匡韶華,曾 努,魏軍會
1.中國石油塔里木油田分公司油氣工程研究院 (新疆 庫爾勒841000)
2.中國石油遼河油田分公司鉆采工藝研究院 (遼寧 盤錦124010)
迪那2氣田是塔里木盆地中地質儲量超千億立方米的大氣田,位于庫車坳陷東秋里塔格構造帶東部[1-2]。自2009年6月投產以來,一直保持高產穩產態勢,為西氣東輸做出了重要的貢獻。隨著開采時間和開發程度的增加,多數氣井的生產篩管出現了失效現象,造成了嚴重的井筒堵塞問題,使得該區塊的穩產難度越來越大。因此,急需分析出生產篩管堵塞原因,并且制定解決措施,解除井筒堵塞,保障氣井穩定生產。經過分析研究,提出了生產篩管穿孔+擠注解堵液的治理方案,現場實施效果良好。
迪那2氣田屬于高壓高溫超深井,主要采用兩種完井工藝[3-4]。
1)先射孔,后改造、完井兩次完成工藝。先下射孔管柱,對儲層進行射孔,起出射孔管柱后,再下入改造完井管柱,改造、試油投產。試油后的完井管柱主要由油管、井下安全閥、永久式封隔器和球座組成,稱為全通徑管柱,如圖1(a)所示。試油后的完井管柱保持全通徑,油氣經油管鞋進入油管后直接采出。

圖1 迪那2氣田完井管柱結構
2)射孔、改造、完井聯作一次完成工藝。一趟施工下入射孔、改造、完井管柱,射孔后,直接進行改造、試油投產。試油后的完井管柱主要由油管、井下安全閥、永久式封隔器、球座、生產篩管和射孔槍組成,稱為非全通徑管柱,如圖1(b)所示。投產后,油氣經生產篩管進入油管采出。
迪那2氣田采用全通徑管柱共有11口,油壓異常井3口,油壓異常井比例27%;采用帶生產篩管的非全通徑管柱15口,油壓異常井11口,油壓異常井比例73%。油壓異常是指油壓異常波動,并出現明顯下降。氣井油壓異常的原因主要有3個方面:油嘴堵塞、井筒堵塞(油管和生產篩管堵塞)以及地層堵塞[5]。對油壓異常井檢修油嘴后,油壓異常現象仍然存在,因此排出油嘴堵塞的可能性。根據地面取得砂樣以及井筒結垢情況,判斷油壓異常的主要原因是井筒堵塞[6],而且非全通徑管柱出現井筒堵塞的比例要遠大于全通徑管柱。
對非全通徑管柱的油壓異常井進行通井作業發現,沒有發現明顯的油管堵塞現象,判斷主要是生產篩管發生了堵塞。對3口井的生產篩管進行了穿孔作業,穿孔孔密每米10孔,孔徑6 mm,補孔段長度4~6 m。生產篩管穿孔后,油壓產量大幅上升,但在短時間內又出現了油壓異常波動下降。分析認為,生產篩管外堆積了較多的堵塞物,補孔后,大量堵塞物對新補孔眼重新造成堵塞,或者進入油管后導致油管堵塞。
迪那2氣田生產篩管采用打孔油管,尺寸88.9 mm(312″),材質S13CR,孔徑3 mm,66孔/m,長度20~30 m。生產篩管主要為非全通徑完井管柱提供油氣流動通道,并起到一定的防砂作用。在完井和生產過程中,生產篩管發生失效,導致氣井產量降低,或者地層砂進入井筒中。從以下4個方面分析篩管失效機理,失效方式和失效原因。
造成篩管堵塞的原因可以分為內在原因和外在原因。內在原因主要是由于篩管的類型選擇不當、孔徑及縫寬與地層砂粒徑不匹配、以及過流面積過小導致[7]。一般來說,對于容易發生堵塞的地層,宜選用孔眼或縫隙結構簡單的篩管,如割縫篩管、梯縫篩管、金屬環切篩管和打孔篩管,其中梯形縫隙結構的篩管(梯縫篩管和金屬環切篩管)具有“自潔”功能,抗堵塞性能更好。孔徑及縫寬與地層砂粒徑不匹配,地層砂容易進入篩管孔眼或縫隙中造成堵塞。篩管過流面積越小,堵塞的風險越大。迪那2氣田采用的生產篩管孔徑只有3 mm,且為內外尺寸一致的矩形孔,砂粒進入孔眼后容易堵塞,而且生產篩管的孔眼和孔密偏小,導致篩管的整體過流面積偏低,加劇了篩管堵塞的風險。經計算,迪那2氣田所采用的生產篩管過流面積只有0.16%,而割縫篩管過流面積能夠達到1%~2%,梯縫篩管過流面積可達5%,金屬環切篩管過流面積可達15%。外在原因主要是指地層細砂、泥漿返排物以及其他雜質隨流體通過篩管時,侵入到篩管過濾層內部或附著在篩管表面造成堵塞[8-9];此外,篩管結垢也是造成堵塞的重要外在原因。對非全通徑的油壓異常井進行大修作業,起出原管柱,發現生產篩管孔眼被泥砂和結垢堵塞(圖2)。

