劉明武 胡水軍??
摘要:煤化工企業在提高企業生產自動化的同時,節能與環保成是首要關注的問題。本論文以某大型焦化廠為背景,重點分析了裝煤除塵控系統在運行過程中存在的問題,從節能與環保的角度出發,提出控制系統改造的硬件的具體框架和方法。
關鍵詞:焦化;裝煤除塵;PLC
焦化廠焦化過程中的排出的污染物經常是高溫、高熱的,嚴重影響到布袋除塵器的使用壽命與正常工作,因而直接影響到除塵效果,所以必須對污染粉塵、氣體在進入布袋除塵器之前進行冷卻,但目前,很多焦化生產企業冷卻器離心風機控制經常是手動控制,其次冷卻器風機啟動后一段時間后,經常不能及時停止,電能浪費嚴重。
一、研究思路和方法
焦爐的裝煤、出焦除塵是焦化廠生產必備的環保設施,在系統改造過程中本著保護布袋節約電能的原則,利用PLC的優勢,優化系統,將計算機與現場設備完美結合,使除塵效果最佳。
整個系統改造設計思路主要從以下幾個方面考慮:
(1) 改專人轉崗變無人值守,系統自動為主,人工監控為輔,兩者相結合的原則。
(2) 保證良好的除塵效果同時延長布袋使用壽命,所以對進入布袋溫度嚴密實時監控,及時啟動冷卻風機。
(3)在對冷卻離心風機啟動順序上充分考慮節能、低碳,避免電能浪費。
(4)對裝煤除塵控制系統改造部分的監控功能,通過上下位機的組態軟件實現。
二、布袋除塵在焦化除塵中的應用
布袋除塵器目前是應用最為廣泛的高效除塵設備之一,我們在對布袋的選取中一定要根據自身需要,合理選取。對于控制污染,保護環境、降低工人勞動強度、保護工人身體健康、增加系統的可靠性等很多方面意義非凡。
三、系統硬件電氣線路改造
裝煤除塵控制系統采用由計算機和PLC等組成的控制系統,本系統改造主要是針對于裝煤除塵控制系統冷卻器風機,該系統的冷卻器離心風機為六臺,其中1#、2#風機為功率較大的G472型風機,功率為4KW,風量較大,冷卻效果明顯,因而安裝于于冷卻器中心部位,3#、4#、5#、6#為G472型功率1.5KW風機,被安裝于冷卻器左右兩側。
傳統的風機控制模式為手動控制,在運行過程中因而存在以下弊端:第一,不能根據進入布袋除塵器的煙塵溫度高低自動啟停,經常存在電能極大的浪費;第二,必須設專人專崗去完成風機的啟停,并且在啟停過程中存在盲目性,不能分時分級啟動,存在“要啟全啟,要停全停”的問題;第三,風機與溫度不能實現聯鎖控制,第四,風機狀態,煙塵溫度高低不能監控。結合以上幾點,我們對風機的控制線路進行了改造。圖31為6臺離心風機主電路單線圖。
上圖中,QF為塑料外殼式斷路器,起總開關作用,1QF~6QF分別為六臺風機的分支斷路器, 1KM~6KM為控制風機通斷的接觸器主觸頭,1FR~6FR為熱繼電器的熱元件,起過載保護用,當風機過載和堵轉時,使主電路斷電保護風機;其常開觸點延時閉合將過載狀態送入PLC模塊DI口進行處理,并做畫面顯示。
在系統線路設計中,為了保證線路可靠、正常的工作,所以要考慮風機手動控制,又考慮風機的遠程控制。圖32便是裝煤除塵冷卻器除塵風機控制電路圖。
圖中(1~3)SSA為手自動萬能轉換開關,其型號為LW5D16,主要為現場手自動轉換開關,有①、②接通為手動控制,③、④接通為自動控制,手自動控制信號均送入系統用來控制風機。特別要說明的是圖中虛線部分,該觸點為RU2SD24繼電器常開觸點,其動作信號來自于除塵站中控室PLC開關量輸出模塊,由系統通過溫度比較控制決定是否通斷,從而接通線路,啟動風機。
四、結論
本論文以焦化廠裝煤除塵站的運行狀況為實際的研究對象,著眼于為提高生產的自動化程度,,提高除塵站的除塵效率,節能降耗,以實用、經濟為原則,裝煤除塵控制系統做了改進,改進后完成了最初的設計要求,有效的保護了布袋除塵器,極大的延長了其使用壽命。
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