陳 喜
(大同煤礦集團(tuán)地煤公司,山西 大同 037000)
8319綜采工作面位于井田西部1185水平11-2#煤層303盤區(qū),工作面東部為一走向北西-南東、落差20 m的正斷層,距8319工作面約60 m;南部為13#煤層小窯破壞區(qū),距8319面尾切眼350 m;西部亦為一走向北西-南東、落差12 m正斷層和未準(zhǔn)備的8317實(shí)體煤工作面,北部為1185水平大巷。
8319工作面上覆為11-1#煤層8319綜采工作面采空區(qū),距11-2#煤層間距0.6 m~2.5 m,平均0.8 m,煤層厚2.0 m;再上覆為10#層實(shí)體未采煤層,層間距為59 m;再往上覆無煤層。
工作面走向全長310 m,傾向長度99 m/128 m,其中,工作頭部128 m,尾部99 m,尾部拐把長95 m,工作面平均煤層厚度1.9 m,面積32 645 m2,可采儲(chǔ)量90 745 t。
11-2#煤層8319工作面于2015年5月圈出并封閉。 2016年11月啟封后,發(fā)現(xiàn)原切眼(第一切眼巷)頂板已塌落(6.5 m×8 m,高約4 m),不具維修價(jià)值,于是退后22 m重開切眼,并進(jìn)行支架穩(wěn)裝,設(shè)計(jì)穩(wěn)裝支架68個(gè),當(dāng)穩(wěn)放至61個(gè)支架時(shí),2319巷從切巷外向2319順槽口方向頂板塌落(4.5 m×11 m,高約4 m),為此,再退后15 m,再次開掘“L”巷,以保證該工作面的正常生產(chǎn)。
截至2017年7月9日11-2#煤層8319工作面已推出72 m,至拐彎切巷還有約23 m(工作面設(shè)計(jì)可采長度310 m,工作面長99 m/128 m,平均煤厚1.8 m),余238 m,儲(chǔ)量剩余7.1萬t。
從2017年7月9日16時(shí),工作面上隅角開始出現(xiàn)8×10-6~10×10-6的一氧化碳,并持續(xù)至7月10日0點(diǎn)7分,上隅角一氧化碳最大達(dá)80×10-6,工作面回風(fēng)流一氧化碳基本維持在3×10-6~20×10-6。鑒于上述情況,責(zé)令8319工作面立即停產(chǎn),切斷電源,撤出工作面內(nèi)所有作業(yè)人員,設(shè)置柵欄并指配專人進(jìn)行火區(qū)監(jiān)測(cè)管理。同時(shí),要求通風(fēng)部門查明一氧化碳來源。
1) 11-2#煤層8319工作面從形成至開采將近2.5年,加之11-1#煤層8319綜采工作面開采時(shí),對(duì)采空區(qū)雖已采用噴灑阻化劑的方法進(jìn)行防滅火處理,但由于噴灑的阻化劑濃度可能達(dá)不到要求或?qū)Σ煽諈^(qū)覆蓋的面積不夠均勻,因而可能導(dǎo)致未覆蓋的上層采空區(qū)浮煤處于自燃狀態(tài)。
2) 2016年11月啟封后,由于第一切眼巷垮塌,需重新開掘切巷,加之重新開掘的切巷又發(fā)生了工作面上順槽的冒落,不得已又重新補(bǔ)掘了“L”巷,待“L”巷圈成后,才能對(duì)11-2#煤層8319面進(jìn)行回采。雖回采前對(duì)第一切眼巷進(jìn)行了永久密閉,但由于受采動(dòng)壓力影響,存在采空區(qū)密閉墻早已被壓垮現(xiàn)象,加之長時(shí)間的采空區(qū)供風(fēng)也是導(dǎo)致采空區(qū)起火的原因之一。
3) 11-2#煤層8319工作面和上層11-1#煤層8319工作面屬極近距離開采煤層,層間距僅0.8 m~2.5 m,下層巷道支護(hù)時(shí),雖采用短錨桿加金屬棚子進(jìn)行支護(hù),但不排除施工錨桿時(shí)與上層貫通現(xiàn)象,從而給上層的11-1#煤層采空區(qū)供入新鮮空氣,致使上層采空區(qū)浮煤在長時(shí)間的供氧狀態(tài)下發(fā)生自燃現(xiàn)象。
