權星軍
(國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠,江西 景德鎮 333000)
某廠1號機投產以來一直存在發電機勵端、汽端鐵芯局部溫度偏高的異常情況。盡管目前有些文獻[1-4]出現了發電機鐵芯溫度偏高的現象,但是涉及發電機風扇葉片的內容未見報道。本文通過分析發電機氫氣冷卻流程,依據發電機鐵芯溫度、氫氣溫度、冷卻水溫度等參數,發現、分析以及處理發電機鐵芯局部溫度偏高的問題,所取得的經驗可供各新建電廠借鑒。
某廠2×660 MW機組“上大壓小”擴建工程兩臺機組三大主機設備廠家分別為哈爾濱鍋爐廠(鍋爐)、東方汽輪機廠(汽輪機)、東方電機廠(發電機)。其中發電機的主要參數:型號為QFSN-660-2-22,隱極式、二極、三相同步發電機;冷卻方式為水-氫-氫,氫冷器4組。轉子與鐵芯通風冷卻系統如圖1,圖中藍色代表冷風,紅色代表熱風。
隨著發電機轉子的轉動,依靠安裝在發電機轉子兩端的扇葉,攪動發電機內氫氣形成流場,其流程為:熱氫→四組氫冷器冷卻→發電機轉子兩端風扇→勵端、汽端端部鐵芯(轉子、定子)→發電機中部定子、轉子冷卻→熱氫,以此建立循環。

圖1 轉子與鐵芯通風冷卻系統
1號機組帶滿負荷通過168 h試運時,發現定子鐵芯勵端、汽端端部溫度測點1-3點均偏高,如表1所示。

表1 1號發電機鐵芯及氫冷器氫氣溫度
為此,電廠組織相關技術人員對測點狀況和準確性進行了校驗、排查,均未發現異常。根據QFSN-660-2-22型汽輪發電機技術數據匯總表第5頁第3條“發電機絕緣等級及溫度限值”規定:定子線圈絕緣等級F級(按B級考核),定子繞組及出水線溫度≤85℃、定子繞組層間溫度≤120℃,轉子線圈絕緣等級F級(按B級考核),繞組溫度115℃,定子鐵芯絕緣等級F級(按B級考核),長期最高允許溫度為130℃。(注:F級絕緣材料最高允許溫度為155℃),該類型機組勵端和汽端鐵芯溫度在130℃以內允許長期運行,此時表1各點溫度未超過120℃。
隨著環境溫度逐漸升高,1號機組負荷加至647 MW時,發現發電機鐵芯溫度在緩慢爬升,其中勵端第2點達121℃、第3點120℃,汽端鐵芯第1點123℃、第2點122℃、第3點122℃(此時DCS顯示轉子繞組溫度最高95℃),立即停止加負荷,確保鐵芯最高溫度小于120℃。對比檢查1號、2號發電機氫氣溫度數據,并作圖發現兩臺發電機冷卻風向完全相反,如圖2、3所示,圖中數據分別為各組氫冷器熱氫和冷氫溫度。

圖2 1號發電機氫氣溫度分布圖

圖3 2號發電機氫氣溫度分布圖
根據圖1所示發電機的通風冷卻工作原理,確認1號發電機冷卻風向反向,這就導致了1號發電機鐵芯局部溫度偏高。
停機后打開發電機兩側端蓋,通過對照發電機風扇葉片圖紙,發現勵端、汽端風扇葉進出氣方向與圖紙標示不符,確實存在發電機轉子風扇葉片裝反的現象,如圖4、5所示,這就是引起發電機冷卻風向反向的直接原因。
對1號發電機風扇葉片重新調整裝配,如圖6、7所示,開機后機組帶657MW負荷時數據如表2所示。

表2 1號發電機鐵芯及氫冷器氫氣溫度
由表2數據可知,發電機內各鐵芯溫度均在100℃以下,解決了定子鐵芯勵端、汽端局部溫度偏高的問題。

圖4 調整前汽端扇葉

圖5 調整前勵端扇葉

圖6 調整后汽端扇葉

圖7 調整后勵端扇葉
本次發電機風扇葉片裝反事件雖然未造成直接后果,但660 MW超超臨界機組發電機風扇葉片裝反在發電機試運過程中鮮有出現。本文通過分析發電機氫氣冷卻流程,依據發電機鐵芯溫度、氫氣溫度、冷卻水溫度等參數,得出發電機風扇葉片裝反的結論,解決了定子鐵芯勵端、汽端局部溫度偏高的問題。建議制造廠在風扇葉片設計上采取可靠的防誤裝措施。此次從發電機扇葉裝反問題的發生,分析解決的過程,對于各工程建設單位如何控制制造、安裝、監理、調試、運行等各環節工程質量具有借鑒意義。
參考文獻:
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[4]李子建.汕尾電廠600 MW發電機鐵芯溫度高的問題分析及解決措施[J].科技風,2013,(6)∶58-59.