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大斷面巖巷掘進裝備工藝改革研究與應用

2018-03-30 11:58:18諸葛祥華左海峰
山東工業技術 2018年7期

諸葛祥華 左海峰

摘 要:隨著礦井的發展,傳統的大斷面巖巷掘進裝備及施工工藝已不能適應生產的需要,所以說裝備升級、工藝改革是提高工效和進尺的關鍵因素。本文結合王樓煤礦實際,重點論述大斷面、大坡度巖巷掘進裝備升級、工藝改革研究與應用。

關鍵詞:大斷面;大坡度;巖巷掘進;裝備升級

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.07.070

0 引言

王樓煤礦大斷面巖巷掘進,采用傳統的裝備及施工工藝,炮泥封孔爆破,耙裝機后跟皮帶出矸。打眼、爆破、出矸效率均較低,人工工效低,導致月進尺偏低。所以裝備升級、工藝改革是提高工效和進尺的關鍵因素。王樓煤礦根據自身礦井實際情況和集團公司要求,立足當前,著眼長遠,力爭建設一支巖巷炮掘快速掘進專業化隊伍,打造一流大斷面巖巷快速掘進作業線。

1 礦井巖巷掘進裝備應用概況

王樓煤礦通過前往先進礦井下井參觀學習、跟班寫實和外出考察、調研的方式,并且經過“安全、技術、經濟”一體化論證,最終確定采用履帶式全液壓鉆車打眼,履帶式挖掘式裝載機、伸縮主運輸皮帶機、梭式礦車(緩沖倉)配合出矸、側卸式裝巖機整平底板,形成巖巷快速、機械化掘進作業線。人工打眼,采用YT-28(或7655型)風鉆,鉆桿為六角中空釬桿(B22mm),鉆頭Ф32mm柱齒鉆頭打眼,采用耙裝機或側卸式裝巖機出矸,待掘進距離滿足安裝履帶式全液壓鉆車、履帶式挖掘式裝載機、伸縮主運輸皮帶機時,形成巖巷快速、機械化掘進作業線。

2 大斷面、大坡度巖巷掘進裝備升級、工藝改革應用

2.1 履帶式全液壓鉆車

(1)全液壓雙臂、配合Ф38mm鉆釬、Ф43mm柱齒鉆頭施工炮眼,打眼速度0.8-2m/min,適應于大斷面(7.3*5.5m)、大坡度(≤26°)巷道作業。(2)液壓平動鉆臂具有使推進梁全方位保持平行的功能,可直接、快速、準確定位;鉆孔與孔之間相對平行、無需人工校準平行、操作簡單、能極好的控制孔與孔間距精度與平行度。(3)機身小、結構緊湊、重心低、機動靈活、噪音低、動力單一、耗能小,可大幅度改善工作環境及提高施工效率和質量。

此設備代替人工打眼,雙臂雙眼同時施工,效率較人工風鉆打眼提高60%,打全迎頭眼時間由原來的5h縮短至2h,同時大大降低了職工的勞動強度。

2.2 履帶式挖掘式裝載機

(1)底盤設計參考小松挖掘機結構形式,采用液壓馬達驅動履帶行走機構,結構緊湊﹑機動靈活,可在潮濕有積水的巷道里工作。(2)全液壓傳動和系統負載傳感控制及先導閥操作,推進力大,扒取范圍廣,借助最佳的液壓系統,均衡分配油量,令鏟斗、小臂、大臂、動臂進行靈活、快捷、高效的作業,實現真正的隨心所欲。(3)全斷面裝巖,不留死角,不需人工輔助清理工作面。(4)適應于大斷面、大坡度(≤26°)巷道作業。(5)配備了液壓破碎錘,能夠快速切換。(6)二運通過“機械抓手”與本體連接,可以輕松拆卸與安裝。

