李勝章,白 亮,趙懷超,陳忠梅
(1.國核電力規劃設計研究院有限公司,北京 100095;2.昊姆(上海)節能科技有限公司,上海 201108)
節能減排、低碳發展是我國生態建設的重要內容,受特定條件限制,有時人們難以將節能與減排兩方面技術有機結合起來。以燃煤、燃氣鍋爐排煙等低品位熱濕廢氣為特定對象,昊姆公司結合開放式吸收式熱泵技術、溶液除濕技術、熱質分離技術以及濕法脫硫技術,研發出低品位熱濕廢氣節能環保一體化處理技術[1-3]。該技術可在對鍋爐煙氣、烘干排氣等低溫熱濕廢氣進行資源化利用的同時,對煙氣進行深度凈化,為脫硫、除塵的超低排放提供保障,最大限度地為企業節約了能源、投資及運行成本[4-5]。
工藝系統如圖1所示,其主要分煙氣流程、溶液流程、驅動蒸汽流程、工藝水流程。
驅動蒸汽流程:以蒸汽作為高溫能量轉換器的驅動熱源,蒸汽的冷凝水作為鍋爐補水,該過程中產生的二次蒸汽加熱工藝水,冷凝水后可作為濕法脫硫補水。
工藝水流程:工藝水進入低溫能量轉換器,吸熱升溫,然后被高溫能量轉換器的二次蒸汽再次加熱。
溶液循環:低溫能量轉換器的稀溶液經過加藥、pH值調節,并脫除煙塵、脫硫產物后泵入高溫能量轉換器,濃縮后泵入低溫能量轉換器繼續處理煙氣。
本系統不僅可以降低煙氣粉塵、SO2的排放,而且可以脫除煙氣中的水蒸氣,使煙氣更加潔凈干燥,消除傳統濕法脫硫后煙氣低溫腐蝕的弊端。

圖1 煙氣深度凈化及余熱回收系統流程
本系統采用一套開放式吸收式熱泵技術,采用無機鹽溶液,有很強的吸濕性,解決了傳統煙氣處理技術無法同時解決的“脫水”和“熱回收”問題。核心設備是低溫能量轉換器,工作原理是高濕煙氣水蒸氣分壓力遠大于溶液表面水蒸氣分壓力,煙氣中水蒸氣被吸進溶液,釋放出的汽化潛熱,一部分用于加熱煙氣,另一部分用于加熱溶液,產生節能效益。
無機鹽溶液吸收煙氣、水蒸氣時,可以有效捕捉煙氣中的霧滴,包裹在霧滴中的細小粉塵也會被捕捉去除。深度除塵效果,可以通過以下兩方面予以保證。
低溫能量轉換器中布置有專填料、煙氣均流裝置、液體分布器、噴嘴和除霧器,可加強氣液接觸時間與面積、提高除塵效果。
填料被無機鹽溶液充分潤濕,以液膜展開后,比表面積增加一倍;填料空隙形成細小曲折的煙氣流通路徑,煙氣沖刷液膜時,煙氣中的粉塵被溶液吸附而達到除塵效果;液體分布器保證在最小噴淋密度下填料表面被溶液潤濕,保證填料表面被溶液液膜所覆蓋;煙氣均流裝置上方有溶液湍流液層,煙氣從液層中穿流而過,煙氣中的粉塵被液層捕捉;噴嘴的作用是使溶液噴射出來的顆粒霧化,極大地增大了煙氣與溶液的接觸面積,達到除塵效果。
造成側滑的主要原因有:車輪制動力不均衡,胎壓不標準,輪胎花紋較平等。路面因素也很關鍵,例如:彎道、坡道、坑洞、冰雪路面、積水路面都會對車輛的行駛狀態造成影響。
脫硫后的煙氣為過飽和濕煙氣,煙氣中的水蒸氣凝結過程中,以粉塵為凝結核,形成氣溶膠,氣溶膠的液膜水蒸氣分壓力為純水飽和蒸汽壓力。吸濕溶液液膜表面水蒸氣分壓力遠低于同溫度下水的飽和蒸汽壓力。氣溶膠中的水分有被吸進溶液液膜的強烈趨勢。在水蒸氣分壓力的推動下,氣溶膠團被整體吸附進溶液,實現粉塵的深度凈化。在填料增加液氣接觸面積,高傳質推動力的雙重作用下,本技術液氣比為傳統脫硫設備的1/4左右,實現深度除塵的節電效果。
低溫能量轉換器的漿池中配置有pH值檢測裝置,運行過程中間斷性地向漿池中加入CaO等堿性物質,使溶液保持為堿性狀態。當溶液吸收SO2后,與溶液中的Ca2+反應,生產CaSO3而去除,漿池中配置有氧化風機將CaSO3氧化為CaSO4,然后通過凈化處理裝置去除。
某熱電廠現有一臺35 t蒸汽鍋爐,鍋爐負荷率67%,運行煙氣量40 000 Nm3/h,尾氣處理工藝依次為SNCR脫硝、袋式除塵、濕法脫硫,排煙干球和露點為50℃、49℃。企業為達到國家超低排放標準:煙塵10 mg/Nm3、二氧化硫50 mg/Nm3,引進一套煙氣深度凈化及余熱回收一體化裝置。
改造思路:脫硫塔出口煙氣進入深度凈化及余熱回收系統,高濕煙氣潛熱被回收用于加熱約90 m3/h的廠區工藝水,進口溫度40℃,實現25℃的溫升,滿足生產需求。該系統實現了節能環保的協同進行。系統采用全自動控制,根據溫度、液位、pH等參數自動運行,操作方便。
以系統的余熱回收量、COP、節水量等參數分別分析系統的節能效益,筆者對系統一年的運行數據進行統計分析。

