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高壓電機轉子鐵芯膨出故障與處理

2018-04-28 03:00:12范孟湘
綜合智慧能源 2018年3期
關鍵詞:故障

范孟湘

(大唐環境產業集團股份有限公司三門峽項目部,河南 陜縣 472100)

0 引言

高壓電動機是發電廠的重要電氣設備之一,由于高壓電動機具有額定電壓高、功率大、應用范圍廣、所帶負荷重要等特點,往往運行中一旦出現故障,會對發電機組正常運行造成很大影響,甚至造成非計劃停機等嚴重后果[1]。電動機運行中損壞的原因與出廠質量、運行環境、運行情況、日常檢修維護、使用時間等有直接關系[2-3]。本文對電動機轉子故障及維護進行分析,僅供處理故障時參考。

1 大型高壓電機檢修存在的問題

在運行中發現增壓風機電機冷卻風罩與電機結合面處向外冒煙,運行人員聯系緊急停運增壓風機。對風機、電機軸承溫度、振動、線圈溫度、電流等歷史參數調閱和比對分析,均未發現異常。對電機驅動端、非驅動端軸瓦進行解體檢查未見異常,打開電機前后端蓋及定子頂部蓋板檢查電機內部鐵芯、線圈等未見明顯異常。測量電機絕緣、直阻測量合格,電機進行耐壓試驗合格,某發電廠增壓風機主要參數見表1。

為進一步查找故障原因,決定進行對電機進行抽轉子檢查。由于升壓風機電機自重39 730 kg,頂部檢修葫蘆最大起重量為16 t。風機電機抽轉子受到限制,據現場實際情況,需采用拉電機定子的方案進行檢修[4]。具體方法如下。

在電機風葉端基座處安裝2根#30工字鋼加長基座,長度為4 000 mm,寬度為308 mm。2根工字鋼之間用#10槽鋼連接加固,并將加長基座用水平尺找平、找正,并在末端焊接2只吊環,用于將電機外殼向后移動。在工字鋼上平面焊接上寬60 mm厚5 mm的扁鋼,并涂抹黃油,利于電機定子外殼順利向后滑動。將對輪端用鋼架固定,后端將外風葉輪轂拆除。選用φ325×10厚壁無縫鋼管,且對管口加固,套于風葉軸上。形成加長軸。在加長軸末端用鋼支架固定,翻出軸瓦。拆掉前軸承端蓋放于對輪支座處固定。將內風扇葉輪拆除,固定在電機殼內,防止碰傷繞組。拔出電機定位銷,拆掉固定螺釘。在加長基座末端吊環處掛上2只5 t手拉葫蘆,并連接電機外殼,緩慢拉動電機外殼,并注意保持平衡,動靜氣隙。檢查修理后,利用原基座起重點,拉回電機外殼,觀察定位銷孔,就位后,安裝風葉,端蓋,回裝軸承,調整氣隙中心,恢復電機原始狀態。

表1 某發電廠增壓風機電機主要參數

電機解體后檢查發現電機定子、轉子中間段部位有摩擦掃膛痕跡,定子膛內七點鐘方向部位摩擦痕跡較重。進一步檢查發現轉子有2根鼠籠條從端部與短路環聯接焊縫有開焊現象,并有松動;定子鐵心與機殼焊接位置開焊4處;轉子鐵心緊固螺絲開焊6處,鐵心與支撐筋有開焊現象,掃膛部位通風槽堵塞。轉子鐵心用百分表測量發現,掃膛部位通風槽堵塞,大部分鐵心有膨脹突出(以下簡稱膨出)現象,如圖1所示。掃膛部位膨出最大2.2 mm,未掃膛部位膨出在0.8~1.3 mm之間。經測量,線圈絕緣、直阻合格。定子鐵心溫升試驗結果:溫升15 ℃,溫差45 ℃,最高溫度80 ℃(磨損部位),最低溫度35 ℃(正常部位),嚴重不合格。

2 電機轉子故障原因分析

對電機的解體詳細檢查,電機異常的原因如下。

圖1 某高壓電機鐵芯膨脹突出故障

(1)直接原因是電機轉子鼠籠條端部、加強筋開焊,電機轉子存在較大彎曲,電機中間部位氣隙超差,電機運行過程中鐵芯逐步松動、造成螺絲開焊,鐵心膨出,膨出(轉子鐵芯中間部位膨出最大2.2 mm)超出定轉子鐵心間隙時,發生定、轉子掃膛故障。

