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燃煤電廠SCR入口氮氧化物高原因分析及運(yùn)行調(diào)整措施

2018-05-06 02:01:54
今日自動化 2018年3期

(徐州華潤電力有限公司,徐州 221000)

0 引言

隨著環(huán)保要求越來越嚴(yán)格,以及國家超低排放政策的落地,SCR煙氣脫硝裝置的安全、穩(wěn)定運(yùn)行成為關(guān)鍵因素,若操作調(diào)整不當(dāng),很容易造成環(huán)保超標(biāo)、液氨浪費(fèi)、空預(yù)器ABS堵塞等異常情況,影響鍋爐的經(jīng)濟(jì)性,甚至需要停爐處理。

近些年煤炭市場緊張,許多發(fā)電企業(yè)由于不能保證燃煤供應(yīng),不得不燃用大量與設(shè)計(jì)煤種參數(shù)相差很大的煤種,或者摻燒一些高灰分,低揮發(fā)分的劣質(zhì)煤種,直接導(dǎo)致了許多機(jī)組出現(xiàn)SCR入口氮氧化物偏高情況。我司#3機(jī)組氮氧化物長期處于500 mg/m3以上的水平,嚴(yán)重超過350 mg/m3的設(shè)計(jì)要求,液氨用量偏高,對空預(yù)器等設(shè)備安全運(yùn)行造成了較大隱患,急需進(jìn)行有效控制。

1 設(shè)備概述

#3機(jī)組于2004年建成投產(chǎn),鍋爐為東方鍋爐(集團(tuán))股份有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)制造的 DG1025/18.2-II12 型 320MW亞臨界參數(shù)自然循環(huán)鍋爐,如表1所示。鍋爐為亞臨界壓力,一次中間再熱的自然循環(huán)汽包爐,單爐膛,燃燒器布置于爐膛四角,切圓燃燒,尾部雙煙道結(jié)構(gòu),采用擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)Π型,平衡通風(fēng),半露天島式布置。鍋爐采用四角布置、切向燃燒,假想切圓直徑為Φ790 mm。燃燒器采用低NOx燃燒器,采用空氣分級和燃料分級相結(jié)合的技術(shù),運(yùn)行中維持較大量(20%左右)的高位燃盡風(fēng);A層布置小油槍點(diǎn)火裝置。除A磨燃燒器噴口外,其余全部采用上下濃淡中間帶穩(wěn)燃鈍體的燃燒器;采用節(jié)點(diǎn)功能區(qū)技術(shù)。通過調(diào)整主燃燒器區(qū)一二次風(fēng)擋板開度,一次風(fēng)與主燃區(qū)的二次風(fēng)形成縱向分級燃燒。每個(gè)風(fēng)室的風(fēng)門擋板配一個(gè)執(zhí)行器。一、二次噴口、燃盡風(fēng)噴口均為耐熱鑄鋼件。二次風(fēng)噴口上下擺動30°(最下層上翹5°,不參與擺動),一次風(fēng)噴口上下擺動20°(微油層不參與擺動);在主燃燒器上方增加燃盡風(fēng),與最上層燃盡風(fēng)(OFA)保持較大的距離;燃盡風(fēng)從大風(fēng)箱頂部開口上取二次風(fēng);燃盡風(fēng)也布置在四角,燃盡風(fēng)噴口可進(jìn)行上下20°、水平10°擺動。設(shè)計(jì)燃燒效果NOx排放濃度不超過350 mg/Nm3(標(biāo)態(tài)6%的O2)。鍋爐采用的是正壓直吹式冷一次風(fēng)機(jī)制粉系統(tǒng),共設(shè)置5臺中速磨煤機(jī)(ZGM95G),每臺磨煤機(jī)出口四根粉管,分別對應(yīng)同一層燃燒器的4個(gè)噴口。脫硝裝置采用選擇型催化還原技術(shù)進(jìn)行煙氣脫硝,脫硝裝置三層催化劑運(yùn)行。

表1 鍋爐容量和主要參數(shù)

