■ 張芳杰,郭金翔
埋弧焊作為船舶建造中非常重要的焊接方法,被船廠廣泛應用于船體平直部分的內外底板、甲板板、縱/橫艙壁板的拼板;也可采取CO2打底+埋弧焊蓋面的混合焊接方式,用于船體大合攏的內底或甲板的合攏對接焊縫,以提高焊接質量,提升焊接效率,縮短建造周期。
隨著船舶市場的多元化發(fā)展,汽車滾裝船的需求逐年遞增。而車滾船因重量和平穩(wěn)性的控制要求,其主甲板以上的甲板多采用5.5~7mm薄板作為裝載車輛的甲板,由此帶來了大量薄板對接縫在船臺的中組立和大組立中產生。通常這類焊縫均采用CO2打底和蓋面的手工方式來完成,以控制薄板對接焊縫的焊后變形,減少焊后變形的矯正工作量。但這種方式的生產效率低,造成建造周期延長。
由于埋弧焊熱輸入大的特點,為防止焊接變形,在船臺中組立和大組立的搭載過程中,薄板的縱/橫向對接焊縫,通常普遍采用手工CO2氣體保護焊的焊接工藝來完成。由于焊工個人技能水平高低差距的限制,速度快慢的差異,以及個人主觀意識的隨意性,導致這種方法存在以下缺點:①焊縫外觀成形不美觀,焊后打磨量大,焊縫的質量不穩(wěn)定。②操作工人勞動強度大,生產效率低,船臺建造周期較長。
而與之形成鮮明對比的油輪、散貨船和箱船等船舶,其甲板、內底板等平面對接焊縫位置在中組立和大合攏階段的焊接,由于板厚大多是14mm以上的厚板,普遍采用采用CO2手工打底、填充,埋弧焊蓋面的焊接方法,使得焊縫的成形、質量均得到很大提升,焊后除個別接頭簡單處理外,幾乎無需打磨,焊接生產效率大幅提升。
如何讓埋弧焊在汽車滾裝船的大合攏縱、橫對接焊縫上發(fā)揮作用,既控制了焊接變形,又提高了焊接效率,正是我們需要摸索和探究的課題。
通常埋弧焊在船舶搭載階段多數運用于厚板,且使用φ4~φ5mm焊絲,焊接參數遠遠大于手工CO2的焊接參數;相對于薄板焊接而言,其焊接熱輸入大,焊接工藝難以控制,無法得到滿意的焊接結果。為此我們進行了深入研究,摸索其薄板埋弧焊參數。
對于薄板的焊接從效率、焊接質量及焊接變形上考慮,只有采用高速焊接,才有可能降低焊接熱輸入,控制焊接變形,提高生產效率。經過多次焊接試板試驗,找出了薄板埋弧細絲自動焊蓋面的焊接參數變化的規(guī)律,積累了一定的焊接參數數據。
結合試驗取得的工藝參數,我們在某Ⅰ型汽車滾裝船上采用CO2手工打底+埋弧細絲焊蓋面的焊接工藝,進行整船的大合攏縱/橫焊縫的焊接;并進行了設備電流/電壓、焊接速度、焊接變形和焊接質量等跟蹤記錄,以驗證試驗過程中工藝參數的正確性。
在實船實施過程中,采用焊機ZX7—630,焊接材料選用了φ3.2mm焊絲CHW—S3;焊劑CHF101,焊接母材厚度為5.5mm。

