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660 MW機(jī)組啟動(dòng)中凝結(jié)水系統(tǒng)故障及處理

2018-06-08 06:02:41王璐
綜合智慧能源 2018年4期
關(guān)鍵詞:凝汽器系統(tǒng)

王璐

(湖南華電常德發(fā)電有限公司,湖南 常德 415000)

1 機(jī)組概況

某發(fā)電公司一期建設(shè)2×660 MW超超臨界機(jī)組,鍋爐為上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的SG-2035/26.15-M6011型單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、Π形半露天布置鍋爐。

給水系統(tǒng)設(shè)置:每臺(tái)機(jī)組設(shè)置2臺(tái)容量為50%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)的汽動(dòng)給水泵,用于機(jī)組正常運(yùn)行;2臺(tái)機(jī)組配置1臺(tái)容量為30% BMCR的電動(dòng)給水泵,用于機(jī)組啟動(dòng)工況。凝結(jié)水系統(tǒng)配置:每臺(tái)機(jī)組設(shè)置2臺(tái)100%容量的凝結(jié)水泵,正常情況下為變頻運(yùn)行,工頻備用,變頻采用一拖二形式。

除鹽水系統(tǒng)設(shè)置:全廠公用2臺(tái)3 000 m3的水箱、3臺(tái)96 t/h的變頻除鹽水泵和1臺(tái)360 t/h的工頻啟動(dòng)除鹽水泵。

2 異常情況

此次啟動(dòng)為某機(jī)組檢查性大修結(jié)束后的首次啟動(dòng)。啟動(dòng)過(guò)程中,鍋爐按正常啟動(dòng)程序上水、點(diǎn)火,起壓后打開(kāi)低壓旁路,20 min內(nèi),運(yùn)行變頻凝結(jié)水泵出口濾網(wǎng)差壓由6 kPa快速上漲至28 kPa,凝結(jié)水流量由900 t/h下降至500 t/h,變頻凝結(jié)水泵電流由115 A降至69 A。判斷為變頻凝結(jié)水泵出口濾網(wǎng)堵塞,立即啟動(dòng)備用工頻凝結(jié)水泵,凝結(jié)水流量升至1 534 t/h。10 min后,工頻凝結(jié)水泵出口濾網(wǎng)差壓由5.1 kPa上升至19.0 kPa,凝結(jié)水流量快速降至226 t/h,工頻凝結(jié)水泵電流由248 A降至69 A,判斷工頻凝結(jié)水泵出口濾網(wǎng)堵塞,除氧器液位急劇下降,停止鍋爐運(yùn)行。

停運(yùn)凝結(jié)水系統(tǒng),做好隔離措施后將2臺(tái)凝結(jié)水泵出口濾網(wǎng)拆出進(jìn)行清理。臟污清除后回裝完畢重新啟動(dòng)凝結(jié)水系統(tǒng),30 min后凝結(jié)水泵出口濾網(wǎng)再次堵塞,立即停運(yùn)凝結(jié)水系統(tǒng)。

3 異常原因分析及處理

3.1 異常原因分析

該機(jī)組大修時(shí)對(duì)爐內(nèi)受熱面設(shè)備狀況進(jìn)行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)部分受熱面存在受損情況,對(duì)損壞部分進(jìn)行了焊接處理,并經(jīng)水壓試驗(yàn)合格。焊接中采用水溶紙輔助作業(yè)。水溶紙可提供完好的氣體保護(hù),大大減少氣體使用量,節(jié)省成本且能提高焊縫的光潔度,加工過(guò)后用水沖洗即能溶解,不會(huì)發(fā)生堵塞[1]。

檢查濾網(wǎng)堵塞情況并分析堵塞物成分,確定是受熱面焊接使用的水溶紙殘留物。水溶紙殘留物隨旁路系統(tǒng)進(jìn)入凝汽器堆積,最終引起堵塞。現(xiàn)場(chǎng)濾網(wǎng)檢查情況如圖1所示。

圖1 濾網(wǎng)檢查情況

放水后開(kāi)啟凝汽器人孔門(mén)進(jìn)入檢查,發(fā)現(xiàn)凝汽器不銹鋼管表面黏附有類(lèi)似臟污。

3.2 處理措施

由于凝結(jié)水泵出口濾網(wǎng)清理工作耗時(shí)較長(zhǎng),考慮到水溶紙的溶解特性,為了縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間、節(jié)約啟動(dòng)成本,采用給水系統(tǒng)和凝結(jié)水系統(tǒng)分離運(yùn)行的特殊運(yùn)行方式。凝結(jié)水系特殊運(yùn)行方式如圖2所示。

