馬云鵬
摘 要:轉爐煉鋼會產生大量的低品位蒸汽,將這些蒸汽通入螺桿動力機進行發電,可以對這些蒸汽進行有效的利用,避免能源的浪費。本文以900kW發電機組為例對螺桿發電的控制系統進行了詳細的說明。
關鍵詞:螺桿機;發電機;控制系統;PLC;并網
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.07.152
1 螺桿發電工藝流程
從轉爐蓄熱器出來的飽和蒸汽通過蒸汽管道進入到螺桿動力機,推動動力機做功,帶動發電機進行發電。發出的低壓電經并網柜并入到生產低壓網絡。蒸汽管道上裝有切斷閥和調節閥,用于控制蒸汽管道的通斷和調節進入到螺桿動力機的蒸汽量的大小,從而實現發電機的恒功率控制。
2 螺桿發電控制系統組成
螺桿發電的控制系統主要由以下幾個部分組成:
(1)電氣儀表柜:柜內主要裝有斷路器、繼電器、西門子300PLC、總線橋、隔離器等,柜子的前端裝有WEINVIEW觸摸屏和控制按鈕、指示燈等。西門子300PLC主要負責整套設備電氣系統的邏輯控制,觸摸屏負責實現人機對話,實現對現場設備的控制、參數的修改以及歷史趨勢的查詢等。控制按鈕,負責對現場設備的手動控制。
(2)現場儀表:主要有氣動切斷閥、電動調節閥、熱電阻、流量計、壓力表等。
(3)并網柜:主要由ABB調壓板、國電南自PSM694U、電壓表、頻率表、同步表等組成,連接發電機與低壓電網,用于發電機的電壓調整和自動同步檢測,發電機故障報警,并網的手自動控制。
3 螺桿發電控制方式
3.1 開機操作
開機操作前需要進行暖機操作,暖機操作時的閥門設定值為17%,將控制柜面板上“手動/自動”開關切換到“手動方式”,按下“開閥門”按鈕,這時調節閥會緩慢的打開,當達到預設值時停止,發電機組的轉速接近200r/min左右,運行15min。在此期間內,電動機若無振動過大、聲音異常等故障,則可以進行開機操作。
開機操作分為手動和自動兩種模式。手動模式是通過電氣儀表柜前面板上的控制按鈕實現的,持續按下“開閥門”按鈕,控制電動調節閥緩慢的打開,使轉爐蒸汽通過管道進入到螺桿機,推動螺桿機轉子轉動,當轉速達到750r/min后,穩定運行10min。然后再次按下“開閥門”,控制調節閥繼續打開,使螺桿機轉速達到1500r/min左右,運行10min。期間需要密切關注螺桿機與發電機是否運行正常,如發現異常需立即進行停機操作。系統一切正常后,加大調節閥開度,使的動力機轉速到達額定轉速2272r/min,并持續運行。
在自動模式下,將開機操作分為三個階段:一段開機操作、二段開機操作和額定狀態操作。首先需要在控制面板上將開機操作選為“自動模式”,然后按下電氣儀表柜前面板上的“開機”按鈕,進入一段開機操作階段。設定一段開機階段的目標轉速為750r/min,當達到此轉速后不需要人為干預只需等待10分鐘系統可自動進入二段開機階段。另外,為了滿足一些特殊情況的需要,控制系統也做出了一些妥協,當轉速達到一段開機的目標轉速無故障運行10s后,也可以人為再次按下“開機”按鈕,提前進入二段開機階段。設定二段開機階段的轉速控制目標值是1500 r/min。當達到此設定轉速后等待10min系統會自動進入額定狀態階段;同樣也可以當轉速達到二段開機的目標轉速無故障運行10s后,也可以人為再次按下“開機”按鈕,提前進入額定狀態階段。額定狀態階段的轉速控制目標值是2272轉/分。
3.2 合閘并網操作
合閘并網需滿足以下條件:
(1)發電機轉速的變化范圍為2272±20 r/min;
(2)綜保及多功能電量器上的頻率值為50±0.5Hz;
(3)發電電壓達到400V左右。
當同時滿足以上三個條件后,可以將并網控制柜前端的“單機/并網”轉換開關打到“并網”位。
合閘操作也有兩種模式:手動、自動。手動模式下進行并網操作,需仔細觀察并網柜上的同步表,同步表的狀態指示燈會順時針緩慢旋轉,當旋轉到頂部綠燈區且且最中間的綠色指示燈(同步位置)亮起時,需要迅速的按下并網柜上的“合閘”按鈕,速度一定要快,否則可能并網不成功。若出現故障,如因逆功率.過電流等原因分閘,系統自動回歸到額定狀態運行階段,操作員可以擇機再次合閘并網。自動模式下,合閘并網不需要人為手動干預,當滿足并網條件后系統會自動的需要合適的并網點并進行合閘并網,若一次并網不成功,還會自動進行第二次并網,直至并網成功。合閘并網成功后,PLC采用PID算法按照事先選定的控制方式自動控制調節閥的開度,保證控制目標值的輸出,滿足實際生產的需要。
3.3 停機操作
當設備出現異常或需要正常停機操作時,需要按下電氣儀表控制柜前端的“停機”按鈕,這時系統會進行停機操作。首先控制系統會逐漸減小調節閥的開度值,使得進入動力機的蒸汽量不斷減小,發電機轉速慢慢降低,當發電轉速降至0r/min或功率降至0 kW時,PLC會向并網柜發出“分閘”信號,斷開發電機與并網柜的連接,最終使發電機與電網解裂。PLC會向并網柜發出“分閘”信號的同時,調節閥的開度設定值為零,控制調節閥關閉。如果需要長時間停機時需要關閉管道上的氣動切斷閥和手閥。當調節閥完全關閉后,系統自動計時,60min后自動關閉油泵。當油泵關閉后,切斷所有用電設備電源,停機完畢。
3.4 系統運行控制方式
系統正常運行后,其控制方法有兩種:恒轉速控制、恒功率控制。
(1)恒轉速控制:調速控制系統主要通過PLC的PID運算,輸出的4~20mA的電流信號控制閥門開度,從而進行調節控制,通過調節閥門開度,調整進汽量的大小,從而達到控制調節動力機的轉速的目的,減少或增加動力機做功能力。
(2)恒功率控制:并網后,控制系統采用PID控制方式,通過控制調節閥開度的大小,從而控制進入動力機做功的蒸汽量的大小,保證發電機的數據功率的一定的。
4 結語
改造后,不僅實現了更為合理的階段控制,節省了電能,而且啟動電流小,較少了風機啟動時對電網的沖擊,并且由于在變頻器出現故障后可以手動的切換到工頻運行,是系統運行的穩定性更加可靠。
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