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ZY-B型大斜度井密閉取心工具研究與應用

2018-05-29 03:10:05
石油礦場機械 2018年3期

(中國石化中原石油工程有限公司 鉆井工程技術研究院,河南 濮陽 457001)①

鉆井取心所獲取的巖心是認識油氣田和地層物性參數的重要資料,是油田勘探與開發的主要依據[1]。密閉取心作業需要在取心內筒中預裝入密閉液,在巖心形成過程中密閉液保護巖心柱外部,使巖心不受鉆井液的污染,便于獲取真實的地層原始孔隙度、含油飽和度、水侵和含水率等資料,用以計算油氣地質儲量,制定合理高效的勘探、開發方案[2]。隨著大多數油田開發進入中后期,及非常規油氣資源勘探開發的推進,大斜度井的比例逐漸增大[3]。為進一步認識油氣層及油氣分布情況,需要進行大斜度井密閉取心。但是,現有的密閉取心工具只適用于直井段施工。因此,現場作業常采用先鉆導眼,在直井段進行密閉取心。然后,回填井眼,再定向鉆進,大幅增加了成本。為此,中石化中原鉆井工程技術研究院開展了大斜度井密閉取心工具研制,通過方案論證、關鍵工具設計和工藝措施的制定,解決了大斜度井密閉取心技術難題。經現場W268-1井、BT4CX井、S29-4X井、YYP-5井等多口井的應用表明,取心收獲率、密閉率等各項指標均能滿足大斜度井密閉取心技術要求。

1 大斜度井密閉取心工具研制方案

分析了直井密閉取心和大斜度井密閉取心的技術特征,制定了大斜度井密閉取心工具研制總體方案。工具主要由上活塞、下活塞、懸掛總成、內筒、外筒、巖心鎖緊機構、取心鉆頭等組成。結構示意圖如圖1所示。

1) 在直井密閉取心工具的基礎上設計新的懸掛總成,采用“雙筒單動”模式實現取心外筒旋轉時保證取心內筒靜止,防止巖心碎斷和部分鉆井液進入工具內腔,保證收獲率。

1—上活塞;2—分水水接頭;3—上接頭;4—T型接頭;5—軸承;6—軸承壓帽;7—外筒;8—鉆頭;9—巖心鎖緊機構;10—下活塞。

2) 在內外筒間隙處加裝扶正機構,保證內筒與外筒在同一軸線,避免內筒偏磨,同時該套機構不影響鉆井液正常流通。

3) 優化改進取心鉆頭內腔結構,縮短取心內筒與鉆頭底端的距離,避免巖心堆積在鉆頭與內筒間隙處,合理設計內腔喉道,使密閉液能順利排出,防止堵心,同時防止鉆井液直射巖心,提高密閉效果。

4) 設計新的巖心鎖緊機構,卡心機構采用自鎖式,由彈性巖心爪外錐面與縮頸套內錐面形成接觸面,實現大斜度井割取巖心。

5) 根據大斜度井段取心鉆具組合工作狀態,對取心筒進行了強度等分析,設計取心外筒、扶正器、替換接頭結構,在大斜度井段連續取心的同時,不影響井眼軌跡控制。

6) 設計新的上活塞、下活塞總成,保證銷釘未剪斷前取心內筒密閉液處于密封狀態,銷釘剪斷后下活塞總成能順利進入內筒,不影響巖心進入內筒。

2 懸掛總成結構設計

大斜度井巖心柱處于非垂直狀態,稍有震動就容易斷開。如果巖心本身有裂縫,就更容易斷裂。內筒隨外筒高速旋轉,附著在內筒內壁的密閉液也隨內筒轉動,產生攪動作用,類似于漩渦的形成,若巖心強度低,能夠把巖心扭斷,導致巖心破碎和磨損,影響后續巖心入筒,發生磨心堵心情況,影響取心效果。因此,需要設計外筒旋轉而內筒不旋轉的結構。

在轉盤的驅動下,分水接頭、軸承壓帽和取心外筒旋轉,T型接頭、轉換接頭在圓錐滾子軸承的作用下相對靜止,實現密閉取心工具內筒不隨外筒旋轉。

懸掛總成由旋轉機構和轉換接頭組成。旋轉機構由上活塞、分水接頭、活塞座、滾子軸承、支撐套筒、軸承座、軸承壓帽組成,將活塞座、滾子軸承、支撐套筒和軸承座封裝在分水接頭內腔,軸承不受鉆井液直接沖蝕、減少了固相顆粒磨損和裝卸時碰撞,延長了軸承使用壽命,活塞座下部與轉換接頭通過螺紋連接。其目的在于克服現有密閉取心工具內筒旋轉,導致大斜度井取心時巖心破碎和收獲率低的缺陷。

