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水泥回轉窯先進控制軟件設計與集成

2018-04-12 04:23:30孫莉
計算技術與自動化 2018年1期

孫莉

摘 要:提出建立專家規(guī)則得到回轉窯窯況的控制方案,對使用VC編寫的回轉窯先進控制算法流程及在DCS中的具體實現(xiàn)過程進行了詳細介紹。為避免DCS控制與本文控制算法發(fā)生沖突,進行了無擾切換的設計,介紹了控制算法的程序設計思路及界面設計。PID算法和回轉窯先進控制算法分別在現(xiàn)場實驗性運行。實驗性運行表明,回轉窯控制算法效果明顯比PID控制效果要好。

關鍵詞:窯況;模糊PID;專家規(guī)則;回轉窯;燒成帶溫度

中圖分類號:TP273+.4

文獻標志碼:A

引 言

我國新型干法水泥生產線已經普遍采用了DCS控制系統(tǒng)。DCS已經成為水泥生產線的主流控制方式,只是根據(jù)各企業(yè)不同情況,或在具體的控制環(huán)節(jié)配置PLC,或在規(guī)模較大、自動化基礎比較完備的水泥企業(yè)開始融入PROFIBUS、FF等現(xiàn)場總線技術。對DCS,現(xiàn)場總線控制應用于水泥燒成系統(tǒng)的研究主要集中于文獻[1-4]。水泥熟料在回轉窯內的鍛燒過程,是一個包含物理變化、化學反應等復雜過程的多變量、多擾動、長滯后、時變及非線性過程。這給回轉窯系統(tǒng)的建模和控制都帶來了極大的困難。為了解決水泥預分解窯的控制難題,許多學者進行了大量相關研究。Jager[5-6]等研究了專家系統(tǒng)、過程控制系統(tǒng)和集散控制系統(tǒng)在水泥生產過程中的應用;Chiang[7]研究了水泥懸浮預熱回轉窯的模糊控制;Correcher[8]介紹了基于專家系統(tǒng)的水泥回轉窯故障診斷問題。

我國新型干法水泥生產線已經基本實現(xiàn)基礎自動化控制,但對水泥回轉窯系統(tǒng)的先進控制研究主要集中在分解爐,而對于熟料燒成的主體部分回轉窯的研究主要是進行仿真研究,真正用于實際的很少。因此,對于水泥回轉窯的應用控制研究是非常有必要的。

1 回轉窯控制方案

1.l 參數(shù)選擇

在生料成分穩(wěn)定的情況下,影響回轉窯熟料質量的因素主要是回轉窯內燒成帶溫度和窯況。窯況可以通過改變燒成帶溫度和窯速來消除其影響。在回轉窯控制過程中,通常在保證生料下料量,系統(tǒng)風量(有一定余量)的前提下,通過改變窯頭喂煤來控制燒成帶溫度。因此我們選擇燒成帶溫度,窯速作為被控量,生料下料量和窯頭喂煤為控制量。

1.2 控制方式選擇

①窯速控制

正常生產時,為保證回轉窯內填充率的穩(wěn)定,回轉窯窯速與生料下料量基本成正比。窯速還要根據(jù)窯況不同進行適當調整。為此我們設計了基于專家規(guī)則的窯速比值控制系統(tǒng)。

②燒成帶溫度控制

為解決回轉窯溫度控制超調量大、調節(jié)時間長等問題,本文提出了基于模糊PID的燒成帶溫度控制方法,即將模糊控制與傳統(tǒng)的PID控制結合,用模糊控制理論來整定PID控制器的比例、積分、微分系數(shù),建立參數(shù)模糊規(guī)則表,通過模糊合成推理算法獲得模糊控制決策表,提高對回轉窯的控制精度。

1.3 控制方案

本文控制方案如圖1所示,回轉窯控制包括窯況識別模塊,燒成帶溫度設定模塊,燒成帶溫度軟測量模塊,模糊PID控制模塊和窯速控制模塊。切換開關是用于選擇采用本文基于專家規(guī)則的窯況識別模塊。窯況是影響燒成帶溫度的主要因素之一,但可以通過改變燒成帶溫度和窯速來消除其影響。所以我們設計了基于窯況、以專家規(guī)則的形式的燒成帶溫度設定模塊。

1.4 燒成帶溫度校正模塊

根據(jù)窯況的不同對燒成帶溫度設定值進行校正,建立了基于專家經驗的回轉窯燒成帶溫度設定值校正模塊。

根據(jù)專家經驗,本文得出如表1燒成帶溫度調整規(guī)則。

2 智能控制在DCS中的應用

將回轉窯先進控制算法采用VC編寫,利用soL服務器作為數(shù)據(jù)存儲和交換平臺,并完成規(guī)則庫的存儲。這樣就實現(xiàn)了算法程序與DCS之間的數(shù)據(jù)交換及控制了。下面介紹本控制算法在DCS中的具體實現(xiàn)過程。

(1) DCS控制/回轉窯先進控制切換

DCS是該系統(tǒng)的執(zhí)行機構,系統(tǒng)通過DCS實現(xiàn)對現(xiàn)場設備的控制,從而達到調節(jié)參數(shù),穩(wěn)定系統(tǒng)運行狀態(tài)的目的。對現(xiàn)場設備的控制既可以通過回轉窯先進控制系統(tǒng)也可以在操作員站直接通過DCS進行控制,這樣在本控制系統(tǒng)的運行中就可能出現(xiàn)與操作員同時控制一個設備的情況,可能導致現(xiàn)場設備的誤動作,所以我們根據(jù)廠家要求,在DCS相應崗位的操作畫面中設有手自動轉換按鈕,用于回轉窯先進控制系統(tǒng)和操作員控制的切換,兩種方式的無擾切換是通過CBF組態(tài)軟件的一種選擇模塊實現(xiàn)。

