成淑儀 茍洪東
上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西柳州市 545007
某車型為一款經(jīng)濟(jì)實用的MPV,其側(cè)門玻璃升降系統(tǒng)作為重要功能件,可以實現(xiàn)側(cè)門車窗玻璃的開啟和關(guān)閉,并通過玻璃運行關(guān)閉車窗來分隔車內(nèi)空間與車外環(huán)境,由于側(cè)門開關(guān)與駕乘人員的接觸密切性,玻璃降到底時關(guān)門感知質(zhì)量具有相當(dāng)重要的實際意義。某車型前期開發(fā)過程中,側(cè)門玻璃降到底時關(guān)門振動異響問題故障率高,引起用戶抱怨,為提高用戶滿意度,需要迅速分析問題原因并制定解決措施,解決異響問題。
側(cè)門玻璃升降系統(tǒng)是指汽車車門上,實現(xiàn)提升或降低車窗玻璃的功能,并能將玻璃保持在行程內(nèi)任意位置的若干零部件組成的系統(tǒng)。玻璃升降系統(tǒng)的組成主要包括:側(cè)門結(jié)構(gòu)件,玻璃升降器,側(cè)門車窗玻璃,玻璃導(dǎo)槽,玻璃導(dǎo)槽密封條,內(nèi)/外水切及其支持件。
由滑塊沿玻璃運動軌跡運動對玻璃升降進(jìn)行控制,滑塊通過符合玻璃運動軌跡的導(dǎo)軌進(jìn)行導(dǎo)向,并與繞絲輪連接,即可由手搖驅(qū)動,也可通過電機驅(qū)動。滑塊與繞絲輪通過柔性的鋼絲繩連接,車窗玻璃安裝在升降器滑塊上。根據(jù)升降器導(dǎo)軌的數(shù)量,繩輪式玻璃升降器可分為雙導(dǎo)軌繩輪式升降器和單導(dǎo)軌繩輪式升降器,雙導(dǎo)軌升降器的優(yōu)點是它具有更好地穩(wěn)定性,這一優(yōu)勢對于無框車門特別明顯。本文的主要研究對象是單導(dǎo)軌繩輪式升降系統(tǒng),如圖1所示。
玻璃導(dǎo)槽密封條與側(cè)門窗框玻璃導(dǎo)槽配合,實現(xiàn)對玻璃的約束,并在車窗完全關(guān)閉時起密封作用。玻璃導(dǎo)槽密封條以橡膠、塑料或橡塑共混為主要材料,與玻璃接觸的夾持唇邊一般在接觸面噴涂耐磨材料或在接觸面植絨,其他與玻璃接觸部分則視需要增加聚乙烯層,以減小摩擦和增大耐磨性。玻璃導(dǎo)槽密封條不但要提供良好的密封性能,還需要確保玻璃順利地升降。
內(nèi)/外水切鑲嵌在窗臺鈑金翻邊上,安裝在車門鈑金與側(cè)門玻璃之間,通過螺釘或卡扣緊固,由擠出和注塑等工藝制造而成的密封條。外水切主要由基體、骨架、亮條等組成。基體材料可采用橡膠、塑料或橡塑共混為主要材料,骨架及亮條材料可采用鋁合金或不銹鋼,基體與玻璃的接觸面一般采用植絨處理,起到防止雨水滲透、減少噪音和增加密封條與玻璃之間滑動的作用。
某車型OTS1造車階段,發(fā)現(xiàn)前門玻璃降到底的情況下,用力關(guān)門有撞擊聲,嚴(yán)重影響感知質(zhì)量。同時試驗工程師反饋該車型OTS1路試車玻璃降到底關(guān)門時有振動異響,共計4起。見表1。
通過對這些問題車輛進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)故障模式可以分為兩種:
(1)前門玻璃降到底時,用力關(guān)門產(chǎn)生玻璃振動異響。故障車玻璃下降到底時玻璃Y向約束不足,玻璃振動幅度大,撞擊車門內(nèi)外板加強版或者升降器產(chǎn)生異響。車窗玻璃從下至點處上升20mm-30mm,關(guān)門時撞擊聲減小,玻璃完全關(guān)閉時,關(guān)門振動異響消失。

