司文波,蘇國強
(華能國際電力股份有限公司玉環電廠,浙江 玉環 317604)
玉環電廠4×1 000 MW鍋爐是由哈爾濱鍋爐廠引進日本三菱重工業株式會社技術制造的超超臨界變壓運行直流鍋爐,型號為HG-2953/27.46-YM1。機組靜電除塵器由浙江菲達環保科技股份有限公司設計制造,電除塵器均為三室四電場,寬極距輔助電極橫向槽板型。
玉環電廠2號機組在2015年11月超凈排放改造后電除塵設備由原來的24臺高壓硅整流變壓器變為36個高頻整流變(每室的一電場和四電場各增加一臺整流變,并對同一個電場的陰極線進行電氣隔離,保證電場工作的可靠性)。投運后發現2號機組B側電除塵多個電場二次短路跳閘,為滿足超凈排放的要求,對B側電除塵進行半側隔離檢查處理,工作人員進入電除塵內部發現三電場和四電場大量螺旋線已斷裂或有裂痕。斷裂螺旋線分布位置無規律,按層看各層分布均有斷線,按排看外側和內側都有,按斷口位置看也無規律[1-3]。本文結合2號機超凈排放改造前后電除塵的運行工況變化情況,對三電場和四電場大量螺旋線斷裂的原因進行分析。
玉環電廠鍋爐爐膛中產生的煙氣經過脫硝系統后,進入空氣預熱器對一、二次風預熱,然后流經靜電除塵器,由引風機排至煙囪。當含塵煙氣通過靜電除塵器的高壓靜電場時,與電極間的正、負離子和電子發生碰撞或在離子擴散運動中產生荷電,帶上電子和離子的塵粒在電場力作用下向異性電極運動并吸附在異性電極上,通過除塵器的陰極和陽極振打裝置使電極上的飛灰落入電除塵器的灰斗內,通過輸灰系統將飛灰輸送至灰庫。每臺爐設二臺電除塵器,電除塵器均為三室四電場。一二電場陰極線為芒刺線,三四電場陰極線為螺旋線,如圖1所示。
高頻電源基本原理是三相交流電經整流和濾波后,得到 530 V 左右的直流電壓,再經IGBT逆變,產生40 kHz 左右的交變高頻電流信號,經高頻變壓器升壓至20 kV,再經倍壓整流,產生平直的80 kV高頻脈動負高壓直流信號,經阻尼電阻送入電場。同時,為了防止粉塵粘附在電除塵的絕緣子和瓷軸上,在電除塵頂部增加熱風吹掃裝置。熱風吹掃裝置配備離心風機、換熱器、進回汽管道、溫度控制柜等設備。利用廠用輔助蒸汽對吹掃風進行加熱。

圖1 電除塵內部結構
本次超凈排放改造螺旋線沒有更換,并且經過研究院對斷裂螺旋線檢驗,螺旋線斷裂是由于腐蝕應力所致,可以排除螺旋線材質問題造成斷裂。
電除塵在低低溫工況下,飛灰比電阻有了數量級上的大幅下降。由于2號爐電除塵檢修后運行初期,排煙溫度長時間僅40~60℃,遠低于85℃左右的酸露點,螺旋線表面凝聚大量硫酸的小液滴,此時在50~60 kV的高壓直流電下運行會產生較嚴重的腐蝕和頻繁放電。放電如達不到拉弧,在火花率整定模式下無法自動調整參數運行,但頻繁的放電將擊傷熔蝕螺旋線。這些會產生較多腐蝕坑,該部位在拉應力下出現裂紋以致斷裂。
電場運行參數曲線見圖2。

