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30Cr2Ni4MoV轉子鋼冶煉過程中N含量的控制

2018-07-06 09:04:32上海電氣上重鑄鍛有限公司冶鑄分廠上海200245
大型鑄鍛件 2018年4期

黃 飛(上海電氣上重鑄鍛有限公司冶鑄分廠,上海200245)

汽輪機低壓轉子是發電設備的關鍵零件,一般要求其使用壽命在10年以上,為了達到這一技術標準,需要低壓轉子材料具有足夠的強度、較高的塑性、韌性和低的韌脆轉變溫度(FATT),以滿足其在350℃左右長期高速運行中承受的巨大離心力和扭轉力矩作用[1]。30Cr2Ni4MoV作為國內常用的低壓轉子材料,其對FATT有嚴格的要求[2-3]。相關的研究表明,隨著N元素含量在30Cr2Ni4MoV鋼中的增加,其FATT溫度明顯升高[4];同時,當鋼中[N]含量較高時,隨著工作時間的延長,鋼材會產生應變時效,塑性和韌性明顯下降[5],所以生產上要求30Cr2Ni4MoV熔煉鋼水中的[N]≤70×10-6。我公司針對30Cr2Ni4MoV的生產工藝流程分析鋼中[N]的來源,使30Cr2Ni4Mo冶煉生產中的[N]含量滿足工藝要求。

1 30Cr2Ni4MoV鋼生產工藝流程

30Cr2Ni4MoV是中合金結構鋼,主要合金成分為Cr、Ni、Mo和V,其化學成分要求如表1所示。

由于低壓轉子運行過程中,Si會加速P、As、Sn等雜質元素的晶界偏聚,使FATT顯著上升,所以對30Cr2Ni4MoV鋼應嚴格控制Si含量。同時,轉子鋼對檢測要求嚴格,所以我公司采用真空碳脫氧工藝(VCD),利用在真空條件下C的脫氧能力增強到和Si、Al相近的水平,來去除鋼液中的N。由于VCD的脫氧產物是CO氣體,會迅速逸出鋼液,能顯著減少夾雜物的量[6]。我公司30Cr2Ni4MoV鋼的生產工藝流程為:EBT→LF→VD→中間包→VCD,其中電爐采用偏心爐底出鋼(EBT),直接將氧化鋼水放鋼至精煉爐進行還原、真空脫氣及合金化,待精煉爐鋼水成分和溫度滿足工藝,至真空坑進行真空澆鑄。

2 鋼液增氮脫氮的理論基礎

2.1 鋼液增氮的理論基礎

表1 30Cr2Ni4MoV鋼主要化學成分要求(質量分數,%)Table 1 Main chemical composition requirements of 30Cr2Ni4MoV steel (mass fraction, %)

表2 鋼液中常見化學元素對N的相互作用系數(T=1873K)Table 2 Interaction coefficient of common chemical elements on N in liquid steel (T=1873K)

表3 30Cr2Ni4MoV鋼熔清至出鋼的[N]變化情況(質量分數,%)Table 3 Change of [N] from melting to tapping of 30Cr2Ni4MoV steel (mass fraction, %)

在冶煉條件下,空氣中的氮氣會發生如下反應:

(1)

式中,ΔGo表示標準狀態時反應的吉布斯自由能變化,單位為J/mol;T表示溫度,單位為K。

經過范特霍夫等溫變換[7]和代入相關系數,經數學處理,可得[8]:

(2)

由式(1)、式(2)可知,影響鋼液中氮溶解度主要有4個因素:溫度、氮分壓、合金元素含量和N元素的相互作用系數[9]。鋼液中常見化學元素對氮的相互作用系數如表2所示。

2.2 鋼液脫氮的理論基礎

對于式(1),其實際反應的吉布斯自由能可以表示為:

(3)

式中:ΔG為實際狀態下反應的吉布斯自由能變化,單位為J/mol;[N](平)為反應達到平衡時鋼液中的[N]含量,%;PN2(平)為反應達到平衡時的氮分壓,單位為Pa。