圖2 凝結(jié)水系統(tǒng)特殊運(yùn)行方式示意

凝汽器補(bǔ)充除鹽水至高水位(900~1 000 mm),關(guān)閉變頻凝結(jié)水泵入口、出口門(mén),拆除工頻凝結(jié)水泵濾網(wǎng)濾芯,將疏水冷卻器、各低壓加熱器、低溫省煤器切至旁路,汽封冷卻器保持主路運(yùn)行,開(kāi)啟凝汽器疏水?dāng)U容器減溫水、低壓減溫水等凝汽器相關(guān)凝結(jié)水用戶(hù)閥門(mén),開(kāi)啟凝結(jié)水再循環(huán)管路閥門(mén),啟動(dòng)工頻凝結(jié)水泵進(jìn)行高揚(yáng)程、大流量噴淋循環(huán)沖洗。循環(huán)沖洗1 h后,開(kāi)啟#5低壓加熱器出口排水閥排水,同時(shí),凝汽器持續(xù)補(bǔ)充除鹽水維持凝汽器液位,通過(guò)排補(bǔ)換水進(jìn)行凝汽器及凝結(jié)水系統(tǒng)循環(huán)沖洗。

除鹽水至#1機(jī)組除氧器上水手動(dòng)門(mén)全開(kāi),3臺(tái)變頻除鹽水泵并列運(yùn)行,通過(guò)調(diào)整變頻除鹽水泵出力來(lái)維持除氧器入口流量及除氧器水位正常,提供啟動(dòng)初期鍋爐補(bǔ)充水。

給水系統(tǒng)通過(guò)電動(dòng)給水泵向鍋爐上水沖洗,給水流量控制在250 t/h。投入軸封系統(tǒng)、真空系統(tǒng)運(yùn)行,鍋爐沖洗合格后按正常流程點(diǎn)火,點(diǎn)火后及時(shí)調(diào)整除鹽水泵出力,維持除氧器液位。

考慮到再熱器系統(tǒng)仍可能存在水溶紙殘留物,主、再熱系統(tǒng)建壓后,高、低壓旁路保持關(guān)閉。再熱系統(tǒng)排空門(mén)保持開(kāi)啟,低壓蒸汽升壓至0.5~1.0 MPa后吹掃10~20 min,通過(guò)系統(tǒng)排空門(mén)排出可能的雜物并收集至排空門(mén)出口集管內(nèi)。

吹掃后,逐步投入旁路系統(tǒng),繼續(xù)升溫、升壓至蒸汽參數(shù)合格后進(jìn)行汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)。

凝汽器沖洗正常后,將凝結(jié)水系統(tǒng)切換至變頻凝結(jié)水泵運(yùn)行,回裝工頻凝結(jié)水泵出口濾網(wǎng)濾芯,逐步將疏水冷卻器、各低壓加熱器、低溫省煤器由旁路切至主路運(yùn)行[2],恢復(fù)正常運(yùn)行方式。

4 結(jié)論

(1)鍋爐大修期間進(jìn)行大量焊接工作后,啟動(dòng)前應(yīng)視情況制訂相應(yīng)的沖洗、吹掃措施,確保鍋爐啟動(dòng)前受熱面內(nèi)清潔,做好凝汽器臟污的預(yù)想。

(2)機(jī)組啟動(dòng)期間要做好凝結(jié)水系統(tǒng)監(jiān)視工作,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水泵電流、凝結(jié)水流量大幅度波動(dòng)的異常情況,應(yīng)立即匯報(bào)并按規(guī)定處理,避免設(shè)備損壞。

(3)凝結(jié)水泵濾網(wǎng)隔離時(shí)必須確保安全措施執(zhí)行到位,操作真空系統(tǒng)相關(guān)閥門(mén)時(shí)需重點(diǎn)關(guān)注,做好真空度下降的預(yù)想。

(4)軸封系統(tǒng)投運(yùn)后必須關(guān)注汽封冷卻器溫升情況,防止管壁因干燒而損壞。

(5)鍋爐點(diǎn)火后,應(yīng)設(shè)專(zhuān)人監(jiān)視除氧器液位并聯(lián)系化學(xué)專(zhuān)業(yè)調(diào)整3臺(tái)變頻除鹽水泵出力,及時(shí)調(diào)整除氧器入口流量,維持除氧器液位穩(wěn)定,保證鍋爐補(bǔ)充水,同時(shí)防止除鹽水泵超負(fù)荷運(yùn)行。

(6)鍋爐點(diǎn)火后燃料量調(diào)整應(yīng)平穩(wěn)、緩慢,避免因特殊運(yùn)行方式下給水流量調(diào)節(jié)被動(dòng)而引起鍋爐管壁溫升率超限。

參考文獻(xiàn):

[1]楊麗娟,唐吉威.鍋爐壓力容器制造常用背面保護(hù)方法探討[J].電站系統(tǒng)工程,2008,24(1):70.

[2]曹艷,馮偉忠.超(超)臨界鍋爐啟動(dòng)階段出現(xiàn)的異常及防治[J].華東電力,2013,41(7):1529-1532.

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