采用履帶式挖掘式裝載機出矸,即避免了使用耙裝機來回施工錨樁眼、挪移回頭輪、拉鋼絲繩、人工整平底板等,而且避免了停頭挪移耙裝機、延伸皮帶尾、鋪道等工序,又降低了職工勞動強度,提高了施工效率,保證了一次成巷,速度較耙裝機提高50%,出矸時間由原來的4小時縮短至2小時,另外裝載機本身配有破碎錘,能夠快速切換,能有效處理爆破產生的大塊,進一步提高了出矸效率,另一優點就是迎頭矸石清理徹底,特別是邊角浮矸能有效清理干凈,創造了良好的支護條件,同時若爆破時出現欠挖,也可使用裝載機自帶的破碎錘進行處理。

2.3 側卸式裝巖機

鏟斗額定容量0.6m?,鏟斗寬度1741mm,最大牽引力50kN,行走速度2.2km/時,功率45kW,爬坡角度16°,最小離地間隙200mm,外形尺寸 4508*1741*2350 mm。

(1)采用電動—液壓傳動,履帶牽引,是替代耙裝機的理想設備。(2)結構緊湊,布局合理,具有牽引力大,機動靈活性好,作業線短,運輸安裝方便。(3)生產效率高、斗容大、插入力大,可顯著降低體力勞動強度。(4)作業安全、操作舒適性好、噪聲低、設備故障率低、便于使用和維護。(5)能快速整平巷道底板,一次成巷,與耙裝機相比,加快了施工進度。

2.4 工藝創新

(1)差異化支護。根據現場頂板情況實行差異化支護,部分頂板砂巖完好地段適當增大錨桿間排距,錨索間排距也根據現場情況合理布置。(2)適當增大循環進尺,根據圍巖揭露情況,及時進行循環進度變更,當頂板完整并且穩定時,適當增大循環進尺(2網變更為3網),提高掘進效率。(3)堅持初噴漿工藝(臨時支護),同時調研先進炮掘臨時支護方式,力爭早日實現自動化。(4)炮塞代替炮泥封孔,提高裝藥效率;使用二級煤礦許用乳化炸藥,規格為Ф35mm。(5)堅持使用薄噴技術。(6)采用直聯網、高強高預緊力錨桿、濕噴工藝等新工藝、新支護材料的應用,實現長距離濕噴作業,取消傳統潮料噴漿。(7)中深孔爆破技術,提高循環進尺。大斷面炮掘迎頭打眼深度不低于2.5m,同時改進掏槽方式(單排楔形掏槽變成雙楔掏槽)爆破循環進尺不得低于2.2m。(8)各掘進工作面施工前先形成工作面運料、排矸系統,提高系統運行效率,各掘進工作面力爭全部使用皮帶+專用緩沖倉出矸,不能形成緩沖倉采用梭式礦車緩沖,實現工作面連續排矸,提高出矸效率。輔助運輸系統優先考慮單軌吊和卡軌車,材料運輸嚴格執行一站式材料運輸方案,保障工作面的材料供應,提高運料效率,降低職工勞動強度,使人員將更多的精力放在迎頭。

3 效益情況及推廣應用

3.1 效益

人員較原來減少9人,按照2016年采掘平均工資水平13萬元/人計算,年節約人工成本153萬元,另外由于掘進速度加快節約了人員的社保費用和高溫費用,按照2016年社保成本約4萬元/人計算、高溫費用每月6萬元,年均節省108萬元。綜上每年節約費用261萬元。

3.2 推廣應用

本套掘進裝備目前在王樓煤礦三采膠帶下山(下)成功應用,在人員配置方面,班組打眼工由原來的6人,減少到3人,加上采用“一站式”運輸的方式節省人員,整個隊伍配置44人,較原來減少9人;掘進斷面19.3㎡、坡度-18°的巖石巷道計平均月進尺75m,較之前提高15.4%,人工工效0.12m/工,工效提高10%。

作者簡介:諸葛祥華(1975-),男,山東臨沂人,本科,副高級工程師,副礦長,研究方向:礦山開采管理。

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