4) 11-2#煤層8319工作面的5319順槽和上層11-1層8319工作面的5319順槽在尾部的95 m屬重疊布局,加之上層在回采時(shí),可能使工作面尾部浮煤相對(duì)較多,加之受11-2#煤層采動(dòng)影響,致使上層尾部采空區(qū)大面積塌落于下層采空區(qū)內(nèi),也是造成工作面發(fā)火的主要原因之一。
5) 由于11-2#煤層8319工作面開采時(shí),工作面的通風(fēng)方式為負(fù)壓式通風(fēng),導(dǎo)致工作面上隅角長時(shí)間處于低氧狀態(tài);加之11-2#煤層8319工作面形成時(shí)間過長,又遭遇頂板的幾次垮塌,使得采空區(qū)浮煤發(fā)火期遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了11-2#煤層的自燃發(fā)火期,也是造成發(fā)火原因之一。
6) 由于11-2#煤層8319工作面位置的特殊性,不與四鄰發(fā)生關(guān)系,11-1#煤層上覆均為未采動(dòng)的實(shí)體煤層,因而8319工作面受外界一氧化碳侵入的可能性極小。
綜上所述,認(rèn)為11-2#煤層8319工作面一氧化碳?xì)怏w的下泄,可能為極近距離的上層或同層采空區(qū)煤炭自燃發(fā)火所致(具體著火點(diǎn)位置尚不能確定)。
為杜絕11-2#煤層8319工作面一氧化碳有害氣體的下泄,目前采取滅火的方法主要有隔絕法、均壓、充填法、注二氧化碳法及注氮?dú)夥ā=?jīng)研究分析,均壓法、充填法和注二氧化碳法對(duì)8319工作面不太適合,由于8319工作面在一氧化碳超限時(shí),未將綜采設(shè)備、支架等設(shè)備全部撤出,加之經(jīng)濟(jì)投入過大,因而選用聯(lián)合隔絕封閉式注氮?dú)夥椒ㄟM(jìn)行滅火。
氮?dú)馐且环N無毒的不可燃?xì)怏w,利用氮?dú)獾亩栊裕瑢⑵渥⑷氩煽諈^(qū)或破碎煤體,在自身的擴(kuò)散、彌漫和外加能量場(chǎng)(漏風(fēng)場(chǎng)等)的共同作用下,沖滯于碎煤體周圍而形成氣-固相混合體,減少碎煤周邊的氧氣含量,阻止或延長煤的氧化性能。此外,可升高碎煤體周邊的壓力,控制漏風(fēng)量,并且,注入的氮?dú)鉁囟容^低,可起到吸熱降溫作用,抑制碎煤體氧化升溫速度,同時(shí),可沖淡并降低CH4、氧氣的濃度,減小爆炸的可能性。加之,空氣的主要成分為氮?dú)猓≈鄬?duì)容易,成本相對(duì)較低,是一種物美價(jià)廉的滅火材料[1-3]。
由于8319工作面已于2017年7月20日封閉完成,密閉墻按要求安裝了“三孔一柱”,利用8319工作面上順槽密閉墻上措施孔,即“埋管式”注氮,使氮?dú)忉尫趴谘毓ぷ髅骓槻圻M(jìn)風(fēng)方向設(shè)置在距工作面20 m的位置,且管口距底板50 cm以上進(jìn)行“埋管式密閉區(qū)”注氮,充分借助注氮正壓或其漏風(fēng)壓力的共同作用,保證注入的氮?dú)饽軌虺掷m(xù)擴(kuò)散且形成全方位的氮?dú)舛杌瘞В瑥亩_(dá)到有效滅火或抑爆的目的。
注氮滅火技術(shù)的關(guān)鍵是保證氮?dú)獗M可能地滯留在采空區(qū)氧化帶中,以降低氧含量而使其中的浮煤處于惰化狀態(tài)。按照《煤礦安全規(guī)程》(2016版)第二百七十一條規(guī)定:氮?dú)庠捶€(wěn)定可靠,濃度不小于97%;每次注氮時(shí),必須排空注氮管路內(nèi)的空氣,經(jīng)檢測(cè)確認(rèn)氮?dú)饧兌冗_(dá)到97%以上時(shí),才可向8319工作面進(jìn)行注氮。