由式(3)可以看到,當PN20,反應可逆向進行,即能脫除鋼液中的[N]。所以生產上是采取改變PN2的方法,目前國內外通常采取真空脫氮和氣泡攜帶法脫氮[10]。

3 冶煉過程中氮的變化與分析

3.1 冶煉30Cr2Ni4MoV鋼氮的變化情況

我公司近年來冶煉30Cr2Ni4MoV鋼較多,冶煉過程中N的變化如表3所示。

3.2 電爐冶煉時N的來源與變化分析

電爐在冶煉過程中的增氮主要是兩個方面[11]:冶煉時的增氮和出鋼時的增氮。冶煉過程N的來源主要有兩方面:一是廢鋼等廢料不規范,混入了一些高氮鋼切頭,或是造渣材料的保管不當,這可以通過科學規范的管理避免;二是冶煉通電過程中,爐內的氮分壓較高,可達78 kPa,在電弧的作用下,空氣中的N會在鋼水裸露過程中吸入溶解進入鋼水[12]。但電爐在冶煉的過程中還伴隨著脫碳反應的進行,鋼液脫碳的熱力學反應式為:

[C]+(FeO)=[Fe]+CO(g)
ΔGo=98799-90.76T

(4)

從式(4)可以看到脫碳反應的產物為CO氣體,在冶煉過程中,隨著碳氧化過程的進行,產生的CO不斷逸出熔池,CO氣泡相當于一個小的真空室,里面的氮分壓極低,鋼液中的氮容易進入氣泡而被排除,所以保證脫碳量是電爐脫氮的有效保證,電爐脫碳量與電爐脫氮率的關系如圖1所示。由圖1可以看到,當脫碳量<0.10%時,鋼液的脫氮率很小,乃至發生增氮,所以在冶煉30Cr2Ni4MoV鋼時需要足夠的脫碳量。考慮到脫碳反應還能促進鋼液中夾雜上浮,提高鋼液的純凈度,所以脫碳量控制在0.40%~0.60%較為合適。

圖1 電爐脫碳量與脫氮率的關系圖Figure 1 Relationship between decarburization amount and denitrification rate in electric furnace

而在出鋼時,考慮到后續精煉爐需要補加大量合金,所以我公司出鋼[C]一般≤0.10%,而鋼水中的[C]和[O]存在如下平衡關系式[C]×[O]=M。在煉鋼條件下,M一般取0.0025,這就是常用的碳氧積計算公式[13],由此可計算出出鋼時鋼液中的[O]在0.025%左右。相關的研究[14]表明:在鋼液中[O]在0.02%~0.04%時,隨著鋼中O含量增加,鋼液的表面張力會下降,當鋼中[O]達到0.02%時,鋼液表面Fe的活度下降70%以上。隨著[O]在鋼液表面的富集和Fe活度的下降,在出鋼過程中能有效的阻止鋼液的吸氮,電爐出鋼后至進精煉爐的氮變化情況如圖2所示。由圖2可以看到,電爐出鋼至進精煉爐N含量基本不變。

圖2 電爐出鋼至精煉爐時N的變化Figure 2 Change of N content from tapping to refining furnace

3.3 D精煉爐冶煉時氮的來源與變化分析

精煉爐的主要任務是脫氧、脫硫、真空處理和調整鋼水成分及溫度[14]。下面就鋼水還原前后、合金化前后以及真空前后鋼液中N的變化情況進行分析。

3.3.1 還原前后鋼液N含量的變化與分析

精煉爐還原主要是脫除鋼液中的O和S,為鋼液的合金化創造條件。鋼液脫硫的反應式[15]如下:

[FeS]+(CaO)=(CaS)+(FeO)

(5)

反應產物FeO則會與加入的Al粉、Ca-Si粉進行反應:

(C)+[FeO]=CO(g)+3[Fe]

(6)

(Si)+2[FeO]=(SiO2)+2[Fe]

(7)

從式(5)、式(6)、式(7)可知,為了保證脫氧脫硫反應的順利進行,需要大渣量的操作,并添加適量的螢石,保證爐渣的流動性良好,進行埋弧操作,確保鋼水不會裸露在大氣中,還原前后氮的變化情況如圖3所示。由圖3可以看到,在埋弧良好的情況下,還原前后鋼液中的N含量基本不變。

