戈興祥,張建飛,廖偉興
(1.深圳供電局有限公司,廣東 深圳 518000;2.河南平高電氣股份有限公司,河南 平頂山 467001)
隨著電力行業的迅速發展,大量的SF6氣體絕緣開關不斷地投入運行。在SF6氣體絕緣開關中,水分含量是一項極其重要的指標,水分含量超標,會導致開關絕緣性能降低,有可能出現設備故障。并且在絕緣開關運行過程中,由于電弧、電暈、火花和局部放電、高溫等因素影響下,SF6氣體會發生分解,分解物遇到水分后會變成腐蝕性電解質,會對部分金屬物、絕緣件產生腐蝕作用,進而影響絕緣開關的壽命,甚至造成嚴重的設備故障。產生的有些高毒性分解物如SF4、S2F2、HF和SO2等對人體有害,甚至危及生命。為此,國家和電力行業相關標準或規范,如《六氟化硫電氣設備運行試驗及檢修人員安全防護細則》、《六氟化硫電氣設備中氣體管理和檢驗導則》等,均提出了絕緣開關中SF6氣體質量監督和管理要求?!读螂姎庠O備中氣體管理和檢驗導則》中明確規定“運行設備若發現濕度超出標準,應進行干燥、凈化處理”?,F階段,我國電力市場上的SF6氣體回收凈化設備都是針對SF6絕緣開關的生產、安裝及檢修維護而研發,在絕緣開關內部氣體水分或分解物含量超標,有可能影響開關正常運行時,就必須停電檢修。但是,停電會影響電網的正常運行,而且檢修并置換氣體程序復雜、工作量較大,因此如何在不停電狀態下進行絕緣開關中的SF6氣體的凈化處理成為亟需解決的問題。
帶電絕緣開關氣體凈化裝置能夠在不停電狀態下,對絕緣開關內SF6氣體進行凈化處理,去除氣體中的水分和分解產物。凈化過程不影響絕緣開關的正常運行,實現開關帶電連續工作。
帶電絕緣開關氣體凈化裝置的基本工作原理是:利用增壓裝置將絕緣開關氣室中的一定量的SF6氣體進行抽出,經過吸附裝置后,注入緩沖灌內;再利用增壓裝置將緩沖罐內的氣體抽出,再次經吸附裝置后,回充至絕緣開關氣室。在氣體經吸附裝置時,吸附裝置內的吸附劑能夠有效吸附氣體中所含的水分和分解物。然后重復此過程,最終完成SF6氣體的凈化處理。
本文所設計的帶電絕緣開關氣體凈化裝置主要由吸附裝置、真空泵、增壓裝置、緩沖容器組成,工作流程如圖1所示。在開始氣體凈化前,首先要對裝置及管路抽真空,避免裝置及管路內的雜質氣體給凈化過程帶來污染。絕緣開關氣室內的SF6氣體進入帶電絕緣開關氣體凈化裝置后,首先經過吸附裝置對氣體中所含的水分、顆粒物、SF6氣體分解產物等進行吸附,吸附后的氣體經增壓裝置加壓注入緩沖容器內。當緩沖容器內儲存一定容量的SF6氣體后,將氣體再次注入吸附裝置二次吸附,經增壓裝置加壓回充至絕緣開關氣室內,完成一個凈化過程。然后重復此凈化過程,多次循環后,絕緣開關氣室內的氣體水分和分解物含量降低至允許范圍,最終完成SF6氣體的凈化處理。

圖1 帶電絕緣開關氣體凈化裝置流程示意圖
如圖2所示,本文所設計的帶電絕緣開關氣體凈化裝置主要零部件包括進氣接口1、電磁閥2、電磁閥3、吸附裝置4、電磁閥5、壓縮機6、電磁閥7、緩沖容器8、壓力傳感器9、電磁閥10、減壓器11、電磁閥12。

圖2 帶電絕緣開關氣體凈化裝置結構原理簡圖
裝置的電氣控制由PLC結合觸摸屏控制,通過壓力傳感器傳遞信號來控制電磁閥等零部件的開斷,同時在觸摸屏上進行壓力傳感器壓力設定。
工作時,裝置進氣接口1與開關氣室連接,根據開關氣室容積合理設定壓力傳感器設定值。裝置功能實現過程如下:
(1)吸氣過濾:啟動帶電絕緣開關氣體凈化裝置,電磁閥2、電磁閥3、電磁閥5、電磁閥7打開,壓縮機起動。開關氣室內的氣體經進氣接口1、電磁閥2、電磁閥3后,進入吸附裝置4,SF6氣體內的水分、分解物、顆粒物等被吸附劑吸附。氣體從吸附裝置4流出后,進入壓縮機6加壓,經電磁閥7后,儲存在緩沖容器8內。
(2)充氣過濾:當緩沖容器8內的壓力達到壓力傳感器設定上限值,電磁閥2和電磁閥7關閉,電磁閥3、電磁閥5、電磁閥10、電磁閥12打開,壓縮機起動。緩沖容器8內的氣體經減壓器11減壓,通過電磁閥12、電磁閥3后,進入吸附裝置4,SF6氣體內的水分、分解物、顆粒物等被二次吸附。氣體從吸附裝置4流出后,進入壓縮機6加壓,經電磁閥10后,回充至開關氣室內。當緩沖容器8內的壓力達到壓力傳感器設定下限值,重復過程1。
通過上述2個階段的過濾吸附,被抽出的SF6氣體被充分的凈化處理,重新回充至開關氣室內。重復此過程,開關氣室內的氣體經多次凈化處理,最終達到降低SF6氣體水分、分解物的含量至允許范圍。
在容積為1 m3的標準壓力容器內配置壓力為0.6 MPa,含有一定含量水分、H2S、SO2、CO的SF6氣體,靜置2 h后,連接帶電絕緣開關氣體凈化裝置,對壓力容器內的氣體進行凈化處理。持續處理2 h后,停機靜置30 min,對壓力容器內的氣體進行水分和分解產物含量檢測。
經過檢測,經過帶電絕緣開關氣體凈化裝置凈化處理后,氣體的水分、H2S、SO2、CO等的含量均大幅下降,試驗驗證結果見表1。通過驗證,證明帶電絕緣開關氣體凈化裝置完全能夠對開關中SF6氣體的水分和分解物進行凈化處理。

表1 試驗結果
通過吸氣過濾和充氣過濾的二次過濾設計,實現了對開關中SF6氣體的水分和分解物的凈化處理,研制出帶電絕緣開關氣體凈化裝置。該裝置的研制成功,實現了在不停電狀態下進行絕緣開關中的SF6氣體的凈化處理,有效延長了絕緣開關的使用年限,避免了因開關內部氣體水分或分解物含量超標,導致的停電檢修。因此,裝置的推廣應用具有重要意義。
裝置雖然研制成功,但在以下方面仍需改進:一是目前雖然對標準容器進行試驗成功,但是并未在開關帶電運行時進行試驗,裝置的運行是否會對帶電開關的運行產生影響仍有待驗證;二是過濾裝置吸附水分和分解物飽和后,需更換吸附劑,如果在裝置上增加吸附劑再生功能,可以使裝置的功能得到進一步完善。
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