(2)回轉窯先進控制算法實現(xiàn)

本算法采用VC工具,基于面向對象思想進行算法編程,將算法程序封裝在CFuzzy類和CKiln-Control類中,其中CKilnControl類繼承于CFuzzy類。CFuzzy類主要用于模糊控制算法的計算,CKilnControl類包括回轉窯窯況識別,窯速比值控制,基于專家規(guī)則的窯速調整,基于專家規(guī)則的燒成帶溫度設定及模糊PID控制算法實現(xiàn),PID三個參數(shù)的調整調用CFuzzy類的函數(shù)實現(xiàn)。控制算法流程如圖2所示。

(3)采樣時間的確定

本系統(tǒng)采樣時間的選擇遵循Shannon采樣定理,即

式中ωmax為采樣信號的上限角頻率。在此范圍內,綜合考慮工藝要求和現(xiàn)場設備條件,取T-Imin作為系統(tǒng)采樣周期。

(4)模糊PID初始參數(shù)的整定

本文所設計的模糊自調整PID控制系統(tǒng)由兩部分組成:初始參數(shù)的整定部分和PID三參數(shù)的微調部分。在窯況穩(wěn)定時,進行初始參數(shù)的整定。初始參數(shù)整定時,首先根據(jù)經驗值大致確定一組參數(shù),然后采集現(xiàn)場實時數(shù)據(jù),進行離線觀察調整。離線調整參數(shù)時,PID控制算法雖然連上OPCServer,但手自動按鈕設在手動,所以只是由DCS讀數(shù)據(jù),而不會參與控制。

通過接口軟件的趨勢頁面或通過查詢數(shù)據(jù)庫觀察所整定的參數(shù)是否可以適合實際情況的變化。經過現(xiàn)場調試,整定的三個參數(shù)值分別為:P:0.0015,I:0.004,D:O.003,模糊PID輸出參數(shù)△KP,△Ki,△Kd所對應的比例因子分別為0.00005,0.0002,0.0002:相比較來說,此種情況下的控制效果最佳。

回轉窯控制界面如圖3、圖4、圖5和圖6所示。

圖3為燒成帶溫度模糊PID控制參數(shù)設置界面,主要用于設置PID參數(shù)值,模糊控制參數(shù)值,以及相關的保護參數(shù)設置,如閾值,上下限等。圖3和圖4的參數(shù)都自動保存在OPT.ini文件中,在進行控制時會自動掉用,因此只須在更改控制參數(shù)時進行參數(shù)設置。

圖4為窯速控制參數(shù)設置界面,用于設置窯速比值控制的基準值和斜率,以及上下限保護,閾值等參數(shù)。

圖5為控制方式選擇界面,當設置好燒成帶溫度控制參數(shù)和窯速控制參數(shù)后,即可在條件允許的情況下進行控制了。我們可以選擇多種控制方式,如可以僅僅進行燒成帶溫度模糊PID控制,也可以選擇窯速控制,當然也可以二者都進行控制一選擇回轉窯控制方式。在進行控制之前應首先進行窯況識別,在窯況識別較好時再投入算法進行控制。

圖6為水泥回轉窯控制監(jiān)控界面。算法投入使用后,回轉窯主要可測數(shù)據(jù)從DCS通過OPC傳給算法程序,經過算法程序的計算,一方面將控制變量通過OPC傳回DCS,另一方面顯示在監(jiān)控界面上,使我們一目了然。3智能控制應用效果

本文回轉窯控制算法在山水安丘二期熟料生產線進行了實驗性運行。由于燒成帶溫度無法直接測量,我們將代表熟料質量的f-Ca0(每小時檢測一次)含量和反應燒成帶溫度的窯主機電流來作對比。表2和3分別是算法投入前、后24小時f-CaO(%)含量表。從表2中可看出算法投入前f-CaO(%)波動較大(0.6%- 2.23%),熟料質量不穩(wěn)定,f-Ca024小時平均含量為1.074,基本達到質量要求。從表3中可看出算法投入后,f-Ca0(%)波動明顯減小,熟料合格率較大幅度增加。f-CaO(%)基本在1%附近,f-Ca024小時平均含量為0.984,達到質量要求,既保證了熟料的合格率,又降低了燃料(煤)的消耗量。圖8和圖9分別是PID算法和本文算法24小時運行曲線,采用本算法后的窯主機電流波動明顯比PID算法小,即使窯況不穩(wěn)定時波動也較PID算法小。而且本算法比PID控制時更少的需要人工干預,能長時間穩(wěn)定運行。由此可見,對比PID算法,顯然本文設計的回轉窯控制算法更加有效。

表2和3分別是算法投入前、后24小時f_CaO(%)含量表。

圖7和圖8分別是PID和本文控制算法投入運行24小時窯主機電流曲線圖。控制接口軟件中,在DCS控制系統(tǒng)中進行先進控制算法的實驗性運行。本文對回轉窯先進控制算法的應用進行了詳細的闡述,并與傳統(tǒng)的PID控制進行了對比。通過對比應用效果,得出如下結論:本文控制算法效果明顯比PID控制效果要好,能夠在保證熟料質量的前提下,減少煤耗,降低成本。

參考文獻

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