(2)電機轉子在制造過程中存在工藝缺陷,轉子鐵芯與內部加強筋只在轉子兩端焊接,中間部位沒有焊接,轉子大部分鐵心有膨出現象。

(3)高壓電動機啟動頻繁,其啟動電流是籠條額定工作電流的數倍。電流熱效應使籠條迅速發熱,使其機械強度下降,導致籠條斷裂。

(4)增壓風機電機轉子鐵芯質量12 t,由于剛性的因素,轉子中間部位是薄弱部位,有下沉的可能。

3 解決措施與效果

對電機定子鐵芯與機殼結合處補焊,電機定子鐵芯與機殼結合處全部進行焊接(之前只有點焊并未滿焊),保證電機定子鐵芯與機殼接觸牢固;電機通風槽修復及清洗烘干;確定好電機轉子尺寸,利用車床將電機轉子膨出部位鐵芯車削加工處理,將轉子鼠籠條補焊,轉子鼠籠條兩端開焊處加固;固定螺絲進行補焊加固;驅動端和非驅動端軸瓦修復,轉子鐵芯與支撐筋全部加固焊接,定、轉子清洗烘干;真空壓力浸漆。

轉子彎曲度檢查;轉子動平衡試驗初始不平衡量首端56 g,末端69 g,動平衡試驗剩余不平衡量首端8 g,末端9 g;定轉子鐵芯酸洗處理;溫升試驗;定、轉子噴高阻絕緣覆蓋漆;定子線圈耐壓9 kV試驗通過,直流泄漏合格,整體回裝。直流電阻測量值符合相關要求,電機空載試運合格,帶負荷投運正常。

4 防止電機轉子膨出故障的檢查

(1)為了避免運行中轉子與定子摩擦,必須定期檢查電機定子與轉子間的氣隙(電動機兩端端蓋各有3個測量孔),最大氣隙與最小氣隙之差與平均值之差不應大于平均值的±5%(3 mm以上)。

(2)檢查出線盒的密封是否良好,發現密封膠圈、密封墊老化應及時進行更換;定期檢查電源電纜在出線盒入口處是否固定牢固,無晃動磨損現象,發現固定不牢的應及時加固;定期檢查電源電纜接頭或接線柱接觸是否緊固,電纜接頭和接線處是否有燒傷現象,出現以上現象,應及時停運檢查和更換。

(3)焊接轉子使用成型裸銅導體,籠條兩端與裸銅端環焊接形成繞組回路。籠條的截面分為圓形、矩形、楔形等各種形式,籠條端環采用鉆孔后與對應銅條焊接。有些電動機沒有鉆孔,只是表面進行焊接,這種工藝特別容易因應力、電磁力等其他外作用力產生裂縫。對于兩極高速電機,由于籠條端環不是整體銅料制成,易造成焊接不良,在正常使用中受熱應力易造成籠條端部開裂。開裂后,開裂部分甩出會刮傷電動機定子繞組絕緣層,造成相間內部短路或內部對地短路。鼠龍條斷裂一般發生在伸出轉子鐵芯端部靠近籠條端環焊接處。開裂的一般原因是長時間受熱力和電磁力而產生疲勞損傷。

根據上述故障原因,可采用的方法為:檢查籠型電機轉子是否有過熱、磨損、斷條、斷環現象,合格標準為轉子鐵芯無過熱,變色,磨損,燒傷,銹蝕等現象,轉子鐵芯壓接良好,壓鐵無開焊現象,鼠籠條及短路環無裂紋及斷條現象;檢查轉子風扇、通風孔、本體、平衡塊等有無斷裂、磨損、松動等情況;檢查轉子軸徑、軸承室同軸承的公差尺寸及配合情況;檢查轉子是否有彎曲變形現象。還要進行轉子外圓及同心度檢測,轉子各部位緊固檢查,焊接檢查做探傷試驗。必要時轉子做動平衡校驗。每次電機大修時檢查電動機轉子內部加強筋焊口,必要時進行補焊,對電動機轉子進行彎曲度檢查,應符合相關標準。

5 結論

電動機損壞主要是日常維護不到位、檢修不仔細和電動機制造缺陷等原因造成的,只要進行全面分析,制定相應的措施,加強電機的日常管理,使用正確方法修復電動機,才能保證電動機長期穩定運行。

參考文獻:

[1]徐峰. 高壓電動機轉子籠條斷裂的分析及預防[J]. 電氣技術, 2016, 17(3):129-131.

[2]姜烈偉. 高壓電機軸承溫度過高及振動異常的處理[J]. 電力安全技術, 2017, 19(4):54-56.

[3]李瑞環. 高壓電機故障產生原因及改進措施[J]. 中外企業家, 2016(9):177.

[4]石其軍. 電動機轉子機械部分修理方法[J]. 理論前沿,2014 (9):348.

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