圖2 迪那2氣田生產篩管堵塞圖片
篩管沖蝕破壞分為2種方式:噴射沖蝕和過流沖蝕[10-12]。噴射沖蝕是指高速含砂流體從炮眼中直接噴射在篩管表面上,造成沖蝕破壞;過流沖蝕是指含砂流體通過篩管過濾層時,對過濾縫隙或孔眼的內壁造成沖蝕磨損,導致其逐漸變大[13]。迪那2氣田生產篩管沒有下入到射孔段,不會發生噴射沖蝕。修井作業發現,該氣田生產篩管存在嚴重的沖蝕現象(圖3)。沖蝕原因主要是篩管發生了嚴重堵塞,導致過流面積減小,通過篩管的流速增大,形成過流沖蝕破壞,沖蝕過程如圖4所示。迪那2氣田儲層巖石屬于高強度固結砂巖,不具備大量出砂及持續出砂的條件,在不造成嚴重油管沖蝕的情況下,可以不采取防砂措施[14-15]。因此,生產篩管沖蝕破壞后,將更有利于地層砂及其他堵塞物隨氣體排出,減緩井筒堵塞,有利于油氣生產。

圖3 生產篩管沖蝕破壞形態

圖4 篩管過流沖蝕過程
篩管發生嚴重堵塞時,作用在篩管上的壓差會增大。當壓差超過篩管抗擠壓強度時就會導致篩管發生擠壓破壞。迪那2氣田生產篩管采用88.9 mm(312″)的S13Cr110油管加工而成,該油管的抗外擠強度145 MPa。油管打孔后,強度會降低,下降幅度在10%~20%[16]。由此推算生產篩管的最小抗壓強度為116 MPa。迪那2氣田原始地層壓力106 MPa,即使在生產篩管完全堵死的情況下,也不會發生擠壓破壞。
篩管的腐蝕產物容易造成堵塞,并且腐蝕與沖蝕交互作用會導致過濾孔眼/縫隙變大[17-18]。迪那2氣田屬于高溫高壓氣藏,存在嚴重的CO2腐蝕條件。但是,該氣田的生產篩管采用了耐CO2腐蝕性能良好的S13Cr材質[19-20],并且修井起原管柱并未發現生產篩管出現較嚴重的腐蝕現象。因此,排出篩管腐蝕破壞失效的可能性。
綜合上述分析,生產篩管失效的主要方式是篩管堵塞,以及由于堵塞而引起的沖蝕破壞;生產篩管孔眼、孔密和過流面積偏小是造成篩管堵塞的重要原因。鉆井泥漿漏失、射孔和酸壓后產生的殘渣以及地層出砂在生產過程中被篩管阻擋,不能順利排出,造成了堵塞。同時,井筒結垢進一步加劇了篩管堵塞。
對于已投產井,井筒堵塞后一般采用連續油管沖砂來解除堵塞,但是不能有效解除生產篩管堵塞。前期生產篩管補孔作業證明,通過補孔的方式能夠在一定程度上緩解篩管堵塞,但是由于篩管外側積累的堵塞物較多,容易造成補孔孔眼和油管重新堵塞。通過井筒堵塞物化驗分析,確定堵塞物類型:地層砂、垢及少量鐵屑。針對該問題,提出生產篩管穿孔及擠注解堵液的治理方案,并且研制出高效安全的井筒解堵劑CA-5體系。治理方案的基本思路是:首先,采用電纜傳輸射孔對生產篩管進行穿孔作業,解除篩管堵塞;其次,從油管中擠注解堵液體系,關井一段時間,解堵液充分溶解井筒堵塞物;最后,放噴排液、排殘渣,實現井筒解堵。
DNXX井采用非全通徑管柱完井,完井管柱帶生產篩管。該井于2009年6月投產,日產氣54×104m3,油壓79.81 MPa。投產一段時間后,因井筒堵塞造成油壓產量大幅下降。2016年對生產篩管進行了穿孔作業,油壓產量上升后即快速下降。2017年11月從油管中擠注解堵液CA-5體系,對井筒堵塞物進行了充分溶解,然后放噴,油壓43.68 MPa、日產油32 t、日產氣38.4×104m3,解堵作業前后生產數據對比見表1。油壓、日產油及日產氣解堵后分別是解堵前的3.3倍、2.5倍和2.5倍。解堵放噴后7天,生產平穩,說明生產篩管穿孔+擠注解堵液的治理方案是解決迪那2區塊井筒堵塞問題的有效手段。

表1 DNXX井解堵作業前后生產數據對比
1)迪那2氣田非全通徑管柱生產篩管失效的主要方式是篩管堵塞,以及由堵塞而引起的沖蝕破壞。
2)射孔、改造及完井聯作管柱上的生產篩管孔眼、孔密和過流面積偏小,阻擋了地層臟物及地層砂等固體物質的排出,造成了篩管堵塞失效,并且在結垢的作用下,進一步加劇了堵塞。
3)針對生產篩管失效特點及堵塞物的類型,提出了生產篩管穿孔及擠注解堵液的治理方案,實踐證明,該方案是解決迪那2區塊井筒堵塞問題的有效手段。