表1
(2)后側(cè)門玻璃降到底時,用力關(guān)門產(chǎn)生玻璃振動異響。車窗玻璃從下至點處上升20mm-30mm,關(guān)門時振動異響改善不明顯,玻璃完全關(guān)閉時,關(guān)門時振動異響消失。
由于前門玻璃降到底時關(guān)門振動異響問題出現(xiàn)頻次較多,故障率高達(dá)30%,故作為重點攻關(guān)問題。經(jīng)過多次驗證發(fā)現(xiàn),前門玻璃下降到底的情況下,在內(nèi)板加強板上貼泡棉后撞擊聲消失,在外板加強板或者升降器上貼泡棉時沒有改善效果,泡棉位置如圖1所示,可以確定前門玻璃振動異響問題的撞擊點在玻璃與內(nèi)板加強板中間。

圖1 前門玻璃升降系統(tǒng)示意圖
從側(cè)門玻璃升降系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)出發(fā),分析可能導(dǎo)致關(guān)門玻璃振動異響的原因列舉如圖2:
通過對玻璃以及玻璃檢具進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)玻璃的制造精度是滿足技術(shù)要求的,玻璃厚度滿足圖紙要求,玻璃型面、玻璃托塊位置符合檢具要求,不存在制造超差的情況。
通過對玻璃導(dǎo)槽密封條關(guān)鍵控制項進(jìn)行檢測,壓縮負(fù)荷檢測結(jié)果如表2:
玻璃下降到底時,玻璃受A/B斷面夾持唇邊的Y向約束,玻璃完全關(guān)閉時,玻璃受A/B斷面及ROOF斷面夾持唇邊Y向約束,關(guān)門振動異響消失,可見玻璃導(dǎo)槽密封條對玻璃的Y向約束與關(guān)門時玻璃振動異響是有聯(lián)系的。
夾持唇邊的壓縮負(fù)荷越大對玻璃的Y向約束越有利,但壓縮負(fù)荷越大玻璃升降阻力也越大,容易導(dǎo)致升降卡滯等問題,玻璃導(dǎo)槽密封條的壓縮負(fù)荷符合設(shè)計要求,但實測值偏小是關(guān)門玻璃振動異響問題的不利因素。
通過對水切關(guān)鍵控制項進(jìn)行檢測,壓縮負(fù)荷檢測結(jié)果如表3:
壓縮負(fù)荷越大對玻璃的Y向約束越有利,由以上數(shù)據(jù)可以看出水切的壓縮負(fù)荷符合設(shè)計要求。
玻璃降到底時水切對玻璃的夾持率=夾持區(qū)域長度/玻璃總寬度。
某車型與其他量產(chǎn)車型的水切設(shè)計斷面相比,外水切斷面基本一致,但內(nèi)水切相差較大,故主要對比內(nèi)水切對玻璃的夾持率如表4:

