胡彥峰,陶興華,涂玉林,劉曉丹
(中國石化石油工程技術研究院,北京100101)
在深井及復雜地質條件下鉆井時,由于地質條件認識不清或技術因素限制,往往會產生許多井下復雜情況,如井漏和井壁坍塌等。國內江蘇油田玄武巖和輝綠巖地層漏失情況嚴重[1],漏速20~100m3/h;大牛地氣田劉家溝組地層破裂壓力低,存在垂直裂縫,易漏失[2],堵漏平均耗時13.43d,最長達24d;這2個區塊的漏失情況屬于裂縫性或溶洞性漏失,常規堵漏方法對這種漏失復雜處理時間長,漏失反復,堵漏成本高。大牛地氣田劉家溝組下部山西組、太原組煤和泥巖互層段,造斜鉆進中穿多套煤層,煤泥互層段地層裂隙發育,膠結松散,受到鉆井液浸泡后,煤層易垮塌,隨著井斜的增大,煤層坍塌也越嚴重[3];造斜鉆進中,漏失和坍塌地層位于同一裸眼段內,鉆井液密度窗口窄,處理難度大,煤層段內阻卡嚴重,復雜多發。
針對以上裂縫性和溶洞性漏失,以及坍塌周期短,大段水敏性不穩定泥巖和煤層等的坍塌復雜,最有效的處理方法是用管材封隔,提供臨時剛性井壁,隔離復雜地層。膨脹波紋管是一種金屬管材,能夠在不減小井眼直徑情況下封隔復雜地層,有效應對井眼漏失和坍塌情況,尤其是井眼尺寸受限的側鉆井復雜情況。
膨脹波紋管技術(Expandable Profile Liner Technol?ogy,EPL)是對圓形管材進行冷壓處理,使圓管徑向發生塑性變形,截面形狀呈波紋狀(見圖1),以達到減小外徑的目的,使其可以通過上層套管順利到達所封隔地層位置,借助液壓將其膨脹,再在脹管器的機械作用下,使其恢復成圓管(見圖2),用來封隔復雜地層的一項新型技術[4-5]。

圖1 波紋管成形

圖2 波紋管膨脹
波紋管膨脹工藝主要包括井眼準備、波紋管管串準備和波紋管膨脹施工3個方面,膨脹波紋管技術施工程序:
(1)鉆穿漏失、坍塌等復雜地層,測井,確定漏失位置和井眼尺寸;
(2)根據井眼尺寸,設置擴眼工具面,對復雜層段擴眼后,測井,選擇波紋管下入位置;
(3)下入膨脹波紋管,管串組合:引鞋堵頭+下過渡接頭+下封隔器+波紋管+上封隔器+上過渡接頭+提拉桿+鉆鋌+鉆桿;
(4)水力膨脹后,上提下壓求取摩擦力大??;(5)倒開膨脹波紋管上端扣,起出送入工具;(6)下入脹管器進行機械膨脹,達到設計尺寸;(7)下入原鉆井鉆具組合,繼續鉆進。
目前已經形成4種尺寸系列的膨脹波紋管規格,見表1。每種尺寸波紋管水力膨脹壓力各不相同,其余各施工工序相同。
目前已經形成了一套具有自主知識產權的膨脹波紋管施工工藝技術。針對堵漏和封隔垮塌等不同的復雜地層封隔要求,制定了膨脹波紋管詳細施工工藝和應急預案,結合膨脹波紋管性能參數,將其應用于封隔漏失地層、易垮塌地層、水層等復雜地層,并在國內進行了8口井的封隔易垮塌地層和堵漏施工,見表2。

表1 各尺寸波紋管性能

表2 膨脹波紋管應用情況
2.1.1 LP10H井
導眼二開鉆進中,在直井段劉家溝組3042~3063m發生失返性漏失,堵漏33.2d,采用泥漿堵漏和打水泥堵漏后,鉆井液密度大于1.21g/cm3仍發生漏失,影響后期主井眼鉆進。下入的51.3m膨脹波紋管成功封堵主漏失井段,見圖3。封堵后,下入215.9mmPDC鉆頭+1.5°螺桿鉆進至A點,無漏失發生。節省鉆井液1600m3,成本64萬元,避免了該井的報廢。
2.1.2 沙20-70井
沙20-70井設計井深2229.94m,造斜點1020m,最大造斜率 8°/100m,最大井斜角 42.5°。在 1740.6~1900m井段鉆進過程中,輝綠巖地層發生十余次漏失,多次堵漏后無效。后注入水泥漿11m3封堵1683~1900m井段,掃塞過程中仍有漏失發生,漏速10~14m3/h。共計漏失鉆井液1044.5m3,消耗各類鉆井液材料200t。

