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甲醇廠凈化車間入轉化爐蒸汽管線改造技術研究

2018-07-25 06:36:14周文龍楊明燕
山西化工 2018年3期

周文龍, 楊明燕

(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞 041606)

1 概況

山西焦化股份有限公司甲醇廠凈化車間轉化爐于2006年由賽鼎工程有限公司(化學工業第二設計院)設計、制造、安裝。2008年5月投入使用,2011年5月對轉化爐非金屬氧氣分布器改造為金屬燒嘴,同時增加了兩臺燒嘴泵及事故水聯鎖系統,2015年5月對氧氣流程進行改造,氧氣不經預熱爐預熱,直接進入轉化爐。轉化爐為轉化系統關鍵設備,立式圓筒觸媒轉化爐。經預熱爐輻射段預熱后的焦爐氣+蒸汽進入轉化爐與轉化爐上部燒嘴來的氧氣+蒸汽在轉化爐頭混合,在爐頭空間發生燃燒反應,形高溫氣體進入觸媒層,在鎳觸媒的作用下,將原料氣中的甲烷轉化成合成甲醇的有效氣體CO和H2。轉化爐運行的好壞是甲醇生產的關鍵。

2 改造的必要性

2015年5月對預熱爐對流段和轉化爐氧氣入口管線進行改造,改造前預熱爐對流段對氧氣+蒸汽進行預熱,改造后氧氣不經預熱爐預熱,與對流段預熱后的蒸汽混合后進入轉化爐。

改造后,在生產運行中,出現預熱爐對流段出口蒸汽溫度偏高甚至超指標現象。為保證預熱爐對流段出口蒸汽溫度在指標范圍內,同時在滿足轉化爐所需熱量條件下,只能通過加大入預熱爐蒸汽流量方式調節,入預熱爐對流段蒸汽流量由改造前的10 t/h增加至13 t/h~17 t/h。

經預熱爐對流段預熱的蒸汽與氧氣混合后經燒嘴噴出,因氣量增多,氣體流速過大,造成轉化爐上層觸媒吹翻、偏流、形成坑洞,燃燒區下移,進而造成轉化爐觸媒層第一點溫度偏高、第二、三點溫度偏低,甲烷轉化區域下移,觸媒有效利用率低,CH4轉化率下降,轉化爐出口溫度偏低。隨著觸媒活性的下降,轉化爐的溫差越來越大,為滿足轉化爐CH4轉化率,轉化爐第一點溫度控制越來越高,達到指標上限。表1是轉化爐運行數據。

表1 轉化爐運行數據

根據現轉化爐操作調控溫度(轉化爐第一點溫度指標≤1 050 ℃),若遇到聯合機、低壓機跳車等緊急情況,轉化爐操作難度增大,稍有不慎,轉化爐可能超溫超壓,嚴重影響轉化爐長周期安全運行,必須對其進行改造。

此次改造后,在轉化系統開車N2升溫期間,為防止預熱爐對流段爐管干燒,對流段需引蒸汽進行保護,在對流段出口放空處放空,每小時放空量約10 t蒸汽,而N2升溫約需20 h,因放空設計在離地面高度約20 m左右的設備平臺上,且放空出口未設置消音器,N2升溫時現場噪音大,操作工操作難度大,噪音對人體造成一定傷害,建議利用此次機會同時進行改造。

3 改造目標

1) 預熱爐對流段出口管線增設一條蒸汽管線,返至入焦爐氣預熱器焦爐氣管線處,管線操作溫度按開車工況500 ℃進行設計選材。

2) 在預熱爐出口蒸汽管線至入轉化爐燒嘴管線閥后增設蒸汽流量計,加強入燒嘴氣量的調控。

3) 對預熱爐對流段出口放空管線進行改造,放空引至轉化爐平臺處操作,管線操作溫度按開車工況500 ℃進行設計選材。在放空出口增設消音器,減少現場噪音,改善操作環境。

4 改造前后的工藝流程圖

4.1 現氧氣工藝流程(見圖1)

圖1 改造前工藝流程圖

指標控制:

溫度:預熱爐出口混合氣溫度正常580 ℃~660 ℃(升溫期間壓力≤0.5 MPa,溫度≤700 ℃,不超過2 h)。

預熱爐出口蒸汽溫度≤400 ℃(升溫期間壓力≤0.5 MPa,溫度≤500 ℃)

流量:入焦爐氣蒸汽≤16 t/h;入預熱爐蒸汽≤16 t/h。

4.2 改造后

改造后工藝流程(加粗部分為新增管線、閥門、儀表),見圖2。

圖2 改造后工藝流程圖

造后工藝技術指標:

溫度:預熱爐出口混合氣溫度正常520 ℃~650 ℃(升溫期間壓力≤0.5 MPa,溫度≤700 ℃,不超過2 h)。

預熱爐出口蒸汽溫度≤400 ℃(升溫期間壓力≤0.5 MPa,溫度≤500 ℃)

流量:入焦爐氣蒸汽≤20 t/h;入預熱爐蒸汽≤16 t/h;入氧氣蒸汽≤10 t/h。

5 改造后運行情況

2016年10月22日入轉化爐蒸汽管線改造完畢, 10月26日0:58轉化爐改蒸汽升溫,改造蒸汽管線正式投入運行。11月4日20:00~7日20:00該改造項目進行72 h滿負荷運行考核,通過72 h的滿負荷生產數據分析,降低對轉化爐觸媒層的沖擊,燃燒區上移,縮小轉化爐觸媒溫差,觸媒有效利用率得到提高,CH4轉化率提高,轉化氣中CO有效成分由15%增至17%,此次預熱爐改造基本達到預期目標。

6 費用投資

計劃投資30.8萬元,實際投資31.1萬元,備件材料費用18.1萬元,施工費用13萬元。

7 效益

7.1 安全效益評價

1) 預熱爐對流段出口管線增設一條蒸汽管線,返至入焦爐氣預熱器焦爐氣管線處。降低預熱爐對流段出口蒸汽溫度,滿足出口溫度≤400 ℃指標要求,有利于延長預熱爐對流段的使用壽命,因設計溫度為429 ℃,若長期處于超設備設計參數狀態,不利用預熱爐的安全、穩定運行。

2) 對預熱爐對流段出口放空管線進行改造、增設消音器。有利于操作工的安全操作,避免因現場噪音大,造成操作工職業病等傷害。

7.2 經濟效益評價

預熱爐對流段出口蒸汽管線改造后,CH4轉化率提高,轉化氣中CO有效成分增加,CO含量由改造前的15%~16%左右提高到了16%~17%,根據CO+2H2=CH3OH和CO2+3H2=CH3OH+H2O甲醇反映機理,系統滿負荷生產時,每天可增產甲醇24 t,按噸甲醇2 500元銷售計算,每年(330 d)甲醇銷售收入可增加1 980萬元,甲醇成本(噸甲醇成本價2 088元)1 653.7萬元,每年可創利326.3萬元。

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