摘要:為保護儲層,油田應用密度在1.3~1.4g/cm3修井液時,一般采用甲酸鹽體系,費用較高。為節約成本,高壓井修井作業采用高密度“鹵水”壓井,但是對油層污染嚴重,產量恢復率只有60%。通過污染機理和作業工況分析,研究應用一種新型“低密度兩段式”工藝技術。該技術依據油層特征,配制10~15m3的低密度油保液,配合高密度鹵水進行修井作業。通過降低油層保護液的用量,大幅度降低了高壓修井作業油層保護成本。
關鍵詞:油層保護;污染;修井液;壓井液;結垢;鹵水
大港油田采油三廠后期作業過程污染比較嚴重。2008年(1~7月份)470井次油井作業,作業后產量恢復期在5天以上的占到41.7%,產量未恢復的占16.3%。一些高壓油井修井作業,為節約成本,常常采用密度在1.3 g/cm3~1.4g/cm3“鹵水”壓井。由于結垢等損害,造成作業井的產量恢復周期較長,往往恢復率低于60%的,給油田造成較大的經濟損失;對于這類問題的解決,國內外通常采用配制專業的修井液來保護油氣層,但成本較高,對于平均單井產量低于5t/d的老油田來說,規模應用存在嚴重經濟適應性問題。因此,技術人員圍繞降成本的目標,結合地質和工程兩方面分析,成功研究出一種新的工藝技術,并在在現場應用成功,為油田低成本科學開發提供了技術借鑒。
一、油層特征及損害機理分析
段六撥、王官屯高壓區塊油層,低滲、高礦化度、高泥質含量。平均滲透率在15-50×10-3μm2之間,平均泥質含量12.4%,易產生水敏及水鎖雙重疊加損害,水敏性指數多在0.7~0.8,水敏性強。地層水型有CaCL2型也有NaHCO3型,礦化度高達20000ppm~40000ppm之間。高壓油井修井作業采用的“鹵水”,其密度在1.3 g/cm3~1.4g/cm3之間。主要成分為氯化鈣、氯化鎂、氯化鈉等,并含有鐵銹、粘土等雜質。由于鹵水中Ca2+、Mg2+、SO42-等離子含量異常高容易與高礦化度油層生成CaCO3、CaSO4等沉淀,造成結垢損害。實踐發現,這種損害一旦發生,損害程度往往十分嚴重。如G29-70,作業前本來有8t/d左右產油量,修井時直接用密度1.35 g/cm3鹵水壓井,作業后產油不到1t/d,長達2個月沒有恢復產量,井被壓死了。
二、新技術原理
對于高壓井作業,修井液密度一般在1.3 g/cm3~1.4g/cm3之間,才能保持整個井筒的壓力平衡。如果在井筒下部注入低密度油層保護液,由于密度差原因容易造成油保液污染、液柱壓力下降壓力等問題。因此,將井筒和地層看成一個大的“U型管”,在“U型管”的底部(近井壁油層內)注入少量的低密度液體(為節約成本,一般小于1.05g/cm3),對壓力系統的的影響就減少。作業前根據地層的敏感性,事先針對性的對擠入油層的保護液體進行處理,使其成為具有防垢、防膨、減輕水鎖等功能的油層保護液,可以變被動傷害為主動保護。同時,又巧妙的隔離開壓井液和地層流體的直接接觸,最大程度減輕鹵水修井液由于不配伍造成的油層損害。
此外,修井液成本主要與密度、用量有關。該技術油保液密度低,在1.02 g/cm3~1.03g/cm3之間;而且用量少,在10 m3~15m3之間。因此,該工藝技術相比配制專業油層保護液,成本大幅度降低。
三、油層保護工藝技術要點
1.鹵水質量要求
鹵水用量根據現場具體情況,在空井筒容積基礎上附加30%~50%。使用前,添加適當絮凝劑,充分沉淀,靜置24h以上。裝車時要抽取上部清液,盡可能保證鹵水的潔凈。
2.油層保護液質量要求
油層保護液用量按照處理地層半徑1m~1.5m設計。油層保護液密度在經濟條件允許的情況下與鹵水密度越接近越好。但為節約成本,密度也可以為1.02g/cm3。采用生活用水作為基液配制。根據油層特性,添加防膨劑、阻垢劑、防水鎖劑。主要性能如表1:
3.反循環壓井施工要點
1)按照設計配置準備好油層保護液,按要求準備好鹵水壓井液。根據井下管柱情況,計算好分步擠、注程序和用量;
2)剛開始從套管擠注油層保護液時,要打開油管出口,以減少井筒工作液回流到油層的量;
3)當油層保護液達到油管底部位置時,關閉油管出口,繼續頂替,根據計算量將油層保護液擠入油層。油層保護液擠入完畢,緩慢打開油管出口,采用鹵水進行反循環壓井。
四、應用情況
截止目前,該工藝技術在采油三廠成功應用3口井,平均恢復期2天。兩口應用井舉例簡介如下:
G18-21井是一口檢泵作業井。儲層深度2712.02m~2882.82m,孔隙度16.5%,滲透率56×10-3um2,泥質含量17.6%。作業前日產油2.58t,水31 m3。采用該技術配制15 m3油層保護液,及1.35 g/cm3液鈣壓井液110 m3(2次壓井)進行檢泵作業10天后開井,1天后日產液29 m3,油2.98t,第二天日產液28 m3,油3.5t。
G33-73井是一口下泵提液作業井。儲層深度2320.9 m~2336.9m,孔隙度20.38%,滲透率15~174×10-3um2,泥質含量9.91%。作業前日產油0.9噸,水20.04方。采用該技術配制12 m3密度1.02 g/cm3油層保護液、60 m3密度1.30g/cm3液鈣壓井作業12天。作業后2天液量達到115 m3/d,產油達到5.0t/d。
五、結論
1)采油三廠壓井液用鹵水,由于其中Ca2+、Mg2+、SO42-等離子含量高,壓井作業容易引起油層污染。而且,一旦不配伍造成沉淀結垢堵塞,污染程度十分嚴重,產量恢復率低于50%;
2)新的工藝技術降低了油層保護液密度、用量,實現了高壓井作業低成本保護油層。由于油層保護液用量少,要正確計算,精心施工,以保證油層保護液準確到達預定位置;
3)該技術在海水、污水洗、壓井作業中可以參考應用。不過,要根據實際井況和井控條件優化,保證施工安全。
作者簡介:尤秋彥,工程師。1989年畢業于大港油田石油工程技術學院,主要從事鉆井液完井液、修井液以及油層保護技術研究及應用。現為大港油田石油工程研究院油層保護技術服務。
(作者單位:大港油田鉆采工藝研究院)