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一起水電廠機組制動系統誤動事件分析與處理

2018-05-22 11:14:02劉玉生
中國新技術新產品 2018年9期

劉玉生

摘 要:本文通過對一起水輪發電機制動系統誤動事件的原因、處理過程及防范措施等進行剖析,為制動系統防誤閉鎖提供處理經驗與借鑒方法,保證水電廠安全穩定運行。

關鍵詞:水輪發電機組;制動系統;防誤閉鎖

中圖分類號:TM312 文獻標志碼:A

1 機組制動概述

當水輪發電機組與電網系統解列,導葉關閉之后,機組的動能僅消耗在克服摩擦力矩上。在自由制動過程中,作用于機組主軸上的制動總力矩等于發電機轉子對空氣的摩擦力矩、推力軸承和導軸承上的摩擦力矩、水輪機與水的摩擦力矩之和。機組轉速高時制動力矩大,機組轉速下降快;機組轉速低時制動力矩小,機組轉速下降慢,低速運轉時間長。所以機組都裝有強迫制動裝置——電制動裝置或機械制動裝置。對機械制動裝置而言,當制動閘在較高轉速下投入時,容易造成制動閘磨損嚴重,產生粉塵污染定子、轉子等設備;當制動閘在較低轉速下投入時,由于機組轉速下降到低轉速慢,長時間的機械摩擦使得推力軸承的潤滑條件惡化,有可能發生干摩擦造成軸承損壞。選擇好制動閘投入的適當時間,可以實現在最小磨損下盡快使機組制動。

某水電廠2號機組型號為HL497-LJ-200,立軸混流式水輪機,金屬蝸殼,額定轉速為375 r/min,采用風閘頂起機械制動方式強迫制動。制動裝置由裝設于下機架上的4套風閘和裝設于轉子上的制動環組成。制動的控制過程較為簡單:在機組停機過程轉速降為75 r/min時,監控系統按停機流程開出風閘上頂令,電磁三通閥(2FDK)動作導通, 0.55MPa~0.7MPa的壓縮空氣通過加閘系統總進氣閥(2301)、電磁三通閥(2FDK)、加閘系統出口閥(2302)頂起風閘閘板,與制動環之間產生摩擦實現強迫制動。

2 事件經過

2.1 運行方式背景

某水電廠按照發電計劃開啟2號機組并網發電,運行人員在監控系統上位機啟動機組順控開機流程,在機組開機并網過程中發生風閘誤動上頂運行事件。

2.2 監控系統信息

2.3 現場檢查情況

進入廠房檢查機組情況如下:

(1)進入發電機層能聞到明顯的膠臭味。

(2)2號機組上、下風洞蓋板不嚴處有煙冒出。

(3)打開2號機組風洞蓋板檢查,風洞內有大量濃煙。

(4)上、下風洞內檢查未見其他異常。

2.4 處理過程

(1)運行人員與調度聯系將2號機組停機檢查,負荷轉移至1號機,同時向上級管理人員匯報情況。

(2)運行人員做好安全隔離措施后,測量2號機組轉子絕緣為1MΩ,定子絕緣吸收比為125 MΩ/25 MΩ,均合格。

(3)將2號機組轉為檢修狀態供檢修人員檢查處理。

(4)機械檢修人員對2號機組制動環進行清抹,檢查2號機組風閘制動閘板有輕微磨損。

(5)自動化檢修人員檢查調出LCU現地控制單元程序檢查開機流程設置正常,風閘上頂位置接點作為開機閉鎖條件之一,開機流程不會開出風閘上頂令;全面檢查LCU現地控制單元程序各控制流程,只有在停機流程中,當機組導葉全關且轉速降至20%Ne以下時有風閘上頂令開出;檢查風閘制動回路絕緣正常,各節點電壓正常,電磁三通閥(2FDK)檢查正常。

(6)2號機組開、停機靜態傳動試驗,未發現異?,F象;

(7)解除2號機組安全隔離措施做動態試驗:2號機組LCU現地控制單元開機空轉2次、空載1次,上位機開機空轉1次、空載1次均正常。

(8)2號機組風閘故障處理完畢,將機組交回給電網系統備用。

3 原因分析

2號機組經過全面檢查及開停機靜態、動態試驗,未發現異?,F象,根據監控系統信號分析,判斷為監控系統LCU現地控制單元開出量模板(MB80 DOM214)存在問題,工作不穩定,造成在開出開機令的同時開出風閘上頂令,導致在開機過程中風閘上頂運行事件發生。機組開關合閘后風閘上頂令復歸,風閘無壓落下,上頂時長為1分12秒。

4 防范措施

4.1 將2號機組LCU現地控制單元上開出量模板(MB80 DOM214)更換為新模板。

4.2 為防止機組風閘上頂開出令誤動,在3臺機開出風閘制動回路上加裝開機閉鎖風閘動作回路(如圖1所示)。加裝兩個閉鎖接點為:(1)ZL04導葉全關位置常開接點;(2)20%Ne轉速測速裝置20%額定轉速獨立輸出接點。

4.3在加裝開機閉鎖風閘動作回路工作未完成前,3臺機加閘系統總進氣閥由常開狀態改為常閉狀態。在此期間,機組停機時在機組轉速降至20%額定轉速時,將相應機組的加閘系統總進氣閥打開供機組加閘,停機完成后恢復閥門為常閉狀態。

4.4由于設備故障不可能完全杜絕,運行人員必須提高思想認識,加強工作責任心,嚴格執行公司相關管理規定、標準,認真完成設備巡檢、運行監盤工作,嚴密監視設備運行情況,及時發現設備缺陷、異常、故障,并采用相應措施進行處理。

結語

通過該水電廠這次事件,發現了在制動系統設計上存在的隱患,防誤閉鎖設計沒有進行全面的軟硬件配合考慮。通過增設防誤閉鎖接點改造風閘制動回路后,很好的消除了這一隱患,至今未再出現該類事件,為水電廠制動系統防誤閉鎖提供有效的借鑒方法。

參考文獻

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[2]王彬,敖興波.水輪發電機組制動閘防誤閉鎖分析及改造[J].云南水力發電,2010,26(2):98-100.

[3]戎剛.開出保護技術在水電廠計算機監控系統中的應用[J].水電自動化與大壩監測,2014,38(5):67-71.

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