徐 升,唐智新,孫 雪,薛臘梅
(首鋼京唐鋼鐵聯合有限公司,河北唐山 063200)
首鋼京唐公司共建有低溫多效海水淡化裝置4套,海水淡化裝置運行近7年,由于第一效底部換熱管結垢及二次流通箱換熱管腐蝕嚴重,近2年來海水淡化產量大幅下降,公司外購水費用大幅升高,經營成本不斷攀升。
2017年海水淡化的產量占公司總用水量的51%,提高海水淡化產量是降低外購水費用的必要手段,借助對設備檢修的機會對漏的換熱管徹底更換,將系統內的水垢、粘泥、腐蝕產物等清洗出來,使換熱管表面達到要求的清潔度,減少腐蝕泄漏的發生,從而延長設備使用壽命,提高設備的熱交換效率,實現企業的節能降耗。
海水淡化,就是從海水中脫去鹽分,得到純度較高的淡水的過程。首鋼京唐公司一期海水淡化采用熱法低溫多效蒸餾工藝,利用鋼鐵廠的富余蒸汽加熱海水,使其蒸發并冷凝從而獲得所需蒸餾水,生產規模50000 t/d。其中包括四套淡化裝置,每套裝置包括七個效組,單套裝置產水規模每天12500 t,產品水電導率小于10 μS/cm。淡化主體工藝示意圖如圖1。

圖1 多效海水淡化裝置示意圖
淡化主體系統主要工藝流程:在海水淡化區域內,海水首先進入預處理系統,熱法海水淡化工藝本身對海水水質要求很低,大部分時間水質可以滿足,但為了使淡化主體發揮更好的性能,同時避免遠期海水水質的可能惡化對主體蒸發器造成影響,故建有海水預處理設施——高效沉淀池,采用ACTIFLO技術。每臺主體蒸發器由7個相同的效和1個末效冷凝器組成,主要結構均為換熱管束,輔助系統主要由海水補給、濃鹽水排放、蒸汽減溫減壓及輸入、冷凝水輸回和產品水排出等分系統構成。進入系統的海水首先進入末效冷凝器,經預熱后由泵送入蒸發器,用于補給蒸發;從廠區管網進入的蒸汽經減溫減壓后進入主體第一效,將補給的海水蒸發,加熱蒸汽冷凝后由泵抽出等量送回蒸汽發生源。蒸發器主體被抽到接近真空,故蒸發過程在低于70℃的情況就能發生,海水蒸發產生的蒸汽作為二次熱源使下一效海水蒸發,同時冷凝成蒸餾水,其余效產生的蒸餾水自流至末效冷凝器,于其中的蒸餾水被共同收集得產品水;每效中補給海水蒸發濃縮液稱為濃鹽水,同樣的過程在每效中進行,從而實現了每引入1 t蒸汽產生近10 t的蒸餾水的高造水比。而海水部分蒸發后濃度略為升高(約1.43倍),稱之為濃鹽水,由泵排出。
四套低溫多效海水淡化裝置經過長時間的運行,年修檢查發現每套設備的第一效底部結垢嚴重,檢查過程中發現換熱管結垢存在一定的分布規律。圖2為結垢嚴重的換熱管分布圖。

圖2 第一效底部換熱管更換分布圖
由圖2可見,第一效換熱管底部兩側結垢嚴重,向上逐漸減少結垢,至中間不結垢,以“凹”字形分布,同時蒸汽入口側結垢較為嚴重。
單套系統主體蒸發器共8效,前7效蒸汽走換熱管管程海水走殼程,每效約8600根管,管徑29 mm,壁厚0.7 mm,材質為鈦管和銅鋁合金管。第8效海水走換熱器管程,蒸汽走殼程,約4700根管,管徑26 mm,壁厚0.5 mm,材質為鈦管,前7效二次流通箱上三排為鈦管,其余9排為銅鋁合金管。
單套主體蒸發器每一效內海水通過噴頭噴淋至換熱管,海水及其所攜帶的泥沙會對頂部二次流動箱換熱管機械沖刷腐蝕,長時間運行后,導致耐磨性較差的鋁黃銅管磨損、變薄、穿孔、泄漏。
2015年、2016年泄漏換熱管數量統計見表1。

表1 2015年、2016年泄漏換熱管數量
單套蒸發器每效海水噴淋噴嘴共有48個,海水通過噴嘴噴淋在換熱管表面,具體噴淋方式見圖3。由于海水自上而下流過換熱管表面,海水在下降過程中,大部分被蒸發,底部換熱管接觸海水少、濃度大,在同等溫度下,底部換熱管結垢嚴重。由圖3噴淋分布可以看出,中間的海水噴淋有交叉,水量較大;而兩側海水噴淋沒有交叉,相較于中間位置海水噴淋量較少,故底部結垢兩側比中間嚴重。

圖3 海水噴淋分布圖
通過對主體底部換熱管所結垢樣的全分析,得出換熱管結垢的主要成分為硫酸鈣、碳酸鈣,還有少量的氫氧化鎂、氫氧化鋁等。當溫度達到60℃時,海水中的碳酸氫鹽開始熱衰變,并隨溫度升高衰變加劇。海水淡化第一效濃鹽水溫度一般控制在66℃以下,在此溫度下,水中碳酸氫根分解產生二氧化碳、碳酸根和水,二氧化碳通過主體抽氣裝置排走,而碳酸根則和鈣離子結合,生成碳酸鈣,由于碳酸鈣在水中的溶解度低,在換熱管表面將發生沉淀并造成結垢。在海水中添加阻垢劑,一定程度上可以防止碳酸鈣結垢。具體成分見表2。