本鍋爐燃用徐州混煤和晉東南貧煤,前者為設(shè)計(jì)煤種,后者為校核煤種;設(shè)計(jì)煤種為貧煤,校核煤種為煙煤[1]如表2所示。

2 脫硝系統(tǒng)存在問題

近年來我司入爐煤質(zhì)變化較大,含氮量高的低揮發(fā)煤種占比越來越高,導(dǎo)致我司各臺爐SCR入口NOx值升高較多,#1至#4爐在加倉煤質(zhì)及加倉方式基本一致情況下,鍋爐入口NOx值及噴氨量明顯存在較大差異(如表3所示)。

表2 燃用煤種參數(shù)

表3 #1-#4機(jī)組SCR入口NOx和噴氨量對比

從表中數(shù)據(jù)可以看出#3機(jī)組在相同工況下SCR入口氮氧化物含量明顯高于其他機(jī)組,致使噴氨用量處于偏高水平。

3 氮氧化物偏高原因分析

3.1 低氮燃燒器工作原理

低氮燃燒器一般把一次風(fēng)分成濃淡兩股,濃相在內(nèi),更靠近火焰中心;淡相在外,貼近水冷壁。濃相在內(nèi)著火時(shí),火焰溫度相對較高,但是氧氣比相對較少,故生成的氮氧化物的幾率相對減少;淡相在外,氧氣比相對較大,但由于距火焰高溫區(qū)域較遠(yuǎn),溫度相對較低,故氮氧化物的生成也不會很多;濃淡分離技術(shù),將燃燒器局部的煤粉濃度提高了相對的就降低了此局部區(qū)域的一次風(fēng)量,則煤粉氣流中的含氧量便相對降低,在氧供應(yīng)不足的情況下,游離的N轉(zhuǎn)化為NOx的機(jī)會減小[2]。如圖1所示。

圖1 低氮燃燒器原理

3.2 影響氮氧化合物生成量的因素

根據(jù)氮氧化合物生成機(jī)理,影響氮氧化合物生成量的因素主要有火焰溫度、燃燒器區(qū)段氧濃度、燃燒產(chǎn)物在高溫區(qū)停留時(shí)間和煤的特性[3],而降低氮氧化合物生成量的途徑主要有兩個(gè)方面:降低火焰溫度,防止局部高溫;降低過量空氣系數(shù)和氧濃度,使煤粉在缺氧的條件下燃燒。燃料型NOx是空氣中的氧與煤中氮元素?zé)峤猱a(chǎn)物發(fā)生反應(yīng)生成NOx,影響燃料型NOx生成與還原的因素包括煤質(zhì)與燃燒設(shè)備運(yùn)行參數(shù)兩方面的因素。影響燃料型NOx轉(zhuǎn)化率的煤質(zhì)因素包括:燃料中氮的含量、氮化合物存在的狀態(tài)、固定碳與揮發(fā)分的含量之比、氮在熱解時(shí)析出的過程及在揮發(fā)分和焦炭中分配的比例等;熱力型NOx是燃燒時(shí)空氣中的N2和O2在高溫下生成的NOx,影響熱力型NOx生成量的主要因素有燃燒反應(yīng)的溫度、氧氣濃度和反應(yīng)時(shí)間,主要控制因素是溫度,溫度對熱力型NOx生成速率的影響呈指數(shù)函數(shù)關(guān)系。影響熱力型NOx生成的另一個(gè)主要因素是反應(yīng)環(huán)境中的氧濃度比。因此控制熱力型NOx生成量的方法概括為:降低燃燒溫度水平,避免局部高溫;降低氧氣濃度;縮短燃燒產(chǎn)物在高溫區(qū)內(nèi)的停留時(shí)間等[4]。

各煤種NOx排放量指標(biāo)(參考值):

煙煤 170~300 mg/Nm3(O2=6%)

褐煤 170~400 mg/Nm3(O2=6%)

貧煤 <600 mg/Nm3(O2=6%)

無煙煤 <800 mg/Nm3(O2=6%)