3 內筒扶正結構設計

由于內筒與外筒之間存在一定間隙,取心時內筒下端受重力因素作用,會向外筒內壁貼近,導致內筒與外筒不在同一軸線上,影響巖心進入。原直井取心工具內筒扶正裝置多為弧形長條狀固定裝置,加工的弧形長條狀扶正塊焊接在內筒外壁上,或直接在外筒下接頭內銑成弧形長條狀扶正塊。隨著大斜度井增多,它的缺點主要體現在扶正塊是固定的,與外筒接觸面積大,在取心內筒自重力和巖心重力的影響下,扶正塊與外筒的摩擦力增大,易導致內外筒一起旋轉,造成巖心斷裂,進而引起磨心堵心事故。嚴重影響取心收獲率,給地層分析評價造成嚴重資料損失。

經過優化設計,內筒扶正結構由扶正器支架和扶正器滾針組成。扶正器支架為圓弧形結構,扶正器支架內外圓弧為同心圓弧,扶正器滾針為圓柱狀,該扶正裝置3組為1付,每組上下2個支架,3個滾針。3個滾針插入扶正器支架3個孔內,并使滾針本體與支架間保留0.5 mm間隙,以利于滾針轉動。3組扶正器裝置均布焊接在距內筒底端250 mm處的外壁上,將原本內外筒之間的固定面摩擦改變為滾動摩擦,減小了內外筒之間摩擦力,從而降低了內外筒同時旋轉的幾率,減小了巖心斷裂引起磨心堵心事故,提高了巖心收獲率。

4 外筒扶正器結構設計

大斜度井存在井眼軌跡比較復雜的情況,需要不斷調整鉆具組合才能使井眼軌跡按設計進行。針對大斜度井密閉取心時井眼軌跡難以控制的問題,設計了上下2個外扶正器。2個扶正器通過螺紋與取心外筒連接。還設計了外徑同外筒一致,長度、扣型與扶正器一致的2個替換接頭。根據不同井眼軌跡的需要,形成3種結構組合類型:

1) 按取心鉆頭、扶正器、取心筒、扶正器、分水接頭的順序連接為穩斜鉆具組合。

2) 按取心鉆頭、扶正器、取心筒、替換接頭、分水接頭的順序連接為增斜鉆具組合。

3) 按取心鉆頭、替換接頭、取心筒、扶正器、分水接頭的順序連接為降斜鉆具組合。

通過扶正器、替換接頭、取心筒、分水接頭連接順序不同而產生3種結構,配合鉆具組合分別實現井眼軌跡增斜、降斜、穩斜的目的,滿足了大斜度井取心井段井眼軌跡控制的需要。

5 鉆頭設計

現有密閉取心工具,將密閉取心鉆頭作為縮徑套。巖心爪裝入鉆頭內腔,且有一定活動范圍,取心內筒則在巖心爪之后,由內筒下端面當住巖心爪外臺肩,控制其活動距離,造成取心內筒距井底距離較遠,不利于巖心進入內筒。

普通取心工具在內筒下端安裝縮徑套,巖心爪裝在縮徑套內,縮徑套直接插入取心鉆頭內腔,縮短了巖心進入取心內筒的距離。但是每次出心都須將取心內筒與外筒連接的螺紋卸開,然后將整根內筒抽出,再卸掉縮徑套出心,出心時費時費力,反復上卸螺紋、抽插內筒容易引起工具損壞。針對以上問題,設計了一種長體密閉取心鉆頭,它改變了鉆頭內腔結構,提高水眼位置,避免鉆井液沖刷,內筒與縮徑套連接,出心時卸掉鉆頭,可以直接卸開縮徑套出心,節省了工作時間,延長了工具壽命。

6 大斜度井密閉取心施工工藝措施

在大斜度井取心,安全系數低,難度大,易發生卡鉆、井壁坍塌等井下事故,難以保證井下安全和巖心收獲率。根據上述情況,大斜度井取心除嚴格執行直井取心措施外,還應執行下列技術措施:

1) 造斜段、穩斜段井斜角、方位角都應控制在設計下限。

2) 鉆井液性能嚴格按設計執行。

3) 斜井段堅持短程起下鉆,遇阻認真劃眼,確保井眼暢通、井壁穩定、無坍塌掉塊、無溢流、無漏失、井底干凈無落物。

4) 取心工具下至斜井段時,司鉆操作剎把必須控制下鉆速度,操作平穩,不能出現任何失誤。

5) 下鉆速度控制在15 m/min。下鉆遇阻不超過30 kN。當遇阻30 kN時,應接方鉆桿開泵循環,并上下活動鉆具,必要時可在取心技術人員指導下適當劃眼,劃眼2 m應上提鉆具,重新下放劃眼。若遇阻井段較長或遇阻嚴重時,應起鉆通井。

