劉 凱
(寧夏英力特化工股份有限公司,寧夏 石嘴山 753202)
電石生產中的蘭炭給料機送至烘干窯進行烘干,除去物料中的水分后輸送至配料站供生產使用。在整個烘干過程中,產生的尾氣主要有碳顆粒物、水蒸汽等,如窯內局部溫度過高有部分碳材直接在窯內燃燒生成少量CO2、SO2和NOx等,尾氣通過引風機抽入除塵器中,除去粉塵后達標排放。
某公司電石分廠于2012年建造立式烘干窯1臺,供4臺20 000 kVA電石爐生產使用。該烘干窯配套除塵器為袋式除塵器,選用無堿玻纖覆膜除塵布袋(?130×2 480 mm),因除塵效果差,多次更換其他類型和生產廠家的除塵布袋,使用過程中仍經常出現“糊袋”、“燒袋”等情況。頻繁更換布袋,不僅使排放不達標,也使立窯無法實現長周期、連續生產,靠速烘或過負荷生產提供合格蘭炭,造成除塵器內隔板、花板及布袋龍骨等變形、損壞,風機等設備使用周期縮短。
(1)造成“燒袋”的原因。蘭炭的燃點較低(僅為350℃),含硫、磷等元素,其中含硫約為0.3%,含磷約0.001%,易燃燒;立窯烘干除塵系統距離立窯太近,煙氣管道太短,進入除塵器前無對大顆粒、火星等攔截、沉降的措施;除塵器原設計噴吹系統為單腔室離線噴吹,供氣源也不穩定,造成大量碳顆粒物無法及時吹離除塵布袋,附著在布袋表面;除塵器箱體變形嚴重,密封不嚴。當入口溫度較高,混入空氣后易造成附著在布袋上的碳顆粒燃燒,燃燒后溫度達到400℃以上,造成布袋燒損。
(2)造成“糊袋”的原因。冬季蘭炭含水分較高,經烘干窯后以水蒸氣形式混入除塵氣中,當除塵器內溫度低于100℃以下即出現液化;噴吹不及時造成大量碳顆粒物無法及時吹離除塵布袋,與液化水滴混合后造成布袋氣孔糊死,長時間集聚后布袋被“碳泥”包裹。
經過與某科技有限公司進行技術交流,采用該公司自主研發的Al系金屬間化合物非對稱膜(以下簡稱金屬柔性膜)除塵元件及膜分離技術對其烘干立窯煙氣布袋除塵器進行改造。金屬膜耐高溫,可解決燒袋問題,同時通過提高除塵器進口溫度解決了糊袋問題,使除塵系統長期連續穩定運行,避免了頻繁更換布袋。保證現場生產環境良好,進而保障生產的連續穩定。
采用的金屬柔性膜具有以下特點。
(1)耐高溫。長期運行工況≥400℃,可承受瞬間高溫800℃;
(2)抗腐蝕。可耐 H2S、SO2、SO3等腐蝕;
(3)高精度且穩定。過濾精度達0.1 μm,過濾后含塵量≤30 mg/Nm3;
(4)易清灰。反應合成方法為柯肯達爾效應成孔,曲折因子小,壁薄,具備一定柔性,反吹清灰更容易;
(5)導電性好。過濾過程中不會產生靜電;
(6)通量大。過濾空氣通量≥300m3/(m2·kPa·h)。
該膜于2014年研制成功后,即投入到有色金屬冶煉行業,且已使用超過3年。現已廣泛應用于電廠、鋼鐵、有色、高鈦渣、鐵合金、電石、黃磷、危廢處理等行業。
改造為在線脈沖行噴,清灰時濾袋逐排噴吹,此時袋式除塵器內其余各排濾袋仍在過濾狀態,逐室進行噴吹清灰。在線噴吹時,雖然被清灰的濾袋不起過濾作用,但因噴吹時間很短,而且濾袋依次逐排清灰,幾乎可以將過濾操作看成是連續的。同時,在現場使用的噴吹用壓縮空氣壓力雖小,也同樣能達到清灰效果。
原除塵器長期處于高溫狀態下運行,外部箱體、上部蓋板變形嚴重,使除塵器密封效果差;花板、隔板也均有不同程度的損壞。利用本次檢修對除塵器殼體、隔板等重新制作、安裝,并參照現有除塵器花板布置,將后6個濾室進行改造,前3個室改為自然沉降室。
原除塵器引風機、卸灰閥及刮板輸送機等仍符合新除塵器使用要求,不進行改造和更新。
按照現場的主要運行參數及要求,僅使用金屬柔性膜替代布袋、對現有花板及反吹系統進行改造,在工藝流程不變的前提條件下,現有管道閥門、自控及監控系統、輸排灰系統及公用工程等均利舊。項目于2017年8月進行,歷時45天完成改造。改造前后各參數對比見表1。

表1 立窯除塵改造前后參數對比表
除塵器于2017年9月中旬投入使用,完全能夠滿足生產使用,實現達標排放。于2017年10月進行過濾精度檢測,實測排放濃度均在20 mg/Nm3以下,符合環保排放標準。并委托當地環保監測單位進行檢測(檢測結果見表2),檢測結果基本一致。

表2 立窯除塵器烘干廢氣檢測結果統計表