■ 張瑞臣,郭 亮,劉新華
壓路機屬于道路施工及維護中一種路面壓實設備,大部分結構件為不同板厚的鋼板焊接而成。主機架是其關鍵結構件之一,是一種由中厚鋼板焊接而成的框架結構(見圖1)。焊接采用純CO2氣體保護焊,但是CO2氣體保護焊的缺點是飛濺大,產生的焊渣、焊瘤較多,給主機架制造生產工序中的焊縫修磨、清理焊瘤造成困難。由于清理焊瘤工序是整個制造生產工藝流程中耗時最長的工序,嚴重制約著焊接質量和生產效率,工人勞動強度大,所以主機架的制造生產工藝流程亟需改進。

圖1 壓路機主機架結構示意

圖2 主機架自動焊接示意
傳統壓路機主機架制造生產工藝流程為下料→組對→焊接→焊縫清理→加工→拋丸→涂裝。目前我公司壓路機主機架焊接已經實行自動化焊接(見圖2),焊接參數也進行了優化設計,因此焊接過程中飛濺得到了很好的控制,但是CO2氣體保護焊飛濺是不可避免的,主機架焊縫處及周圍就會有很多焊瘤及焊渣覆蓋在其表面。主機架下一道工序是焊縫清理修磨,清理工序主要是進行清理焊渣、焊瘤并修磨,其中每臺主機架焊后清理工序約用時360min,占整個生產工時的40%,嚴重制約生產進度。由于主機架的內部結構空間狹窄,焊縫周圍不方便用砂輪修磨,只能利用鐵氈和鐵錘進行手工一點一點鏟下來(見圖3),所以不僅勞動強度大,費時費力,而且嚴重影響了焊接方面的效率和質量。

圖3 主機架人工清理焊瘤示意

圖4 主機架油箱連接板處焊縫示意
壓路機主機架焊接后采用傳統的手工焊縫清理,嚴重制約著主機架制造生產的整個過程,那么可考慮自動化清除方式清理焊瘤和焊渣,來提高制造生產效率。我公司采用將焊接后的主機架直接放入拋丸室進行拋丸處理,可以將所有的焊渣、焊瘤被砂粒拋除干凈;另外,針對內部狹窄處,清除不到的地方,再進行二次手工拋丸,這樣主機架拋丸后能夠去除大量的焊渣、焊瘤,只有極少數焊瘤再手工清理一下即可。從圖4可以看出,主機架油箱連接板處的焊縫經過焊接后和拋丸后,焊瘤及焊渣已經大部分被清除,只有極個別頑固的焊瘤附著在上面。
改進后的主機架生產工藝流程:下料→組對→焊接→拋丸→加工→涂裝。此工藝流程優化后的優點如下:
(1)主機架焊后不需要冷卻,直接進入拋丸室進行拋丸處理,可減少冷卻時間約60min。
(2)自動化清除焊渣、焊瘤,同時可清除鋼板表面鐵銹,避免人工清理時間360min,降低勞動強度。
(3)在加工前進行拋丸處理,不需要防護加工孔處,節省屏蔽工裝費用,并且提高質量。
改進后,生產過程同時節省了主機架的焊后冷卻時間和清理時間共420min,使整個主機架的生產效率提升46%,縮短了生產工時,提升了生產效率。
主機架的焊接工藝流程優化改善后有明顯的效果,整個生產工時縮短了420min,對生產帶來了巨大的收益。本文的直接研究成果顯而易見,具有推廣的深遠意義,優化后的焊接工藝流程打破了傳統模式,可以借鑒推廣到推土機、平地機等工程機械大型結構件的制造過程。
在當前經濟形勢新常態下,制造業正面臨著越來越激烈的競爭,越來越多的工程機械企業相繼崛起,產品價格打壓力度大,加上顧客需求的多元化、個性化、急切化、挑剔化,都要求企業更加關注提高產品質量和生產效率,降低生產運營成本。
本文研究通過改進主機架的焊接工藝流程,縮短了工時,降低了工人勞動強度,提高了生產效率,同時提高了產品質量。