6) 在斜井段內鉆具靜止時間不得超過2 min 。

7) 記錄起下鉆具時的摩阻數據,作為取心鉆進時的參考數值。

8) 取心鉆進時的鉆壓應考慮鉆具摩阻數據,適當調整。

9) 取心鉆進時每0.2 m記錄鉆時一次,根據鉆時,轉盤載荷,泵壓變化,地層巖性以及振動篩出砂量等因素,綜合分析判斷井下情況,發現異常立即割心起鉆。

10) 起鉆遇阻,按正常鉆進時起下鉆遇阻情況處理。應避免鉆具劇烈振動,以防掉心。

7 現場應用情況

為了檢驗工具在井底復雜條件下的工作狀態,首先在鉆井一公司全尺寸試驗井進行了功能性試驗,試驗井段 1 730.0~1 735.3 m ,井斜89. 6°,取心進尺5.3 m,心長5.3 m,收獲率100%,密閉率為95.45%,地層巖性為灰巖夾白云巖。試驗成功后,又在W268-1井、BT4CX井、S29-4X井、YYP-5井等多口井進行了應用,均獲得了成功。

7.1 YYP-5井應用情況

YYP-5水平井所屬斯倫貝謝延長區塊,位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡東南部局部構造,是我國第1口陸相非常規油頁巖評價井,鉆探目的為預探三疊系延長組長7段優質頁巖儲層的天然氣產能。取心地層巖性以碳質泥巖、油頁巖為主,夾泥質粉砂巖和粉砂質泥巖,取心段井斜角60°,地層傾角1°。

7.1.1技術參數

1) 鉆具組合。?215.9 mm取心鉆頭+取心筒+?158.8 mm DC×6根+?127 mm HWDP×15根+?127 mm 鉆桿。

2) 鉆井液性能。密度1.17~1.2 g/cm3,粘度56 s,失水4 mL。

3) 鉆進參數。鉆壓30~60 kN,轉速40~60 r/min,泵壓4.5 MPa,排量18~22 L/s。

7.1.2取心概況

YYP-5井水平井全井共取心5筒,井段為1792.5~1799.42 m和1829.4~1844.80 m,累計進尺22.32 m,心長19.28 m,平均收獲率86.4%,密閉率為96%。累計純鉆11.85 h,平均機械鉆速為0.53 m/h,單筒最高收獲率99%。

7.2 BT4CX井應用情況

BT4CX井位于新疆維吾爾自治區巴楚縣內,設計井深6 037 m,地層壓力系數2.01 g/cm3,井液密度2.02 g/cm3,井徑平均擴大率21.85%,表明地層易坍塌,需優化鉆井液性能,防止井壁失穩。該井取心井段5 107.0~5 117.4 m,取心井段最大井斜68°,兩次取心工具下鉆至5 060 m左右均遇阻嚴重。采用取心工具劃眼,大排量循環等措施下鉆到井底。劃眼時參數為鉆壓5~15 kN,轉速30~45 r/min,排量25 L/s,泵壓20~22 MPa,確保井眼暢通。井底干凈后樹心鉆進,鉆進參數為:鉆壓30~60 kN,轉速50~60 r/min,排量19 L/s,泵壓18~20 MPa。累計取心進尺10.4 m,心長10.20 m,平均收獲率98.07%,密閉率95%。

8 結論

1) 設計的密閉取心工具能滿足大斜度井密閉取心需要,可實現雙筒單動和密封功能,有利于保護巖心的完整,有效保證取心收獲率和密閉率。

2) 制定的取心工藝措施,涵蓋鉆進參數、施工流程、安全措施等方面,完善了大斜度井的密閉取心工藝技術。經過工具入井功能性試驗和現場多口井應用,收獲率、密閉率均達到現場作業指標要求。

3) 通過扶正器與替換接頭互換,配合鉆具組合,分別實現井眼軌跡增斜、降斜、穩斜的目的,滿足了大斜度井取心井段井眼軌跡控制的需要。

[1] 李讓,肖國益,夏彬,等. 深井密閉取心技術在普光8井的應用[J].石油鉆采工藝,2008,30(1):38-42.

[2] 李讓,呂躍斌,彭彬,等. 自鎖式深井密閉取心工具的研制與應用[J].石油礦場機械,2012,41(4):57-60.

[3] 王興武,李讓,王志明,等.我國西部地區超深井鉆井取心技術[J].天然氣工業,2010(11):63-66.

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