陳 巖,楊硯杭,朱奇先
(1.中國石油集團渤海鉆探工程有限公司第五鉆井工程分公司,河北河間062450;2.中石油渤海鉆探第四鉆井公司,河北任丘062552;3.大型電氣傳動系統與裝備技術國家重點實驗室,甘肅天水741020)
電動鉆機,無論是直流的SCR,還是變頻的VFD,操作控制的絕大部分功能都在司鉆房內,因此用到的控制電壓的類別很多[1],本文主要研究當SCR/VFD為全數字控制系統時,司鉆房控制電壓的配置。
與SCR/VFD控制系統相關的司鉆房控制電壓的負載配置,主要有絞車、轉盤/頂驅、泥漿泵的操作控制部件及其狀態、數據顯示的指示燈、儀表、觸摸屏設備,盤剎、慣剎的控制電磁閥,以及與以上設備配套的PLC系統和控制繼電器等。
上述設備的工作電源,一般都配置為DC24V。由AC400V通過三相400V/19V變壓器變壓,再將AC19V通過二極管全橋整流、濾波成DC26V左右的直流電壓;或者由AC400V通過單相400V/220V變壓器變壓,再將AC220V通過開關電源模塊變換為DC24V直流電壓。為保證供電安全,無論采取哪種變換,最終的DC電壓,通過最少兩條獨立的電線分別供到40m~50m外的司鉆房接口,在司鉆房通過隔離措施再合二為一后為上述配置設備供電。前一種配置的優點在于鉆機安裝初期,只要有AC400V的電壓(例如應急機組工作)時,就能夠測試電控系統,但缺點是鉆機正常工作時,和直接從AC600V獲取相比,由于600V/400V變壓器容量的限制,容易導致DC24V電壓波動,后一種配置的優點是電壓穩定性好,但缺點是電源模塊抗電網諧波[2]能力差,容易損壞。
按照上述的負載配置和供電方案,在鉆機實際使用中,用戶反映電控系統存在運行不穩定和可靠性較差的問題,主要現象為運行過程中鉆臺PLC會隨機的、沒有任何征兆的出現通訊故障而突然停機,重新啟動后又可以正常工作。雖然這種現象出現的次數不多,電控系統重新啟動的時間也比較短,自身沒有損壞任何器件,也沒有其他相關器件損壞,但突然停機對鉆井工作影響很大,從停機到重新開始正常工作需要進行一系列的處理工序,一方面耽誤鉆井時效,另一方面當碰到井下地質情況比較復雜時,會給鉆井安全帶來一定的隱患。
針對上述問題,電控系統集成商早期曾根據顯示的通訊故障,圍繞鉆臺PLC系統,重點處理通訊線路、屏蔽層連接、接地線、控制軟件等與現場總線通訊有關的環節,結果是故障仍然時有發生。后來經過長時間多次觀察、歸類,終于找到一些規律,表現為在起動功率比較大的電機,比如灌注泵、剪切泵時,容易發生;在鉆臺內DC24V控制繼電器抖動時也容易發生。經過對這些現象分析,聯系到鉆臺控制電源配置特點,再測量司鉆房的控制電壓,發現DC24V供電電源偏低。對其中采用上述第一種配置DC24V供電電源的一套鉆機測量,在SCR房,DC24V的實際電壓空載時接近27V,帶上負載(包括房內和鉆臺)時25V多一點;在司鉆臺測量,空載時23V多一點,負載時21V左右,用示波器觀察,有時只有19V~20V。經過分析、研究,認為通訊故障最大的可能,是由司鉆臺DC24V控制電壓偏低所致。理由如下:當DC24V控制電壓實際只有21V左右時,已經到了鉆臺PLC通訊模塊不能穩定工作的電壓范圍,從表面上看雖然還在正常工作,但已經為臨界正常狀態。當電壓由于某種原因持續或者瞬間(通訊總線數據循環周期)降低到模塊允許的最小工作電壓(DC19V)以下時,一定會報出PLC通訊故障。電壓持續降低的原因是當電磁閥、繼電器同時帶電工作的數量增多時,負載電流增大,由于供電線路長而損耗增大,供出的實際電壓自然降低;所謂瞬間是指電機起動的過渡過程,大功率(如多臺小功率電機同時,或者一到兩臺75kW以上電機同時)電機起動影響控制電壓的過程是這樣的:由于電機的空載起動電流大約是其額定電流的4~7倍[3](帶載起動時,起動電流不變,但過渡過程加長),對于75kW電機來說,額定電流約為150A左右,如果有2臺同時起動時,總的起動電流按最高倍數為7時,起動電流 Id=7×2×150=2100A,持續時間約為20ms左右,這個電流將在阻抗壓降為7%、容量為1000(或1250)kVA的600V/400V變壓器副邊產生壓降,降幅值為:,降低的百分數為。按照上述第一種DC24V配法,鉆臺控制電源,在實際只有21V左右時,當有2臺75kW電機同時空載啟動,則實際電壓在原電壓基礎上將再降低7.3(5.8)%,即:21-24×7.3(5.8)%=21-1.8(1.4)=19.2(19.6)V,這個電壓已經降到了PLC通訊模塊最低允許電壓附近,如果持續時間超過了通訊循環周期,通訊很有可能會報出故障。基于同樣的原因,鉆臺內的DC24V控制繼電器也會工作不可靠,有時會閃斷—斷而復通,當送到PLC模塊的一些關鍵控制信號的閃斷狀態被掃描到并被當作人為操作時,運行中的鉆機將會出現一些莫名其妙的停機或者故障狀態。
由以上原因分析,應對鉆臺DC24V控制電壓偏低的措施主要有兩個方面,一是加大源頭容量,降低線路損耗,即增大DC24V電源容量(或者減小電源內抗,但不是提高供電電壓),增大從電控房到司鉆房供電電源線面積(也就是減小負載時線路損耗),這個措施非常適用于在用鉆機,但無論如何也消除不了線路損耗,鉆臺控制電壓也不能達到電控房的電壓水平,如果配置成保證在負載時鉆臺電壓為DC24V,則電控房控制電壓將升高到DC27V以上,又將影響到電控房內相關器件的安全工作。二是對新造鉆機來講,建議在電控房和司鉆房同時配置相同的電源系統且負載后電壓為DC25V,兩個系統之間只連接電源零線(電壓參考點),如此配置的優點在于兩房內的控制電壓都在最可靠的范圍之內,即使波動超過負20%,只要相關配置合適,電壓在10個通訊周期內也不會低于DC21V!對于信號抖動問題,需要在控制軟件中對相關信號做數字濾波處理。
傳統的電動(SCR/VFD)鉆機司鉆房控制電壓配置模式雖然簡單、成本低,但隨著用戶要求的提高,需要控制的對象范圍和器件越來越多,控制電壓的負載越來越大,不可避免的造成供電線路損耗增加,實際供出電壓降低,當其降低到系統穩定運行的臨界范圍內時,供電回路任何一個環節的風吹草動都將影響到整個鉆機的可靠運行,特別是司鉆房的現場總線通訊系統,表象是通訊故障,其實更多電壓低故障。加大電源容量和減小線路損耗不是最佳方法,解決這個問題的根本措施是在需要控制電源的地方配置電源,所有電源之間獨立工作,只進行電源零線(電壓參考點)之間的相互連接,同時充分考慮鉆機電網波電壓動達到20%和閃斷在20ms左右的特點。