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基于S7—300的自動澆注系統(tǒng)的研究

2018-06-27 10:16:04劉勇
山東工業(yè)技術(shù) 2018年11期
關(guān)鍵詞:變頻器信號系統(tǒng)

摘 要:隨著自動化技術(shù)的迅猛發(fā)展,鑄造澆注工藝的自動化程度也越來越高,通過PLC來控制澆包的注入量的應(yīng)用也越來越多。因此,該研究采用S7-300電氣控制系統(tǒng),利用變頻器與伺服系統(tǒng),通過PID算法對澆注機(jī)澆注量的實時修訂,進(jìn)而實現(xiàn)了自動化澆注。

關(guān)鍵詞:澆注機(jī);S7-300;變頻器;伺服

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.11.055

0 引言

鑄造是獲得機(jī)械產(chǎn)品毛坯--鑄件的主要工藝,也是機(jī)械裝備制造業(yè)生產(chǎn)的重要基礎(chǔ)環(huán)節(jié)[1]。原來最早是人工澆注,為了改善工作環(huán)境,把人從高溫的工作情景中解放出來,電氣控制的自動澆注系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生,從而可以替代人工澆注,實現(xiàn)無人化自動工作。而且提高澆注的自動化程度,是實現(xiàn)高精度、高品質(zhì)鑄件生產(chǎn)的技術(shù)保證。

自動澆注系統(tǒng)的制造中出現(xiàn)了澆注鋼水的液面位置的控制問題,也就是說原來人眼看的液面位置,現(xiàn)在要靠電氣、機(jī)械的方法,自動分辨出鋼水在每個砂芯的澆注量。純電氣的方法較難解決鋼水注入量的精確控制,而如今大多數(shù)的自動澆注機(jī),都是采用機(jī)械的方法--扇形鐵水包澆注,通過伺服電機(jī)控制轉(zhuǎn)運(yùn)包的傾轉(zhuǎn)角度來進(jìn)而控制注入小澆包的鋼水量[2]。也有的自動澆注機(jī)通過澆注小車下部的稱重傳感器來控制小澆包的鋼水量。

本項目采用傾轉(zhuǎn)式澆注機(jī),通過伺服電機(jī)控制轉(zhuǎn)運(yùn)包的傾轉(zhuǎn)角度來進(jìn)而控制注入小澆包的鋼水量。

1 技術(shù)方案

本項目的總體研究思路和方法是,在國內(nèi)外已有的扇形傾轉(zhuǎn)式澆注機(jī)為基礎(chǔ),深入解剖,各種自動澆注系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品,找到它們的優(yōu)缺點,結(jié)合附近地區(qū)環(huán)境經(jīng)濟(jì)等因素,結(jié)合本地域自身的特點,制作相對適合的模具自動澆注系統(tǒng)。

設(shè)計自己的扇形傾轉(zhuǎn)式澆注機(jī)的電氣控制系統(tǒng),利用PLC和變頻器作為主要電氣控制設(shè)備,設(shè)計編程控制器(PLC)的電氣控制電路,并且編寫可編程控制器(PLC)電氣控制程序,設(shè)計人機(jī)界面編寫觸摸屏程序,從而能夠自由命令澆注和停止?jié)沧ⅰ?/p>

2 硬件設(shè)計

2.1 電氣控制系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)設(shè)計

本項目澆注機(jī)主要由電氣控制系統(tǒng)、澆包、孕育劑給料機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、倒鐵水槽、上行車、下行車、底座等幾部分組成[3](見圖2-1)。

2.2 電氣控制系統(tǒng)選型

(1)PLC選擇中型PLC--西門子S7-300作為主控單元。

(2)變頻器選擇西門子S120。SINAMICS S120 是一種高性能、高精度的變頻器。軟件功能強(qiáng)大,使其可適用于各種復(fù)雜場合。既能做伺服控制,也能做矢量控制,能實現(xiàn)速度控制、位置控制、轉(zhuǎn)矩控制多種控制方式,同時能滿足運(yùn)動控制的要求。

(3)選擇SEW伺服系統(tǒng)(驅(qū)動器及伺服電機(jī))。該澆注機(jī)選擇德國SEW伺服電機(jī)及其驅(qū)動器,及SEW減速機(jī)。 伺服是可以變速,扭力比普通電機(jī)大,但是當(dāng)負(fù)載較大時,長時間運(yùn)行對伺服電機(jī)影響不好,扭力也不夠,加減速機(jī)主要作用是加大扭力,和減速作用。提高轉(zhuǎn)矩,當(dāng)負(fù)載很大時,一味的提高伺服電機(jī)的功率是很不劃算的事情,所以在需要的速度范圍內(nèi)選適用的減速比的減速機(jī)才是合理的[4]。

(4)觸摸屏選擇西門子10寸工業(yè)屏。

3 電氣控制系統(tǒng)澆注原理

3.1 澆注原理

自動澆注機(jī)根據(jù)“上升量”、“澆注時間”、“澆注量”這三個參數(shù)計算鐵水的出鐵量,來進(jìn)行澆注[5]。一個循環(huán)的自動澆注過程如下所示:

上升---上升位置---澆注時間----下降---下降位置

[上升量] = [現(xiàn)在位置]+[上升量]

[下降量] = [上升量]—[澆注量]

[第一箱]

A1=操作者控制

B1=A1—(上升量—澆注量)

