■李光星
(福建省交通建設工程監理咨詢有限公司,福州 350001)
某高速公路其中一大橋橋位區屬丘陵區間沖溝溝谷地貌,地形起伏較大,山溝河谷呈“U”字形,山坡自然坡度 20~40°。 左幅橋梁橋孔采用 6×30m+7×40m 預應力混凝土連續-鋼構T梁,橋長464m;右幅橋梁橋孔采用5×30m+5×40m+3×30m預應力混凝土連續-鋼構T梁,橋長444m;下部結構左幅7~11#、右幅7~10#橋墩采用矩形空心薄壁墩、樁基礎;其余墩柱為柱式墩樁基礎。矩形空心薄壁墩墩高36~58m,橫橋向墩寬6m,順橋向墩寬3.2m,頂部2.5m、靠近承臺處4m為實心段,其余部分為壁厚0.55m的空心矩形,在空心段中間設置厚度0.4m的橫隔板。
滑模是通過液壓千斤頂頂升模板和操作平臺來實現連續澆筑,其工藝原理是預先在墩身混凝土結構中埋置支撐桿,利用千斤頂與提升架將滑升模板的全部施工荷載轉至支撐桿上,待混凝土具備規定強度后,通過自身液壓提升系統將整個裝置沿支撐桿上滑,模板定位后又繼續澆筑混凝土并不斷循環。
滑模體在滿足強度、剛度及穩定性要求的同時,為了便于加工,提高復用率,整個模體設計為整體式桁架結構鋼結構。滑模結構系統主要由:內外模板、提升架、工作盤、輔助盤、支撐桿、液壓系統等組成。面板、桁架、操作盤、提升架等構件間均為焊接連接。內外模提升動力各采用4臺10噸穿心式千斤頂。支撐桿 (俗稱爬桿)采用Ф48×5mm鋼管(鋼管內采用注漿處理),為了便于混凝土脫模后養護,在桁架梁下端吊掛一輔助平臺。結構示意圖如圖1所示。

圖1 滑模模板裝置結構圖
3.2.1 荷載計算
滑模豎向荷載W由滑模結構自重G1、施工荷載G2及滑升摩阻力G3三部分構成。
(1)滑模結構自重:G1=9.5t。
(2)施工荷載。主要考慮操作人員、振搗機具和液壓操作設備以及鋼筋等材料三部分,荷載分別為:人員15×70kg/人=1.05t, 一般工具 2.5t, 鋼筋及支撐桿 1.5t,G2=1.05+2.5+1.5=5.05t。
(3)單位面積上的滑升摩阻力按200kg計算,同時考慮附加系數 1.5,G3=1.5×1.26m×18.4m×200kg/m2=7.0t。
(4)豎向荷載:W=G1+G2+G3=9.5+5.05+7=21.55t。3.2.2 支撐桿承載力計算

式中:Po——Ф48鋼管支承桿的允許承載力(kN);
f——支撐桿鋼材強度設計值;20kN/cm2;
An——支撐桿的截面積為=3.14×(482-382)/400=6.75cm2;
a——工作條件系數取0.7(參見施工手冊第863頁滑模裝置設計與制作);
ψ——軸心受壓桿件的穩定系數,計算出桿的長細比λ,查現行《鋼結構設計規范》附表得到ψ=0.82;其中λ=(μL1)/r=(0.75×1.3/0.0153)=63.73 (參見現行建筑規范大全、建筑施工扣件式鋼管腳手安全技術規范JGJ130-2011)。上式中:μ——長度系數,μ=0.75(參見施工手冊第863頁4.2);
r——回轉半 徑,(D/4)×(1+(d/D)2)1/2=(4.8/4)×(1+(3.8/4.8)2)1/2=1.53cm;
L1——支撐桿計算長度(cm),L1=130cm,L1取千斤頂下卡頭到澆筑砼上表面的距離。
則 Po=a.f.ψ.An=0.7×20×0.82×6.75×0.102=7.9t 3.2.3 支撐桿數量計算
支撐桿數量(千斤頂數量):N=W/C/Po式中:C——載荷不均衡系數,取C=0.8
則N=21.55/0.8/7.9=3.4(臺),取千斤頂4臺,即可滿足要求。
承臺施工完成后,對墩臺接觸面進行鑿毛沖洗,利用勁性骨架綁扎墩身鋼筋,在承臺頂面彈畫立模線并拼裝外模和桁架結構,經調試驗收合格后,分層澆注墩底實心段混凝土,混凝土入模坍落度控制在160~180mm,待最下層30cm厚混凝土強度達到0.2~0.4MPa時,利用液壓千斤頂提升滑模桁架,待實心段完成后拼裝內模,經調試合格后,同時滑升內外模及澆注混凝土?;L嵘^程中,混凝土澆注應連續進行,依次循環施工,墩身按30cm進行分節連續澆注。施工至橫隔梁時,拆除內模,內吊架并安裝底膜,澆注橫隔梁,然后重新安裝內模繼續滑升澆注混凝土,待滑升至設計標高時將滑?;?,分部拆除滑模模體吊放至下一噸位?;9に嚵鞒桃妶D2所示。

