閔濟東 楊欣 辜英麗 祝飛 賈仲林
摘 要:燃料操作與貯存系統(tǒng),屬于核輔助系統(tǒng)。主要活動包括新燃料組件入堆前的接收、檢查、貯存,堆芯換料以及乏燃料組件的運輸、貯存和發(fā)送等一系列工藝操作。裝卸料機中伸縮套筒導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸材質(zhì)相同,兩者之間未設(shè)計軸承及軸套,貼合面光潔度不高且無排屑設(shè)計,該固有結(jié)構(gòu)可能會導(dǎo)致導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸之間相對運動產(chǎn)生金屬碎屑,并積存在腔室內(nèi);不光潔的配合面及運動中產(chǎn)生的金屬碎屑隨時間積累到一定程度后,導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸運動間隙不足造成相對運動卡澀。經(jīng)過對同行電廠的調(diào)研,通過在裝卸料機導(dǎo)向輪上增加QSn7-0.2(錫青銅)材質(zhì)軸套進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,避免相同材質(zhì)導(dǎo)向輪與輪軸直接軸孔配合,改進后的導(dǎo)向輪在使用過程中未出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞:裝卸料機;伸縮套筒;導(dǎo)向輪;軸套
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.06.077
0 前言
燃料操作與貯存系統(tǒng),屬于核輔助系統(tǒng)。主要活動包括新燃料組件入堆前的接收、檢查、貯存,拆卸和裝封反應(yīng)堆,堆芯換料以及乏燃料組件的運輸、貯存和發(fā)送等一系列工藝操作。其主要功能有
(1)在冷態(tài)和卸壓狀態(tài)下,實施反應(yīng)堆的換料操作;
(2)從新燃料組件的現(xiàn)場接收到裝入反應(yīng)堆前的貯存;
(3)貯存乏燃料組件和破損燃料組件;
(4)把乏燃料組件裝入乏燃料運輸容器,包括裝料前乏燃料運輸容器的準(zhǔn)備、裝料、去污和將乏燃料運輸容器裝在運輸車輛上。
某核電廠102大修處于裝料階段,裝卸料人員在操作裝卸料機抓取第68步組件在堆芯區(qū)域定位后,下降組件至870mm時出現(xiàn)伸縮套筒欠載報警,提升組件時出現(xiàn)伸縮套筒超載報警。
對裝卸料機進行目視檢查,外部檢查未發(fā)現(xiàn)缺陷,根據(jù)伸縮套筒卡澀位置,初步分析故障原因為裝卸料機內(nèi)部伸縮套筒卡澀。將伸縮套筒電機切換至手動模式,將套筒內(nèi)的燃料組件提至最高位置。使用CCTV視頻檢查工具對水下伸縮套筒進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。
將裝卸料機移至堆芯側(cè)、吊運水閘門至堆芯側(cè)并充氣、堆芯側(cè)排水至法蘭面、吊運假頂蓋、在裝卸機固定套筒周圍搭建腳手架。通過拆除裝卸料機外套筒檢查孔檢查,確認(rèn)第4組導(dǎo)向輪故障。隨后完成了故障導(dǎo)向輪維修及其他的導(dǎo)向輪檢查,執(zhí)行了裝卸料機空載干試試驗,試驗合格。
1 失效原因分析
1.1 失效機理的理論分析
裝卸料機固定套同上的導(dǎo)向輪組件共6組,每組2個,共計12個導(dǎo)向輪組件。每個導(dǎo)向輪組件由兩個側(cè)向?qū)蜉喓鸵粋€中心導(dǎo)向輪組成(見圖1、2),側(cè)向?qū)蜉喤c旋轉(zhuǎn)軸未設(shè)計軸承或軸套,旋轉(zhuǎn)軸為偏心設(shè)計,安裝時通過調(diào)整旋轉(zhuǎn)軸的偏心角度來調(diào)節(jié)兩個側(cè)向?qū)蜉喤c導(dǎo)軌間的間距(間距要求為0.3-0.4mm);中心導(dǎo)向輪位置由導(dǎo)輪座與調(diào)節(jié)螺栓來調(diào)節(jié),兩側(cè)導(dǎo)向輪的旋轉(zhuǎn)軸與調(diào)節(jié)螺栓在尾部由鋼絲繩捆綁固定。
