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空預器堵塞的原因分析及預防措施

2018-07-10 01:00:28楊海安
通信電源技術 2018年4期
關鍵詞:煙氣

楊海安

(陜西有色榆林新材料集團有限責任公司發電分公司,陜西 榆林 719000)

0 引 言

陜西有色榆林新材料集團發電分公司總共安裝5臺330 MW亞臨界空冷凝汽式燃煤汽輪發電機組。每臺鍋爐配套2臺三分倉回轉容克式空氣預熱器,型號為LAPl1284/2500,一二次風分隔布置。高溫段采用厚度0.5 mm的優質碳鋼制作,低溫段采用厚度1.2 mm的搪瓷元件,使用壽命不低于50 000 h,所用材料滿足煙氣脫硝工藝的技術要求。在機組額定負荷下,空預器的設計差壓為1.0 kPa。

5臺機組自投入運行以來,先后不同程度出現空預器堵塞現象。每次在機組檢修時,對空預器蓄熱元件進行高壓水沖洗后不到半年時間內,空預器差壓大幅度上升,最高時能夠達到2.5 kPa左右,造成爐膛壓力最大在-550~+350 Pa波動,引風機電流增加約20 A,送風機電流增加約5 A,給機組的安全、現場文明衛生以及人員安全帶來極大的負面影響,嚴重影響機組的安全和經濟運行[1]。通過對空預器解體檢查發現,空預器靠近冷端和中間層的蓄熱元件結垢嚴重。中間層蓄熱元件片下部靠近冷端約300 mm高度范圍結垢,大部分是飛灰粘連引起,通過高壓水沖洗能清洗干凈;其余部位為積灰,容易清理。由此可以判斷,空預器蓄熱元件的結垢層為冷端300 mm(冷端蓄熱元件總高度為1 000 mm)和中間層底部靠近冷端300 mm高度,其余為積灰,如圖1、圖2和圖3所示。因為冷端底部結垢嚴重,所以造成了空預器的通流受阻而引起堵塞。

圖1 空預器蓄熱元件解包后的結垢情況

圖2 空預器蓄熱元件沒解包前的結垢情況

圖3 空預器堵塞后爐膛負壓波動曲線

空預器堵塞后空預器前后壓差和爐膛負壓波動情況統計,如表1所示。

1 原因分析

第一,機組啟動時,為了盡快投入脫硝系統,在脫硝入口煙溫280 ℃時就強行投入脫硝系統運行,低于廠家要求的最低運行溫度不低于300 ℃的規定。當溫度低于300 ℃時,脫硝系統的催化劑會發生副反應生成NH4HSO4,而NH4HSO4黏性很大,極易黏貼在空預器蓄熱元件上,且易于煙氣中的灰塵凝聚,造成空預器堵塞。

第二,陜北地區冬季時間長,環境溫度過低,排煙溫度無法達到酸露點以上要求時,極易發生低溫腐蝕和堵灰現象。陜北11月至來年的4月中旬,氣溫一般在-17 ℃左右。雖然通過投入鍋爐暖風器可以提高鍋爐排煙溫度,但由于暖風器疏水系統布置不合理,管道振動較大,經常出現管道泄漏。為了消除缺陷,暖風器頻繁投退。此外,暖風器內部管道泄漏,運行中無法處理,只能對暖風器管組進行封堵,造成暖風器換熱面積減少,空預器冷端綜合溫度低于115 ℃,低于煙氣中二氧化硫的酸露點溫度,引起低溫腐蝕和堵灰。

表1 空預器堵塞后空預器前后壓差和爐膛負壓波動情況統計

第三,空預器冷端積灰受脫硝系統投運的影響。脫硝系統投運后,由于氨的逃逸率和脫硝入口煙溫控制不當、調整不及時等原因,極易在空預器冷端蓄熱元件處生成NH4HSO4而引起空預器堵塞。公司設計了兩層催化劑,按控制氮氧化物不超過100 mg/m3設計。此外,公司催化劑運行年限均大于20 000 h,催化劑活性降低。為了減少氮氧化物的排污量,公司將排放標準按80 mg/m3要求控制,這勢必需要加大各爐噴氨量來維持,但同時造成了氨逃逸率的增加,使空預器冷端工作環境變得更為惡劣,增大了NH4HSO4生成的可能性。同時,在環境溫度較低時,鍋爐排煙溫度相對較低,在空預器冷端蓄熱元件處更容易生成NH4HSO4,加大了空預器堵塞的可能。