圖2 側(cè)門玻璃降到底時關(guān)門振動異響的可能原因

表2

表3
某車型與對標(biāo)3車型內(nèi)水切只有一個唇邊,對標(biāo)1、對標(biāo)2、對標(biāo)4內(nèi)水切均有兩個唇邊。一個唇邊的內(nèi)水切斷面壓縮負(fù)荷較小,升降阻力也較小,但是導(dǎo)致前門內(nèi)水切對玻璃的夾持率小,該車型與對標(biāo)3車型均收到前門玻璃降到底時關(guān)門玻璃振動異響的反饋,隨著車窗玻璃的上升,內(nèi)水切對玻璃的夾持率越大,異響問題隨之改善。因此前門內(nèi)水切對玻璃夾持率小是問題的根本原因。
通過對玻璃升降器及升降器檢具進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)玻璃升降器關(guān)鍵控制性能是滿足技術(shù)要求的,但滑塊自身有一定的自由度,滑塊與導(dǎo)軌之間的距離做嚴(yán)格要求,設(shè)計要求≤0.3mm,調(diào)查發(fā)現(xiàn)玻璃升降器是滿足此要求的。
某車型側(cè)門鈑金設(shè)計要求如下:
(a)內(nèi)外板窗臺加強板開口尺寸最寬處為28.1±1mm;
(b)內(nèi)外水切安裝面輪廓度±0.5mm;
(c)玻璃導(dǎo)槽面輪廓度為±0.5mm;
(d)玻璃導(dǎo)槽開口尺寸為19.15±0.5mm。
通過對前門/后側(cè)門鈑金掃三坐標(biāo)檢測,發(fā)現(xiàn)內(nèi)外水切安裝面、前后玻璃導(dǎo)槽制造質(zhì)量不穩(wěn)定,后門內(nèi)外板窗臺加強板開口尺寸整體偏大,最寬處偏大1.7mm,后門后導(dǎo)槽Y向最大超差2.23mm,這種狀態(tài)對玻璃的夾持是不利因素。
實測后側(cè)門故障車發(fā)現(xiàn),玻璃降到底時導(dǎo)槽密封條對玻璃夾持不均勻,側(cè)門外板與玻璃的距離設(shè)計值為6mm,實測最寬處Y向偏大3.6mm,導(dǎo)致玻璃導(dǎo)槽密封條對玻璃的Y向約束不足。因此,車門制造質(zhì)量差是后側(cè)門關(guān)門時玻璃振動異響的主要原因。
通過貼泡棉驗證,撞擊點在內(nèi)板加強板水切安裝面以下位置,對比玻璃與內(nèi)板加強板安裝面以下位置距離設(shè)計值如表5:
某車型與量產(chǎn)車型相比,尺寸基本一致,對標(biāo)2車型距離最大,但對標(biāo)1車型玻璃降到底關(guān)門聲音品質(zhì)最好,未收到關(guān)門振動異響反饋。實車驗證將內(nèi)板加強板與玻璃距離改為12mm,關(guān)門時振動異響改善不明顯。因此,玻璃與內(nèi)板加強板間隙小不是主要原因。
通過以上調(diào)查,系統(tǒng)闡述了問題產(chǎn)生的主要原因,列舉如下:
(a)玻璃導(dǎo)槽密封條壓縮負(fù)荷偏小是不利因素,需要進(jìn)一步驗證;
(b)內(nèi)水切對玻璃的夾持率小是根本原因;
(c)車門鈑金Y向尺寸偏差大是原因之一。
根據(jù)分析的原因,制定相應(yīng)的解決措施,具體如下:
(1)增大內(nèi)水切對玻璃的夾持率至0.5,同時保證滑動阻力滿足要求;
(2)增大玻璃導(dǎo)槽密封條壓縮負(fù)荷,同時保證滑動阻力滿足要求;
(3)控制車門鈑金制造質(zhì)量,保證Y向尺寸符合設(shè)計要求。

表4

表5
7.1 為增大內(nèi)水切對玻璃的夾持率,同時保證滑動阻力滿足要求,在原內(nèi)水切斷面的基礎(chǔ)上延長鋼帶骨架7mm,并在底部增加短植絨唇邊,內(nèi)水切對玻璃的夾持率為0.4,水切壓縮負(fù)荷及滑動阻力不發(fā)生變化。同時,更改前門玻璃升降器行程,將前門玻璃下至點上移10mm,內(nèi)水切對玻璃的夾持率增加至0.5。內(nèi)水切及升降器斷點后,未發(fā)現(xiàn)升降卡滯問題,明顯改善玻璃降到底關(guān)門振動異響問題。
7.2 將玻璃導(dǎo)槽密封條壓縮負(fù)荷調(diào)整至(7±0.5)N/100mm,滑動阻力增大,但符合設(shè)計要求,實車驗證,更改膠條壓縮負(fù)荷后,后側(cè)門手動升降器操作力會增大0.2N.M,關(guān)門聲音品質(zhì)比只更改內(nèi)水切及升降器好。
7.3 逐一落實上述各個整改措施,在符合要求的車門鈑金上驗證,經(jīng)后續(xù)路試車試驗證明,未再收到前門/后側(cè)門玻璃降到底時關(guān)門振動異響問題的反饋,明顯提高了該車型的關(guān)門聲音品質(zhì),說明所制定的解決措施是有效的。
這次異響問題的改善,是對玻璃的Y向約束進(jìn)行了改進(jìn),提高水切對玻璃的夾持率,增大玻璃導(dǎo)槽密封條的對玻璃的約束。夾持唇邊的壓縮負(fù)荷越大玻璃升降阻力也越大,會影響升降器電機輸出力矩,導(dǎo)致電機失效或異響,容易出現(xiàn)升降卡滯、升降緩慢等問題,壓縮負(fù)荷越小對玻璃的Y向約束越小,會影響關(guān)門聲音品質(zhì),甚至過壞路時玻璃振動異響。所以玻璃導(dǎo)槽密封條及水切的壓縮負(fù)荷值必須根據(jù)實車驗證找到一個合理的平衡點。