導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸材質(zhì)相同,兩者之間未設(shè)計軸承及軸套,貼合面光潔度不高且無排屑設(shè)計,在干式試驗中無有效潤滑方式,水下工作由換料水池水提供潤滑;該固有結(jié)構(gòu)可能會導(dǎo)致導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸之間相對運動產(chǎn)生金屬碎屑,并積存在腔室內(nèi);不光潔的配合面及運動中產(chǎn)生的金屬碎屑隨時間積累到一定程度后,導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸運動間隙不足造成相對運動卡澀,導(dǎo)向輪與導(dǎo)軌的相對運動方式由滾動摩擦變?yōu)榛瑒幽Σ?,裝卸料機伸縮套筒在燃料釋放過程中觸發(fā)欠載保護。
裝卸料機固定套筒上裝有6層導(dǎo)向輪,每層90°和270°方向各有1套導(dǎo)向輪,每套導(dǎo)向輪包括2個側(cè)輪和1個頂輪(見圖1)。導(dǎo)向輪與輪軸直接軸孔配合,兩者材質(zhì)均為不銹鋼(0Cr17Ni4Cu4Nb),在長期的導(dǎo)向輪轉(zhuǎn)動過程中容易出現(xiàn)粘著磨損,金屬直接接觸相對滑動時產(chǎn)生局部高溫導(dǎo)致材料由一表面撕脫下轉(zhuǎn)移粘附到另一表面,嚴(yán)重的粘著磨損會造成運動副“咬死”,即導(dǎo)向輪卡死不能轉(zhuǎn)動。另外,如果燃料轉(zhuǎn)運裝置承載器垂直度不佳、裝卸料機伸縮套筒與燃料轉(zhuǎn)運裝置承載器對中不良等都會加劇導(dǎo)向輪的粘著磨損。
1.2 失效解體情況驗證
經(jīng)對拆下部分導(dǎo)向輪組件后檢查發(fā)現(xiàn)異常有:
(1)中間導(dǎo)向輪固定螺栓的鎖緊墊片均未按照圖紙要求鎖緊;
(2)兩側(cè)導(dǎo)向輪旋轉(zhuǎn)軸固定螺母的鎖緊墊片也未完全鎖死;
(3)兩個側(cè)向?qū)Ь€輪旋轉(zhuǎn)軸上均存在毛刺,導(dǎo)向輪均磨損嚴(yán)重。
檢查確認(rèn)第4組兩個側(cè)向?qū)蜉喚?,隨后拆除該導(dǎo)向輪組件,檢查發(fā)現(xiàn)輪旋轉(zhuǎn)軸上均有毛刺,導(dǎo)向輪均磨損嚴(yán)重,后打磨修復(fù)兩個側(cè)向?qū)蜉喰D(zhuǎn)軸,并更換兩個新的導(dǎo)向輪。
2 改進方案
對裝卸料機導(dǎo)向輪進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作,具體優(yōu)化方案如下,通過在裝卸料機導(dǎo)向輪上增加QSn7-0.2(錫青銅)材質(zhì)軸套進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,避免相同材質(zhì)導(dǎo)向輪與輪軸直接軸孔配合。
2.1 側(cè)輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化
增加的軸套與側(cè)方導(dǎo)向輪采用過盈配合,其中導(dǎo)向輪上的軸套孔尺寸為,軸套外經(jīng)為。在裝配時軸套與導(dǎo)向輪采用溫差法將軸套壓入輪子后再加工Φ16H7的孔。
2.2 頂輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化
增加的軸套與導(dǎo)向輪頂輪采用過盈配合,其中導(dǎo)向輪上的軸套孔尺寸為,軸套外經(jīng)為。在裝配時軸套與導(dǎo)向輪采用溫差法將軸套壓入輪子后再加工Φ16H7的孔。
3 總結(jié)
本文結(jié)合核電廠出現(xiàn)的裝卸料機使用過程中出現(xiàn)的卡澀現(xiàn)象,分析了裝卸料機伸縮套筒卡澀的原因,并針對原因進行了實用性分析,提出改進建議,降低了原設(shè)備導(dǎo)向輪卡死造成的燃料操作風(fēng)險。經(jīng)實踐驗證改造方法有效,有效的提高了裝卸料機運行的可靠性,為國內(nèi)同行電廠處理類似問題提供了解決思路和辦法。
參考文獻:
[1]PMC 燃料操作與貯存系統(tǒng)手冊[C].