





摘要:隨著汽車產銷量的不斷攀升,汽車尾氣排放物給環境造成的污染也愈發嚴重。我國根據自身情況并參考歐洲標準,制定了國家關于汽車尾氣排放標準的實施規劃,現已實施了國家第五階段機動車污染物排放標準(國V排放標準)。由于新排放標準的實施,原減排措施與技術已不能滿足排放要求,需要引入新的技術及排放處理系統。從國IV車輛開始,在國Ⅲ系統基礎上增加了SCR尾氣后處理系統(選擇性催化還原系統)。由于新增了SCR系統,尾氣排放中有害物質的排放大大降低,但若該系統工作產生故障造成排放超標反饋,根據系統邏輯控制,將限制發動機運行功率并限扭,以強制降低燃油噴射量來減少NOx的排放。本文將結合SCR系統的結構、工作原理及化學反應機理進行闡述。以一汽解放J6牽引車所配的德國BOSCH(博世)公司SCR系統為研究對象,對其使用過程中引起發動機限扭的故障原因進行研究分析,為故障的診斷和排除提供幫助。
關鍵詞:柴油機;SCR;限扭;排除
中圖分類號:U464 文獻標示碼:A
根據柴油機尾氣排放成分分析,相對于汽油機,柴油機的排放物除了硫化物(SO2復合物)外,主要是氮氧化合物(NOx)和顆粒(PM),一氧化碳(CO)和碳氫(HC)排放相對較少。根據排放物所形成的特性,柴油車主要從發動機技術、燃油油品和排放系統三方面進行提升以減少排放。即優化發動機缸內燃燒技術可降低顆料物、一氧化碳及碳氫等的形成,使用低硫含量的燃油可降低硫化物的排放。而氮氧化合物(NOx)的排放量是在高溫富氧條件下溫度越高排放量越大,為降低其排放,在尾氣系統中采用尿素溶液SCR系統是中重型柴油機的首選。由于增加了尾氣系統,難免在使用中出現各種故障現象,特別是產生故障后引起發動機限扭現象較為典型,同時由于技術的復雜化,也給車輛維修從業人員帶來了新的挑戰,給車輛故障的診斷、分析、排除進一步地復雜化。
1 SCR系統結構與工作原理簡述
博世SCR后處理系統主要是由催化器、尿素箱、尿素泵、尿素管、尿素噴嘴、尿素液位溫度傳感器、排溫傳感器及NOx傳感器等組成。其中催化器由三個獨立并串聯的部分組成,分別是氨擴散混合器、催化轉化器和消聲器。其工作原理是尾氣從缸內排出后進入催化器,在催化器混合器內,通過安裝在催化器前排氣管上的尿素噴嘴將濃度為32.5%±0.5%的尿素水溶液噴入,尿素在高溫下發生水解和熱解反應后生成氨氣(NH3),并與尾氣均勻地混合,然后在催化轉化器內催化層的作用下,利用NH3選擇性地還原NOx,生成無害的氮氣(N2)和水(H2O),并通過消聲器排出。據測定,SCR系統對尾氣中的氮氧化合物的轉化率可達到80%~90%,其基本化學反應原理如下:
尿素水解為氨氣: (尿素噴射系統)
(NH2)2CO+H2O→2NH3+CO2(要求溫度200℃以上)
SCR后處理反應: (SCR催化轉化器)
NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O
4NO+O2+4NH3→4N2+6H2O
2NO2+O2+4NH3→3N2+6H2O
2 SCR系統控制機制與邏輯
SCR系統工作啟動的條件除了與發動機起動后水溫、環境溫度、排氣溫度等有關外,還和SCR系統各傳感器、連接線束及管路等是否正常有關。在發動機起動后,為防止管路中尿素溶液出現結晶堵塞(尿素溶液的冰點為-11℃),當尿素溫度低于-5℃時,發動機電控單元控制電加熱裝置加熱并進行排空。排氣溫度達到180℃,發動機轉速大于550 r/min后,尿素泵開始建壓。排氣溫度達到200℃后,發動機電控單元(ECU)根據發動機運行工況,按標定值向尿素噴嘴發出指令,將精確尿素量噴入排氣管中,在催化器中將NOx進行催化還原。