圖2 電場運行參數曲線
3號電除塵低低溫改造后正常運行一年多,利用檢修機會進入內部檢查發現,螺旋線表面沒有明顯的裂紋及腐蝕坑現象,但產生了一定數量較明顯的放電黑斑,說明電場放電會對螺旋線有影響,且放電強弱可能是破環螺旋線的因素,在這種運行工況下螺旋線的使用壽命會降低。
2號機組電除塵正常運行時采用脈沖供電方式,即高能供電與低能供電交替進行的一種控制方式,二次電流設定值為1 000 mA。電除塵改造后調試期間將2號機組電除塵高壓電場運行方式更改為火花率整定方式(高頻電源的工作頻率依據二次設定參數調整的一種連續供電的控制方式)后,B側電除塵多個四電場發生二次短路跳閘。
2號機組在超凈排放改造后,在A、B側一電場和四電場共增加了12個整流變,以B側四電場為例由原來的四室四、五室四、六室四,三個整流變改為四室四1、四室四2、五室四1、五室四2、六室四1、六室四2,六個整流變,而電除塵內部的螺旋線個數并沒有增加,只是將原有的螺旋線進行電氣隔離,一半由四室四1整流變接帶,另一半由四室四2整流變接帶。所以正常運行時(脈沖供電方式)二電場和三電場的二次電流是一電場和四電場的2倍左右,這樣通過螺旋線的電流基本一致,見表1。

表1 側電場正常運行時二次電流
表1顯示,二次電流隨機組負荷等因素實時變化,但各電場變化趨勢基本一致。
但在電場運行方式更改為火化率整定后,所有整流變二次電流都增至1 000 mA,對于二電場和三電場而言二次電流增加一倍左右,然而通過四電場的螺旋線電流變為正常運行時的四倍以上。因此,可以判定很有可能因電場運行方式改變后通過螺旋線電流急劇增大,使螺旋線損壞。
2號機組電除塵高頻改造后,電場正常運行方式為脈沖供電方式,當脈沖供電無法滿足超凈排放要求時,為了提高電除塵的效率,還需將電場控制方式改為火花率整定方式,建議重新整定四電場火花率整定控制方式定值,防止火花率整定方式運行時通過螺旋線的電流超限。
2號機組煙氣冷卻器改造后,煙氣冷卻器出口煙氣溫度長期低于設計值運行(設計值為90℃)。煙氣溫度的降低達到降低飛灰比電阻和降低煙氣量的效果,實現了電除塵器設備的除塵提效,但也會對電除塵內部的螺旋線造成低溫腐蝕,應綜合考慮環保要求和設備壽命等因素,優化煙氣冷卻器運行方式,提高電除塵入口煙氣溫度。
低低溫改造后,飛灰比電阻大幅下降。經過研究和計算,采用高可靠性的芒刺線同樣可以保證除塵效率不下降。考慮以后長期可靠運行,建議在保證排放指標的前提下同期更換為RSB芒刺線和RS-1小刺芒刺線。
在日益嚴格的環保要求及新政策的引導下,各燃煤電廠陸續對已投產機組進行超凈排放改造。各電廠在超凈排放改造前應充分考慮改造后對其他設備運行工況的影響,盡量使設計方案符合電廠的實際運行情況。在改造后最好將改造前后運行情況進行對比,發現運行工況變化后應及時查找原因,不能盲目地追求環保指標而使其他未改造設備壽命大大縮短。華能玉環電廠2號機組和3號機組改造后各項環保參數已達到超凈排放要求,并經過長時間穩定運行,對超凈排放改造后機組的運行控制積累了大量的經驗,對于其他電廠具有良好的借鑒意義和推廣價值。
參考文獻:
[1] 哈爾濱鍋爐廠.玉環1 000 MW超超臨界鍋爐設計說明書[R]. 哈爾濱鍋爐廠,2004.
[2]華能玉環電廠.華能玉環電廠輔機運行規程[R]. 華能玉環電廠,2014.
[3]朱法華,李輝,王強.高頻電源在我國電除塵器上的應用及節能減排潛力分析[J].環境工程技術學報, 2011,1(1): 26-32.
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