圖1

圖2

表1 某Ⅰ型汽車滾裝船第七/八甲板薄板大合攏縱橫焊縫埋弧焊跟蹤記錄
該Ⅰ型汽車滾裝船共九層裝載汽車甲板,其中六甲板為活動甲板,其余甲板板厚為:一甲板(內底板)10mm、二/三/四甲板6.5mm、五甲板14mm、七/八甲板5.5mm、九甲板7mm。我們重點對二/三/四/七/八/九甲板的薄板大合攏縱/橫焊縫的埋弧焊進行了跟蹤。表1為七/八甲板跟蹤記錄。
實施過程跟蹤圖片及最終效果如圖1所示。汽車滾裝船上采用CO2手工打底+埋弧細絲自動焊蓋面的實踐如圖2所示。
試驗和實施過程中應關注的幾個問題及解決方法:
第一,適當提高埋弧焊的焊接速度,可減小焊縫熱影響區(qū),焊件受熱均勻,變形能得到較好的控制。
第二,焊接順序應按以下主要步驟進行控制,否則易造成焊接應力無法釋放,板縫間隙的變化和甲板的變形:①先焊甲板縱向對接板縫,再焊甲板環(huán)形對接板縫。②先船體結構的合攏對接焊縫,再焊船體結構的角接縫。
第三,若采用φ2.0mm焊絲,由于其焊絲直徑與手工CO2焊絲φ1.2mm相差0.8mm,其成形雖然優(yōu)于手工焊,由于填充金屬量有限(時常會出現焊縫不飽滿低于母材的現象,需人工進行二次修補),埋弧焊高效率未能體現;在綜合考慮焊接速度對單位時間內的焊接熱輸入的影響,與焊材填充量之間關系的前提下,故在實船實施中采用了φ3.2mm焊絲。
第四,若手工CO2打底焊過寬時,埋弧焊高速蓋面時,焊縫會出現未熔合(即單邊現象,需人工進行二次修補),故合攏焊縫的裝配間隙應控制好,最好在6mm左右,且板縫無需開坡口;另外,手工CO2打底焊的擺幅不宜過大,以控制焊縫的寬度。
第五,若手工CO2打底焊高度不夠時,埋弧焊蓋面焊接速度將降低,焊接熱輸入增加,則易造成焊穿,以及板材變形量隨之增加;而打底焊過高時,則易造成埋弧焊蓋面焊縫出現“凸”變形,焊后需要打磨處理,焊接效率將打折扣。
因此,在整個實施過程中,手工CO2打底焊的好壞,也決定了整道焊縫的成形和質量。
通過上述跟蹤圖表可以看出,其大合攏焊縫的變形是可控的,產品質量是可以保證的,其工效顯著提高。其母材板厚為5.5mm時,焊接電流250~300A,電弧電壓30~35V,焊接速度29~30cm/min。為后續(xù)的汽車滾裝船Ⅱ型(十一層甲板)、Ⅲ型(十三層甲板)大合攏薄板對接焊縫的焊接,采用埋弧焊蓋面的焊接方法奠定了基礎。

表2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝船埋弧焊蓋面與手工CO2蓋面船臺周期的提升數據

表3 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝船手工焊焊后打磨成本比較

表4
在上述Ⅰ型實船及后續(xù)的Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝船實踐過程中,同樣進行了詳細的工藝參數、變形控制和無損檢測等質量、工效和成本的跟蹤。以下重點簡述其船臺建造周期工效的提升和焊縫打磨的成本節(jié)約對比數據(見表2、表3)。
從表2、表3可以看出,埋弧焊在Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝上提升空間和節(jié)約的成本尤為明顯,該方法值得在大型車滾船上推廣運用。
根據跟蹤數據的匯總,埋弧焊用于船體大合攏焊縫的蓋面時,其工藝參數建議如表4所示。
經過上述試驗及實船上的焊接實踐與改進,在薄板大合攏焊縫的埋弧焊蓋面上,積累了一定的經驗和數據,解決了埋弧焊焊接熱輸入大,薄板焊后變形量大的問題,工效得到了大幅提高,船臺周期縮短,人工成本和材料成本都有了很大的節(jié)省。
就其應用有以下幾個優(yōu)勢:
(1)焊縫成形 由于埋弧焊是機械化控制,焊接過程連續(xù)、焊接參數穩(wěn)定,所以焊縫成形的美觀度優(yōu)于手工CO2蓋面。
(2)焊接效率 埋弧焊焊接時可連續(xù)送絲無需停歇,而手工CO2焊接無法做到連續(xù)作業(yè),從船臺周期對比表格中就可以看出,此單項工程可為船臺周期爭取10天左右。
(3)焊接質量 由于埋弧焊連續(xù)焊接的特性,減少了焊接接頭的修補,從NDT的檢測結果也能看出其質量的穩(wěn)定性。
(4)成本節(jié)約 由于其外觀成形好,且焊縫連續(xù)、接頭少,焊后打磨幾乎可忽略不計,從而大大降低了后期打磨的工作量及砂輪片的損耗。僅砂輪片一項,全船可節(jié)約成本5221.59元(Ⅰ型)。
(5)焊后變形量 從甲板埋弧焊蓋面后的甲板變形數據跟蹤表,可以看出甲板焊縫凸、凹變形在可控范圍內;相比于手工CO2蓋面,焊縫的變形和收縮量,對甲板的平整度和艙容數據的影響也在可控范圍內。
綜上所述,埋弧焊在汽車滾裝船的薄板大合攏焊縫上得到了充分的發(fā)揮和運用,對船廠縮短船臺建造周期,提高工效,提升產品質量,起到了積極的作用。