摘 要:機組啟動方式一般采取中壓缸啟動、高中壓缸合缸啟動兩種方式,在中壓缸啟動后,可以采用機組打閘后投入旁路系統,達到沖轉參數后進行高中壓缸合缸啟動,也可以在中壓缸啟動后,通過切缸的方式轉為高中壓缸進汽的運行方式,但后一種方法更容易造成汽缸進冷水冷汽或者汽輪機超速,本文從操作的步驟、危險點分析和預控方面進行了優化,并取得較好的效果。
關鍵詞:切缸;冷水冷汽;超速
某公司采購的第一批150MW、330MW汽輪機由于運行年限較長,無論在機組性能還是金屬材質性能方面都出現了一定的問題,機組閥門內漏較多,嚴密性較差,增加了機組進冷水冷汽的幾率,在抗干擾性方面較差,容易造成汽輪機大軸彎曲事故。在實際生產中,曾出現個別機組主汽門、調門嚴密性試驗均不合格,但機組還需暫時啟動并網運行一段時間的情況,此種情況,機組啟動面臨一個很矛盾的問題:在中壓缸啟動后,鍋爐點火升壓后,由于主汽門、調門嚴密性試驗均不合格,在旁路系統投入后,非常容易發生汽輪機進入低溫的水汽,造成缸溫下降,因此,從這方面考慮的話,應該盡量降低汽輪機缸溫,來降低汽缸進冷水冷汽帶來的不利影響;但是,機組中壓缸啟動除了檢查機組運行狀況是否良好外,有一個重要的目的就是盡量提高缸溫,增大汽缸的膨脹量,進而達到快速啟動,節省燃油的目的。
經過研究,我們選擇了中壓缸啟動后進行切汽源、切缸操作。下面將切汽源、汽缸的步驟、危險點、及在實際操作中出現的一些問題與大家分享一下。
1 切缸步驟
首先,中壓缸啟動定速3000r/min,暖機結束后,鍋爐點火,通過一級旁路與過熱器對空排汽門,將主汽溫度提至預計沖轉溫度(與高壓缸調節級缸溫匹配)。
其次,進行汽源切換工作,即:將一級旁路開啟,同時解列臨機冷再汽源,完成汽輪機汽源切換操作。
再次,進行調門運行方式調整,即將高壓調門由“維修開關”投入狀態逐一釋放為自動狀態。
最后,開啟高排逆止門,全面檢查系統正常后,準備并網帶負荷。
2 操作中的危險點及預控措施
在經過多次實踐后,對整個操作過程存在的危險點和防范措施總結如下:
(1)再熱汽溫過熱度不滿足要求。中壓缸啟動定速3000r/min后,由于暖機時間較長,缸溫一般可以達到270℃左右,此時,中壓導管溫度基本穩定在280℃左右,蒸汽過熱度滿足80-100℃,但在鍋爐啟動風機后,由于爐膛通風量增大,再熱器對流換熱增強,散熱損失增大,直接導致再熱器出口蒸汽溫度大幅下降,蒸汽過熱度迅速下降,甚至蒸汽過熱度低于80℃,給汽輪機安全運行造成巨大威脅。針對此種情況,要求鍋爐增加風量時,必須緩慢操作,在滿足燃燒需求的前提下,盡量減少爐膛通風量,減少散熱損失,降低對再熱蒸汽的影響,同時汽機監盤人員加強對汽輪機軸承、瓦振、中主門前蒸汽溫度的監視,及時調整二級旁路調節閥開度,適當降低中主前壓力,維持再熱蒸汽有足夠過熱度,但當過熱度低于80℃時,必須無條件進行汽輪機打閘,防止出現大軸彎曲事故。
(2)汽源切換時,再熱器壓力突變,造成中壓調門全開,機組超速。汽輪機在3000r/min下進行切換汽源,高壓調門全部處于“維修開關”投入位置,緊靠中壓調門調整汽輪機轉速,若操作不當,造成再熱器壓力下降過多,將會造成中壓調門突然全開,若此時操作人員再慌亂中盲目提高再熱器壓力,此時必將造成汽輪機超速事故;若再熱器壓力一直維持過高,將造成中壓調門迅速關小,甚至接近全關,此時將造成中導溫度的迅速下降,進而影響到缸溫,因此,必須要保持就地操作人員與監盤人員的完美配合,維持再熱器壓力穩定,方能保證汽源切換的成功進行。
(3)高壓調門由“維修開關”投入狀態逐一釋放時,蒸汽帶水,造成調節級溫度大幅突降。由于主蒸汽管道疏水并非安裝在緊靠高壓主汽門前的位置,兩者之間有一定的距離,加上高壓主汽門與高壓調門之間可能存在積水(尤其進行過熱器水壓試驗后更容易積水),高壓導管溫度較低等因素影響,一旦將某一個高壓調門解除“維修開關”后,高壓調門會自動開至8%-10%之間,中壓調門自動回關,機組維持轉速3000r/min,由于高壓調門的突然開啟,將會使上述管道中積存的水或溫度低的蒸汽,或者蒸汽經高壓導管冷卻后,大量進入高壓缸調節級,造成調節級溫度大幅下降,有時甚至造成軸振波動范圍增大。因此,為防止出現類似異常情況,通常采取兩方面措施:首先,保證主汽疏水全開,盡量提高主汽過熱度,同時,保證高壓閥殼、高壓導管疏水門全部開啟、保證調節級疏水門全部開啟,溫度測點準確無誤;其次,在即將釋放某一個高壓調門之前,可以手動開啟該高壓調門2%左右的開度,待對應的高導溫度上升至穩定數值后,再將該高壓調門解除“維修開關”位置,待調節級溫度穩定后,再使用類似方法將其余三個高壓調門逐一釋放即可。
3 操作過程中出現過的異常匯總
實際操作中,也出現過一些小的異常,現將部分異常展示出來,以防后續再出現類似問題:
(1)切換機組汽源時再熱器壓力控制不當,造成中壓調門全開。
如:機組定速3000r/min切換冷再汽源時,就地人員與監盤人員配合不默契造成再熱器壓力由0.8Mpa降至0.19Mpa,造成中壓調門開啟至100%,轉速有小幅下降至2985r/min。
(2)切缸過程中操作速度過快,造成轉速小幅上升。
如:將#1高壓調門解除“維修開關”位置后,該高壓調門自動開至10%,開度偏大,造成機組轉速有小幅上升至3050r/min。
4 總結
切缸作為一種機組啟動手段有其優點:節省啟動時間、能達到經濟安全啟動目的,但也有缺點:就是對操作人員的要求很高,一旦操作失誤或者配合不當,很容易造成汽輪機超速或者汽缸進冷水冷汽,造成大軸彎曲或者動靜摩擦事故,所以在機組狀況允許的情況下,盡量不要采用該方法,應以安全啟動為主。所以,對該型號機組,更應加強設備治理,尤其是閥門內漏方面的治理,必須不遺余力的進行徹底治理。
作者簡介:張俊東 (1984-),男,畢業于山東理工大學,熱動專業,本科,工程師,主要研究汽輪機運行及各種異常處理、經濟運行等方面,對南汽、東汽、哈汽機組研究較深。