圖2 滑模工藝流程圖
采用線錘測法(或激光垂度儀)和全站儀相結合,以滑升平臺水平為基準,在滑模設備兩條軸線的幾何中心線上選定適當的兩點,各懸掛1個10kg的大錘球。按照所選定兩點的位置投影到承臺,在此面上設立兩個固定的觀察控制點。模板滑升以前,應檢驗兩個懸掛錘球的投影點是否分別與兩個觀察點相重合,測量人員在每提升300mm時觀察一次,以此檢查與控制墩身中線及滑模平臺的扭轉偏移,測量見圖3所示。每天用全站儀校核縱橫軸線位置,確保墩身垂直度和中線偏差不積累。

圖3 線錘測法
鋼筋施工是墩身施工的關鍵點,為保證墩身鋼筋的準確定位和鋼筋骨架豎直度,同時加快綁扎速度,采用特制勁性骨架對鋼筋進行定位。勁性骨架為角鋼與節點板組焊結構并與滑模爬架焊接成整體,在墩身四角設置四根通長10#角鋼,角鋼按墩身主筋間距設置孔眼,已確保定位準確,見圖4。模板每提升一定高度,穿叉進行接長支撐桿及鋼筋綁扎,此項工作應在滑升間隔時間內完成,以免影響施工進度。

圖4 勁性骨架定位
混凝土澆筑前應做混凝土固身凝固試驗,應控制其固身凝固時間6~8h,初凝3~5h。為保證混凝土順利入倉,要求混凝土具有較好的流動性和擴展度,入倉坍落度控制在16~18cm。混凝土澆注應分層對稱進行,分層澆注厚度控制在20~30cm,澆注后混凝土表面距模板上緣的距離控制在10~15cm,混凝土澆注應在前一層混凝土凝結前進行,同時采用插入式振搗器進行振搗。振搗器插入前一層混凝土的深度不應超過5cm,避免振搗器觸及鋼筋、頂桿和模板,嚴禁在模板滑升時振搗混凝土。混凝土強度達到0.2~0.4MPa,且能保證其表面及棱角不至因模板滑升受損時,滑模爬升。若脫模混凝土面平整,可不做抹光處理。如脫?;炷撩嬗腥毕?,應立即進行混凝土表面修補。為使已脫模混凝土面具有適宜的硬化條件,防止發生裂縫,通過固定在輔助盤上的噴淋養護系統對脫?;炷撩孢M行養護。
(1)初升。初始澆注的混凝土高度為60~70cm,分2~3層進行澆筑,然后開始緩慢滑升3~6cm(見圖5),檢查脫?;炷聊虪顩r,若混凝土強度達到0.2~0.4MPa時即可出模,現場可通過手指按壓方式進行判斷,隨后可適當提高滑升高度?;3跎^程中,應對液壓裝置、模板結構以及有關設施在負載情況下作全面檢查,發現問題及時處理,待一切正常后方可進行正?;?/p>

