播系統進行分站級融合。本文通過回顧系統融合、改造過程,提出了監控系統井下融合技術應用方法,并通過具體實施驗證了該方法能夠實現多系統數據共享與聯動。
濟寧二號煤礦是國家“八五”重點建設項目,于1993年12月建設,2000年12月投產,井田面積約87.1km2,核定生產能力420萬t/a。礦井原安全監控系統為天地(常州)自動化股份有限公司生產的KJ95N型煤礦安全監控系統,通過井下專用監測電纜實現數據實時傳輸和環境、工礦參數的在線監測,系統總體運行穩定,但與國家和省煤監局的最新要求還有一定差距。
為了實現真正的井下多系統本質上融合,濟寧二號煤礦采用具有多種現場總線接口、高速以太網接口的綜合分站。根據使用場合選用不同的通信接口,就近接入監控系統、人員定位系統及應急廣播系統的傳感器、執行器,運行相應的數據采集控制業務。不同系統中現場設備的數據經各系統的業務處理程序處理后,通過以太網接口發送至各自系統地面監控主機。井下分站及融合方式減少了現場電纜、無線接口設備數量,降低了系統成本。
通過組建安全監控系統環網,更換綜合監控分站、電源和傳感器等設備,對支持總線的傳感器進行程序更新,系統軟件進行全新升級,使系統具有更高的安全性、可靠性。項目自2017年8月份開始進行調研、方案設計、方案審批、現場施工等工作,截至2018年10月10日已完成井下、地面獨立監測環網的組建、所有地點的監控系統升級改造工作,井下實現了安全監測、人員定位、應急廣播的三系統融合,地面實現了與視頻監測的聯動。
(1)加強組織領導。為保障安全監控系統升級改造工作順利實施,成立由礦長任組長,總工程師、分管副礦長和安監處長為副組長,機電、通防副總工程師和調度信息中心、通防科、機電環保科、安全監察處、采掘區隊等單位主要負責人為成員的領導小組,全面負責升級改造項目的協調、推進、保障等工作。
(2)超前組織培訓。外出學習調研,安排專業人員到廠家和示范礦井學習交流;建立微信交流群,及時發布學習交流信息;建立新系統實驗室,在地面機房搭建新安全監控系統,接入安全監控設備,對礦井安全儀器監測工進行操作培訓。
(3)精細組織實施。在充分調研的基礎上,結合示范礦井的成功經驗和礦井實際,科學編制《濟寧二號煤礦安全監控系統融合技術方案》和《安全監控系統升級改造技術措施》。根據系統特點和工作量安排,本著系統穩定、安全可靠、分布實施的原則,精細排定系統升級改造進度,采用新舊兩套系統并列運行的方式,分采區、分地點進行更換,嚴格按照要求,實施系統升級改造工作,確保新舊系統升級改造期間的穩定運行。
(4)嚴抓過程控制。制定安裝流程圖,通防、調度、機電等部門協同作戰,按采區進行分工,明確安裝工期及負責人,優化安裝路線,加快安裝進度,減少故障率。前期堅持每周例會制度,后期堅持每天碰頭制度,及時研究處理制約升級改造的問題和解決辦法。建立微信工作群,動態通報系統出現的情況,確保項目實施進度及質量。截至目前,安裝環網交換機10臺,其中在南翼1#變電所、南翼軌道下山變電所、南翼3#變電所、南翼4#變電所、南翼5#變電所、主井裝載變電所、一水平水廠、二采2#變電所安裝8臺環網交換機,地面安裝2臺,全礦累計敷設光纜26300m,形成安全監控系統獨立環網;更換了井下綜合監控分站35臺,電源27臺,各類傳感器518臺(其中激光甲烷傳感器14臺,多參數傳感器2臺);安裝人員定位接收器63臺;形成了井下的安全監測、人員定位、應急廣播等數據融合及聯動。
(5)突出應急管理。強化安全監控系統升級改造期間風險預控,成立以總工程師為組長的應急小組,制定了《安全監控系統升級改造應急預案》。安全監控值班人員嚴格執行雙崗值班制度,廠家技術人員24h駐礦,提供技術支持,及時處理故障。明確各類報警處置程序,做到閉環管理。
(1)提升了災害應急處置能力。通過綜合分站提供高速的網絡傳輸接口,強大的數據處理能力,實現了煤礦井下安全監測、人員定位系統和應急廣播的融合,同時實現了視頻監測的地面融合及數據共享,利用GIS平臺對融合的各子系統進行綜合展示,提升了災害應急處置能力。
(2)節約了系統建設及維護等成本。設備共纜通信(同一根電纜),實現井下設備級數據及信息融合,節省系統建設成本,減輕系統維護;升級改造前安全監控分站數量為42臺,人員定位分站為21臺,升級改造后分站數量為37臺(其中人員定位通用分站2臺),減少分站26臺。
(3)監控系統中傳感器實現智能化、數字化。所有傳感器實現數字化傳輸,包括模擬量和開關量;傳感器、電源等設備即插即用、智能識別,實現了傳感器地址重復檢測,簡化了設備安裝調試過程。
(4)實現多級報警。根據礦井瓦斯濃度和煤層發火等情況,按照濃度大小、超限持續時間,實現瓦斯、一氧化碳四級報警。
(5)異地斷電時間大幅縮短。異地斷電采用分布式控制方法,無需系統主備機參與實現可靠異地斷電,大幅縮短斷電控制時間,原系統異地斷電時間為26s,現在斷電時間為1.6s。
(6)系統更加穩定可靠。所有采煤工作面和部分掘進工作面使用低功耗激光甲烷傳感器,數據監測實現毫秒級變化采集,傳感器周期穩定性更長;高溫高濕等復雜環境下,誤報警頻次大幅降低。
綜合分站具有高速網絡傳輸接口,強大的數據處理能力,通過分站級井下融合方法,實現了煤礦井下安全監控系統、人員定位系統及應急廣播系統的統一傳輸、各系統數據共享及融合,降低了系統建設及維護成本。井下多系統融合實現了設備間數據的底層交互與應急聯動,打破了以前各系統使用過程中形成的“孤島現象”,系統部分性能及功能指標高于國家要求和行業水平,滿足未來“數字化”礦山的發展需要。