第四,省煤器輸灰系統輸灰不暢或者省煤器除灰系統出力下降,造成煙氣中大顆粒飛灰含量增大,而煙氣經過空預器時造成空預器堵塞。

第五,機組在小修或者臨修時,只是簡單采用高壓沖水洗系統對空預器蓄熱元件進行高壓水沖洗,沒有進行抽倉和解體處理。雖然高壓沖洗水壓力達50 MPa,但由于空預器蓄熱元件結合面間的空隙較小,不容易沖透。此外,沖洗水壓力較高,如果操作不當極易造成空預器蓄熱元件損壞。損壞的碎片如果不及時清理干凈,勢必會造成空預器堵塞。

第六,單側一次風機故障解列檢修,一次風機單側運行,機組負荷低至130 MW,導致排煙溫度過低,最低達70 ℃,致使空預器冷端低溫腐蝕加劇,NH4HSO4結晶加劇,造成空預器堵塞加劇[2]。

2 預防措施

第一,優化運行方式,加強燃燒調整,在鍋爐受熱面干凈的情況下,減少對爐膛的吹灰次數和頻率,提高鍋爐的排煙溫度,保證鍋爐排煙溫度最低點不低于115 ℃。

第二,當機組負荷低于180 MW、脫硝入口煙氣溫度低于300 ℃時,及時退出脫硝系統運行,防止因脫硝入口煙氣溫度太低造成催化劑活性降低,為了達到氮氧化物的排放要求,不得不采取增大供氨量的手段來維持,從而造成氨逃逸增大,導致空預器堵塞。

第三,根據環境溫度及時投入暖風器,根據排煙溫度及時調整暖風器進汽量,提高一、二次風入口溫度,保持空預器綜合溫度在145 ℃左右。

第四,調整燃燒,盡量降低脫硝入口氮氧化物含量,減少氨用量,在機組啟動時嚴格按照規定,在脫硝入口煙溫大于300 ℃時再投入脫硝系統運行。

第五,在空預器差壓超過2.0 kPa時,投入空預器冷端連續吹灰。如果是蒸汽吹灰,要延長疏水時間,保證吹灰蒸汽的過熱度在80 ℃左右,防止蒸汽帶水。

第六,運行中及時調整脫銷出口氮氧化物含量,減少氨用量,同時在滿足國家對氮氧化物排放標準要求的前提下,盡可能提高排放煙氣中氮氧化物排放濃度,降低供氨量,減少氨氣的逃逸率。同時,根據脫硝催化劑投運時間(如催化劑運行年限均大于20 000 h),及時對脫硝催化劑再生,提高催化劑活性。

第七,定期檢查省煤器落灰管以及省煤器除塵設備內的澆注料,防止因省煤器除塵設備內的澆注料掉落堵塞輸灰管道而造成下灰、輸灰不暢。

第八,加強對暖風器的檢修和維護,尤其是在冬季環境溫度較低的情況下,應作為重點監視和維護的對象,減少暖風器退出時間,保證暖風器系統能夠正常連續投入運行。此外,要根據排煙溫度和環境溫度,合理選擇暖風器的供汽汽源,保證暖風器供汽量[3]。

第九,在機組大、小修時,除了對空預器進行高壓水沖洗外,還應對空預器內的碎片進行清理。必要時,對空預器蓄熱元件進行抽倉解體清理,對損壞或結垢嚴重的蓄熱元件進行更換,保證啟動前進行風壓試驗時空預器的前后壓差小于1.2 kPa。

3 效果評價

在對空預器采取以上措施后,空預器運行效果較好,如圖4所示,爐膛負壓波動在-100~+50 Pa,對機組的安全和經濟性未有明顯影響。

圖4 處理后爐膛負壓的波動情況

空預器處理后,空預器前后壓差和爐膛負壓波動情況統計如表2所示。

表2 空預器處理后空預器前后壓差和爐膛負壓波動情況統計

4 結 論

采取以上預防空預器堵塞的各項措施,通過一年的運行情況來看,在機組滿負荷時,空預器兩側煙氣差壓僅為1.3 kPa,未發生明顯的堵塞情況,解決了機組運行過程中的問題。

[1] 沈建軍,禾志強.燃煤電廠超低排放形勢下空預器堵塞預防措施[J].環境保護科學,2017,43(1):88-91.

[2] 陶 澤.SCR法煙氣脫硝改造后基硫酸氫銨造成的空預器堵塞治理實踐[J].山東工業技術,2016,(23):14-16.

[3] 鄔東立,王 潔,張國鑫,等.660MW SCR脫硝機組空預器堵塞原因分析及對策[J].浙江電力,2014,33(3):46-50.

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