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富氧技術(shù)在威爾茲窯的研究及應用

2018-04-21 07:12:23劉志民
世界有色金屬 2018年2期
關(guān)鍵詞:煙氣工藝

劉志民,王 林

(云南云銅鋅業(yè)股份有限公司,云南 昆明 650000)

據(jù)不完全統(tǒng)計,國內(nèi)濕法鋅冶煉標準法工藝的鋅產(chǎn)量約150萬t/a,約占全國鋅產(chǎn)量25%。標準法通常為兩段硫酸浸出--火法處理浸出渣工藝。典型的火法設備有威爾茲窯和煙化爐兩種,其中威爾茲窯工藝發(fā)展歷史較為悠久,在國內(nèi)諸多的鋅冶煉企業(yè)廣泛應用。威爾茲窯處理鋅浸出渣工藝,通常使用價格較高的焦丁,并且由于煙氣量大、筒體散熱大、不完全燃燒殘?zhí)驾^多等問題,導致該工藝能耗較大、生產(chǎn)成本較高。

1 富氧燃燒理論基礎(chǔ)

燃燒是由于燃料中可燃分子與氧分子之間發(fā)生高能碰撞而引起的,所以氧的供給情況決定了燃燒過程完成得是否充分。用比通常空氣(含氧21%) 含氧濃度高的富氧空氣進行燃燒,稱為富氧燃燒,簡稱OEC。

2 威爾茲窯的工藝原理

常規(guī)鋅浸出渣的主要成分是ZnO·Fe2O3,鋅的主要存在形態(tài)為:ZnO·Fe2O3、ZnO·SiO2、ZnSO4、ZnO、ZnS。揮發(fā)窯處理鋅浸出渣一般是用用焦粉(或煤粉)作為燃料兼還原劑,鋅的化合物在窯內(nèi)下部分解生成ZnO,ZnO被C或者CO還原生成蒸氣,Zn蒸氣在要上空有被O2氧化,最終ZnO進入煙氣系統(tǒng),冷卻后利用收塵器捕集回收,得到ZnO粉煙塵。其主要反應如下:

鋅浸出渣中的鋅主要以鐵酸鋅、硫酸鋅、硫化鋅、氧化鋅及硅酸鋅等形式存在,而鐵酸鋅中的鋅約占浸出渣含鋅總量的50%~60%,其反應如下:

3 試驗

3.1 試驗

44m威爾茲窯富氧試驗第一階段實驗試驗時間為412.8小時。實驗期間共處理浸出渣干重3022.11噸,消耗焦丁干重1073.51噸,消耗氧氣(氣態(tài))117948m3。結(jié)合44m窯實際生產(chǎn)情況,逐步提高混氧后富氧濃度,將富氧空氣濃度由23%逐步提高至25%左右。44m威爾茲第二階段富氧試驗時間為888小時,試驗期間共處理浸出渣干重6845.07噸,消耗焦丁干重2508.8噸,消耗液氧237m3,折合氣態(tài)氧氣213.51m3/h。富氧濃度按照25%。

3.2 結(jié)果與討論

(1)工藝控制參數(shù)。在工藝控制條件上,富氧二階段試驗風壓、減壓前后壓力、窯頭供氧壓力、氧氣及窯身轉(zhuǎn)速變化不大。窯尾溫度相比富氧前提高106℃,相比富氧一階段提高57℃,布袋入口溫度相比富氧前提高26℃,相比富氧一階段提高8℃,布袋出口溫度相比富氧前提高11℃,相比富氧一階段有所降低。

(2)工藝技術(shù)指標。第二階段富氧試驗期間,窯渣含鋅1.02%、銦153.96g/t,相比較富氧前及一階段富氧試驗,二者均有明顯降低。隨著處理量的增大,氧化鋅粉含F(xiàn)e有所升高,第二階段富氧試驗期間,表冷粉含鐵4.96%相比較富氧前增大3.81%,比富氧一階段增大3.07%,布袋粉含鐵1.05%,相比富氧前增大0.68%,比富氧一階段增大0.6%,初步判斷為因富氧后隨著處理量的提高,煙氣量增加,導致煙氣流速提高所致。

表1 工藝控制條件情況

(3)主要技術(shù)經(jīng)濟指標。從表2中可看出,富氧濃度由20.5%,提高至25%后,焦比指標明顯下降5%~8%;鋅、銦回收率在第二階段摸索出操作經(jīng)驗后,趨于穩(wěn)定,較富氧前有所提高。

表2 富氧前后工藝技術(shù)指標

(4)分析結(jié)果。富氧改造前測試結(jié)果:根據(jù)熱平衡計算結(jié)果,分析威爾茲回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)過程的能量平衡,可知在能量投入方面,焦丁中所含碳的燃燒熱占主要部分(97.42%),浸出渣中可燃硫的燃燒熱只占較少部分(0.64%);在能量損失方面,重點損失的地方為煙氣帶走的熱量(37.78%)、渣中殘?zhí)繉е聶C械不完全燃燒熱損失(30.35%)、回轉(zhuǎn)窯表面散熱(15.02%,包括冷卻水熱損失3.76%)。其中,殘?zhí)苛空伎偼度敫山苟×康?9.41%,相當于每處理1噸浸出渣約損失干焦丁79.94kg。

富氧改造后結(jié)果:根據(jù)熱平衡計算結(jié)果,分析威爾茲回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)過程的能量平衡,可知在能量投入方面,焦丁中所含碳的燃燒熱占主要部分(97.42%),浸出渣中可燃硫的燃燒熱只占較少部分(0.59%);在能量損失方面,重點損失的地方為煙氣帶走的熱量(40.06%)、渣中殘?zhí)繉е聶C械不完全燃燒熱損失(20.73%)、回轉(zhuǎn)窯表面散熱(11.75%,包括冷卻水熱損失3.76%)。其中,殘?zhí)苛空伎偼度敫山苟×康?4.73%,相當于每處理1噸浸出渣約損失干焦丁35.71kg。

4 結(jié)論

鋅浸出渣揮發(fā)窯采用富氧后,富氧濃度由21%提高至25%,浸出渣處理能力提高20%~40%,且確保主要有價金屬鋅、銦回收率;固體燃料率(焦率)可降低5%~6%;熱利用效率大幅度提升,生產(chǎn)成本明顯下降。

[1]沈光林.膜法富氧技術(shù)用于節(jié)能研究[J].節(jié)能,1996,(9):29 -30.

[2]陳永星,范正赟,劉征建,張建良.《高爐富氧鼓風技術(shù)的理論分析*》( 北京科技大學冶金與生態(tài)工程學院).

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