圖3 精煉爐還原前后N的變化Figure 3 Change of N content before and after reduction in the refining furnace

3.3.2 合金化前后鋼液N含量的變化與分析

當鋼液還原良好,保持白渣10 min,即進行合金化操作,30Cr2Ni4MoV鋼主要有Cr、Ni和Mo,合金化前后鋼液中N的變化情況如圖4所示。由圖4可以看到,隨著鉻鐵等合金的加入,鋼液中N含量明顯上升。

圖4 精煉爐合金化前后N的變化Figure 4 Change of N content before and after alloying in the refining furnace

這主要是由以下3個原因[16]造成的:1)由表2可知,Cr對N的相互作用系數為負值,會增加N在鋼水中的溶解量;2)由于鉻鐵生產工藝的特點,鉻鐵本身含有0.04%左右的氮,同時鉻鐵有很多氣孔,里面含有大量的空氣,空氣進入鋼水會增氮;3)大量鉻鐵的加入,帶來熔池溫度的急劇下降,不可避免的要延長通電升溫的時間,由于還原后爐渣變得稀薄,會使熔池與大氣直接接觸,從而造成鋼水增氮。

從上述分析可知,要減少鋼液的增氮量,要使合金烘烤到一定的溫度,并在合金化前再吊至場地。這樣一方面使鉻鐵中的空氣隨高溫烘烤而逸出,另一方面可減少熔池在合金加入后的溫降,減少通電時間,這樣可以減少鋼液的增氮。

3.3.3 真空前后N含量的變化與分析

當鋼液的成分和溫度達到要求,即進行鋼液的真空脫氣。研究表明[17],真空脫氮主要是靠氬氣泡攜帶完成,吹氬量越大,攪拌鋼液效果越好,可以加快N在鋼液中的傳質,使氮擴散進入氬氣泡被排除。同時,一個氬氣泡在真空過程中帶走的氮是一定的,鋼液的脫氮量取決于氬氣泡的多少,氬氣的氣泡越多,脫氮的效果越好,所以真空過程中要加大氬氣的流量,以吹破渣面為宜。

真空度根據西華特定律可知,真空度越高,氣相的分壓越低,脫氣的效果越好,但30Cr2Ni4MoV鋼是采用VCD工藝生產的,需要鋼液中含有一定量的O,在真空澆鑄時C和O發生反應,產生的CO氣泡逸出鋼流,從而脫除鋼液中的H、O和夾雜物等。如果O含量過低,會影響VCD澆鑄時的效果,所以真空度不宜過低。在生產上,選用低真空,真空時間≥15 min即可。

我公司采用真空度為2660~4000 Pa,真空時間為25 min,真空前后脫氮情況如圖5所示。由圖5可以看到,真空后氮明顯下降,且均≤70×10-6,說明采用的真空脫氣工藝正確有效。

圖5 精煉爐真空前后N的變化Figure 5 Change of N content before and after vacuum in the refining furnace

4 結語

通過對增氮脫氮的熱力學和動力學反應式進行分析,結合我公司EBT→LF流程生產30Cr2Ni4MoV鋼時氮變化情況的分析與控制實踐,可得出以下結論:

(1)電爐的脫碳量對鋼水的脫氮率有重要的影響。當脫碳量≤0.10%時,脫氮效果差,甚至會增氮。為了保證脫氮的效果,生產上需要保證脫碳量≥0.40%。

(2)精煉爐的增氮環節主要發生在合金化后,為了減少合金化時的增氮,可以采取烘烤合金至一定溫度,保證合金加入前有一定的溫度,減少熔池的溫降。

(3)真空脫氣能顯著的減少鋼液中的N含量,采用VCD工藝時,真空度控制在2660~4000 Pa,真空時間控制在25 min,能使鋼液中的N≤70×10-6。

(4)由于真空后爐渣稀薄,需要調小氬氣進行軟吹,同時需要縮短真空處理后至澆鑄的時間,減少鋼液的吸氮。

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