注氮期間,通風(fēng)部指派專人每天對(duì)8319工作面的上、下順槽氣體進(jìn)行取樣化驗(yàn),并建立注氮期間注氮量與火區(qū)有害氣體變化關(guān)系臺(tái)賬,根據(jù)臺(tái)賬數(shù)據(jù)及時(shí)分析掌握采空區(qū)內(nèi)氣體變化,一旦發(fā)現(xiàn)氮?dú)鉂舛刃∮?7%時(shí),立即停止注氮,并查明原因。
11-2#煤層8319工作面上覆為11-1#煤層8319綜采工作面采空區(qū),由于采動(dòng)影響和巖石自然位移角的多重作用,注氮量將直接決定注氮效果,注氮量少達(dá)不到惰化采空區(qū)目的,注氮量過大造成經(jīng)濟(jì)上的浪費(fèi)。因此,合理估算注氮量是采空注氮關(guān)鍵。
由于8319工作面為全封閉工作面,加之在未出現(xiàn)一氧化碳下泄之前,工作面的回風(fēng)、進(jìn)風(fēng)差僅為27 m3/min,因而整個(gè)工作面基本處于全封閉不漏風(fēng)狀態(tài),注入的氮?dú)獍垂ぷ髅娌筛叩?倍~10倍計(jì)算其冒落裂隙高度,則需注氮量為595 200 m3~744 000 m3。
另外,還需考慮:10%的采空區(qū)漏風(fēng)系數(shù);1.5倍的氮?dú)獍踩珎溆孟禂?shù);15%的輸?shù)苈窊p失。則,共需注氮量為1 129 392 m3~1 411 740 m3。
4.4.1 DM型礦用移動(dòng)式膜分離制氮裝置
型號(hào):DM-1000/8;氮?dú)饬髁浚? 000 m3/h;氮?dú)馍疃取?8%;氮?dú)鈮毫Γ?.8 MPa;電機(jī)功率:(220 kW×2);電壓:660 V/1 140 V;外形尺寸:3 770 mm×1 400 mm×1 922 mm;膜前壓力:0.1 MPa~0.1 MPa;膜后壓力:0.05 MPa~0.10 MPa。
4.4.2 礦用螺桿式移動(dòng)空氣壓縮機(jī)
型號(hào):MLG28.8/12.3-220G;排氣量:28.8 min;排氣壓力:1.25 MPa;額定電壓:660 V/1 140 V;功率:185 kW~220 kW;外形尺寸:3 770 mm×1 400 mm×1 900 mm。
經(jīng)計(jì)算,工期需要47.06 d~58.82 d,為保證火區(qū)的熄滅,大約需注氮60 d。
從2017年7月25日開始至9月30日完成注氮,并每天堅(jiān)持對(duì)8319工作面上下順槽取樣化驗(yàn),注氮3 d后從上下順槽取樣時(shí),已檢測(cè)不到一氧化碳,且氮?dú)鉂舛戎饾u增大,氧氣濃度逐漸減小,乙烷、乙烯也未檢測(cè)到,從第5 d開始至注氮結(jié)束的95 d,8319工作面上下順槽內(nèi)氮?dú)庖恢背掷m(xù)在95.1%、氧氣2.06%、二氧化碳2.84%,未檢測(cè)至其他有害氣體,采空區(qū)溫度26 ℃,無出水流出。
2017年10月1日停止向11-2#煤層8319面注氮,從10月2日至10月30日仍堅(jiān)持對(duì)8319工作面進(jìn)行取樣觀察。經(jīng)過1個(gè)月的監(jiān)測(cè),8319面內(nèi)的有害氣體濃度和各項(xiàng)指標(biāo),符合《煤礦安全規(guī)程》第二百七十九條火區(qū)啟封條件要求。我礦于2017年11月3日成功對(duì)11-2#煤層8319工作面進(jìn)行啟封,截至2017年12月26日8319工作面已全部開采,共采出煤炭9.1萬t,期間,8319工作面上隅角和回風(fēng)流中未發(fā)現(xiàn)一氧化碳溢出、下泄現(xiàn)象。