[第二箱]

A2=B1+上升量

B2=A2—(上升量—澆注量)

[第三箱]加了“+修正”的場合

A3=B2+上升量+修正量

B3=A3—(上升量—澆注量)

[第四箱]加了“—修正”的場合

A4=B3+上升量—修正量

B4=A4—(上升量—澆注量)

根據(jù)傾動的伺服電機(jī)得到的回轉(zhuǎn)點來換算,計算控制“上升量”、“澆注量”。

3.2 與造型機(jī)聯(lián)動

禁止送型信號---造型機(jī)[澆注結(jié)束]信號。

信號條件。

(1)澆注機(jī)傾動上升~下降結(jié)束。

(2)澆完(受湯中)。

(3)澆注機(jī)左右端處理時。

(4)換模處理時。

(5)接通禁止運(yùn)送鑄型選擇開關(guān)時(澆注機(jī)電源OFF時,也禁止運(yùn)送)。

(6)按下急停按扭時。

(7)異常時(左右小車熱繼電器、孕育機(jī)螺旋熱繼電器、伺服再生單亢異常、傾動伺服異常)。

開始澆注信號。

造型機(jī)信號(鑄型·聯(lián)動工序)。

造型機(jī)[可以澆注]信號(鑄型·推出結(jié)束一側(cè)輸出信號)進(jìn)行確認(rèn)。

換模預(yù)告信號。

根據(jù)造好一定箱數(shù)的鑄型后輸出預(yù)告造型機(jī)[換模后最初的鑄型] 。

3.3 人機(jī)界面控制

3.3.1 運(yùn)行前確認(rèn)事項

開始運(yùn)行前,請確認(rèn)下述事項:扇形澆包下降機(jī)械限位已裝上;禁止鑄型運(yùn)送選擇開關(guān)在禁止送型一側(cè);澆注口對準(zhǔn)砂型的澆注口;澆包在原始位置。

3.3.2 開始澆注前

接通操作電源;輸入澆注產(chǎn)品----操作觸摸式控制面板;按下?lián)Q模按扭,將第2號產(chǎn)品名輸入到現(xiàn)在澆注品的品母上;將“禁止送型選擇開關(guān)”置于“解除送型”一側(cè),造型機(jī)開始生產(chǎn)鑄型;可以澆注的鑄型到達(dá)澆注口時,讓造型機(jī)停止運(yùn)送鑄型;往澆包中加鐵水;將澆注選擇開關(guān)置于“有”一側(cè),按下位置決定起動按扭,開始澆注;此后,以鑄型運(yùn)送相同的節(jié)拍,自動進(jìn)行澆注。

3.3.3 觸摸屏

在觸摸屏上可以更改澆注過程中的控制量,可實現(xiàn)顯示澆注過程中的速度、位置等數(shù)據(jù)。通常的澆注狀態(tài)按該畫面進(jìn)行(見圖3-2)。

4 項目應(yīng)用及實施效果

基于S7-300的自動澆注機(jī)系統(tǒng)是一種無保溫性左右傾轉(zhuǎn)式澆注機(jī),伺服電機(jī)控制的傾轉(zhuǎn)角速度按照典型的流量—時間曲線運(yùn)動,達(dá)到模擬人工澆注的最佳效果。全機(jī)械傳動,結(jié)構(gòu)簡單。轉(zhuǎn)換產(chǎn)品時,可輸入已存儲的相應(yīng)澆注參數(shù),并可在操作臺上進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)整。澆注機(jī)可以做X、Y兩個方向移動,上行車沿X方向移動(與造型線垂直方向),下行車沿Y方向移動(與造型線平行方向),變頻系統(tǒng)進(jìn)行控制。

系統(tǒng)的特點:

(1)澆注時,所需的基本功能系自動操作、其它功能為手動干預(yù)操作,并且以超性價比為第一目標(biāo)而開發(fā)的自動澆注系統(tǒng)將澆注動作設(shè)定成自動時,就可以代替人工澆注、實現(xiàn)無人化工作,并且可改善作業(yè)環(huán)境。尤其是以澆注時間短的鑄型為對象而開發(fā)的澆注程序。

(2)數(shù)據(jù)管理,通過參數(shù)控制澆注,根據(jù)模具的具體情況,設(shè)定參數(shù),換模時,只需調(diào)出參數(shù),即可澆注。

(3)重復(fù)定位精度高,可以均衡澆注。澆注鑄件合格率達(dá)96%,澆注的準(zhǔn)確度高達(dá)98%。

參考文獻(xiàn):

[1]吳興純,楊燕云,吳瑞武等.基于模糊PID控制算法的自動澆注系統(tǒng)設(shè)計[J].鑄造技術(shù),2011(12).

[2]李兵,方敏,汪洪波.模糊PID液位控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[J].合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2006(11).

[3]薛迎成,潘俊民.自動澆注鐵水液位高度實時圖像處理方法的研究[J].鹽城工學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2002(03).

[4]薛迎成,潘俊民.實時專家控制在自動澆注系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].自動化儀表,2001(06).

[5]程德芳,靳晨聰,王振霞.基于機(jī)器視覺的自動澆注機(jī)控制系統(tǒng)的研究[J].科技視界,2016(26).

作者簡介:劉勇(1978-),男,山東武城人,??疲墝嵙?xí)指導(dǎo)教師,高級技師。

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