圖3 波紋管封堵LP10H井漏失地層
通過對漏失井段認真分析,確認漏失井段位置后,在1803.5~1873m的輝綠巖穩斜井段擴眼,擴眼段平均井徑235~244mm,擴眼過程總計漏失鉆井液85m3。下入波紋管58.3m封堵1810~1868.3m,見圖4。施工完成后,下入?215.9mmPDC鉆頭+1.25°螺桿通過膨脹波紋管封堵井段,下鉆至1876m后開泵循環無漏失,順利鉆達設計井深,鉆進過程在波紋管上下端起下鉆十余趟,均順利通過波紋管封堵段。

圖4 波紋管封堵沙20-70井漏失地層
2.2.1 PG22井
二開側鉆井眼鉆遇太1段黑色煤及灰黑色泥巖易坍塌地層,鉆進過程阻卡嚴重,多個側鉆井眼坍塌,不能繼續施工[6-7]。下入109.1m膨脹波紋管成功封隔2877~2986.1m易坍塌煤層和灰黑色泥巖互層井段,封隔段井斜59.7°~73.4°,封堵后使該井斜井段和水平段施工得以順利開展。后下入149.2mmPDC鉆頭+1°螺桿+146mm扶正器順利鉆進至B點4095m。本次成功應用,也創造了膨脹波紋管技術施工井斜最大的紀錄。本次應用避免了PG22井的報廢。
2.2.2 DPT-112井
由于地質原因,進行設計變更,變更后側鉆井眼造斜段山西和太原組存在大段煤層、泥巖互層,易造成惡性井壁失穩。新井眼采用152.4mmPDC鉆頭,鉆至2714m,造斜段2550~2673m鉆遇煤和泥巖互層井段共計123m,井斜29°~53°,其中煤層10層共計36m。下入YK152-178型水力擴眼器擴眼:2540~2685m,總長145m。下入132.7m膨脹波紋管封隔2547~2679.7m復雜地層,見圖5。施工結束后,下入?149.2mmPDC+1.25°螺桿通過膨脹波紋管,恢復正常鉆進。本次應用成功避免了該井的報廢,換回經濟損失1200余萬元。

圖5 波紋管封堵DPT-112井坍塌地層
臺X17井三開?215.9mm井眼鉆遇鹽城組棕紅色泥巖地層,易遇水膨脹縮徑。用51.6m波紋管封隔復雜地層,后續作業仍采用?215.9mmPDC鉆頭鉆進。造斜段:?215.9mmPDC鉆頭+?172mm1.25°螺桿。穩斜段:?215.9mm牙輪鉆頭鉆進。膨脹管在井下經歷了起下鉆作業11趟,鉆井進尺1304.4m、鉆井時間27d,順利完鉆。本次成功應用縮短處理復雜情況時間,節約鉆井成本280萬元,節約固井成本40萬元。
(1)膨脹波紋管技術以其獨特的技術優勢,能在不減小井眼直徑情況下實現對漏失、坍塌等鉆井復雜情況的封堵,封堵結束后不影響后續鉆進施工。
(2)多次成功的現場應用表明,膨脹波紋管技術的應用能夠封堵鉆井過程中的漏失、坍塌等復雜問題,為復雜地層安全鉆井提供了新的解決方案,為油氣井的建井和后續作業提供安全的輸出通道。
[1] 宋碧濤,劉亞,等.江蘇油田堵漏試驗評價技術研究[J].鉆井液與完井液,2007(3).
[2] 常興浩.大牛地氣田劉家溝組井漏控制技術[J].鉆井液與完井液,2013(5).
[3] 王錦昌,鄧紅琳,袁立鶴,等.大牛地氣田煤層失穩機理分析及對策[J].石油鉆采工藝,2012(3).
[4] 吳明畏,張偉,劉進余,等.可膨脹波紋管堵漏技術應用[J].石油礦場機械,2013,42(11):72-75.
[5] 胡彥峰,涂玉林,等.膨脹波紋管技術降低鉆井風險實踐[J].西部探礦工程,2011(2).
[6] 劉桂君.膨脹波紋管封隔坍塌煤層技術在大牛地成功應用[J].西部探礦工程,2016(3).
[7] 張輝,王錦昌,王翔,等.膨脹波紋管技術在大斜度井易垮塌地層的應用[J].斷塊油氣田,2015(3).