表2 垢樣成分分析
注:檢測方法為XRF,保護氣體為二氧化碳,檢測不能顯示碳酸根含量。
硫酸鈣垢析出主要與海水濃縮比和溫度有關。第一效蒸發溫度不超68℃,濃鹽水溫度不超過66℃控制;海水濃縮比約為1.43。對比圖4中,在濃縮比為1.43時,大約為95℃時硫酸鈣才開始析出。故第一效硫酸鈣垢結垢嚴重與主體運行溫度無直接關系,與海水中硫酸根含量有關。
海水中攜帶各種微生物及藻類,在進入蒸發器主體前,需要投加殺菌進行殺菌滅藻,可能產生一些H2S、NH3等有毒有害氣體,這些氣體對銅管有很大的腐蝕作用,是造成銅管腐蝕的主要原因。
四套蒸發器系統結垢垢質均不同,每一套區域嚴重程度亦不同。清洗中針對實際情況復合采用的立體洗、交叉反復、局部環繞加強洗等多種清洗機制,建立的新作業規范,洗下垢快速移出,洗凈終點三參數化驗控制,洗后現場快速恢復設備等等都大幅度縮短工期,實現最大化除垢。
第一效作為二次蒸汽的發生源結垢嚴重,必須優先解決第一效結垢問題。結合前期清洗中遇到的問題,清洗采取向先切管再清洗的方式,將全部堵死的管束先進行切割,以保證清洗藥液的有效循環,進一步提升清洗效果。
(a)第一效換熱管采用酸洗+中性洗的化學清洗方式。

圖4 海水濃縮過程硫酸鈣的溶解范圍

圖5 清洗過程數據趨勢圖
通過對清洗過程采樣數據的分析(見圖5),確保清洗液pH值保持在1~2之間,通過監測清洗液中的鈣離子含量,可以很清晰看到鈣離子在清洗約3 h后基本達到最大值并維持在約100 mg/L左右。
(b)第2~7效采用化學與物理相結合的清洗方式,利用化學溶解的方法,清除換熱管表面所附著的水垢及腐蝕產物。向蒸發器前7效內注入除鹽水,達到循環量1130 m3后,啟動清洗循環泵,開始循環清洗系統,待壓力穩定后,開始加藥。
因清洗采用的清洗劑不可避免的會對金屬產生一定的腐蝕作用,在清洗前加入銅緩、302緩蝕劑進行緩蝕處理,減少清洗劑對設備的損害。加入清洗劑前,鈣離子濃度約為200 mg/L,加入清洗劑后,鈣離子濃度驟降后大幅升高,約為1000 mg/L。由于清洗劑是一種復合型有機酸類清洗劑,清洗機理主要為通過清洗劑與無機鹽、金屬氧化物等形成螯合物,從而洗脫,故在加入清洗劑后,其首先與溶液中鈣離子反應,使溶液中鈣離子驟降為0,繼而與換熱管上鈣垢進行反應,從而實現洗脫。
經過酸洗處理后,管外側污垢脫落物質,沉積到設備底槽內,形成3~5cm厚的淤泥層,經人工清淤運出。
(c)末效凝汽器鈦管采用化學浸泡并打循環的方法進行清洗。將末效進出口1 m彎頭拆掉,在法蘭處增加盲板,盲板上連接DN80管道,與酸洗裝備相連接。先用清水將冷凝器沖洗干凈,建立一個滿水循環,然后向循環罐中加入銅緩蝕劑,打入末效蒸發器,緩蝕處理30 min后加入鹽酸。清洗7 h結束后打開凝汽器檢查,凝汽器換熱管清洗徹底。
經過化學清洗去除了附著在管壁上的致密污垢層,蒸發器投入運行后,各項參數均達到設計水平,清洗效果顯著。
二次流通箱作為二次蒸汽通往下一效的蒸汽通道,若換熱管因腐蝕出現大面積泄露,熱源將會大大損失,從而直接影響產水量。大多數檢修時都是發現換熱管泄露后進行封堵,封堵過多勢必會影響換熱效果,當堵管數量超過5%時,就應徹底更換,將二次流通箱的銅管全部更換為鈦管,更換后,在沒有出現過腐蝕的問題,延長了換熱管的使用壽命。
該公司結合歷次檢修經驗,解決了低溫多效海水淡化蒸發器換熱管結垢及腐蝕的難題,通過設備清洗,解決了換熱管的結垢問題,換熱效率大大提升;通過將銅管更換為鈦管,徹底解決了換熱管腐蝕的問題,延長了設備的使用壽命,使蒸發器的產水量得到大幅提升,產水量恢復到了原設計水平,為公司的節能降耗做出了巨大貢獻。
(1)檢修前蒸餾水產水450 t/h,檢修后蒸餾水產水510 t/h,提高了60 t/h,見圖6。
(2)檢修前冷凝水產水70 t/h,檢修后冷凝水產水90 t/h,提高了20 t/h,見圖7。

圖6 蒸餾水差壓流量曲線圖

圖7 冷凝水差壓流量曲線圖