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新型氣化爐工藝燒嘴損壞原因與改進方案

2018-07-25 06:35:50韓學琴
山西化工 2018年3期
關鍵詞:工藝

韓學琴

(同煤廣發化學工業有限公司,山西 大同 037000)

引 言

工藝燒嘴在水煤漿氣化系統中占據核心地位,能夠直接影響著水煤漿氣化爐使用壽命的主要原因之一。而在新型的四噴嘴對置式水煤漿加壓氣化爐中,因為工藝燒嘴位于氣化爐的筒體部位,在水煤漿進行氣化時會產生大量的熱氣流和熱輻射,工藝燒嘴會長時間受到這些熱氣流和熱輻射的沖刷,且這些氣流中的氫、硫等氣體具有一定的腐蝕性,長時間會腐蝕工藝燒嘴導致其損壞,例如:外氧管和水盤管的腐蝕化,燒嘴盤管開裂,或外氧噴頭損壞等問題,嚴重時則影響氣化爐的有效運行時間,并且給氣化爐的正常使用帶來危險。

1 對工藝燒嘴的要求

圖1 燒嘴總體結構

圖2 燒嘴噴頭部位剖面

其中對氧氣純度,壓力水煤漿的濃度,噴頭及冷卻盤管的材質也有要求,具體參考表1。

表1 燒嘴內各參數及材質列表

2 分析工藝燒嘴損壞的原因

2.1 安裝拆卸燒嘴的過程復雜繁瑣

在安裝燒嘴時其過程過于復雜繁瑣,操作失誤會引起燒嘴的損壞。比如安裝過程中,燒嘴與燒室不處于同一水平線上,會造成燒嘴傾斜,燒嘴的頭部盤管與燒嘴室壁互相干涉,增加安裝的困難性。而且燒嘴使用經過一個周期之后需要進行拆卸,其過程也十分困難,必須使用2 t倒鏈進行外拉,但這一操作可能引起冷卻水盤管的損壞,并且經過仔細檢查盤管會由于外拉作用,長度被拉長損壞而且盤管的外部會堆積大量殘渣,其主要原因是氣化爐停車后,在燒嘴室內堆積大量熔渣,大量殘渣包住燒嘴的盤管經過冷卻凝固為一體,嚴重影響拆卸工作,增加了盤管被拉壞的幾率。

2.2 燒嘴盤管損壞的原因

根據研究得出影響燒嘴穩定運行周期長短的主要原因是,燒嘴冷卻水盤管的使用壽命。通常燒嘴冷卻水盤管損壞的表現為,其前部彎頭與噴頭連接處等焊接縫的開裂,導致其冷卻水的泄露,必須停車更換新的燒嘴配件,影響燒嘴穩定運行的有效周期,對氣化系統的安全運行周期有限制作用。曾經更換燒嘴的最短周期僅為14 d,由此可見盤管損壞幾率之高。主要原因是焊接處存在應力作用,并且焊接縫處使用的是角焊的方法,由于厚度和使用材料的不同,氣體、殘渣具有腐蝕性,經過長期使用會產生細小的裂紋,這些裂紋會逐漸擴大最終造成開裂,這些都是造成開裂的主要原因[2]。

2.3 外噴頭表面龜裂

在燒嘴的正常使用中,隨著時間的推移,在燒嘴外噴扣邊緣會出現密集性的徑向放射裂紋和及不規則的龜裂,當龜裂面積超過斷面壁厚的50%時,則需要更換新的配件。噴頭的材質為Co50在選取材料時一定要進行嚴格審查,因為其表面長期受到高溫熱輻射影響,使用壽命受到其影響。

3 工藝燒嘴的改進方案

3.1 優化工藝燒嘴的安裝方法

為了降低盤管在安裝燒嘴時損壞的幾率,應當優化、簡化燒嘴的安裝方法。可以根據燒嘴結構的特點和安裝時應注意的事項,定制專門安裝燒嘴的推車,要求能夠在安裝燒嘴時簡單便捷地調整燒嘴位置,通過使用液壓裝置調整燒嘴位置,前段底部應裝有萬向調整輪便于調整方向,并且在氣化爐附近鋪設專用的安裝平臺,以確保地面的平整性,提高燒嘴安裝時推車前進時的平穩性,能夠平穩地安裝燒嘴。安裝工藝燒嘴通過采用專用推車的方案,能夠有效縮短安裝燒嘴的時間,減少安裝意外的幾率,使安裝燒嘴的質量得到了提高,在拆卸燒嘴時也有著相同的功效,能夠有效降低了拆卸燒嘴時燒嘴頭部和外拉盤管的損壞幾率[3]。

3.2 針對冷卻水盤管的改進方案

在燒嘴冷卻水的進、出水管之間存在著間距,為了對其進行改造縮短了進、出水管的間距如表2所示。

表2 改進前后出水管與進水管的間距對比表

經過改良之后對盤管的工藝要求更加嚴格了,能夠增加冷卻面積以提高對盤管的保護性能,同時增加了外氧噴頭的安全性,達到了有效提升冷卻盤管壽命的重大作用。同時由于減小了燒嘴頭部的體積,便于安裝,能夠降低安裝、拆卸時損壞的幾率,減輕了焊接縫的應力,降低了焊接縫開裂的可能性。冷卻水的進水管從大角度彎管改成90°彎頭進入冷卻水夾套,如圖3所示,能夠減輕由于受熱后受拉伸力的不同而產生裂紋、開裂等問題。

圖3 燒嘴頭部示意圖

3.3 為冷卻水盤管前焊接擋板

可以通過在燒嘴噴嘴前方焊接金屬擋板,其具體參數參考表3。

表3 金屬擋板詳細參數表

通過額外焊接金屬擋板如圖4,使用120 d之后損傷輕微如圖5,能夠有效保護山嘴前段的焊接縫,從而提高燒嘴的使用壽命,延長氣化爐的工作周期。

圖4 燒嘴使用前的照片 圖5 使用120 d以后燒嘴的照片

4 改進操作避免冷卻水室開裂

通過控制燒嘴的冷卻水進入量,提升其頭部的換熱量,能夠有效降低燒嘴頭部的溫度,提高外氧噴嘴的使用壽命;更改煤槳出口的大小,控制噴口煤槳的流動速度,在規定的前提下降低出口煤槳的流出量,能夠有效延長噴頭的使用壽命。

5 對冷卻水盤管和外氧管的保護措施

在燒嘴的頭部位置進行澆筑模具,在其凝固后進行修整,能夠發現在經過長時間使用之后燒嘴部分基本無損壞,無腐蝕,詳見圖5,這樣既能保護水盤管,又能保護盤管間的焊接縫,提升燒嘴拆卸的便捷性。同時在燒嘴的安裝前,應當使用20 mm的厚巖棉包裹外氧管,能夠減輕氣體、殘渣對外氧管的腐蝕。最應該注意的一點是對燒嘴維修的嚴格審查,在確定維修過程中,各項操作都必須符合規范的要求,維修后進行嚴格的檢測以確保燒嘴維修的質量[4]。

6 結束語

本文針對工藝燒嘴損壞的原因提出改進方案,并取得了明顯的提升效果。有效提升了燒嘴安裝的便捷性,延長了燒嘴的使用壽命和氣化爐的工作周期,減少停車次數,提升了工作效率,領先同類燒嘴的平均壽命,在提升生產系統收益的同時給生產運行帶來了優質的保障。

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