圖2 余熱回收量
由圖2可知,在系統穩定運行12個月中,受鍋爐運行負荷、工藝水量及進口水溫、環境溫度等參數的影響,系統每小時凈回收熱量為3.97~4.39 GJ,全年平均為4.34 GJ/h?;厥沼酂峒訜峁に囁疁厣?5℃,滿足工藝需求。年凈節能量總計38 060 GJ,凈節能折合1 300 t標準煤,按照熱值單價50元/GJ計算,年凈節能收益190.3萬元。

圖3 熱力系統能效比(COP)
系統COP=工藝水吸熱量/驅動蒸汽輸入熱量[6],能夠直接反映出熱力系統的工作效率。由圖3可知,運行期間,熱力系統能效比穩定在1.7~1.8,一直保持較高的熱量輸出效率。

圖4 節水量
溶液吸收煙氣中30%~45%的水蒸氣,釋放出的汽化潛熱一部分加熱工藝水,一部分加熱煙氣,提高排煙溫度15℃,提高煙氣抬升力10%,增大煙氣擴散半徑5%?;厥諢煔庵械乃钟糜诿摿蜓a水,由圖4推算可知,年回收水量約0.851萬t。按照工業用水5元/t,企業每年可節省水費4.25萬元。
傳統的脫硫、除塵方法,往往只投入不產出[7-8]。本技術在節能的基礎上,實現煙氣的深度凈化,達到環保目的,煙氣監測數據如表1所示。

表1 環保效益
實測出口煙氣含塵5 mg/Nm3,優于最新超凈排放要求。以鍋爐實際負荷測算,年減少煙塵排放25.23 t,減少SO2排放量27.68 t。
綜上所述,系統的節能效益為190.3萬元/a,系統總投資450萬元,3年內即收回投資。且實現煙塵、SO2的超低排放,實現了以節能來助推企業環保。
突破常規換熱傳熱溫差的限制,在不降低熱源溫度的前提下,高效回收余熱;以直接接觸的熱質交換方式替代常規的換熱形式,加快傳熱傳質速率,提高余熱的回收效率;深度凈化煙氣,降低粉塵、SO2等多種污染物排放。節能環保協同進行,以節能收益支付環保投入,使傳統“環保設備”具有經濟收益,提高企業環保積極性。
技術指標:配合企業原除塵脫硫設備,煙塵≤5 mg/Nm3,SO2≤10 mg/Nm3;吸收濕煙氣40%~70%的水分用于脫硫補水;回收煙氣40%潛熱;系統能效比可達1.6~1.8;排煙溫度比傳統濕法脫硫后干球溫度高15℃,提高煙氣抬升力10%,增大煙氣擴散半徑5%。
煙氣深度凈化及余熱回收技術適用于燃煤鍋爐、燃氣(油)鍋爐、工業窯爐、石油化工、煤化工、化肥、冶金、有色金屬加工、食品與糧食深加工、醫藥、農藥、飼料、木材烘干、工業助劑干燥等有熱濕廢氣排放的行業。
本技術創造性地將開放式熱泵技術與環保相結合,利用吸濕溶液的強吸濕性,使其在吸收熱濕廢氣中水蒸氣的同時,吸收廢氣中“氣溶膠”,實現廢氣深度凈化的目的。本技術打破了現有節能環保壁壘,將節能與環保有機結合,實現兩者的系統進行。以節能收益支付環保初投資和運行費用,提高企業從事節能環保改造的內在動力。從試運行項目來看,節能及環保效益良好,適用領域廣泛,可推廣性強。
1 周志軍.利用吸收式熱泵回收工業廢熱的探討[J].機械研究與應用,2005,18(6):22-24.
2 G A Longo,A Gasparella.Experimental and theoretical analysis of heatand mass transfer in a packed column dehumidifier/regenerator with liquid desiccant[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2005,48(25):5240-5254.
3 Gao W Z,Liu J H,Cheng Y P,etal.Experimental investigation on the heat and mass transfer between air and liquid desiccant in a cross flow dehumidifier[J].Renewable Energy,2012,37(1):117-123.
4 徐敬玉.鍋爐煙氣的處理裝置:中國,ZL201420481583.X[P].2015-01-21.
5 鄭 皎.吸收式烘干機排氣廢熱回收系統及利用該系統烘干物料的方法:中國,ZL201310383388.3[P].2015-04-15.
6 劉 駿.開式絕熱吸收系統及絕熱型吸收器性能研究[D].杭州:浙江大學,2015.
7 李彩亭,譚 婭,邱 慧,等.新型燃煤鍋爐煙氣濕法除塵脫硫技術研究[J].吉首大學學報,2004,25(3):44-46.
8 劉政修,蘇金海,李光明,等.火力發電廠煙氣濕法脫硫用石灰石添加劑反應性能分析[J].全面腐蝕控制,2015,29(5):23-27.