氮氧傳感器對催化器中排出的已經過催化還原后尾氣中的NOx含量進行監測,ECU根據該監測值后進行邏輯控制用于OBD監控,OBD(車載排放控制用診斷系統)具有識別可能導致排放超標的功能,并以故障代碼的方式將該信息儲存在電控單元存儲器內,同時點亮故障指示燈。當故障導致排放明顯惡化時,激活發動機減扭矩功能,提醒駕駛員盡快進行維修。比如:當監測到NOx排放量超過5 g/kW·h但小于7 g/kW·h時,將點亮排放故障警報燈,但扭矩輸出正常,當監測到NOx排放量超過7 g/kW·h,點亮排放故障警報燈同時限制發動機扭矩輸出,扭矩限制到60%,即超5、超7故障。發生故障后,可通過車載OBD故障診斷系統進行讀碼診斷,或者及時到就近服務站進行檢測維修。
3SCR系統工作原因引起的發動機限扭
SCR系統將催化器催化還原后的尾氣中NOx排放量監測結果反饋給ECU,ECU將反饋數值和原設定值進行比對判定排放狀態,如超標定僮將點亮排放故障警報燈直至限制發動機扭矩輸出。從控制原理分析,SCR系統造成發動機排放超標、限扭原因常見的有:使用劣質尿素溶液;SCR系統部件故障;發動機燃燒排放異常;尿素用盡等。
3.1使用劣質尿素溶液
按法規要求,車用尿素水溶液必須符合GB29518標準,也就是濃度為32.5%±0.5%的尿素水溶液。由于現在市場上尿素水溶液品牌較多,品質魚龍混雜,價格相差較大,有些價格僅為正規廠家的標準尿素水溶液的四分之一。車輛使用過程中,尿素正常消耗量一般為燃油消耗量的5%左右,無疑增加了車輛的運營成本。為了降低成本,價格較便宜的尿素溶液得到了許多用戶的青睞,但這些非正規廠家生產的尿素水溶液由于生產、儲存、灌裝等原因,無法保證尿素水溶液的濃度。根據市場調查,現市場上出售的尿素水溶液有相當部分濃度為24%~38%,也就是有的尿素含量過低有的過高。SCR系統工作時尿素噴嘴根據電控單元(ECU)指令,將精確尿素溶液量噴入排氣管中,來保證催化還原反應的正常進行,而噴射量是由電控單元指令控制,所以尿素水溶液尿素濃度是否符合標準決定了NOx催化還原情況是否正常。當尿素濃度過稀時,無法達到排放要求的正常反應量,造成NOx排放超OBD限值,當監測到NOx排放量超過5 g/kW·h未超過7 g/kW·h時,將點亮排放故障警報燈,當監測到NOx排放量超過7 g/kW·h,點亮排放故障警報燈同時發動機限扭。當尿素濃度過高時,噴入排出管的尿素過量,其中一部分受熱水解為氨氣(NH3)排入大氣,造成二次污染,甚至產生結晶(圖1),造成排氣管堵塞背壓過高,發動機功率下降,油耗增加。嚴重時造成發動機排氣不暢,缸內溫度過高,活塞燒頂等故障[1]。
3.2 SCR系統部件故障
ECU正常接收SCR各傳感器數據,如果出現傳感器、線束通信故障或監測數據異常時將點亮排放故障警報燈,告知SCR系統有故障,結合車載OBD故障診斷系統讀取閃碼或通過診斷議可讀取故障部件及故障原因。當管路出現尿素泄漏和堵塞時,尿素實際噴射量小或不噴,導致NOx排放超標,由于尿素溶液的特性,在尿素泄漏的位置當水蒸發后會產生白色結晶。當車輛熄火之后,由于尿素易結晶造成堵塞,尿素泵需要將管路、尿素泵內的尿素溶液倒吸回尿素箱內,因此嚴禁熄火后立刻切斷整車電源總開關(須等30 s以上)。若尿素噴嘴出現機械故障卡死在關閉或半關閉狀態時,會造成不噴尿素或實際噴射量過小,導致NOx轉化率過低排放超標。當發生這種機械故障時,系統是無法檢測出來的,由于排溫傳感器實為熱敏電阻,可將一阻值為200 Ω的電阻揍人替代排溫傳感器產生信號,將尿素噴嘴卸下,起動發動機,便可觀察其噴射情況,確定是否有卡滯或堵塞故障等[2]。