圖5 模板初升
(2)正?;?。施工轉入正常滑升時,每澆注一層混凝土,即每滑升一次,力爭使滑升高度與混凝土澆注高度一致。在正?;A段,應盡量保持連續作業,由專人觀察脫模混凝土表面質量,以確定合適的滑升時間和滑升速度,一般混凝土澆注和模板滑升速度控制在20cm/h左右。期間澆注混凝土、綁扎鋼筋及滑升模板交替進行。
(3)終升。當模板滑升至離墩頂標高1m左右時,滑模進入終升階段。此時應放慢滑升速度,并進行準確的抄平和找正工作,保證最后澆注的一層混凝土頂部標高和位置準確。
(4)?;胧??;J┕ば柽B續進行,因結構需要或意外原因停滑時,應采取?;胧?,混凝土停止澆筑后,每隔15min,滑升1~2個行程,直至混凝土與模板不再粘結。
滑?;林付ㄎ恢脮r,將滑?;蘸?,拆除附屬物件,再利用塔吊在高處分部進行拆除,吊放至下一個墩位?;Qb置拆除在統一指揮下進行,操作人員配戴齊全安全帶安全帽等必要的防護用品,拆卸的滑模部件要嚴格檢查,捆綁牢固后下放?;Qb置拆除時,本著先組裝后拆除,后組裝先拆除的原則,嚴格按照安全規程進行操作。拆除順序如下:
滑模平臺清理→拆除內外吊架→拆除液壓油路系統→拆除內模板及其支撐系統→拆除操作平臺外欄桿外鋼圈→拆除提升架→割斷支撐桿。
滑模施工過程中由于種種不當的施工方法和因素,極易造成滑模偏扭。針對出現的偏扭,應先對其偏移產生原因進行分析,而后制定相應的預防和糾正措施。
(1)嚴格控制模板滑升速度?;J┕さ幕炷脸瞿姸龋丝刂圃?.2~0.4MPa,混凝土出模強度不夠容易造成支撐系統失穩,從而產生較大的偏移,所以應嚴格控制模板滑升速度。
(2)嚴格控制操作平臺的傾斜度?;^程中,操作平臺應保持水平。每一千斤頂行程后都要隨時觀測和掌握操作平臺各點的標高??刂撇僮髌脚_的水平應做好以下幾點:
①嚴格控制各千斤頂的升差。各千斤頂的相對高差宜控制在2cm內,相鄰兩千斤頂的升差宜控制在1cm內,升差的控制可采用限位調平器進行。
②操作平臺上的荷載應盡量分布均勻。每次滑升前,應檢查平臺上物品(主要是鋼筋、人員等),布置均勻后方可滑升。
③嚴格控制支撐系統的垂直度。對于支撐桿和千斤頂垂直度的檢查,應采用吊垂球的方法,做到勤觀測、勤檢查。對于傾斜的支撐桿應立即調正或更換。
④注意混凝土澆筑順序。滑模一般有向先澆筑混凝土的方向偏移的現象,所以澆筑順序應注意調整。
千斤頂每一行程,都應對垂直度進行觀測,依據觀測數據,制訂糾偏措施。
(1)對于5mm以下的偏移或扭轉,可采用變換混凝土澆筑方向的方法進行逐步的糾正。即先澆筑偏移反向一邊的混凝土,后澆筑偏移方向一邊的混凝土,對于滑模的扭轉,應采取反方向澆筑混凝土的方法予以糾正。
(2)對于5~10mm的偏差,可采用偏載法進行糾正,即重新調整操作平臺上荷載分布的方法。最簡單的方法是在滑升時讓操作平臺上的人員偏于一邊,但應注意偏載不宜過大。
以該大橋工程為例,高為58m、35m的空心薄壁墩采用滑模施工歷時分別為21d、12d,平均工效為2.82m/d,高為45m、42m的空心薄壁墩采用翻模施工歷時分別為40d、38d,平均工效為1.12m/d。通過對滑模工藝與同期施工的翻模相比,滑模施工明顯縮短了施工周期,加快了施工進度,經綜合測算分析,采用滑模工藝每方混凝土可節約施工成本150元,經濟效益明顯。
實踐證明,滑模施工既能保證工程質量和保障作業安全,同時與翻模施工技術相比,具有施工速度快,節約成本的優點,能夠在空心薄壁高墩施工中得到有效應用,可為今后的類似工程施工提供參考依據。
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