4 運(yùn)行調(diào)整措施

4.1 細(xì)化燃煤摻配

由于各煤種中含氮量不同,所以在燃煤摻配時(shí)要合理進(jìn)行分配,注意控制氮含量高的煤種的摻配比例。

4.2 控制爐內(nèi)氧量

根據(jù)CO測點(diǎn)數(shù)值合理控制爐內(nèi)氧量,在滿足燃料完全燃燒的前提下盡量降低爐內(nèi)氧量,同時(shí)運(yùn)行中適當(dāng)加大燃燼風(fēng)風(fēng)門擋板及SOFA風(fēng)擋板的開度,適當(dāng)關(guān)小主燃區(qū)風(fēng)門擋板開度,使主燃燒器區(qū)域的氧濃度降低,這既能控制燃燒區(qū)域的火焰溫度,又能抑制燃料氮形成的中問產(chǎn)物與氧的化合[5]。加強(qiáng)了空氣分級效果,可以達(dá)到降低了NOx排放量的需求。但是缺氧燃燒,生成的還原性氣體使?fàn)t膛容易結(jié)焦,所以應(yīng)該權(quán)衡把握,不宜調(diào)整幅度過大。如圖2所示。

圖2 氧量調(diào)整前后NOx值對比

4.3 保持相鄰磨組運(yùn)行

相鄰磨組運(yùn)行時(shí),低氮燃燒器各層燃料與空氣分級效果較好,能夠很好的抑制氮氧化物的生成;當(dāng)磨組隔層運(yùn)行時(shí),燃燒出現(xiàn)斷層,分級燃燒效果被嚴(yán)重削弱,由于停運(yùn)磨上下均通有熱二次風(fēng),引起該區(qū)域氧量較高,導(dǎo)致停運(yùn)磨的相鄰磨燃燒時(shí)為富氧燃燒,氮氧化物生產(chǎn)量增加,引起SCR入口NOx值上升,噴氨量增大。所以當(dāng)出現(xiàn)磨組隔層運(yùn)行時(shí),需將該磨噴口上下兩層輔助風(fēng)擋板適當(dāng)關(guān)小,以降低該區(qū)域氧量[6]。如圖3所示。

圖3 磨組隔層與不隔層運(yùn)行NOx值對比

4.4 控制較低的一次風(fēng)量

一次風(fēng)的主要作用為輸送煤粉,但同時(shí)也為煤粉燃燒提供了部分氧量。當(dāng)一次風(fēng)量較大時(shí),煤粉燃燒時(shí)的氧量增加,氮氧化物生成量較大;在不堵磨的前提下盡量降低一次風(fēng)量,使得煤粉燃燒時(shí)的氧量降低,能夠抑制氮氧化物的生成,降低SCR入口NOx值,從而達(dá)到降低噴氨量的目的。如圖4所示。

圖4 一次風(fēng)量降低前后對比

5 效果驗(yàn)證

如圖5、圖6所示。

圖5 調(diào)整前后液氨用量走勢

圖6 調(diào)整前后液氨用量分布

運(yùn)行調(diào)整措施實(shí)施后,#3爐液氨用量從調(diào)整前的平均73 kg/h下降至63 kg/h,降幅達(dá)到13%,從調(diào)整前后的液氨用量分布分析,80 kg/h至140 kg/h的高用量區(qū)間占比明顯減少,也就是說運(yùn)行調(diào)整后,隨著SCR入口NOx值的降低,大量噴氨情況有所改善,噴氨幅度更為平穩(wěn)。經(jīng)濟(jì)收益上,按照液氨單價(jià)3800元/t計(jì)算,全年可以節(jié)約液氨87.6 t,節(jié)約生產(chǎn)成本約33.28萬元。

6 結(jié)束語

綜上所述,文章系統(tǒng)的闡述了320MW亞臨界參數(shù)自然循環(huán)鍋爐的工作原理,以及SCR脫銷過程中入口NOx存在偏高的問題,從技術(shù)性方面和燃燒反應(yīng)過程加以改進(jìn),通過實(shí)測數(shù)據(jù)對比可見改造效果顯著。

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