3.3發動機燃燒排放異常
SCR系統工作時發動機電控單元(ECU)根據發動機運行工況,按標定值向尿素噴嘴發出指令,將精確尿素量噴入排氣管中來保證催化還原反應正常進行,當發動機排放異常NOx排放量變大時,按正常量噴射的尿素量無法達到NOx轉化率的要求,排放超標。造成排放異常主要原因有:柴油品質較差、燃油噴射量大、進氣量不足、缸內燃燒不良等。如果使用含硫量較大的柴油,則其燃燒產生的硫化物會污染催化轉化器表面,這樣就會降低催化器的轉化率。發動機缸內燃燒不良,導致產生大量碳煙顆料(PM),同樣污染催化轉化器表面造成催化器的轉化率低,NOx傳感器檢測值超標,點亮排放故障燈直至限扭[3]。
3.4尿素用盡
尿素液位傳感器將尿素箱內尿素液位高度實時反饋給電控單元,當液位高度零液位、空罐時向ECU發出報警信號,并點亮尿素液位警報燈,提醒駕駛員及時添加尿素溶液。當尿素用盡或尿素液位傳感器浮子出現卡滯,尿素液位顯示不能反映真實液位高度,尿素用盡時駕駛員然未察覺,導致缺少尿素催化還原反應無法進行,NOx排放監測超標,點亮排放故障燈并限扭。
案例分析
一輛解放J6領航版牽引車進站報修,排放故障燈亮,發動機動力不足,尿素有消耗,催化器表面有高溫燒蝕痕跡。 檢修過程
(1)連接診斷議讀取故障碼,故障碼顯示P01FA、P01FB(圖2),即發動機氮氧排放超5、超7故障,可確定后處理系統建壓正常。
(2)檢查尿素噴嘴噴射情況正常。
(3)測量發動機怠速情況下排氣背壓,測得壓力約為7 kPa,正常值應不大于5 kPa(圖3),背壓過大說明催化器有堵塞。
(4)拆檢催化器,發現有結晶現象(圖4)。
(5)利用尿素溶液分析儀檢查尿素濃度,尿素濃度達38%,濃度過高造成結晶。根據技術要求需更換催化器。
(6)更換催化器總成后試車,發現加速時冒黑煙明顯。
(7)再次讀取發動機故障,當前無故障。
(8)讀取電控系統動態數據流發現進氣壓力值異常偏低(圖5)。
(9)檢查空氣濾芯及低壓進氣管路正常。
(10)檢查增壓器及增壓管路無異常。
(11)拆檢中冷箱發現,有芯管開裂(圖6)。
(12)更換中冷箱后試車,故障排除。
故障分析
該車故障為多重原因故障,一方面由于發動機中冷箱芯管開裂漏氣,造成進氣量不足,燃燒不完全,發動機動力下降。產生大量碳煙顆粒經催化器排出,大量的碳煙顆粒等排放物對催化層進行污染和覆蓋及管路堵塞,造成NOx催化轉化能力下降、排放超標、發動機限扭等。另一方面由于使用劣質尿素溶液,造成催化器結晶,進一步堵塞排氣管路,排氣不暢,溫度升高,催化器有局部表面高溫燒蝕痕跡,催化器報廢。經更換催化器總成、發動機中冷箱及使用標準尿素溶液后,故障徘除。
4結束語
車輛在使用過程中,造成發動機限扭的原因有多種。本文主要從SCR系統故障造成車輛N0x排放超標,引起發動機限扭,從四個方面進行了詳細分析。為了進一步減少汽車尾氣有害排放對環境的污染,國家將會不斷地實施更加嚴格的尾氣排放標準,屆時尾氣后處理系統將引入新的減排機制。將從包括油品、燃油噴射、燃燒、尾氣后處理等方面進行優化升級,對車輛的使用和維護提出了更高要求。只有弄清了控制原理及影響因素,就能通過正確的檢測診斷流程,查找出故障部位及故障原因。【參考文獻】
[1]柳熾偉.柴油車SCR系統故障診斷與維護[J].汽車維修與保養,2016,(12):62-64.
[2]陳春.SCR系統故障引起發動機動力不足的診斷[Jl.汽車維護與修理,2013,(8):12-14.
[3]林建華.城市公交車SCR系統常見故障診斷與排附J]汽車維修,2016,(12):42-43.